馬洪修,程洪全,于連成,羅德慶,王榮剛,林春山
(北京首鋼股份有限公司煉鐵作業(yè)部,河北唐山064404)
爐缸壽命決定了高爐一代爐役的長(zhǎng)短,提高爐缸活躍度以保證爐缸長(zhǎng)壽成為了當(dāng)下一大研究課題。在爐缸活躍度量化方面有了較多的研究,煉鐵人員通過(guò)爐缸溫度與側(cè)壁溫度比值以及高爐爐缸渣鐵滯留量等角度研究了爐缸活躍度[1-5]。丁汝才等[2]將爐底熱電偶溫度與爐缸側(cè)壁熱電偶溫度進(jìn)行直接做比。國(guó)外Shibaike等[6]給出了計(jì)算爐芯死料柱溫度的公式。部分學(xué)者用爐芯溫度及Kozeny-Car man方程來(lái)解釋高爐活躍度[7-10]。首鋼股份3號(hào)高爐自2010年投產(chǎn)以來(lái),多次出現(xiàn)爐缸不活躍現(xiàn)象,而對(duì)爐缸活躍度的判斷基于現(xiàn)場(chǎng)外圍出鐵等情況,沒(méi)有定量化的標(biāo)準(zhǔn)。因此,有必要量化首鋼股份3號(hào)高爐爐缸活躍度,并明確活躍度指數(shù)與操作參數(shù)的關(guān)系,探析其影響因素,從而通過(guò)日常操作達(dá)到活躍爐缸的目的。
本文統(tǒng)計(jì)了首鋼股份3號(hào)高爐溫度比值趨勢(shì)(爐底中心溫度與爐缸側(cè)壁異常升溫處的溫度比值),計(jì)算了爐缸活躍度指數(shù),分析了爐缸活躍度指數(shù)與鼓風(fēng)風(fēng)量、風(fēng)溫、噴煤量及鼓風(fēng)動(dòng)能之間的關(guān)系,明確了爐缸分區(qū)、分段活躍度趨勢(shì)及活躍度變差的原因,總結(jié)了提高爐缸活躍度的措施,為同等立級(jí)高爐操作提供一定的參考。
首鋼股份3號(hào)高爐容積4000 m3,于2010年1月開(kāi)爐,本文中側(cè)壁溫度取自鐵口中心線下方2.4 m處的第7層最內(nèi)環(huán)熱電偶溫度,如圖1所示。爐芯溫度取值為高爐爐底中心熱電偶溫度。第7層內(nèi)環(huán)與爐底中心熱電偶溫度能有效地反應(yīng)熱量在側(cè)壁與爐底的分配。
圖1 首鋼股份3號(hào)高爐爐缸第七層熱電偶布置圖
爐缸活躍度表征為爐缸排出渣鐵的順利程度。首先從爐缸工作狀態(tài)的表征方面,發(fā)現(xiàn)了爐缸爐底中心熱電偶溫度與爐缸側(cè)壁熱電偶溫度之間的一般關(guān)系。丁汝才等[2]將爐底熱電偶溫度與爐缸側(cè)壁熱電偶溫度進(jìn)行直接做比,提出了爐缸活躍度指數(shù)的概念,爐缸爐底溫度在一定程度上反應(yīng)了爐缸熱量在爐缸中心死料柱的傳遞能力,也反應(yīng)了鐵水爐渣在爐缸中心死料柱的滲透能力[7]。但不同高爐的爐缸結(jié)構(gòu)及監(jiān)測(cè)熱電偶位置不同,為了更準(zhǔn)確地反應(yīng)首鋼股份公司3號(hào)高爐爐缸內(nèi)溫度場(chǎng)分布,定量分析活躍度,對(duì)首鋼股份3號(hào)高爐爐底中心溫度與側(cè)壁異常升溫點(diǎn)(圖1中紅色點(diǎn))求比值,如式(1)。
式中:
TD——爐缸底部中心熱電偶溫度,℃;
TC——爐缸側(cè)壁內(nèi)環(huán)熱電偶溫度(異常升溫點(diǎn)),℃。
