李 超,樊安寧,馬文禮,徐 惠,盛艷花,呂海蛟
(1.神華新疆化工有限公司,新疆烏魯木齊 831400;2.中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司,新疆克拉瑪依 834003)
某低密度聚乙烯裝置引進(jìn)德國巴塞爾(Basell)公司Lupotech TS 高壓管式法工藝技術(shù)[1],該技術(shù)以乙烯為原料,丙醛或丙烯作為分子量調(diào)節(jié)劑(即鏈轉(zhuǎn)移劑),以過氧化物為引發(fā)劑,反應(yīng)器采用乙烯單點進(jìn)料四段反應(yīng)的聚合方式,在240310 MPa 高壓狀態(tài)下生產(chǎn)低密度聚乙烯均聚產(chǎn)品,其產(chǎn)品密度為0.9170.934 g/cm3、熔融指數(shù)為0.250 g/10 min。由德國伍德(UHDE)工程公司承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)計和超高壓部分的詳細(xì)設(shè)計,中國昆侖工程公司大慶分公司(DPEC)負(fù)責(zé)詳細(xì)設(shè)計,于2016年10 月建成投產(chǎn)。設(shè)計年操作時間為7600 h,設(shè)計能力27 萬噸/年,平均產(chǎn)量為35.5 t/h,共引進(jìn)18 個牌號產(chǎn)品,包括通用膜、高透明膜、收縮膜、冷凍膜、農(nóng)膜、電纜料、注塑料、發(fā)泡料等。
高壓聚乙烯裝置反應(yīng)器采用雙預(yù)熱器并聯(lián)設(shè)計,提高了加熱效率,管式反應(yīng)器總有效長度為2142 m,反應(yīng)器內(nèi)徑75 mm,分為4 個反應(yīng)區(qū),反應(yīng)一區(qū)R1301R1、二區(qū)R1301R2、三區(qū)R1301R3、四區(qū)R1301R4,前3 個反應(yīng)區(qū)(簡稱“三峰”)運(yùn)行時負(fù)荷低,4 個反應(yīng)區(qū)(簡稱“四峰”)運(yùn)行時負(fù)荷高[2]。聚合反應(yīng)是自由基聚合反應(yīng),過氧化物引發(fā)劑為混合引發(fā)劑,通過4 個過氧化物泵,按照一定配方配比分別注入4 個反應(yīng)區(qū),實現(xiàn)聚合四峰運(yùn)行,聚合反應(yīng)從一區(qū)至四區(qū),產(chǎn)品熔指逐漸升高、密度逐漸下降。沿著反應(yīng)器的管線上裝有若干個熱電偶,用于監(jiān)控流經(jīng)反應(yīng)器的反應(yīng)混合物的溫度,溫度曲線受工藝參數(shù)影響,如反應(yīng)器壓力、引發(fā)劑和調(diào)整劑的種類和注入量、引發(fā)劑的配方。反應(yīng)器后裝有脈沖閥PV13001,發(fā)生反焦耳—湯姆遜效應(yīng),將后冷器入口的聚乙烯和乙烯的混合物壓力降低、溫度升高,在聚合物進(jìn)入高壓產(chǎn)品分離器前,后冷器通過中壓熱水和高壓熱水將其冷卻到220270。為了避免乙烯發(fā)生分解反應(yīng),反應(yīng)器及后冷器設(shè)置有反應(yīng)溫度高聯(lián)鎖系統(tǒng)。
高壓聚乙烯裝置聚合四峰運(yùn)行時,因上游乙烯供料不足而導(dǎo)致經(jīng)常性停車待料,單次待料約4.5 d,2 個月計劃停車3 次左右,每次開停車會使乙烯放空約30 t,并且停車待料會產(chǎn)生1.01.5 萬元的檢修費用。長期頻繁開停工不僅帶來大量的檢修任務(wù),增加了生產(chǎn)成本,而且還加快了設(shè)備老化、縮短設(shè)備使用壽命,不利于裝置的長周期穩(wěn)定生產(chǎn)。
與四峰相比,聚合反應(yīng)三峰運(yùn)行時裝置乙烯進(jìn)料量減少了3.5 t/h,低壓循環(huán)氣流量減少1 t/h,低循氣及一次機(jī)一段入口溫度下降,低循排蠟次數(shù)、一次機(jī)段間緩沖罐排油次數(shù)減少,一次機(jī)返回閥開度較四峰時有所增大。聚合前三區(qū)溫峰上漲,為保持溫峰不變,減少了過氧化物泵沖程;由于聚合反應(yīng)從一區(qū)至四區(qū)熔融指數(shù)逐漸增大,聚合四峰停運(yùn)后產(chǎn)品熔融指數(shù)降低,故調(diào)整劑丙醛注入量增加,確保生產(chǎn)產(chǎn)品熔融指數(shù)合格。但是,R1301R1~R1301R3 撤熱熱水溫差增大,R1301R4 和后冷器E1302 撤熱熱水溫差減小,脈沖閥后溫度下降約40,導(dǎo)致后冷器和高壓產(chǎn)品分離器溫度降低[3]。
