郭富強,宋 賀
(河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司,河南長垣 453400)
某熱電廠建設(shè)的2 套由西門子SGT5-4000F 型燃機組成的燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)“一拖一”單軸供熱機組項目使用420 t 電站起重機。該機整體機構(gòu)形式為雙梁雙軌式,屬于大噸位電站起重機。整車噸位配置為420 t/20 t/5 t,采用偏軌梁結(jié)構(gòu),小車軌道位于主腹板上方,小車采用一拖一結(jié)構(gòu),外掛5 t 葫蘆。
主廠房為混凝土結(jié)構(gòu),總長度110 m,跨度57.6 m,屋架下弦高度約19.9 m,采用不等柱距。每臺機組設(shè)1 臺420 t/20 t/5 t橋式起重機,起重機跨度30.4 m,軌頂標(biāo)高15.5 m,起重機整車高度前期與設(shè)計院確認(rèn)為4.3 m。理論計算小車運行到起重機極限位置時,距離房頂還有0.2 m 空間。實際安裝完成后,起重機高度方向與廠房干涉0.03 m。
經(jīng)過用戶實際測量,廠房下弦19.7 m,干涉處為廠房梁螺栓連接處19.81 m,軌頂標(biāo)高15.5 m,起重機小車運行位于跨度中心時,行車最高,高度為4.36 m,運行至螺栓連接處高度為4.34 m,干涉0.03 m,如圖1 所示。
圖1 干涉位置示意
(1)起重整車高度比前期確認(rèn)圖紙尺寸高,經(jīng)過核對,起重機在制作過程中按GB/T 14405—2011《通用橋式起重機》預(yù)制上拱。在標(biāo)準(zhǔn)中的5.3.9 條規(guī)定靜載試驗后的主梁:當(dāng)空載小車在極限位置時,上拱最高點應(yīng)在跨度中部S/10 范圍內(nèi),其值不應(yīng)小于0.7S/1000,S 為起重機跨度值,單位mm。經(jīng)與多家起重機廠家橫向?qū)Ρ龋髁荷瞎岸纫话憧刂圃?.9~1.4 S/1000。經(jīng)過計算,行車跨度為30 400 mm,上拱度應(yīng)為27~42 mm,行車整體高度比確認(rèn)圖紙高40 mm,在允許范圍內(nèi)。并且標(biāo)準(zhǔn)中4.2.7規(guī)定起重機與廠房上方間隙建議不應(yīng)小于200 mm,這在前期確認(rèn)圖紙中也有體現(xiàn)。
(2)經(jīng)查廠房設(shè)計院前期廠房設(shè)計圖紙準(zhǔn)確無誤,后應(yīng)用戶要求,廠房總高度控制在24 m 以下(24 m 為國家規(guī)定高層建筑分界線),廠房頂由鋼結(jié)構(gòu)形式更換為混凝土結(jié)構(gòu)。再查后期改后圖紙,發(fā)現(xiàn)廠房支柱關(guān)鍵尺寸錯誤,導(dǎo)致廠房下弦比前期設(shè)計值低150 mm,且沒有考慮承重梁的連接螺栓尺寸。但是設(shè)計院要求廠房承重梁100 mm 預(yù)制上拱,理論上還有20 mm 間隙。
(3)經(jīng)過現(xiàn)場測量,廠房承重梁并無預(yù)制上拱。廠房施工方反饋廠房承重梁是按照要求進行了預(yù)制上拱,后經(jīng)過2 期測量未安裝的承重梁尺寸,廠房施工方所說屬實。
綜上所述,起重機車高實物比確認(rèn)圖紙高,有依有據(jù),合情合規(guī)。廠房承重梁上拱消失應(yīng)為廠房頂自重原因,經(jīng)過初步核算,混凝土結(jié)構(gòu)房頂自重在120~150 t。此次事故產(chǎn)生的主要原因是廠房設(shè)計院按用戶更改圖紙,關(guān)鍵尺寸出錯,且沒有考慮承重梁連接螺栓尺寸和房頂自重產(chǎn)生的下沉。
經(jīng)過特檢所專家評審,廠房和起重機上方安全間隙不應(yīng)低于100 mm,由此判定在現(xiàn)狀基礎(chǔ)上,廠房和起重機之間的距離需要增大150 mm。
(1)改造方案1。廠房頂升高150 mm。具體方法:①圍繞廠房墻體一周搭高腳架;②切斷房頂與墻體相連鋼筋,使混凝土房頂成一個可活動的整體;③圍繞廠房10 根柱子設(shè)置千斤頂,每根柱子設(shè)置2 件,共計20 件;④同步操作千斤頂,升高廠房頂,同時用鋼板墊于房頂和柱子之間;⑤固定鋼板。
此方案優(yōu)點是不需要改造起重機,起重機與前期簽訂的技術(shù)協(xié)議無偏差;缺點是工程量大,危險系數(shù)高,可操作性不強,不再細(xì)述。
圖2 起重機改造示意
