(廣西華銀鋁業(yè)有限公司,廣西 百色 533700)
廣西堆積型鋁土礦選礦目前普遍采用水洗物理選礦工藝。該工藝方法在堆積型鋁土礦選礦領(lǐng)域已應(yīng)用30年以上,生產(chǎn)技術(shù)成熟,但缺點也明顯:設(shè)計的工藝設(shè)備趨向大型化,附屬設(shè)備及設(shè)施較多,建設(shè)場地面積大,基建投資大,檢修及維護(hù)費用高;成品礦含泥含水高,常為16%~18%,增加冶煉成本;尾礦泥漿在排泥庫內(nèi)自然沉降慢,即使已經(jīng)堆存10~20年的排泥庫,其庫底泥層的固含率也僅為50%左右,為流塑狀,造成泥土流失的同時還存在極大安全隱患。因此,降低鋁土礦選冶成本及處置尾礦泥漿顯得尤為迫切和重要。
目前,烘干工藝在相關(guān)領(lǐng)域已有成熟應(yīng)用先例,廣西某鋼鐵廠對紅土鎳礦采用旋風(fēng)烘干工藝進(jìn)行礦泥脫水已有多年,且效果良好。但鋁土礦干法選礦技術(shù)尚處于零星研究狀態(tài),未見有產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的報道。本次試驗針對廣西堆積型鋁土礦的特點設(shè)計烘干和礦泥分離工藝,尋求通過烘干及分離研究,為實現(xiàn)鋁土礦干法選礦及尾礦處置提供技術(shù)支撐。
廣西某堆積型鋁土礦[1]由鋁土礦塊和粘土膠結(jié)物構(gòu)成,鋁土礦塊占30%~40%,粘土占60%~70%。粘土多為紅色、褐黃色,具有一定的粘性和可塑性。粘土膠結(jié)物中除夾有小于0.1cm的一水硬鋁石外,還含有三水鋁石、一水軟鋁石、鮞綠泥石、高嶺石、針鐵礦等。礦塊大小懸殊,個別大者達(dá)100cm~200cm,一般1cm~15cm,>5cm含量占39.51%,0.1cm~5cm占60.49%。
經(jīng)水洗工藝處理后所得成品礦礦石成分分析如表1所示。
礦石中S、CaO、MgO和P2O5的平均含量分別為0.037%、0.63%、0.18%和0.1%,參照《鋁土礦、冶鎂菱鎂礦地質(zhì)勘查規(guī)范》(DZ/T0202-2002),均低于工業(yè)指標(biāo)的要求。
根據(jù)《鋁土礦含水、含泥檢測規(guī)程》,檢測原礦含水率為17.22%,含泥率46.41%,水洗法成品礦含水率8.15%,含泥率8.56%。樣品來自廣西華銀鋁業(yè)有限公司采場及成品礦堆場。
(1)烘干設(shè)備:Ф2200×20000;進(jìn)氣溫度:≤800℃;功率:30kW;重量:56t。
(2)除塵設(shè)備:型號:布袋除塵;風(fēng)量:120000m3/h;入口氣體含塵濃度:<1000 g/m3;底部配置螺旋輸送機(jī)。
表1 礦石的主要化學(xué)組分含量
本試驗所用燃料為:無煙煤粉,依據(jù)GB/T212-2008,GB/T 213-2008,GB/T 214-2007,檢測煤粉各項指標(biāo)如表2所示。
表2 煤樣檢測數(shù)據(jù)表
表3 干選成品礦成分結(jié)果
鋁土礦原礦通過干法選礦工藝[2]。原礦通過格篩將≤100mm部分礦石輸送至烘干設(shè)備,≥100mm部分礦石因含泥少可單獨篩出,在此不作為試驗礦石。燃料經(jīng)燃燒機(jī)充分燃燒后提供熱量到烘干系統(tǒng),礦石物料在爐頭溫度750℃~800℃供熱條件下進(jìn)行烘干,烘干后的礦石經(jīng)過礦泥分離器分離后進(jìn)入細(xì)碎循環(huán)系統(tǒng),烘干及篩分后所得1mm~15mm礦石即為成品礦石,篩分及除塵器所得<1mm部分為尾礦。
礦石物料在烘干筒內(nèi)要達(dá)到快速烘干的目的,需使物料與氣流接觸面積增大,以提高干燥速率并促進(jìn)物料前進(jìn)[3]。由此,烘干時的理想狀態(tài)應(yīng)為:礦石隨著滾筒翻滾應(yīng)力作用下達(dá)到滾筒內(nèi)最高點后拋落,并形成礦石“幕簾”狀,熱流平穩(wěn)通過幕簾截面,使得礦石能均勻快速的受熱烘干。為摸索該系統(tǒng)處理能力,在保證烘干效果情況下,將燃燒機(jī)開到極限值,工藝平均處理能力可達(dá)到121t/h,成品礦平均含水率2.94%、含泥率4.65%,兩項指標(biāo)均小于鋁土礦水洗法行業(yè)要求。
