商 波,謝林沖,李育紅,黃昌琴,程 蕓,劉海芳
(1.云南建投第一勘察設(shè)計有限公司,云南 昆明 650102;2.云南昊昇工程檢測技術(shù)有限公司,云南 昆明 650102)
隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展,城市里的高層和超高層建筑物越來越多,隨之而來就是基坑的開挖深度也逐漸加深,大多數(shù)基坑的開挖深度都超過了 5 m,有些甚至達(dá)到數(shù)十米,加之城市里因建筑物、道路、管線等較為密集,因此在城市里開挖深基坑所帶來的安全問題一直備受關(guān)注。
近年來,國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站[1]先后發(fā)布了《危險性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定》(住建部令第 37 號)(以下簡稱《管理規(guī)定》)和《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于實(shí)施〈危險性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定〉有關(guān)問題的通知》(建辦質(zhì)〔2018〕31 號)(以下簡稱《通知》)兩個文件?!锻ㄖ分袑Τ^一定規(guī)模的危險性較大的分部分項(xiàng)工程范圍進(jìn)行了明確,第一個就是深基坑工程,即開挖深度超過 5 m(含5 m)的基坑(槽)的土方開挖、支護(hù)、降水工程。同時,《管理規(guī)定》中第十條規(guī)定:施工單位應(yīng)當(dāng)在危大工程施工前組織工程技術(shù)人員編制專項(xiàng)施工方案;第十二條規(guī)定:對于超過一定規(guī)模的危大工程,施工單位應(yīng)當(dāng)組織召開專家論證會對專項(xiàng)施工方案進(jìn)行論證。實(shí)行施工總承包的,由施工總承包單位組織召開專家論證會。專家論證前專項(xiàng)施工方案應(yīng)當(dāng)通過施工單位審核和總監(jiān)理工程師審查。這些文件的發(fā)布充分體現(xiàn)了深基坑作為危險性較大的分部分項(xiàng)工程的重要性,其安全性不容忽視。
基坑位于云南省某市區(qū)內(nèi),基坑開挖深度 9 m,總長度 284.5 m,基坑支護(hù)安全等級為一級,共兩層地下室,基坑支護(hù)采用直徑 500 mm、長度 12 m 的深層攪拌樁止水帷幕和直徑 800 mm、長度 20 m 的長螺旋鉆孔灌注樁,護(hù)壁采用掛鋼筋網(wǎng)和噴漿工藝?;蝇F(xiàn)場如圖1 所示,基坑平面圖如圖2 所示,BC 段剖面深攪樁與支護(hù)樁平面圖如圖3 所示。
圖1 基坑現(xiàn)場
圖2 基坑平面圖
圖3 BC 段剖面深攪樁與支護(hù)樁平面圖(單位:mm)
該基坑在施工過程中,2013 年 4 月 6 日支護(hù)樁完成了北面(EF 段),南面(BC、AB 段)及東面(AF 段)的支護(hù)樁和冠梁澆筑,開始開挖第一層土,取土深度約 2.5 m。4 月 29 日第二層土由東往西開挖,開挖過程中發(fā)現(xiàn) BC 段靠近 C 側(cè)的一棟 6 層房屋沉降過大,且基坑止水失效,有大量的水和流沙漏出,開挖停止且進(jìn)行反填。后經(jīng)多方專家現(xiàn)場查看,要求灌漿處理,后該施工單位進(jìn)行了灌漿,但壓力較小,灌漿后止水效果不明顯,還是有大量水滲出。5 月 11 日該市下了一場雨,發(fā)現(xiàn)基坑南面支護(hù)樁出現(xiàn) 30 cm 左右的位移。后經(jīng)與施工單位協(xié)商,進(jìn)行部分土的開挖卸載,要求施工單位對部分危險段進(jìn)行補(bǔ)挖人孔樁支護(hù),但補(bǔ)樁的深度不夠,最深的 13 m,有些只有 9 m。緊接著,6 月 25 日該市下了場罕見暴雨,基坑發(fā)生跨塌,20 多根樁出現(xiàn)倒塌及折斷,垮塌位置主要集中在 BC 段靠 C 側(cè),同時引發(fā)西側(cè)部分河堤決堤,河水灌入基坑。后經(jīng)緊急搶險,把基坑進(jìn)行全部拉土夾石回填,重做基坑支護(hù)。
為了弄清本次基坑垮塌事故的原因,業(yè)主委托需對基坑的施工質(zhì)量進(jìn)行檢測?,F(xiàn)場檢測時,因大部分原有支護(hù)結(jié)構(gòu)及垮塌段已經(jīng)修復(fù),僅存少量原有支護(hù)結(jié)構(gòu),因此,僅能根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況開展相關(guān)項(xiàng)目檢測。
