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    局部滲碳類(lèi)螺栓生產(chǎn)工藝分析與改進(jìn)

    2020-09-30 01:14:30項(xiàng)云波方軍汪亦凡張書(shū)豪高茂洋
    四川有色金屬 2020年3期
    關(guān)鍵詞:光桿熱加工滲碳

    項(xiàng)云波,方軍,汪亦凡,張書(shū)豪,高茂洋

    (安徽天航機(jī)電有限公司, 安徽蕪湖 241000)

    局部滲碳類(lèi)螺栓為飛機(jī)修理過(guò)程中的常用螺栓,應(yīng)用于飛機(jī)修理過(guò)程中的眾多重要環(huán)節(jié),是飛機(jī)修理中的重要組成部分。一直以來(lái),某單位生產(chǎn)的該類(lèi)螺栓合格率普遍較低,隨著新機(jī)型的陸續(xù)上線(xiàn),飛機(jī)修理任務(wù)日趨加重,該類(lèi)螺栓的合格情況已無(wú)法滿(mǎn)足飛機(jī)的維修需求。本文就局部滲碳類(lèi)螺栓生產(chǎn)合格率低的原因進(jìn)行了剖析,并對(duì)相關(guān)工藝進(jìn)行分析研究。

    1 分析與討論

    對(duì)2020年上半年某單位生產(chǎn)的該類(lèi)螺栓合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),合格情況見(jiàn)表1。

    由表1可以看出,該類(lèi)螺栓生產(chǎn)合格率不超過(guò)40%,生產(chǎn)合格率低。針對(duì)該情況,將6個(gè)批次局部滲碳類(lèi)螺栓的不合格情況按不合格類(lèi)別進(jìn)一步分層,見(jiàn)表2。

    表1 不同批次局部滲碳類(lèi)螺栓合格率統(tǒng)計(jì)表

    由表2可以看出,局部滲碳類(lèi)螺栓光桿軸向尺寸收縮大的不合格占比為89.47%,為該類(lèi)螺栓不合格的主要類(lèi)型。

    2 原因分析

    針對(duì)該類(lèi)螺栓不合格的主要原因—光桿軸向尺寸收縮大,現(xiàn)場(chǎng)排除了人為因素、專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)不足等原因后,從生產(chǎn)工藝著手,對(duì)螺栓不規(guī)則擺放導(dǎo)致光桿變形、熱處理工藝溫度間隔設(shè)置較長(zhǎng)及機(jī)加工藝中熱加工前光桿軸向尺寸留余量小三方面進(jìn)行剖析[1]。

    表2 不合格類(lèi)別統(tǒng)計(jì)表

    2.1 螺栓不規(guī)則擺放導(dǎo)致光桿變形

    調(diào)查研究了熱加工過(guò)程,發(fā)現(xiàn)在淬火前,需要對(duì)螺栓進(jìn)行綁扎,以方便投放爐內(nèi),而工藝中螺栓的綁扎沒(méi)有明確綁扎要求,綁扎過(guò)程較隨意。為研究螺栓擺放方式對(duì)光桿的影響,參照其他零件的爐內(nèi)擺放情況提出了“平行綁扎”的思路進(jìn)行試驗(yàn),見(jiàn)圖1。

    對(duì)試驗(yàn)號(hào)SY-****-0011的30件螺栓進(jìn)行熱加工,加工結(jié)果見(jiàn)表3。

    表3 螺栓綁扎方式對(duì)光桿尺寸L收縮影響的對(duì)比

    根據(jù)表3可以看出,兩種螺栓綁扎方式對(duì)尺寸L收縮的影響無(wú)明顯差別。

    2.2 熱處理工藝溫度間隔設(shè)置較長(zhǎng)

    查閱相關(guān)熱處理工藝發(fā)現(xiàn),該類(lèi)螺栓淬火時(shí)的爐內(nèi)溫度要求為(850±10)℃。為探究熱處理溫度設(shè)置對(duì)尺寸收縮的影響程度,選取了30件螺栓,并將其分成3個(gè)分批次(P1、P2、P3),分別投放至3種溫度區(qū)間(840℃~846℃、847℃~853℃、854℃~860℃)進(jìn)行熱處理試驗(yàn),測(cè)量其熱處理前后光桿尺寸L,得出溫度范圍對(duì)尺寸L影響,見(jiàn)表4。

    表4 不同溫度范圍對(duì)尺寸L影響

    由表4數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析可以看出,三個(gè)溫度范圍內(nèi)加工出來(lái)的螺栓軸向尺寸收縮程度沒(méi)有明顯區(qū)別。

    2.3 機(jī)加工藝中熱加工前光桿軸向尺寸留余量小

    取2020年02月加工的同一批次的50件局部滲碳螺栓,對(duì)其進(jìn)行1-50編號(hào),并統(tǒng)計(jì)其熱處理前后光桿尺寸L,熱處理完磨削后尺寸L(因熱處理工序工藝不進(jìn)行光桿尺寸L標(biāo)注及尺寸檢測(cè)),試驗(yàn)得出螺栓熱處理后光桿尺寸合格程度見(jiàn)5。

    表5 熱處理后螺栓光桿尺寸合格程度表

    通過(guò)以上分析可以看出,螺栓經(jīng)熱處理后光桿尺寸變化超出機(jī)加工藝公差許可范圍的共30件,占該批螺栓總件數(shù)的60%,前期分析,該批螺栓的不合格率為1-36%=64%,二者比值為60%/64%=93.75%,由此推斷,機(jī)加工藝熱處理前光桿軸向尺寸留余量小是造成該類(lèi)螺栓不合格的主要原因。

    3 工藝改進(jìn)

    3.1 確定螺栓軸向尺寸收縮范圍

    對(duì)表5中的50件螺栓展開(kāi)調(diào)查分析,確定熱加工后光桿軸向尺寸收縮范圍,得出尺寸收縮范圍為(0~0.37)mm,為最大程度保證尺寸加工合格,在滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)要求的基礎(chǔ)上,決定將尺寸收縮范圍定為(0~0.4)mm。

    3.2 設(shè)計(jì)工藝尺寸公差

    3.3 工藝驗(yàn)證

    按新編工藝對(duì)任務(wù)號(hào)為25-****-1752的50件、25-****-3214的40件、25-****-1531的50件螺栓進(jìn)行加工,并對(duì)其合格情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果見(jiàn)表6。

    計(jì)算該3個(gè)批次的平均合格率為

    (94%+95%+96%)/3=95%

    4 結(jié)語(yǔ)

    局部滲碳類(lèi)螺栓生產(chǎn)合格率低,一方面影響了飛機(jī)的修理周期,另一方面還導(dǎo)致了公司生產(chǎn)成本上升,造成了人力、設(shè)備資源的大量浪費(fèi)。本文研究分析了造成該生產(chǎn)現(xiàn)象的原因,并通過(guò)工藝改進(jìn),有效解決了合格率低問(wèn)題,提升了單位質(zhì)量形象,增加了生產(chǎn)效益。

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