爐缸活躍度指數(shù)見(jiàn)圖2,TE31303及TE31304為1#出鐵口附近熱電偶;TE31294為2#出鐵口附近熱電偶;TE31296為3#出鐵口附近熱電偶;以上熱電偶?xì)v史上均數(shù)次發(fā)生異常升溫現(xiàn)象,其均在鐵口夾角30°之間,這也符合爐缸鐵口下方鐵水流動(dòng)規(guī)律。從圖2中可以看出,活躍度指數(shù)均在0.5~4.5之間,爐缸活躍度指數(shù)越高,則說(shuō)明爐缸越活躍,反之,則活躍度越差。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn),明確了活躍度指數(shù)<2.0為爐缸不活躍;2.0~2.5為爐缸較活躍;>2.5為爐缸活躍。
圖2 爐缸活躍度指數(shù)
高爐日常操作對(duì)爐缸活躍度有著重大影響[11],尤其下部調(diào)節(jié)、鼓風(fēng)風(fēng)量、風(fēng)溫、煤量和鼓風(fēng)動(dòng)能,對(duì)下部死料柱透氣透液性影響更加明顯。另外,高爐鼓風(fēng)動(dòng)能作為綜合參數(shù),通過(guò)影響回旋區(qū)深度,及保證高爐截面的合理分配,是保證爐缸活躍的前提[7]。通過(guò)統(tǒng)計(jì)高爐2018年11月1日至2019年11月1日之間的數(shù)據(jù),將爐缸活躍度指數(shù)(TE31304點(diǎn)處)與高爐鼓風(fēng)風(fēng)量、風(fēng)溫、噴煤量及鼓風(fēng)動(dòng)能做了相應(yīng)對(duì)比,結(jié)果如圖3所示。
圖3 爐缸活躍度指數(shù)與操作參數(shù)之間的關(guān)系
圖3 (a)為活躍度指數(shù)與風(fēng)量之間的關(guān)系圖,可見(jiàn)活躍度指數(shù)趨勢(shì)與風(fēng)量趨勢(shì)呈現(xiàn)正相關(guān),風(fēng)量趨勢(shì)比活躍度指數(shù)趨勢(shì)較提前,當(dāng)風(fēng)量變化,活躍度指數(shù)隨之逐漸變化。這是因?yàn)楣娘L(fēng)風(fēng)量越大,加之現(xiàn)在風(fēng)口都有一定的向下傾斜,風(fēng)量越大鼓風(fēng)動(dòng)能越大,越易吹透爐缸死料柱,則透氣透液性越好,活躍度指數(shù)越高。
圖3(b)為活躍度指數(shù)與煤粉量之間的關(guān)系圖,可見(jiàn)活躍度指數(shù)趨勢(shì)與煤粉量趨勢(shì)呈現(xiàn)正相關(guān),但煤粉操作趨勢(shì)比活躍度指數(shù)趨勢(shì)有一定的延遲,這是因?yàn)閲娒毫吭黾?,雖然使?fàn)t內(nèi)壓量關(guān)系偏緊,但是提高了爐內(nèi)熱量,增加了鐵中[Si]含量,提高了爐溫,活躍了爐缸。另外,高爐是一個(gè)“黑匣子”,這致使高爐操作者對(duì)高爐判斷是有一定程度延遲的,因此提高操作經(jīng)驗(yàn),發(fā)展高爐可視化技術(shù),可進(jìn)一步明確爐缸活躍度變化趨勢(shì)。
圖3(c)為活躍度指數(shù)與風(fēng)溫之間的關(guān)系圖,活躍度指數(shù)與風(fēng)溫有著正相關(guān)的關(guān)系,同樣風(fēng)溫趨勢(shì)比活躍度指數(shù)有所提前。這是因?yàn)?,提高風(fēng)溫,增加理論燃燒溫度,可增加煤粉燃燒率,增加死料柱透氣透液性,提高活躍度,反之,降低活躍度。因此,風(fēng)溫趨勢(shì)與爐缸活躍度趨勢(shì)有正相關(guān),且風(fēng)溫操作較活躍度指數(shù)變化趨勢(shì)較提前。