聚合四峰轉(zhuǎn)三峰操作方法:
(1)在DCS 畫面上通過啟動過氧化物注入泵停止順控停反應(yīng)四區(qū)后,根據(jù)一次機(jī)出口及二次機(jī)入口壓力變化及時調(diào)節(jié)4個返回閥,使一次機(jī)出口壓力穩(wěn)定在28 MPa。
(2)聚合三峰運(yùn)行,裝置負(fù)荷下降,低壓循環(huán)氣流量減少,低循氣返回至一次機(jī)一段入口溫度有所下降。將E1601 撤熱熱水回V1804 手閥關(guān)小,降低熱水流量,提高E1601 出口溫度;低循換熱器E1602 循環(huán)水跨線關(guān)小,溫控閥TV16003 開度關(guān)小,以此來提高一次機(jī)一段入口溫度。
(3)停運(yùn)高壓熱水系統(tǒng)空冷E1820,將百葉窗關(guān)閉,根據(jù)V1820 及高分溫度下降情況,緩慢開大現(xiàn)場HPS 手閥,注意管線及罐體振動情況,最終維持高分溫度在230左右;
(4)根據(jù)反應(yīng)前三區(qū)溫峰上漲情況,及時降低過氧化物注入泵沖程,維持溫峰穩(wěn)定。
(5)反應(yīng)四區(qū)與前三區(qū)比較,生產(chǎn)高熔指產(chǎn)品,四區(qū)停運(yùn)后,調(diào)整劑丙醛注入量應(yīng)提高,同時由于三峰運(yùn)行乙烯進(jìn)料減少了3.5 t/h 左右,綜合考慮高分溫度等因素,根據(jù)模頭、模板壓力調(diào)節(jié)丙醛加入量,并結(jié)合分析檢測結(jié)果,快速調(diào)節(jié)產(chǎn)品熔融指數(shù)至合格。表1 為四峰轉(zhuǎn)三峰模頭壓力的變化。
據(jù)裝置前期生產(chǎn)數(shù)據(jù),聚合四峰轉(zhuǎn)三峰時產(chǎn)生過渡料120 t左右,按照上述數(shù)據(jù)和操作調(diào)節(jié)產(chǎn)生過渡料60 t 左右,每次過渡料少產(chǎn)生60 t,合格料和過渡料相差500 元/t。按每年開停車8 次計算,可多得利潤24 萬元。
表1 聚合四峰轉(zhuǎn)三峰模頭壓力的變化
通過計算一段時間內(nèi)的運(yùn)行數(shù)據(jù),高壓聚乙烯裝置每停車一次需要待料時間為4.5 d,MTO 負(fù)荷240 t/h,OCU 負(fù)荷115 t/h,停車一天乙烯罐存增加760 t,4.5 d 庫存可達(dá)3420 t,聚乙烯裝置聚合四峰運(yùn)行時以39.5 t/h 負(fù)荷可持續(xù)運(yùn)行18.2 d,除去大檢修天數(shù)以335 d 生產(chǎn)日計算,一次啟停周期約為22.7 d,一年開停次數(shù)約為14.76 次??紤]到高壓聚乙烯裝置的反應(yīng)溫度、壓力較高、裝置系統(tǒng)聯(lián)鎖點多的特點,無法保證每次開停車一次性成功。結(jié)合近兩年的開停車記錄臺賬,聚乙烯裝置共開停84 次,其中在開停車過程中因機(jī)組或儀表臨時故障不得不再次停車進(jìn)行系統(tǒng)置換的次數(shù)約為29.6%,所以實際聚合四峰運(yùn)行每年開停次數(shù)約為19 次(14.76+14.7629.6%19 次)。
聚合三峰運(yùn)行,實際單次乙烯罐存為3000 t 時開始運(yùn)行,即停車待料4.5 d 時間不變的情況下,需要先四峰運(yùn)行2.23 d后再三峰運(yùn)行37.5 d,即三峰運(yùn)行周期為44.3 d。以335 d 計算,年運(yùn)行日需要停車7.6 次,則三峰較四峰每年少停車11.4次,單次停車乙烯放空量約為30 t,全年乙烯放空量減少約為342 t,乙烯單價按照7000 t 算,一年可節(jié)約成本239.4 萬元。
開、停車產(chǎn)生的開工料為不合格料,產(chǎn)品熔融指數(shù)分布廣,較2426H 合格聚乙烯粒料便宜約500 元/t,每次開停車大概產(chǎn)生150 t 開工料。如果聚合三峰運(yùn)行,則一年開工料產(chǎn)生減少1740 t,可節(jié)約85.5 萬元。
