田秦冠 江珍艷 羅毅
摘?要:本文對(duì)GH4169材料焊接持久性能不合格問(wèn)題進(jìn)行了分析,這是由于釬料的溫度為1040℃,導(dǎo)致GH4169材料中δ相完全熔解,使材料出現(xiàn)缺口敏感性。我們?cè)谧罱K固溶時(shí)效前增加了900℃的熱處理,解決該問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:Ni3Nb-δ相;真空釬焊;缺口敏感
GH4169鎳基高溫合金在(-253~700)℃溫度范圍內(nèi)具有良好的綜合力學(xué)性能,但是該合金的另一個(gè)特點(diǎn)是金相組織對(duì)熱處理溫度特別敏感,掌握合金中相析出和熔解規(guī)律,及組織與工藝、性能間的相互關(guān)系,可針對(duì)不同的使用要求,制定合理可行的工藝,滿足不同要求的零件。
我們?cè)诋a(chǎn)品試制過(guò)程中出現(xiàn)GH4169材料,經(jīng)過(guò)1040℃釬焊后缺口持久性能不合格的問(wèn)題。
1?問(wèn)題描述
零件材料為GH4169,工藝路線依次為鍛造(固溶態(tài))、粗加工、消應(yīng)力、精加工、釬焊(蜂窩環(huán)GH3536,焊料B-Ni82CrSiB)、時(shí)效。時(shí)效后檢測(cè)力學(xué)性能,其中持久性能不合格且試樣斷于缺口處。持久時(shí)間較為分散,有些為瞬間斷裂,有的則時(shí)間較長(zhǎng),但是也不合格。
2?故障原因分析
2.1?零件加工過(guò)程情況
經(jīng)查加工記錄,加工過(guò)程符合文件要求,鍛件固溶態(tài)交付,鍛件驗(yàn)收將固溶態(tài)試樣進(jìn)行時(shí)效后,化學(xué)成分、力學(xué)性能,低倍組織、顯微組織、晶粒度均合格。釬焊工藝1040℃保溫(10-15)分鐘,氬氣冷卻。釬焊后時(shí)效熱處理工藝720℃保溫8h, 120分鐘降溫至620℃保溫8h。零件的加工過(guò)程符合文件要求。
2.2?不合格試樣分析情況
斷口試樣可以很清晰的看見(jiàn)放射區(qū)、纖維區(qū),對(duì)試樣斷口放射區(qū)進(jìn)行掃描電鏡分析見(jiàn)圖1,可明顯看見(jiàn)裂紋為沿晶斷裂。宏觀斷口附近的金相圖片如圖2,也顯示為沿晶裂紋,而且晶界和晶內(nèi)δ相含量很少。
3?工藝分析及改進(jìn)
GH4169合金的組織對(duì)熱加工工藝特別敏感,不同的熱處理制度獲得不同的力學(xué)性能。通過(guò)查詢文獻(xiàn)材料δ相析出相圖,在熱加工過(guò)程中δ相的開(kāi)始析出溫度為700℃,980℃開(kāi)始熔解,完全熔解溫度為1020℃。而零件釬焊的加熱工藝為1040℃保溫(10~15)分鐘。因此,認(rèn)為零件出現(xiàn)缺口不合格的原因是由于釬焊溫度過(guò)高(1040℃),超過(guò)了GH4169材料δ相完全熔解溫度,在釬焊加熱保溫過(guò)程中合金中的δ相熔解。相關(guān)研究表明GH4169合金在650℃及更高溫度下多以沿晶形式擴(kuò)展,δ相的形狀、取向會(huì)影響合金裂紋擴(kuò)展速率和方向,增大裂紋擴(kuò)展的阻力。正是因?yàn)槿鄙倭司Ы绂南嗟脑斪饔?,?dǎo)致裂紋擴(kuò)展缺少阻力,最終材料出現(xiàn)缺口敏感,導(dǎo)致缺口持久試驗(yàn)不合格。
根據(jù)GH4169中δ相的析出相圖,GH4169材料δ相的析出峰值約為900℃。采用不同的熱處理工藝會(huì)有不同數(shù)量和形貌的δ相析出,且δ相在GH4169材料中的析出是可逆的。為了改善基體材料的缺口敏感性,使經(jīng)釬焊和熱處理后材料中存在適量的δ相,對(duì)經(jīng)過(guò)釬焊后試樣進(jìn)行900℃保溫再固溶時(shí)效的重復(fù)熱處理。但是δ相的析出量卻需要控制,如果析出太少則會(huì)起不到δ相的晶界扎釘作用,如果δ(Ni3Nb)相析出量太多,就會(huì)在其附近導(dǎo)致γ''、γ?貧化并影響其含量,從而影響材料的力學(xué)性能。所以需要生成適量的δ相,在確保室溫拉伸、高溫拉伸合格的前提下,使持久性能合格。最終通過(guò)工藝試驗(yàn)確定于900℃保溫30分鐘再進(jìn)行固溶時(shí)效的重復(fù)熱處理制度。
對(duì)重復(fù)熱處理后的式樣進(jìn)行高倍組織和力學(xué)性能檢測(cè)。高倍組織檢測(cè)金相顯示在晶界重新析出了大量的δ相,呈現(xiàn)棒狀或者針狀組織。高溫持久力學(xué)性能檢測(cè)合格,斷口斷于光滑處,持久的時(shí)間數(shù)據(jù)較為集中,大多在61~71h之間,較大的超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)要求的25h,不再存在缺口敏感性,室溫拉伸和高溫拉伸也符合要求。根據(jù)此實(shí)驗(yàn)結(jié)論,更改零件加工工藝規(guī)程,在釬焊后進(jìn)行重復(fù)熱處理,現(xiàn)已加工多批零件,所有性能均合格,也不再有缺口敏感性問(wèn)題。
4?結(jié)語(yǔ)
4.1?通過(guò)故障分析和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,零件缺口持久不合格的原因是由于釬焊溫度溫度為1040℃,使晶界δ相熔解,材料出現(xiàn)缺口敏感性導(dǎo)致缺口持久。
4.2?通過(guò)對(duì)釬焊后的試樣在900℃保溫并重新進(jìn)行固溶時(shí)效,晶界處重新析出了δ相,試樣經(jīng)測(cè)試力學(xué)性能合格,不再存在缺口敏感性。
4.3?GH4169材料可以通過(guò)調(diào)整熱加工工藝獲得形貌、數(shù)量和分布不同的δ相,從而使材料獲得不同的力學(xué)性能。
參考文獻(xiàn):
[1]王建國(guó)等.GH4169合金加熱過(guò)程中形態(tài)和晶粒尺寸的演化規(guī)律.熱加工工藝,2013,vol42,No.24。
[2]侯杰等.GH4169合金高溫疲勞裂紋擴(kuò)展的微觀損傷機(jī)制.工程科學(xué)學(xué)報(bào),第40卷,第7期:822-823,2018年7月。