張雄飛,劉 榛
(中國石油蘭州石化公司,甘肅 蘭州 730060)
乙烯原料在乙烯工業(yè)發(fā)展中具有重要意義,其直接關系到乙烯裝置的經(jīng)濟效益和正常運轉(zhuǎn),原料費用在總成本中所占比例高達70%~75%,故選擇和優(yōu)化乙烯原料始終是乙烯行業(yè)十分重視的問題。蘭州石化公司46萬t/年乙烯裝置自2006年建成投產(chǎn)以來,始終以丙烷、油田液化氣、拔頭油和石腦油為主要裂解原料,近年來受到國內(nèi)乙烯行業(yè)原料緊缺大環(huán)境的影響,乙烯裝置在公司的統(tǒng)籌安排下,開始嘗試裂解一些重質(zhì)原料以緩解原料供應緊張的局面。在此形勢下,探討解決重質(zhì)乙烯原料裂解的問題,對于促進乙烯工業(yè)進一步發(fā)展,提高乙烯裝置的經(jīng)濟效益具有非常重要的意義[1]。
2015年乙烯廠為了響應蘭州石化公司生產(chǎn)統(tǒng)籌計劃,發(fā)揮煉化一體優(yōu)勢,自2015年下半年起,蘭州石化公司46萬t/年乙烯裝置開始長期投用重質(zhì)原料(以輕柴油為主,輔以部分航空煤油),主要投用方式為選取五臺裂解爐中的一臺長期裂解重質(zhì)原料。2020年年初,受新冠疫情影響,公司物料平衡情況出現(xiàn)較大變化,46萬t/年乙烯裝置根據(jù)公司安排,開始同時投用兩臺重油裂解爐(裂解原料為航空煤油)。這是裝置首次實現(xiàn)兩臺航煤爐并行,本文將重點對比雙航煤爐運行與雙柴油爐運行的不同之處,并嘗試提出針對雙重油爐并行的建議。
乙烯裝置在2019年大檢修停車之前試投了72h的雙柴油爐 (2019年4月19日14:00至4月22日14:00時),將近期的生產(chǎn)工況與該工況進行對比。
對比雙柴油爐工況和雙航煤爐工況的投料情況見表1。
表1 投料情況對比表
對比上述兩種工況可知,重質(zhì)原料投用比例基本相同,分別為42.90%和42.76%,但是雙航煤爐工況下原料輕質(zhì)化率較雙柴油爐工況高出8.79%。
對比雙柴油爐工況和雙航煤爐工況的收率情況見表2。
表2 收率情況對比-1
對比上述兩種工況可知,雙柴油爐工況的甲烷氫收率更高,同時其深度(丙乙比)達到了0.441,也較雙航煤爐工況的0.500更高,說明在投用雙航煤爐時原料裂解深度較雙柴油爐更低,但投用雙航煤爐時的重油收率低于雙柴油爐,說明航煤較柴油更輕。
進一步對比全石腦油工況和單航煤爐工況見表3。
表3 收率情況對比-2
可以看出隨著航空煤油投用比例的上升,乙烯裝置雙烯收率逐漸下降,裂解重油收率逐漸上升。
對不同液相原料的物理性質(zhì)見表4。
表4 原料分析對比
通過對比原料分析可知:航空煤油終餾點均明顯低于輕柴油,與石腦油更為接近,且密度也較輕柴油更低,說明航空煤油性質(zhì)較輕柴油更輕,但同時也可以看到,航空煤油的芳烴指數(shù)較輕柴油更高,說明航空煤油中芳烴含量很高,芳烴在高溫裂解條件下脫氫縮合為多環(huán)芳烴,進一步脫氫為稠環(huán)芳烴,再進一步脫氫為固體瀝青質(zhì),這就是裝置提高重質(zhì)原料投用比例后,裂解重油收率大幅度上升的原因。
裂解爐在正常生產(chǎn)時,裂解不同的原料,則裂解爐結(jié)焦的部位及結(jié)焦的嚴重程度也不相同。當以石腦油為原料,裂解深度中等時,結(jié)焦嚴重的部位為輻射段爐管;以重質(zhì)原料中等深度裂解時,則廢熱鍋爐結(jié)焦最為嚴重。