根據(jù)設(shè)計文件,基坑冠梁混凝土強(qiáng)度設(shè)計值為 C20,支護(hù)樁混凝土強(qiáng)度設(shè)計值為 C25。結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JGJ/T 384-2016《鉆芯法檢測混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》[2]對原有冠梁和支護(hù)樁的混凝土強(qiáng)度進(jìn)行檢測。原有冠梁共抽取 6 組直徑為 100 mm 標(biāo)準(zhǔn)芯樣,共計 18 個;對支護(hù)樁抽取 5 組直徑為 100 mm 標(biāo)準(zhǔn)芯樣,共計 15 個?,F(xiàn)場抽取混凝土芯樣時,抽取部位的混凝土齡期均大于 28 d。通過對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析計算,原有冠梁混凝土強(qiáng)度推定值區(qū)間為 21.3~24.1 MPa;原有支護(hù)樁混凝土強(qiáng)度推定值區(qū)間為 26.4~28.8 MPa。冠梁和支護(hù)樁的混凝土強(qiáng)度推定值均滿足設(shè)計文件的要求。
根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JGJ 120-2012《建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程》[3]對錨索進(jìn)行驗(yàn)收試驗(yàn),本次共抽取 8 根錨索,均為 4 φ15.24 鋼絞線。相關(guān)設(shè)計參數(shù)如表1 所示。
表1 錨索設(shè)計參數(shù)
因該基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)安全等級為一級,按相關(guān)規(guī)范,錨索張拉值應(yīng)為軸向拉力標(biāo)準(zhǔn)值的 1.4 倍,逐級加載分別取 10 % Nk、40 % Nk、60 % Nk、80 % Nk、100 % Nk、120 % Nk和 140 % Nk;卸載分別取 10 % Nk、30 % Nk、50 % Nk、80 % Nk、100 % Nk和 120 % Nk;對應(yīng)的位移觀測時間分別為 5、5、5、5、5、5、5 、10 min。通過現(xiàn)場試驗(yàn),8 根錨索在檢測過程中均出現(xiàn)無法加載至理論最大試驗(yàn)荷載錨索被拔出的情況。拉力檢測結(jié)果如表2 所示。
表2 錨索拉力檢測結(jié)果 kN
根據(jù)相關(guān)規(guī)范,錨索驗(yàn)收試驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)為:①在最大試驗(yàn)荷載下,錨桿位移穩(wěn)定或收斂;②對拉力型錨桿,在最大試驗(yàn)荷載下測得的總位移量應(yīng)大于自由段長度理論彈性伸長量的 80 %,且應(yīng)小于自由段長度與 1/2 錨固段長度之和的理論彈性伸長值。錨索總位移量檢測結(jié)果如表3 所示。
表3 錨索總位移量檢測結(jié)果 mm
綜合以上兩項(xiàng)檢測結(jié)果綜合判定,本次抽檢的 8 根錨索驗(yàn)收試驗(yàn)結(jié)果判定為不合格。
3.3.1 錨桿長度
根據(jù)現(xiàn)場情況,對 CD 段抽檢了 6 根錨桿,DE 段抽檢了 6 根錨桿,EF 段抽檢了 1 根錨桿進(jìn)行長度檢測,結(jié)果如表4 所示。
表4 錨桿長度檢測結(jié)果 mm
檢測結(jié)果顯示錨桿長度嚴(yán)重不滿足設(shè)計要求。按照國家標(biāo)準(zhǔn) GB 50202-2018《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》[4]中規(guī)定的錨桿長度應(yīng)不小于設(shè)計值的要求,本次抽檢的 13 根錨桿長度全部判為不合格。
3.3.2 錨桿橫向間距
現(xiàn)場對 DE 段抽檢了 6 處,EF 段抽檢了 6 處,進(jìn)行錨桿橫向間距檢測,檢測結(jié)果如表5 所示。
表5 錨桿橫向間距檢測結(jié)果 mm
檢測結(jié)果顯示,DE 段錨桿橫向間距不滿足設(shè)計要求。
3.3.3 錨桿注漿
現(xiàn)場抽檢了 13 根錨桿,發(fā)現(xiàn)均為空管,未注漿,不滿足設(shè)計要求。錨桿未注漿如圖4 所示。
圖4 錨桿未注漿
3.4.1 樁間距
現(xiàn)場對基坑 6 個面,每面抽取3處進(jìn)行樁間距檢測,檢測結(jié)果如表6 所示。
表6 支護(hù)樁間距檢測結(jié)果 mm
檢測結(jié)果顯示,支護(hù)樁間距均偏大,不滿足設(shè)計要求。
3.4.2 樁外觀質(zhì)量