(2)改造方案2。起重機高度降低150 mm。具體方法:①去除安全制動盤,現(xiàn)場起升卷筒的制動盤為最高點,需去除制動盤,并拆除安全制動器,由于卷筒已加工裝配成型,重新車削制動盤產(chǎn)生的熱變形可能導(dǎo)致卷筒精度無法控制??紤]到卷筒已經(jīng)裝配完成,拆解會對過盈配合的軸承造成損傷,去除卷筒上制動盤可能產(chǎn)生的加工變形沒有加工調(diào)整余量,因此需要更換卷筒;②需要重制滑輪梁,將滑輪梁高度降低≥150 mm,滑輪梁厚板拼接成型,整體加工,切割熱變形不易控制,更換滑輪梁,重新加工,梁內(nèi)滑輪組利舊。起重機公司重新核算滑輪梁受力情況,保證整改后的滑輪梁安全可靠;③線路整改。卷筒組、滑輪梁整改后影響線路、盤柜調(diào)整位置,重新走線、接線。
此方案缺點是去除了安全制動器,少了低速軸端失速保護,與前期協(xié)議產(chǎn)生偏差。優(yōu)點是工程量小,安全可行且改造后起重機起升機構(gòu)仍保留高速軸雙制動器,起重機廠家保證制動系統(tǒng)安全可靠,每個制動器的制動安全系數(shù)≥1.75。改造后的起重機仍符合相關(guān)國家設(shè)計和制造標(biāo)準(zhǔn),還可以將現(xiàn)場小車挪裝到新廠房內(nèi),將后發(fā)貨的小車改造完畢后安裝在現(xiàn)場橋架上。
最終采用第二套方案進行改造,起重機改造示意如圖2所示。
檢查、記錄被改造的起重機→小車拆卸→下發(fā)軸承等外購、外協(xié)配置→重新制作卷筒、滑輪梁→整體加工→去除原小車上安全制動器底座→裝配卷筒、滑輪梁→重新調(diào)整小車輪線→檢驗→調(diào)整電氣線路→涂裝→竣工交驗。
(1)起重機拆卸前工作準(zhǔn)備。①熟悉被拆起重機資料,確定起重機最大部件重量,選定汽車起重機。②觀察檢測車間現(xiàn)場建筑物之間的最小安全距離是否符合規(guī)定。③清除拆卸現(xiàn)場有關(guān)不利施工的雜物,并在施工周圍設(shè)置明顯的施工標(biāo)識。④確定被拆起重機吊下時存放位置,以及運輸時進出車道路。⑤確定汽車吊拆卸起重機時的吊車停放位置。
(2)拆卸。①卸下鋼絲繩壓板,拆除鋼絲繩和吊鉤。②切斷電源,分離小車與主梁。③確定小車拆卸吊裝點,捆綁鋼絲繩掛鉤。④由專人指揮試吊,如發(fā)現(xiàn)小車兩端不平應(yīng)重新調(diào)整,捆綁鋼絲繩。⑤正式起吊,把小車吊離軌道約200 mm 時,讓吊車開動旋轉(zhuǎn)機構(gòu)把小車吊離主梁后緩慢下降,把小車放在事先備好的支架上。
(3)卷筒與減速機的拆卸。
采購原料,下料,卷制卷筒、焊接,焊接滑輪梁,卷筒去應(yīng)力處理,滑輪梁鋼結(jié)構(gòu)時效去應(yīng)力處理,整體加工,裝配,檢驗。
焊接時,為了減少變形,應(yīng)按相應(yīng)工藝順序施工,控制變形,焊后仍重新檢驗相應(yīng)加工余量。若不符合標(biāo)準(zhǔn),需再次進行火焰矯正,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)為止。
加工卷筒繩槽、短軸、配鉸球鉸聯(lián)軸器法蘭孔。整體加工滑輪軸安裝孔。
(1)調(diào)整起升中心高,若座子無法保證卷筒跳動公差要求,座子增加薄墊板,或者割除座子重新加工,調(diào)整后焊牢固在小車架上。
(2)割除安全制動器底座,打磨平整。
(3)滑輪和滑輪梁裝配完成后,在小車架上安裝、調(diào)整。
(1)重新調(diào)整卷筒上超載、限位等相關(guān)線路。
(2)拆卸原滑輪梁上控制柜及線路,安裝在新滑輪梁上,重新接線。
電站起重機由于工作級別小,使用頻率更是非常低,導(dǎo)致起重機外形尺寸和性能設(shè)計時非常接近極限。特別是行車高度直接影響廠房設(shè)計成本,達(dá)到厘米級。電站廠房設(shè)計同樣的工況,要求高度苛刻,且廠房設(shè)計執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中,并無對起重機和廠房上方間隙大小進行規(guī)定。造成按起重機標(biāo)準(zhǔn)預(yù)留的0.2 m 安全運行距離,在起重機上拱度、制作誤差、廠房建筑誤差、房頂自重下沉等因素的影響下,起重機和廠房出現(xiàn)干涉。420 t 電站起重機由于前期設(shè)計安全制動器,還有改造空間,若常規(guī)設(shè)計電站起重機車高已達(dá)極限,后果不堪想象。
建議起重機制作廠家與設(shè)計院溝通確認(rèn)圖紙過程中,充分考慮圖紙尺寸和最終實物尺寸的偏差,避免再次出現(xiàn)此類問題。