高溫裂解氣離開輻射段進入廢熱鍋爐內(nèi)管,與來自汽包的鍋爐給水換熱,裂解氣被冷卻至400~500℃。由于管外高壓沸騰水的傳熱系數(shù)較大,所以廢熱鍋爐內(nèi)管壁溫度接近高壓沸騰水的溫度,當內(nèi)管溫度低于裂解氣露點時,裂解氣中沸點高的重質(zhì)餾分可能在管壁上冷凝下來。冷凝物由于有較長時間與高溫裂解氣接觸而發(fā)生脫氫、縮聚反應釋放出H2,在管壁上固化形成焦,該過程被稱之為冷凝結(jié)焦。
隨著運行時間的延長,廢熱鍋爐內(nèi)焦層逐漸加厚,其換熱效果也隨之下降,廢熱鍋爐出口的裂解氣溫度會慢慢升高,當該溫度高于裂解氣露點溫度時,裂解氣中的重質(zhì)餾分將不再繼續(xù)冷凝,PQE內(nèi)焦層的生成速度會逐漸減緩,PQE出口裂解氣溫度也趨于穩(wěn)定[2]。
因此重質(zhì)原料在裂解時需要密切關注廢熱鍋爐出口溫度變化情況,該溫度一方面可以表征出廢熱鍋爐自身的結(jié)焦情況,另一方面也從側(cè)面反映出原料的“輕重”程度。
對比103B裂解爐投用航空煤油前后的一級廢熱鍋爐(PQE)出口溫度變化情況見表5。
表5 PQE出口溫度變化(單位:℃)
由表5可知,103B裂解爐在投用航煤一段時間后,PQE出口溫度并未出現(xiàn)明顯上升,說 “冷凝結(jié)焦”現(xiàn)象并未在PQE內(nèi)出現(xiàn),進一步說明航空煤油裂解后并未產(chǎn)出大量低露點的重質(zhì)裂解氣。這一點與輕柴油原料裂解存在較大的不同。
綜上所述,就原料性質(zhì)而言可以得出如下結(jié)論:①航煤的“輕重”程度介于石腦油和輕柴油之間;②航煤中含有大量的芳烴,并非理想的裂解原料,裂解后會顯著增加燃料油收率;③雙柴油爐期間,裂解深度較目前雙航煤爐更高。
結(jié)合兩次投用雙重油爐的情況,可以確認在乙烯裝置正常的前提下,同時投用兩臺重油爐是可行的,但還是存在一些問題:
裝置投用雙柴油爐后,雙烯收率僅為46.672%,投用雙航煤爐雙烯收率為47.59%,均處于較低水平。造成這一現(xiàn)象的主要原因為輕柴油和航空煤油屬于重質(zhì)裂解原料,其芳烴含量較高,并不具備良好的裂解性能,裂解重油所得到的目的產(chǎn)品收率較低。
同樣是受到輕柴油裂解性能的影響,雙重油爐生產(chǎn)期間,重油收率最高達到8.296%,較全石腦油工況顯著提升。
為了避免裂解氣冷凝結(jié)焦,在投用重質(zhì)原料時,不得不將二級廢熱鍋爐(SQE)切出,這直接導致裂解爐超高壓蒸汽產(chǎn)氣量的下降,加之乙烯裝置未設置開工鍋爐,無法外接10.0Mpa蒸汽,因此在投用雙重油爐的過程中,裂解氣壓縮機201J是否能夠正常運行,是維持乙烯裝置穩(wěn)定運行的關鍵。在2019年雙柴油爐投用初期,103B裂解爐能夠維持30t/h左右的超高壓蒸汽發(fā)生量,加上外圍高壓蒸汽保供情況良好,乙烯裝置維持住了182t/h的投油負荷。隨著時間的推移,103B裂解爐PQE出口溫度快速上升 (在72h內(nèi)上升了約120℃),103B裂解爐的超高壓蒸汽發(fā)生量逐漸降低,裂解氣壓縮機201J的運行開始受到一定程度的影響,運行至4月22日下午,裂解氣壓縮機201J一段吸入壓力開始上升,為了維持裂解氣壓縮機201J的正常運行,只能被迫降低投油負荷(由182t/h降至180t/h)。
雙航煤爐運行時,由于一級廢熱鍋爐(PQE)出口溫度未出現(xiàn)持續(xù)快速上漲,故103B裂解爐蒸汽發(fā)生量一直維持在30t/h-33t/h左右,未出現(xiàn)明顯下降。
綜合來看若乙烯裝置長時間投用兩臺重油爐,尤其是在裝置運行末期,裝置自產(chǎn)的超高壓蒸汽量可能無法滿足裂解氣壓縮機201J的正常運行需要,只能通過降低重油投用負荷的手段來維持裂解氣壓縮機201J運行。尤其是針對雙柴油爐工況,這一問題可能會更加突出。