朱一民 周振亞 張 凜 谷曉恬 韓躍新
(1.東北大學(xué)資源與土木工程學(xué)院,遼寧 沈陽 110819;2.難采選鐵礦資源高效開發(fā)利用技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心,遼寧 沈陽 110819)
黃金作為一種十分重要的礦產(chǎn)資源,在國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中有著十分重要的作用,各國(guó)也將其作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源[1]。目前,世界易處理金礦越來越少,難處理金礦已占到世界金礦總儲(chǔ)量的60%~70%,對(duì)難處理金礦資源的合理利用已成為一個(gè)世界性難題[2]。
氰化浸金是工業(yè)上最重要的提金方法,具有生產(chǎn)穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單、適應(yīng)性強(qiáng)和回收率高等特點(diǎn)[3-4]。但是,氰化法也存在著浸出速率慢、選擇性差和容易受到銅等雜質(zhì)離子影響的缺點(diǎn),且氰化物有劇毒,嚴(yán)重?fù)p害環(huán)境和人的身體健康[5-6]。而硫氰酸鹽具有浸金選擇性好、毒性低、浸出時(shí)間短、成本低等優(yōu)點(diǎn)[7],近年來受到國(guó)內(nèi)外選冶工作者的重視,并做了大量的研究。本文以硫氰酸鈉為浸金藥劑,探究多個(gè)條件因素對(duì)金的浸出率的影響規(guī)律,并對(duì)浸出貴液的總氰濃度進(jìn)行測(cè)定,做出環(huán)保評(píng)價(jià)。
試驗(yàn)所用礦樣來自于加拿大Barrick黃金公司赫姆洛礦區(qū),是一種石英脈型難處理金礦。原礦的化學(xué)多元素分析結(jié)果見表1,原礦礦物組成結(jié)果見表2,XRD分析結(jié)果見圖1。
注:Au含量的單位為g/t。
由表1可知,原礦中主要有用元素Au的品位為3.39 g/t,主要有害元素C和S的含量分別為1.83%和1.62%。
由圖1和表2可知:原礦中主要金屬礦物為黃鐵礦,含量為2.63%;主要非金屬礦物為石英、白云母和長(zhǎng)石,含量分別為81.1%、7.98%和3.43%。
試驗(yàn)中所用的主要藥劑如表3所示。
每次取100 g原礦在700℃的馬弗爐中焙燒1 h。獲得的焙砂Au含量3.48%、C含量0.111%、S含量0.12%。
每次稱取焙砂樣品50 g,在300 mL的燒杯中進(jìn)行浸出試驗(yàn)。首先按照試驗(yàn)要求依次調(diào)節(jié)礦漿液固比、pH值等條件,然后加入適量的氧化劑和浸金藥劑,設(shè)置好磁力攪拌器的溫度和轉(zhuǎn)速之后即可開始進(jìn)行攪拌浸出。浸出結(jié)束后,將礦漿倒入布氏漏斗進(jìn)行抽濾,收集第一次過濾所得的液體,即為貴液,接著用清水洗滌濾餅3次得到浸出渣,將浸出渣烘干、制樣、分析,余下留為備樣。浸出試驗(yàn)流程如圖2。
由于原礦中含有機(jī)碳質(zhì)物,同時(shí)微細(xì)粒的金被黃鐵礦包裹,這些都會(huì)對(duì)浸出過程產(chǎn)生不利影響。為改善浸出效果,在浸出前需對(duì)原礦進(jìn)行預(yù)處理。
分別采用焙燒和化學(xué)氧化法對(duì)原礦進(jìn)行了預(yù)處理。焙燒預(yù)處理使用馬弗爐700℃焙燒1 h后再進(jìn)行浸出;化學(xué)預(yù)氧化法分別使用高錳酸鉀、亞氯酸鈉和過氧化氫等藥劑50 kg/t對(duì)礦漿進(jìn)行氧化,攪拌3 h之后過濾并用清水洗滌5次,脫藥后再進(jìn)行浸出。浸出體系pH值使用NaOH調(diào)節(jié),浸出試驗(yàn)條件為:磨礦細(xì)度-45 μm含量95%的礦樣50 g,礦漿pH值11~12,硫氰酸鈉用量3 kg/t,過氧化氫用量1 mL,液固比4 mL/g,浸出溫度30℃,浸出時(shí)間24 h,試驗(yàn)結(jié)果見表4。
由表4可知:原礦直接浸出,浸出效果極差,浸出率僅30.75%;而經(jīng)過高錳酸鉀、亞氯酸鈉和過氧化氫預(yù)氧化后,浸出率均有明顯提高,超過40%;在所有預(yù)處理方法中,焙燒預(yù)處理后再浸出的效果提升最明顯,浸出率達(dá)到80.46%。因此,使用焙燒方法對(duì)原礦進(jìn)行預(yù)處理。