圖3(d)為活躍度指數(shù)與鼓風(fēng)動(dòng)能之間的關(guān)系圖,活躍度指數(shù)趨勢(shì)與鼓風(fēng)動(dòng)能趨勢(shì)密切相關(guān),呈正相關(guān),并且鼓風(fēng)動(dòng)能變化可提前影響高爐爐缸活躍度指數(shù)變化趨勢(shì)。這是因?yàn)楹侠砉娘L(fēng)動(dòng)能和風(fēng)量能夠保證中心及邊緣的合理分布,即一次煤氣分布,可保證整體的活躍度,避免邊緣堆積和中心堆積。高爐操作者應(yīng)適當(dāng)結(jié)合鼓風(fēng)動(dòng)能、風(fēng)量、風(fēng)溫及噴煤量,來(lái)判斷爐缸活躍度指數(shù)的趨勢(shì)變化,從而達(dá)到活躍爐缸,高爐長(zhǎng)壽的目的。
首先,通過(guò)爐缸活躍度指數(shù)在三個(gè)鐵口的趨勢(shì)規(guī)律可以發(fā)現(xiàn),爐缸活躍度指數(shù)在圓周上分布并不完全一致,從溫度上分析即為三個(gè)出鐵場(chǎng)附近很難出現(xiàn)同時(shí)異常升溫現(xiàn)象;從內(nèi)部機(jī)理可以判斷為,三個(gè)出鐵場(chǎng)出現(xiàn)了爐缸活躍度不均的現(xiàn)象,因此日常操作中有必要將爐缸活躍度進(jìn)行分區(qū)分析,首鋼股份3號(hào)高爐可將高爐爐缸分為4個(gè)區(qū)域,每個(gè)出鐵場(chǎng)分為一個(gè)區(qū)域。而區(qū)域之間的差異可能與并罐布料及風(fēng)口距離熱風(fēng)圍管總管的風(fēng)量分配不均均有關(guān)系,具體情況需要進(jìn)一步探析。
通過(guò)2013~2019年之間的爐缸活躍度指數(shù)數(shù)據(jù)分析,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際經(jīng)驗(yàn),可將爐缸活躍度指數(shù)變化分為三個(gè)階段。
第一階段:開(kāi)爐至2013年為高爐爐缸初期階段,爐缸操作內(nèi)型逐漸形成,小塊熱壓炭磚開(kāi)爐初期均出現(xiàn)多次異常侵蝕現(xiàn)象,加鈦?zhàn)o(hù)爐后,爐缸則開(kāi)始穩(wěn)定,爐缸活躍度逐漸增加。
第二階段:2014年至2017年為常態(tài)化護(hù)爐階段,高爐初期熱電偶溫度控制住后,則高爐進(jìn)入常態(tài)化護(hù)爐階段,高爐操作也進(jìn)入穩(wěn)定階段。常態(tài)化護(hù)爐的優(yōu)勢(shì):1)通過(guò)鈦平衡計(jì)算,增加爐缸內(nèi)部鈦含量,可增加Ti(C,N)保護(hù)層的富集[12]。2)可維護(hù)爐門,降低爐門孔道出鐵中的沖刷,增加出鐵時(shí)間,及時(shí)出凈渣鐵。弊端:1)由于初期異常侵蝕是不可逆轉(zhuǎn)的,所形成的鈦保護(hù)層是需要鈦富集的,因此必須常態(tài)化護(hù)爐,增加了生產(chǎn)成本。2)為了增加鈦保護(hù)層富集,必須保證一定的Si含量,保證爐溫,增加Ti(C,N)的析出,以維持當(dāng)下穩(wěn)定操作[12-14]。因此,當(dāng)爐缸活躍度下降時(shí),可適當(dāng)進(jìn)行護(hù)爐操作,從而為提高爐缸活躍度提供條件。