現(xiàn)場檢查了 2 根樁:AF 段的 1 根支護(hù)樁,鑿開表層砂漿,可見樁身混凝土粗骨料外露,膠結(jié)不良,外觀質(zhì)量較差;CD 段的 1 根支護(hù)樁,鑿開表層砂漿,可見樁身混凝土夾泥嚴(yán)重,粗骨料外露,外觀質(zhì)量較差。
3.4.3 樁身裂縫
現(xiàn)場檢測發(fā)現(xiàn),EF 段 8 根樁樁身開裂,裂縫多為水平裂縫,最大裂縫寬度為 4.60 mm。AF 段 3 根樁樁身水平開裂,最大裂縫寬度為 3.10 mm。樁身水平開裂如圖5 所示。
圖5 樁身水平開裂
現(xiàn)場巡查發(fā)現(xiàn)基坑內(nèi)多處滲水,尤其是基坑拐角處(C 處)滲水較為嚴(yán)重,現(xiàn)場可見部分深層攪拌樁間搭接不良,樁間滲水形成孔洞。深攪止水帷幕滲水如圖6 所示。
圖6 深攪止水帷幕滲水
通過氣象資料及周邊基坑調(diào)查,結(jié)合該基坑現(xiàn)場檢測結(jié)果可以得出,造成該基坑垮塌事故的原因主要表現(xiàn)在以下幾個方面。
1)建設(shè)單位和監(jiān)理單位管理監(jiān)督不到位,發(fā)現(xiàn)問題處理不及時。從 2013 年 4 月 29 日發(fā)現(xiàn)基坑周邊一處房屋沉降過大到 6 月 25 日基坑局部垮塌,在近 2 個月的時間內(nèi),雖采取了一些補(bǔ)救措施,但因管理監(jiān)督不力,導(dǎo)致補(bǔ)救措施沒有有效執(zhí)行。
2)施工單位管理混亂,部分施工資料缺失,未嚴(yán)格按照設(shè)計文件施工,施工質(zhì)量差。主要表現(xiàn)為以下幾點(diǎn)。
①錨索錨固力不足,導(dǎo)致錨索沒有起到應(yīng)有的拉結(jié)作用。
②錨桿形同虛設(shè)。首先,錨桿的長度嚴(yán)重不足,最短的僅有設(shè)計值的 14.2 %,最長的也僅為設(shè)計值的 54.2 %;其次,錨桿橫向間距偏大。間距偏大意味著錨桿的數(shù)量不足,不能提供足夠的支撐作用;再次,錨桿未注漿,形成空管。
③支護(hù)樁施工質(zhì)量差。樁間距偏大,導(dǎo)致樁的數(shù)量不足;樁身存在開裂、夾泥、膠結(jié)不良等缺陷,嚴(yán)重影響樁身的完整性和支護(hù)能力。
④深攪止水帷幕局部失效。因施工質(zhì)量差,基坑 BC 段和 CD 段部分深攪止水帷幕未起到止水作用,造成水滲入基坑。
3)自然因素。該市突降的罕見暴雨是基坑垮塌的誘發(fā)因素,但并非主要因素?,F(xiàn)場調(diào)查階段,對該市一些正在施工的深基坑進(jìn)行了調(diào)查,并未發(fā)現(xiàn)其他深基坑因此次暴雨出現(xiàn)垮塌的現(xiàn)象。
綜上,建設(shè)單位和監(jiān)理單位相關(guān)人員未認(rèn)真履行職責(zé),發(fā)現(xiàn)問題處理不及時,管理監(jiān)督不力以及施工單位未嚴(yán)格按照設(shè)計文件要求施工是造成該深基坑局部垮塌的主要原因。
針對本次深基坑垮塌事故,提出幾點(diǎn)建議。首先,建設(shè)單位和監(jiān)理單位要嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)加強(qiáng)管理和監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題要及時有效地處理,并應(yīng)給予施工單位合理的工期,不能隨意壓縮工期;其次,施工單位作為基坑工程實(shí)施的主體,對工程質(zhì)量的好壞起決定性作用,而按圖施工是最基本的原則,盲目搶工期、偷工減料看似可以獲得一些短期利益,但發(fā)生事故的概率非常高,且可能要承擔(dān)刑事責(zé)任,得不償失;再次,對于一級基坑,建議采用動態(tài)監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行基坑監(jiān)測,一方面可以保證全天候監(jiān)測,省時省力,另一方面工程參加各方都可以通過手機(jī)查看實(shí)時數(shù)據(jù),一旦發(fā)現(xiàn)異常,便于第一時間處理,實(shí)踐證明,動態(tài)監(jiān)測可有效控制基坑垮塌事故發(fā)生的概率。
1)該深基坑局部垮塌的主要原因是建設(shè)單位和監(jiān)理單位未認(rèn)真履行管理和監(jiān)督職責(zé)以及施工單位未嚴(yán)格按照設(shè)計文件要求施工。
2)動態(tài)監(jiān)測是一種較為有效的基坑監(jiān)測手段,具有實(shí)時監(jiān)測、實(shí)時數(shù)據(jù)傳輸、手機(jī)實(shí)時查看等優(yōu)點(diǎn),一旦發(fā)現(xiàn)異常,可及時采取措施進(jìn)行處理。
3)深基坑參建各方都應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格把關(guān),盡可能降低事故發(fā)生的概率。