3.2.1 硫氰酸鈉用量試驗(yàn)
硫氰酸鈉用量試驗(yàn)所用礦樣磨礦細(xì)度為-45 μm含量95%,使用NaOH溶液調(diào)節(jié)浸出體系pH值,加入過氧化氫1 mL,液固比4 mL/g,浸出溫度30℃,浸出時(shí)間24 h,進(jìn)行硫氰酸鈉用量試驗(yàn)。結(jié)果如圖3所示。
由圖3可知,硫氰酸鈉的用量由1 kg/t增加至4 kg/t,金的浸出率變化趨勢(shì)為先增加后降低,在硫氰酸鈉用量為3 kg/t時(shí),金的浸出率最高,為89.66%。因此,選擇硫氰酸鈉用量為3 kg/t。
3.2.2 磨礦細(xì)度試驗(yàn)
調(diào)節(jié)礦漿pH值至預(yù)定pH值,在硫氰酸鈉用量3 kg/t,過氧化氫用量1 mL,液固比4 mL/g,浸出溫度30℃,浸出時(shí)間24 h,磨礦細(xì)度-45 μm含量分別為65%、75%、85%和95%條件下,進(jìn)行磨礦細(xì)度試驗(yàn),結(jié)果如圖4所示。
由圖4可知:磨礦細(xì)度對(duì)金的浸出率影響較大;隨著磨礦細(xì)度從-45 μm占65%增加到-45 μm占95%,金的浸出率呈現(xiàn)出先增加后小幅降低的趨勢(shì),浸出渣金品位先迅速降低后緩慢升高;在磨礦細(xì)度-45 μm含量為85%時(shí),金浸出率達(dá)到最大值,為86.49%,浸出渣金品位達(dá)到最小值,為0.47 g/t。故使用硫氰酸鈉浸金的最佳磨礦細(xì)度是-45 μm含量為85%,后續(xù)試驗(yàn)保持磨礦細(xì)度為-45 μm含量85%。
3.2.3 pH值試驗(yàn)
保持磨礦細(xì)度為-45 μm含量85%,在硫氰酸鈉用量3 kg/t,過氧化氫用量1 mL,液固比4 mL/g,浸出溫度30℃,浸出時(shí)間24 h條件下進(jìn)行pH值試驗(yàn)??疾靝H值對(duì)金的浸出率的影響,試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。
由圖5可知:pH值對(duì)金的浸出率有較大的影響;在pH值為4~11.5的條件下,隨pH升高,金的浸出率顯著增加,浸出渣金品位逐漸降低;pH值大于11.5時(shí),金的浸出率明顯下降,浸出渣金品位增加;使用硫氰酸鈉浸金時(shí),最佳pH值為11.5,此時(shí)金的浸出率達(dá)到最大值85.43%,浸出渣金品位達(dá)到最小值0.51 g/t。在后續(xù)試驗(yàn)中保持pH值為11.5。
3.2.4 液固比試驗(yàn)
調(diào)節(jié)礦漿pH為11.5,在磨礦細(xì)度為-45 μm含量85%,硫氰酸鈉用量3 kg/t,過氧化氫用量1 mL,浸出溫度30℃,浸出時(shí)間24 h條件下進(jìn)行液固比試驗(yàn)??疾煲汗瘫葘?duì)金的浸出率的影響,試驗(yàn)結(jié)果如圖6所示。
對(duì)圖6分析可知:液固比對(duì)金的浸出效果影響較顯著;隨著液固比的增加,金的浸出率呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢(shì),浸出渣金品位先降低后增加;液固比4 mL/g為浸金效果最佳條件,此時(shí)金的浸出率達(dá)到最大值84.77%,浸出渣金品位達(dá)到最小值0.53 g/t。后續(xù)試驗(yàn)保持液固比為4 mL/g。
3.2.5 浸出溫度試驗(yàn)
調(diào)節(jié)礦漿pH值為11.5,保持液固比為4 mL/g,磨礦細(xì)度為-45 μm含量85%,硫氰酸鈉用量為3 kg/t,在過氧化氫用量1 mL,浸出時(shí)間為24 h的條件下進(jìn)行浸出溫度試驗(yàn)??疾旖鰷囟葘?duì)金浸出效果的影響,試驗(yàn)結(jié)果如圖7所示。
分析圖7可知:浸出溫度對(duì)硫氰酸鈉浸金效果有較大影響;浸出溫度由25℃升高至30℃時(shí),金的浸出率快速增長(zhǎng),浸出渣金品位快速下降;浸出溫度由30℃升高至55℃的過程中,金的浸出率緩慢增加,增幅逐漸變小,浸出渣金品位緩慢下降;浸出溫度為55℃時(shí)浸出效果最佳,但考慮到溫度升高能耗也將增加。綜合考慮,選擇浸出溫度為45℃,此時(shí)金的浸出率為86.49%,浸出渣金品位為0.47 g/t。
