趙麗娟,殷志杰,石 郡,朱再勝,桂洋洋,苑金朝
(1.北京國華科技集團(tuán)有限公司,北京 101300;2.淮南礦業(yè)(集團(tuán))公司潘集選煤廠,安徽 淮南 232001)
隨著重介質(zhì)選煤技術(shù)的發(fā)展,不脫泥不分級無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器+煤泥重介質(zhì)旋流器+浮選工藝得到廣泛應(yīng)用,由于煤泥重介質(zhì)旋流器的有效分選下限已經(jīng)達(dá)到0.25 mm,甚至更細(xì)一些。因此選煤廠的粗精煤泥回收系統(tǒng)第一要務(wù)是強化脫除高灰細(xì)泥的功能,盡可能多的回收質(zhì)量合格的粗精煤泥;第二要務(wù)是嚴(yán)格控制浮選入料粒度上限,避免粗粒精煤泥損失在浮選尾礦中。
潘集選煤廠于2018年投產(chǎn),是一座處理能力12.00 Mt/a的特大型煉焦煤選煤廠。為了強化煤泥中高灰分細(xì)泥的脫除,提高煤泥離心機入料濃度,潘集選煤廠采用“雙段弧形篩+離心機”的工藝。其粗精煤泥回收工藝流程見圖1。
圖1 潘集選煤廠粗精煤泥回收工藝流程
精煤磁選機尾礦及精煤泥離心機離心液由泵打入一段弧形篩,篩上物進(jìn)入二段弧形篩進(jìn)一步脫水脫泥;二段弧形篩篩上物進(jìn)入煤泥離心機,脫水產(chǎn)物作為精煤泥摻入銷售精煤中;兩段弧形篩篩下水進(jìn)入浮選入料脫泥池,煤泥離心機離心液則返回精煤泥桶。
潘集選煤廠共有4套年處理能力3.00 Mt的生產(chǎn)系統(tǒng),每套系統(tǒng)分別設(shè)有8臺BVOSB242060型粗精煤泥弧形篩,單臺篩面面積5.1 m2,篩縫間隙為0.4 mm;2臺LLL1200×650B型煤泥離心脫水機,篩籃篩縫間隙為0.3 mm。
表1 弧形篩規(guī)格型號和處理量
一段粗精煤泥弧形篩入料及各產(chǎn)物粒度組成見表2、表3、表4。由各表數(shù)據(jù)可以看出:
(1)小于0.075 mm粒級為主導(dǎo)粒級,占入料的49.19%,灰分為40.69%;隨著粒度減小,灰分逐漸增高的趨勢明顯;
(2)由計算可知,大于0.075 mm煤泥加權(quán)平均灰分為10.33%,因此,在粗精煤泥回收系統(tǒng)中,應(yīng)盡可能回收大于0.075 mm煤泥,脫除小于0.075 mm粒級煤泥。
(3)二段弧形篩入料中小于0.075 mm粒級產(chǎn)率(占本樣)為22.42%,較一段入料降低了26.77個百分點,其灰分也降低了8.78個百分點。
(4)二段弧形篩再次分級,脫除部分細(xì)泥,小于0.075 mm粒級產(chǎn)率由22.42%降為8.66%,使得篩上物灰分降為11.51%。
(5)篩下水中含有少量粗煤泥,這是由于弧形篩采用不銹鋼條縫篩面,使得大于篩縫的長條形顆??赡芡负Y,并且篩條在使用過程中會磨損,造成篩縫變大,因此篩下水中含有少量粗精煤泥。
(6)二段弧形篩篩下水中粗煤泥含量明顯多于一段,這是由于二段的單位面積處理量大幅度減小,篩分時間延長,使得粗煤泥有更多的透篩機會。
表2 一段弧形篩計算入料粒度組成
表3 二段弧形篩計算入料粒度組成
表4 兩段弧形篩計算入料粒度組成
根據(jù)表2、表3、表4的數(shù)據(jù)繪制的分配曲線見圖2。
圖2 弧形篩分配曲線
由圖2曲線查得的弧形篩可能偏差、分配粒度及篩分效率見表5。
表5 弧形篩可能偏差、分配粒度及篩分效率
由表5可知:
(1)一段弧形篩分配粒度為0.108 mm,二段分配粒度為0.167 mm,兩段弧形篩綜合分配粒度0.185 mm,二段弧形篩分配粒度比一段粗得多,這是由于在二段有較多的粗粒透篩的緣故。
(2)一段弧形篩粗粒級正配效率90.49%,高于二段的85.58%,細(xì)粒級正配效率73.25%高于二段的70.03%。兩段弧形篩粗粒物綜合正配效率為85.46%,細(xì)粒物綜合正配效率為89.17%,這表示只有14.54%的大于0.075 mm粒級透篩到篩下物中,10.83%的小于0.075 mm細(xì)?;祀s在篩上物中。眾所周知,粒度越細(xì),篩分效率越低,對于脫除小于0.075 mm細(xì)粒級而言,有這樣的指標(biāo)是很不錯的。
離心機脫水產(chǎn)物固體回收率計算式如下:
脫水率計算式如下:
脫水效率計算式如下:
ηb=Ys+Yw-100(%)
(3)
式中:Ys——產(chǎn)品的固體回收率,%;
Yw——脫水率,%;
a——入料中固體質(zhì)量百分率,%;
b——產(chǎn)品中固體質(zhì)量百分率,%;
c———離心液中固體質(zhì)量百分率,%;
ηb——脫水效率率,%。
試驗測得:離心機入料濃度38.43%,脫水產(chǎn)物外在水分為11.49%,離心液濃度為14.90%,折得:離心機脫水產(chǎn)物固體回收率為73.62%,脫水率為94.03%,脫水效率為67.65%。
煤泥離心機的脫水產(chǎn)物水分低,是該廠粗精煤泥回收系統(tǒng)的特色,但也要指出,離心液濃度偏高,其攜帶的固體產(chǎn)率已超過入料的1/4,這是一項需要解決的問題。
用均方差來核實試驗資料的正確性和可靠性。由表2、表3、表4可以得到實際入料及計算入料產(chǎn)率,以此來計算均方差。計算式如下:
式中:σ——均方差;
Δ——計算入料和實際入料中各粒級含量之間的差值;
N——所用篩分資料中的粒級數(shù);
M——篩分作業(yè)的產(chǎn)品數(shù)。
計算得均方差見表6。
表6 均方差計算值
《煤用篩分設(shè)備工藝性能評定方法》(GB/T 1571—2005)規(guī)定,當(dāng)入料為煤泥時,均方差臨界值為4.0。以上計算得到的均方差值σ皆小于4.0。故本次工業(yè)性試驗的數(shù)據(jù)有效,可信。
潘集選煤廠粗精煤泥回收系統(tǒng)的最大特色是由兩段串聯(lián)的弧形篩和煤泥離心脫水機有效脫除了大量小于0.075 mm高灰細(xì)泥,回收了灰分僅為8.83%、水分僅為11.49%的高質(zhì)量的粗精煤泥。
鑒于二段弧形篩入料中,灰分為9.31%的0.5~0.25 mm粒級的精煤只有74.26%的概率被回收,建議改用帶有氣動擊打的篩縫間隙為0.3 mm的細(xì)篩縫弧形篩,以提高粗粒精煤泥的回收量,并將浮選入料上限控制到0.25 mm以下。