第三階段:2018年至今,根據(jù)設(shè)計(jì)爐齡,高爐進(jìn)入爐役中期,通過(guò)爐缸活躍度指數(shù)分析,活躍度指數(shù)頻繁出現(xiàn)“斷崖”式波動(dòng),很長(zhǎng)一段時(shí)間活躍度指數(shù)處于2.0~2.5的不活躍區(qū)間,甚至出現(xiàn)活躍度指數(shù)小于2.0的情況。這是因?yàn)楦郀t進(jìn)入中期后,爐缸側(cè)壁炭磚較初期脆化更加嚴(yán)重,由于環(huán)保限產(chǎn)等因素,爐料結(jié)構(gòu)變化較大,爐況變差,造成了爐缸活躍度下降,保護(hù)層異常剝落,脆化碳磚直接接觸高溫鐵水,從而造成了熱電偶溫度異常上升,表現(xiàn)為活躍度指數(shù)下降[13]。因此,當(dāng)高爐進(jìn)入中后期后,尤其進(jìn)入末期爐役時(shí),更應(yīng)注重精料操作、穩(wěn)定操作。日常操作中,高爐可根據(jù)實(shí)際情況,實(shí)時(shí)跟蹤爐缸活躍度指數(shù)變化,從而明確爐缸活躍度變化趨勢(shì)。
由圖3可知,2019年初爐缸活躍度指數(shù)不斷波動(dòng),但處于相對(duì)穩(wěn)定水平,但從2019年4月開(kāi)始至9月高爐爐缸活躍度指數(shù)處于較低水平,長(zhǎng)期處于2.0~2.5,甚至小于2.0,且7月份爐缸活躍度指數(shù)達(dá)到最低,2019年10月開(kāi)始,爐缸活躍度指數(shù)逐漸上升。
2019年環(huán)保壓力加大,燒結(jié)礦限產(chǎn),配吃粒級(jí)較碎、品位較低的一燒及外購(gòu)燒結(jié)礦(<10 mm比例達(dá)30%甚至更高,且堿度較二燒偏低),其配吃比例由2月份20%逐漸增加到30%;至7月中旬期間,配吃比例一度增加到55%;10月開(kāi)始,高爐配吃100%二燒。由于一燒及外購(gòu)燒結(jié)礦粒級(jí)及成分均不穩(wěn)定,配吃一燒及外購(gòu)燒結(jié)礦期間,爐內(nèi)壓量關(guān)系偏緊,爐內(nèi)順行受阻,難以全風(fēng),鼓風(fēng)動(dòng)能及風(fēng)溫均難以處于正常水平,造成爐況頻繁波動(dòng),致使?fàn)t缸活躍度下降,鐵水環(huán)流加重,最終造成了爐缸活躍度變差,爐缸環(huán)流加重,側(cè)壁炭磚異常侵蝕,表現(xiàn)為活躍度指數(shù)降低。
(1)精料操作
高爐穩(wěn)定的原燃料、穩(wěn)定的化學(xué)成分和粒級(jí)對(duì)高爐的透氣性指數(shù)及煤氣流分布有著重要影響,化學(xué)成分波動(dòng)、堿度變化,會(huì)影響渣比及燃料比,從而對(duì)節(jié)能降耗目標(biāo)的達(dá)成造成影響。另外,原燃料穩(wěn)定能夠穩(wěn)定爐渣成分、堿度和爐渣流動(dòng)性能,從而減少虧渣鐵現(xiàn)象。穩(wěn)定的原燃料可以避免高爐堿金屬負(fù)荷及堿金屬循環(huán)富集,當(dāng)高爐有過(guò)多的堿負(fù)荷會(huì)影響焦炭穩(wěn)定性,增加其破碎的可能性,致使料柱透氣透液性下降,造成爐缸不活現(xiàn)象。
