羅明輝
(江西銅業(yè)集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
江銅貴冶30萬t電解剝片機組[6]是2007年由芬蘭引進的2臺自動化聯(lián)動機組,一次性投產(chǎn)成功使用至今。該機組主要功能是對電解后的陰極銅[2]進行洗滌、堆垛、打包、稱重、排列剝離后陰極板[4]再次進入電解槽[5]。隨著機組運行時間的增長,因各種原因造成的陰極板損壞數(shù)量日趨增加。為了降低陰極板損壞,技術人員對造成陰極板損壞的原因進行分析,并找出解決方案,盡量避免因陰極板損壞而導致生產(chǎn)成本增加[1],達到降本增效的目的。
我們對2014年6月到2015年5月期間陰極板修復數(shù)量進行統(tǒng)計,如表1所示。電解三系列陰極板損壞共9138塊,其中可校正的9075塊,不可校正的63塊,其中不可校正的陰極板按每塊陰極板2600元計算,每年因陰極板損壞造成的成本16.4萬元。雖然車間已對損壞不嚴重的9075塊陰極板進行修復,但修復后仍有部分陰極板裝槽后存在板面不平整的現(xiàn)象,進而影響銅離子在陰極板上的吸附。為此減少陰極板在機組電銅剝離環(huán)節(jié)中造成的損壞就顯得十分重要。
表1 2014年6月-2015年5月陰極板修復數(shù)量統(tǒng)計表
我們對陰極板的損壞數(shù)量進行統(tǒng)計,如表2所示。夾邊條[3]松脫、油缸底座磨損、陰極板窗口變形造成陰極板損壞累計達到95%,是導致陰極板損壞的主要因素。
表2 陰極板損壞統(tǒng)計表
原因一:因陰極板夾邊條長周期使用后會出現(xiàn)松脫現(xiàn)象,夾邊條松開的地方板面兩側的陰極銅容易生長在一起形成包邊銅。正常情況下,陰極板兩側的電銅經(jīng)過撓曲后,陰極板上部的銅會張開,兩側鑿刀從陰極板上部打開位置向下動作,將陰極板兩側的電銅鑿開,之后由2對機械手抓住鑿開的電銅,將銅從底部掰斷,完成剝離動作。如果有包邊銅現(xiàn)象,未能及時發(fā)現(xiàn)進行拒收處理,包邊電銅到剝離裝置時鑿刀仍然會進行動作,電銅無法被鑿刀鑿開且鑿刀仍會下降到底,給機械手發(fā)出錯誤的指令,機械手得到該指令后會立即進行電銅剝離動作,最后因機械手強行剝離電銅造成陰極板的損壞[5]。
原因二:因為鑿刀油缸底座是銷軸連接,且無軸套和加油孔,接觸面極易磨損,導致剝離時鑿刀夾緊晃動,下刀時頂在陰極銅上造成陰極板變形[4]。
原因三:在出裝槽過程中,各種原因會導致行車陰極吊鉤頂壞陰極板窗口引發(fā)變形凸起,到機組進行陰極銅剝離時,鑿刀下降就會頂在變形凸起的窗口上,造成單邊受力整塊陰極板板面彎曲損壞。
原因一:當陰、陽極鉤發(fā)生變形,行車下放陰極銅時,變形的陰、陽鉤會將導電棒[7]頂變形,造成陰極板報廢。
原因二:行車定位墊塊損壞導致行車吊耙下放過低,使得陰極鉤頂?shù)疥帢O板窗口,造成窗口變形凸起,嚴重情況下會導致陰極板面與導電棒焊接處發(fā)生脫焊。
原因三:在行車作業(yè)過程中,如果防擺梳發(fā)生形變?nèi)菀讓е路罃[梳抱死陰極板。一旦發(fā)生防擺梳抱死陰極板的情況而沒有及時發(fā)現(xiàn)并處理,在主卷下降時就會造成防擺梳拽拉夾邊條,導致夾邊條破損、松動和脫落。該類陰極板在電解過程中容易產(chǎn)生包邊銅。
措施一:針對陰極銅包邊現(xiàn)象,降低鑿刀油壓。由于陰極板邊條松脫在機組區(qū)域不可控,在確保作業(yè)率前提下,將鑿刀的油壓由60MPa降到45MPa,當鑿到包邊銅時鑿刀阻力增大,鑿刀不能強行繼續(xù)下降到位,機械手啟動指令無法給出,剝離裝置將停止繼續(xù)運行,從而避免因機械手強行剝離電銅造成陰極板的損壞。
措施二:針對鑿刀油缸底座磨損造成鑿刀晃動的問題,改進鑿刀油缸底座連接方式。鑿刀油缸底座增加關節(jié)軸承,軸銷不易變形磨損,將鑿刀的油缸固定底座連接銷孔由Ф25mm 擴大到Ф30mm,安裝Ф25mm的關節(jié)軸承后,有效避免了因銷軸磨損導致夾緊剝離時鑿刀的晃動。
措施三:針對陰極板窗口變形的問題,在操作規(guī)程中要求機組操作人員對接受區(qū)域物料進行檢查,發(fā)現(xiàn)窗口變形陰極板進行標記,操作人員對其進行手動拒收,拒收后進行人工剝離。
在行車作業(yè)前行車吊架區(qū)域進行檢查。
措施一:檢查陰、陽極鉤是否存在松動或變形,對發(fā)生松動和變形的陰、陽極鉤進行緊固調(diào)整和更換。
措施二:檢查行車定位墊塊是否存在破損或缺失,對破損的墊塊進行更換;對缺失的墊塊重新安裝新墊塊。
措施三:在防擺梳傳動軸上安裝過限裝置,防止防擺梳發(fā)生形變后檢測異常,避免防擺梳抱死陰極板的現(xiàn)象發(fā)生。
措施實施后,對三系列2015年9月-2016年1月份陰極板損壞數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,如表3所示。
表3 陰極板損壞統(tǒng)計表
從圖表3中可以看出,夾邊條松脫、油缸底座磨損、陰極板窗口變形造成陰極板損壞累計下降為57%。
對改造后數(shù)據(jù)統(tǒng)計,陰極板損壞由實施前的平均5.3塊/月降為實施后的平均1.4塊/月,油缸底座磨損更換次數(shù)由6次/年降為0次/年。按每塊陰極板成本2600元/塊計算,每年可為車間節(jié)約陰極板損壞費用和維修成本近12.8萬元。
另外措施實施降低了設備故障率,提高了機組作業(yè)率,為車間完成全年102萬t陰極銅的生產(chǎn)任務夯實了基礎。同時也減少了員工處理陰極板變形故障的勞動強度,為員工提供了安全的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境。
貴冶電解車間對艾薩法剝片機組的改進,有效地減少了陰極板損壞的數(shù)量,為我廠二系列電解及國內(nèi)其他冶煉廠對減少機組陰極板的損壞提供了參考。