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    普通磨床進(jìn)給的步進(jìn)電機(jī)控制改造

    2020-09-24 06:19:46
    設(shè)備管理與維修 2020年15期
    關(guān)鍵詞:伺服機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)器調(diào)試

    盧 森

    (中國航發(fā)貴州黎陽航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,貴州貴陽 550014)

    0 引言

    普通磨床,由于生產(chǎn)的需要,要實(shí)現(xiàn)在磨削過程中的自動(dòng)進(jìn)給控制。機(jī)床原來的進(jìn)給,是由操作者通過刻度盤手工控制的,勞動(dòng)量相當(dāng)大,很容易造成工人疲勞,且精度也無法從工藝上保證。由此,在自動(dòng)進(jìn)給方向,引進(jìn)了步進(jìn)電機(jī),來實(shí)現(xiàn)進(jìn)給。

    1 配置研究

    步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的開環(huán)伺服機(jī)構(gòu),通常采用PLC(或步進(jìn)電機(jī)控制器)+步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器+步進(jìn)電機(jī)的結(jié)構(gòu)形式。PLC 對(duì)比于步進(jìn)電機(jī)控制器,更靈活方便,功能的擴(kuò)展性更好,工程中選用PLC。

    1.1 行程控制

    由數(shù)控滑臺(tái)的結(jié)構(gòu)可知,滑臺(tái)的行程正比于步進(jìn)電機(jī)的總轉(zhuǎn)角,因此只要控制步進(jìn)電機(jī)的總轉(zhuǎn)角即可。由步進(jìn)電機(jī)的工作原理和特性可知,步進(jìn)電機(jī)的總轉(zhuǎn)角正比于所輸入的控制脈沖個(gè)數(shù),因此可以根據(jù)伺服機(jī)構(gòu)的位移量,確定PLC 輸出的脈沖個(gè)數(shù):

    式中 DL——伺服機(jī)構(gòu)的位移量,mm

    D——伺服機(jī)構(gòu)的脈沖當(dāng)量,mm/脈沖

    1.2 速度控制

    伺服機(jī)構(gòu)的進(jìn)給速度取決于步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)速,而步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)速取決于輸入的脈沖頻率;因此可以根據(jù)該工序要求的進(jìn)給速度,確定其PLC 輸出的脈沖頻率:

    式中 Vf——伺服機(jī)構(gòu)的進(jìn)給速度,mm/min

    1.3 進(jìn)給方向控制

    進(jìn)給方向控制即步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)向控制。步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)向可以通過改變步進(jìn)電機(jī)各繞組的通電順序來改變其轉(zhuǎn)向。

    1.4 PLC 選型

    選用三菱FX1s-MT 型PLC,是因?yàn)槠淠芡瑫r(shí)輸出兩組100 KHz 脈沖,而且成本較低。DRVA 指令(絕對(duì)位置控制)和DRVI 指令(相對(duì)位置控制)能很好地控制電機(jī)的方向和速度。

    1.5 驅(qū)動(dòng)器及步進(jìn)電機(jī)選型

    選用86 步進(jìn)電機(jī)套裝(兩相混合式步進(jìn)電機(jī)+步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器)。步進(jìn)電機(jī)步距角1.8°,12.5 N·m(標(biāo)稱值),步距角精度±5%。步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器自身需要AC 18~80 V 供電,實(shí)際采用220 V/50 V 變壓器為驅(qū)動(dòng)器供電。與PLC 的連接,另需要DC 5 V 的供電。

    1.6 驅(qū)動(dòng)器與PLC 的連接

    當(dāng)Vcc=5 V 時(shí),R1=R2=0 Ω;當(dāng)Vcc=12 V 時(shí),R1=R2=510 Ω;當(dāng)Vcc=24 V 時(shí),R1=R2=1.5~2 KΩ。實(shí)際采用5 V 輸出的開關(guān)電源供電。驅(qū)動(dòng)器與PLC 的接法如圖1 所示。

    圖1 驅(qū)動(dòng)器與PLC 的接法

    2 調(diào)試中問題處理

    電機(jī)脫機(jī)的調(diào)試,只能完成空載及預(yù)估速度與方向的調(diào)整,實(shí)際的控制效果,還需要上機(jī)調(diào)試的。

    調(diào)試中出現(xiàn)的問題,主要體現(xiàn)在以下方面:

    2.1 行程值的設(shè)定

    電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)速度轉(zhuǎn)換成直線速度,是需要計(jì)算的。設(shè)置好脈沖數(shù),轉(zhuǎn)換成分鐘轉(zhuǎn)速,通過傳動(dòng)比,轉(zhuǎn)換成伺服機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)速,最后轉(zhuǎn)換成直線速度。但在工程應(yīng)用中,可以直接觀察伺服機(jī)構(gòu)的直線移動(dòng)速度,來調(diào)整速度值,通過記錄這些值,來完成初始值的設(shè)定。

    2.2 D 值的設(shè)定

    指令:[DRVA D140 D0 Y0 Y2]中,原點(diǎn)位置數(shù)據(jù)存放于32 位寄存器D8140 里。當(dāng)某些條件觸發(fā),D140 中的數(shù)值,通過傳送指令:[DMOV K8000 D140]獲取。K 的取值:-32768~32767,由此也限定了Y0 在一個(gè)行程的最值。如果這個(gè)最值滿足不了需求,則當(dāng)采取另外的措施。

    2.3 初始速度值的設(shè)定

    由于加工及操作的需要,設(shè)定了高中低三種速度,高速固定,中低速在設(shè)定初值的基礎(chǔ)上,連續(xù)可調(diào)。高中低三種速度,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要設(shè)定。由于工作選擇中有斷續(xù)式加工,這種工作方式為固定時(shí)間的進(jìn)給,由此,進(jìn)給量會(huì)隨速度變化而變化。由于此方向的加工并不涉及定位精度,故此模式可行,并得到驗(yàn)證。

    3 PLC 部分接線圖及程序

    3.1 PLC 輸入接線圖(圖2)

    3.2 調(diào)試完成后的部分PLC 程序

    圖2 PLC 輸入接線

    圖3 連續(xù)工作方式PLC 程序

    3.2.1 連續(xù)工作方式(圖3)

    3.2.2 漸進(jìn)工作方式(圖4)

    3.2.3 中低速調(diào)速程序(圖5)

    圖4 漸進(jìn)工作方式PLC 程序

    圖5 中低速調(diào)速PLC 程序

    4 結(jié)束語

    初次上電,需要對(duì)系統(tǒng)初值作一次設(shè)定(由設(shè)計(jì)人員完成),設(shè)定好之后,操作者只需根據(jù)自己需要,調(diào)整相應(yīng)的速度即可,但這只針對(duì)機(jī)床為斷電時(shí)有效。當(dāng)機(jī)床重新上電后,機(jī)床中低速恢復(fù)到系統(tǒng)設(shè)定值。

    從改造效果看,很好地完成了當(dāng)初的設(shè)計(jì)要求。從使用效果看,極大地減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。

    普通磨床的步進(jìn)電機(jī)進(jìn)給改造,在我廠的應(yīng)用中尚屬首次,具備很好的推廣價(jià)值。本工程造價(jià)材料費(fèi)用不到2000 元,卻使操作者勞動(dòng)量大大降低,同時(shí)使機(jī)床有了半自動(dòng)加工的概念,是物超所值的。

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