(2)上下部調(diào)節(jié)相結(jié)合
上部調(diào)節(jié)不僅能夠調(diào)整焦炭負(fù)荷,另一方面,可以調(diào)整焦窗的多少和位置,煤氣的主要通道是焦炭層,尤其軟熔帶位置。合理的的煤氣流分布可以形成合理的煤氣流,保證合理的邊緣及中心的開(kāi)度。另外,布料深度應(yīng)合理,減少下料通過(guò)爐喉的再分布,從而增加煤氣分布的可控度。應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況,優(yōu)化裝料制度,避免礦焦層交界處的過(guò)度填充所造成的透氣性指數(shù)下降現(xiàn)象。
下部調(diào)節(jié)作為重要的操作調(diào)劑手段,一方面,合理的鼓風(fēng)動(dòng)能能夠保證合理的風(fēng)口回旋區(qū),從而影響煤氣流一次分布。另一方面,結(jié)合活躍度指數(shù)變化規(guī)律,可以發(fā)現(xiàn)合理的鼓風(fēng)動(dòng)能能夠吹透中心,保證中心死料柱的透氣透液性。另外,下部調(diào)節(jié)需結(jié)合爐容、風(fēng)量系數(shù)(風(fēng)量/爐缸截面積)。
(1)首鋼股份3號(hào)高爐爐缸活躍度指數(shù)與操作參數(shù)密切相關(guān),活躍度指數(shù)與鼓風(fēng)風(fēng)量、風(fēng)溫、煤粉量及鼓風(fēng)動(dòng)能變化趨勢(shì)呈正相關(guān)。但是鼓風(fēng)動(dòng)能、鼓風(fēng)風(fēng)量和風(fēng)溫是因參數(shù),其變化趨勢(shì)會(huì)影響活躍度指數(shù)變化趨勢(shì);因?yàn)楦郀t是一個(gè)“黑匣子”,噴煤量滯后于活躍度指數(shù)。高爐操作者更應(yīng)結(jié)合風(fēng)量及動(dòng)能,以保證合理的回旋區(qū)深度和煤氣量。
(2)首鋼股份3號(hào)高爐爐缸活躍度指數(shù)小于2.0為爐缸不活躍,2.0~2.5為爐缸較活躍,大于2.5為爐缸活躍。另外,根據(jù)鐵口分布情況,將爐缸分為四個(gè)工作區(qū)域,分區(qū)討論活躍度更加合理。
(3)首鋼股份3號(hào)高爐爐缸活躍度指數(shù)可以將開(kāi)爐以來(lái)分為三個(gè)階段,第一階段:開(kāi)爐至2013年為高爐爐缸初期?;钴S度指數(shù)特點(diǎn):有降低趨勢(shì),經(jīng)過(guò)治理逐漸穩(wěn)定;第二階段:2014年至2017年為常態(tài)化護(hù)爐階段。活躍度指數(shù)特點(diǎn):仍有較大波動(dòng),但較第一階段相對(duì)穩(wěn)定;第三階段:2018年至今,爐缸進(jìn)入中期,活躍度指數(shù)特點(diǎn):有“斷崖”式下降現(xiàn)象。當(dāng)下高爐處于第三階段。
(4)結(jié)合活躍度指數(shù)變化規(guī)律,高爐進(jìn)入爐役中期,爐缸活躍度受操作更加敏感。因此,提高活躍度更應(yīng)該基于爐況穩(wěn)定,關(guān)注原燃料條件和出鐵情況,避免爐況波動(dòng)和渣鐵出不凈,造成鈦保護(hù)層和脆化層的剝落。