因超高壓壓縮機(jī)二次機(jī)停運(yùn)后,高壓填料、低壓填料、組合閥內(nèi)集聚的粉料溫度低、硬度大,導(dǎo)致填料泄漏,泄漏氣管線結(jié)霜嚴(yán)重,就開停車機(jī)組運(yùn)行工況而言,正常生產(chǎn)時填料泄漏氣很小,一般為0 kg/h 或低于20 kg/h,而開停車初期填料泄漏量高達(dá)400 kg/h。二次機(jī)在運(yùn)行時柱塞桿采用潤滑油強(qiáng)制潤滑,內(nèi)部油經(jīng)過油泵注入機(jī)組,油在柱塞和填料之間形成12m 厚的油膜,在開車工況時大量的泄漏氣將帶走潤滑油,油膜厚度無法得到保證,造成機(jī)組潤滑不良,不能保證機(jī)組的潤滑效果[5]。
裝置大檢修拆下的組合閥、高低壓填料集聚粉料較多,柱塞桿磨損比較嚴(yán)重,其中2C 段柱塞桿出現(xiàn)較大劃痕并有坑槽,更換備件1 件,拆除2E 中心閥時粉料聚集太多無法拆除,導(dǎo)致組合閥斷裂。結(jié)合大慶石化二次機(jī)長周期運(yùn)行情況看,柱塞桿運(yùn)行10 年磨掉0.010.02 mm,因此可以推測頻繁開停車會導(dǎo)致填料、柱塞桿壽命降低。柱塞桿需要定期檢查拋光,單根柱塞桿拋光費用5 萬元,柱塞桿單價300 萬元。以大慶石化二次機(jī)運(yùn)行10 年拋光一次,12 年更換備件一次計算,拋光費用分解至每年約為5 萬元,更換費用每年約為250 萬元。
聚合四峰運(yùn)行時,結(jié)合大檢修柱塞桿檢查情況,假設(shè)該聚乙烯裝置柱塞桿每4 年需要拋光維修一次,每年費用需要12.5 萬元,假設(shè)聚乙烯裝置四峰運(yùn)行時每8 年更換一次柱塞桿,活塞桿年損耗費用為375 萬元,柱塞桿損耗費用分解至每年為375-250=125 萬元。
二次機(jī)一段填料使用壽命為16 000 h,二段填料使用壽命僅為10 000 h,更換填料必須更換組合閥。頻繁開停車對填料和組合閥損害十分嚴(yán)重,結(jié)合前文得知,聚合三峰運(yùn)行周期長,開停車次數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于聚合四峰運(yùn)行,結(jié)合生產(chǎn),可以假設(shè)三峰運(yùn)行填料壽命是四峰運(yùn)行填料壽命的140%,則一段節(jié)約費用為(12.540%衣1.6)4+(5.740%衣1.6)4=18.2 元/h;二段節(jié)約費用為(12.9940%衣1)6+(5.840%衣1)6=45.1 元/h;所以每套可節(jié)約63.3 元/h,每年可節(jié)約費用63.324304=40.18 萬元。
由此估算聚合三峰長周期運(yùn)行時,在不考慮拆解檢維修費用、因拆解機(jī)組更換其他備件的情況下,二次機(jī)僅更換10 根柱塞桿和填料的維修損耗費用,每年可節(jié)約172.69 萬元。
高壓聚乙烯裝置反應(yīng)四峰運(yùn)行,每月停車2 次,平均2 個月更換1 套進(jìn)口切刀,按照兩年備件合同價每套切刀19.6 萬元,年換刀6 套;如果聚合三峰運(yùn)行,每2 個月停車一次,平均4 個月更換1 套切刀,每年可以節(jié)約2 套切刀,節(jié)約備件費用39.2萬元。
根據(jù)停車檢修費用核算統(tǒng)計,聚乙烯裝置每次停車檢修會產(chǎn)生1.01.5 萬元的檢修費用,其中包括清理過濾器、搭拆腳手架、拆裝保溫、更換常規(guī)備件等費用。裝置聚合三峰運(yùn)行,檢修費用以每次1.2 萬元計算,每年可節(jié)約8.6 萬元。
高壓聚乙烯裝置采取聚合四峰運(yùn)行時,雖然生產(chǎn)負(fù)荷高,能耗物耗消耗低,但是開停工次數(shù)頻繁,造成檢修費用、乙烯物料損耗高,機(jī)組運(yùn)行工況變差等問題。通過對比分析兩種聚合運(yùn)行方式,優(yōu)化聚合三峰運(yùn)行不僅提高了裝置運(yùn)行周期、減少裝置開停車次數(shù),而且還有效延長了一次機(jī)氣閥、二次機(jī)柱塞填料的使用壽命,降低了大機(jī)組部件的更換和檢修次數(shù)。此外,開工料、乙烯損耗、擠壓機(jī)切刀更換頻次等均有所減少,也在一定程度上減少了設(shè)備檢修費用。因此,采取聚合三峰運(yùn)行不僅能降低生產(chǎn)成本,經(jīng)濟(jì)效益顯著,而且對裝置安全高效平穩(wěn)的運(yùn)行具有重要意義,也為國內(nèi)相關(guān)聚乙烯生產(chǎn)裝置優(yōu)化操作提供了借鑒與參考。