根據(jù)試驗結(jié)果,燃料平均單耗為67.61Kg/t成品礦,同時鋁土礦原礦含礦率越高,燃料消耗將逐漸變低,有利于降低烘干工藝成本。
系統(tǒng)的風(fēng)量不能過高或者過低,過高時會帶走熱量外排,造成熱量損失,過低時會造成已飽和的熱蒸氣沒有及時排出,對礦石烘干不利。在原礦小時處理量121噸的試驗條件下,合適的助燃系統(tǒng)排風(fēng)量為10000m3/h及烘干機(jī)排風(fēng)量為100000m3/h。
經(jīng)干選工藝分選后所得鋁土礦成品礦成分如表3所示:
從表3看出,成品礦A/S稍微上升,主要是礦石SiO2含量有所下降,說明礦石干選后有利于礦泥的篩分,同時S含量有所上升,但小于氧化鋁生產(chǎn)工藝要求的<0.30%。
對干法選礦試驗中尾泥礦樣取樣后用1mm篩進(jìn)行濕篩法分析,根據(jù)堆積型鋁土礦行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗,將<1mm的鋁土礦樣品定為鋁土礦尾礦,分析結(jié)果如下表4所示。
表4 干法選礦尾礦含礦率統(tǒng)計表
從表4看出,干法選礦尾泥品中≥1mm含量為3.01%。由此可推算,1000g尾泥中含≥1mm的礦量為30.1g,可折算干法選礦回收率約為96%。
堆積型鋁土礦生產(chǎn)中,礦石回采時損失率約為5%,則干法選礦礦石綜合回收率為91%,與水洗法礦石綜合回收率相當(dāng)。
干選后所得尾泥成分分析如表5所示。
參照土壤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB 15618-1995),所取尾礦樣均達(dá)到了三類土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。處理后的土壤與正常土壤各成分的差別不大,可回收利用于采空區(qū)復(fù)墾回填。
對比表1和表3,可以看出,干選后礦石Al2O3稍微上升,SiO2稍微下降,導(dǎo)致A/S有所上升,含硫量稍微上升,有機(jī)質(zhì)稍微下降,但各指標(biāo)都在拜耳法工藝要求控制的范圍內(nèi)。以此礦石和水洗礦石進(jìn)行高壓溶出對比試驗。
(1)試驗條件:礦石粒度-63um=72-75%,溶出溫度為266℃,保溫50min,自然降溫30min,C/S=1.3。
(2)試驗用石灰:取自廣西華銀鋁業(yè)有限公司生產(chǎn)現(xiàn)場,經(jīng)研磨粉化后分析,石灰中的有效CaO為81.34%,總CaO含量為88.27%。
(3)試驗用循環(huán)母液及一洗液。
3.7.1 對比分析
水洗法礦樣溶出效果相關(guān)分析。
表5 干選尾泥成分?jǐn)?shù)據(jù)表
現(xiàn)場溶出赤泥經(jīng)過熱水洗滌、過濾、烘干并混勻取樣,分析結(jié)果如表8所示。
表7 溶出礦漿及稀釋礦漿化學(xué)成分分析數(shù)據(jù)表
表8 稀釋赤泥化學(xué)成分分析數(shù)據(jù)表
3.7.2 溶出效果分析
根據(jù)鋁土礦A/S及溶出赤泥A/S,分別計算氧化鋁的溶出率、礦耗、堿耗及循環(huán)效率[4],結(jié)果如下表所示:
表9 溶出效果對比數(shù)據(jù)分析表
3.7.3 干法與水洗法礦樣溶出對比分析
干選成品礦有效降低了含水含泥率,減少了礦石貧化,鋁土礦中Al2O3含量得以提高,SiO2得以降低,提高了礦石A/S。在氧化鋁溶出過程中減少了原礦漿沖淡,提高了溶出率和循壞效率,降低了礦耗、堿耗。
從表9看出,在相同條件下進(jìn)行溶出時,干法礦樣與水洗法礦樣相比,實際溶出率高4.29%,礦耗低0.13t/t.AO,堿耗少了14.48Kg/t.AO,堿液的循環(huán)效率提高5Kg/m3。
本次工業(yè)試驗研究了堆積型鋁土礦干法選礦效果,并對選出的礦石進(jìn)行溶出等檢測分析。由試驗可知,該干選工藝選出的礦石含泥含水率指標(biāo)均小于鋁土礦水洗法行業(yè)要求;礦石采選綜合回收率達(dá)到91%;干選礦石溶出效果較好;尾礦可用于采空區(qū)回填。
依據(jù)以上效果,本次工業(yè)試驗有效實現(xiàn)了堆積型鋁土礦干法選礦,為堆積型鋁土礦干法選礦處置工藝提供了可靠的技術(shù)支持,對鋁土礦冶煉、采空區(qū)充填及干法選礦技術(shù)的研究具有重要參考價值。