袁書豪,李 明
(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司漯河卷煙廠,河南漯河 462000)
漯河卷煙廠使用的SQ37 切絲機(jī)、SQ344 型切梗機(jī),是基于Profibus-DP 的現(xiàn)場總線控制系統(tǒng),電控系統(tǒng)主要由HMI、PLC、分布式I/O、西門子S120 伺服控制系統(tǒng)構(gòu)成,該型號切絲機(jī)采用的自動化控制技術(shù),切絲質(zhì)量的穩(wěn)定和高效,是完成工藝指標(biāo)、提高煙絲質(zhì)量、降低消耗的主要因素。
切絲設(shè)備運行效率是提高煙絲質(zhì)量以及降低勞動強(qiáng)度的關(guān)鍵因素之一。隨著精益管理的深入推進(jìn),切絲質(zhì)量穩(wěn)定性要求的日益提高,小停機(jī)次數(shù)的嚴(yán)格限制,切絲機(jī)的部分缺陷如磨刀系統(tǒng)磨削問題、砂輪往復(fù)遲滯問題,逐步成為制約切絲質(zhì)量的主要制約因素。由于切絲機(jī)故障較多,頻繁調(diào)換切絲機(jī),造成料頭料尾量大,設(shè)備維修保養(yǎng)工作難度大,給生產(chǎn)協(xié)調(diào)帶來較大的影響。2019 年7—9 月切絲機(jī)維修時間及主要原因統(tǒng)計見表1。
表1 2019 年7—9 月切絲機(jī)維修時間及主要原因統(tǒng)計表
通過統(tǒng)計表1 得出:磨刀系統(tǒng)故障時間長,占切絲機(jī)維修累計時長的62.86%,因此,對切絲機(jī)磨刀系統(tǒng)改進(jìn)迫在眉睫。
切絲機(jī)磨刀裝置安裝于機(jī)頭架部件上,通過鉸鏈座與機(jī)架部件相連接成為一個整體,必須保持磨刀裝置與刀輥之間正確的位置尺寸關(guān)系。切絲機(jī)磨刀系統(tǒng)在刀輥刀片長度范圍內(nèi)往復(fù)作直線運動磨刀,每次砂輪移動到最右端,金剛石修整器擺動修復(fù)砂輪磨刀面;每次砂輪移動到最左端,同定在機(jī)架上的撞塊推動搖臂,砂輪進(jìn)給軸轉(zhuǎn)動一個角度,砂輪就向前進(jìn)給一個距離,補充磨刀的磨粒損耗。使切絲刀鋒利,切絲輕快,保障切絲質(zhì)量的穩(wěn)定。
在切絲機(jī)工作過程中,刀輥高速旋轉(zhuǎn)切絲產(chǎn)生大量的煙沫與煙塵,磨刀系統(tǒng)砂輪磨削及刀片損耗也會產(chǎn)生雜物,主要通過除塵管道負(fù)壓將其抽出,但煙塵的擴(kuò)散性會使一部分雜物侵入磨刀系統(tǒng),日積月累使擋塵帶變形、受損,影響切絲質(zhì)量。
為解決檔塵鋼帶積塵問題,經(jīng)過多次論證,最終決定在磨刀系統(tǒng)兩側(cè)和刀輥體外側(cè)分別導(dǎo)入壓縮空氣系統(tǒng),使磨刀系統(tǒng)內(nèi)側(cè)始終保持正壓,防止煙絲或煙塵的進(jìn)入。切絲機(jī)磨刀系統(tǒng)實物如圖1 所示。
圖1 切絲機(jī)磨刀系統(tǒng)實物
砂輪往復(fù)電機(jī)帶動滾珠絲杠旋轉(zhuǎn),從而實現(xiàn)安裝在滾珠絲杠上的磨刀系統(tǒng)及擋塵鋼帶做橫向往復(fù)運動,對刀輥體上刀片進(jìn)行刃磨。擋塵帶兩側(cè)增加噴吹裝置,氣動裝置、節(jié)流裝置,安裝三位五通閥,采用氣動控制元件控制進(jìn)氣,將三位五通閥壓力調(diào)至0.25 MPa,由分布式I/O 箱上數(shù)字量輸出模塊、PLC 和繼電器相連接,實現(xiàn)自動控制??s氣管路系統(tǒng)如圖2 所示。
當(dāng)砂輪往復(fù)裝置運行到極限位時,感應(yīng)接近開關(guān)接收到感應(yīng)信號并進(jìn)行反饋,PLC 控制系統(tǒng)驅(qū)動執(zhí)行機(jī)構(gòu)對磨刀進(jìn)行清吹清潔。左端接近開關(guān)感應(yīng)時,程序控制輸出模塊輸出24 V 電源,中間繼電繼器和三位五通電磁閥線圈分別帶電,繼電器常開觸點吸合,電磁閥壓縮空氣氣源接通,實現(xiàn)對左端壓縮空氣噴吹5 s,反之,右端接近開關(guān)感應(yīng)時,實現(xiàn)右端壓縮空氣噴吹5 s,達(dá)到磨刀除塵清潔的目的,實現(xiàn)磨刀系統(tǒng)的清潔。壓縮空氣控制流程如圖3 所示。修改控制程序使用實現(xiàn)了電控連鎖、自動運行見表2。
圖2 縮氣管路系統(tǒng)
表2 Step 7 功能塊修改表
圖3 壓縮空氣控制流程
(1)壓縮氣噴吹清潔管路工作穩(wěn)定,運行平穩(wěn),維修時間顯著降低,刀輥腔體及砂輪往復(fù)軌道內(nèi)煙塵問題得到徹底解決,無故障運行時間明顯增加。
(2)經(jīng)過改進(jìn),砂輪往復(fù)裝置運行平穩(wěn),左右極限轉(zhuǎn)換穩(wěn)定,切絲質(zhì)量顯著提高,料頭料尾量大幅減少,物料利用率提高。
(3)切絲機(jī)磨刀裝置維修時間由改進(jìn)前(2019年7 月到2019 年9 月)的22 h,降低到改進(jìn)后的8 h,后改進(jìn)維修方法,維修時間僅為7.1 h,效果良好。