3.2.6 浸出時(shí)間試驗(yàn)
調(diào)節(jié)礦漿pH值為11.5,保持液固比為4 mL/g,磨礦細(xì)度為-45 μm含量85%,硫氰酸鈉用量3 kg/t,在過氧化氫用量1 mL,浸出溫度45℃條件下進(jìn)行浸出時(shí)間試驗(yàn),考察浸出時(shí)間對(duì)浸出效果的影響,結(jié)果如圖8所示。
由圖8可知:浸出時(shí)間對(duì)硫氰酸鈉體系中金的浸出效果影響較大;隨著浸出時(shí)間的延長(zhǎng),金的浸出率先快速升高后趨于平穩(wěn),浸出渣金品位先快速降低后趨于平穩(wěn);浸出時(shí)間為36 h時(shí)浸出效果最佳,但浸出時(shí)間延長(zhǎng),單位時(shí)間處理量降低,浸出成本升高。考量時(shí)間成本和浸出效率,選擇24 h為后續(xù)試驗(yàn)的浸出時(shí)間,此時(shí)浸出渣中金品位及金的浸出率分別為0.38 g/t和89.08%。
3.2.7 過氧化氫用量試驗(yàn)
調(diào)節(jié)礦漿pH值為11.5,保持液固比為4 mL/g,磨礦細(xì)度為-45 μm含量85%,硫氰酸鈉用量3 kg/t,在浸出溫度45℃,浸出時(shí)間24 h的條件下進(jìn)行過氧化氫用量試驗(yàn),考察過氧化氫用量對(duì)浸出效果的影響,結(jié)果如圖9所示。
由圖9可知:過氧化氫用量對(duì)硫氰酸鈉體系浸出效果有較大的影響;隨著過氧化氫用量的增加,金的浸出率先顯著提高后緩慢降低,浸出渣金品位先顯著下降后緩慢增加;當(dāng)過氧化氫用量為0.9 mL時(shí),浸出渣中金品位達(dá)到最小值0.33 g/t,此時(shí)金的浸出率達(dá)到最大值90.52%。因此,硫氰酸鈉浸金體系的最佳過氧化氫用量為0.9 mL。
為查明焙燒預(yù)處理方法顯著提高浸出率的原因,探究焙砂中各元素含量與礦物組成,對(duì)焙砂進(jìn)行多元素分析、XRD分析,結(jié)果分別見表5、圖10。
注:Au含量的單位為g/t。
將焙砂的多元素分析與XRD分析結(jié)果與原礦對(duì)比可知:焙砂中C與S元素含量明顯降低,同時(shí)其他元素沒有明顯的變化,XRD圖譜中黃鐵礦的峰消失而赤鐵礦的峰出現(xiàn)。這說明在高溫下,原礦中的碳質(zhì)物和硫化物被氧化,黃鐵礦經(jīng)過焙燒后被空氣氧化為赤鐵礦。
為查明焙砂主要元素的賦存狀態(tài),對(duì)焙砂進(jìn)行SEM和EDS檢測(cè),結(jié)果如圖11、圖12所示。
由圖11、圖12可以看出,S元素的掃描圖中已經(jīng)沒有明顯的亮斑,說明焙砂中S元素含量降低明顯,結(jié)合Fe元素和O元素掃描圖可以看出Fe和O分布在一起,可以得出結(jié)論:黃鐵礦在經(jīng)過焙燒后變成赤鐵礦。
為探究焙砂在浸出體系中的穩(wěn)定性,判斷其是否會(huì)溶出雜質(zhì)離子而對(duì)浸出過程造成不利影響,對(duì)浸出渣進(jìn)行了XRD和XRF分析,結(jié)果如圖13、表6所示。
通過對(duì)比焙砂與浸出渣的元素組成與XRD圖譜可知,礦樣的元素組成和礦物組成除了Au以外沒有變化,說明在最優(yōu)浸出條件下,焙砂可以穩(wěn)定存在,不會(huì)因?yàn)槿芪g產(chǎn)生雜質(zhì)離子進(jìn)而影響浸金效果,也不會(huì)影響從貴液中回收金。
(1)以硫氰酸鈉為浸金藥劑,在藥劑用量為3 kg/t、磨礦細(xì)度-45 μm含量85%、pH值11.5、液固比4 mL/g、浸出溫度45℃、過氧化氫用量0.9 mL、浸出時(shí)間24 h的條件下,能得到金浸出率90.52%、浸出渣金品位0.33 g/t的指標(biāo),說明浸金藥劑硫氰酸鈉的浸金效果良好。
(2)經(jīng)過焙燒后,原礦中碳質(zhì)物和硫化礦(主要為黃鐵礦)被氧化,原本被微細(xì)粒包裹的自然金被解離,同時(shí)解除了碳質(zhì)物對(duì)金絡(luò)合離子的吸附,使金的浸出率大大提高。
(3)在浸出過程中,焙砂中除Au以外的元素均能穩(wěn)定存在,不會(huì)因?yàn)槿芪g而產(chǎn)生雜質(zhì)離子影響金的浸出與回收。