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      新元礦9104綜采工作面防塵技術(shù)研究

      2020-09-11 02:44:22要天富
      2020年9期
      關(guān)鍵詞:水霧降塵采煤機

      要天富

      (山西新元煤炭有限責任公司,山西 晉中 045400)

      1 工程概況

      陽煤集團新元煤礦9104綜采工作面位于9號煤一水平一采區(qū),工作面標高474.4~559.8 m,地面標高1 058.0~1 130.6 m,埋藏深度520~650.6 m。工作面走向長1 217.4 m,傾斜長230.8 m,開采9號煤層,煤層平均厚度為3.36 m,平均傾角為2°,煤層中含2~3層泥質(zhì)夾矸,均厚為0.5 m左右。煤層頂板以泥巖、砂質(zhì)泥巖為主;底板為粉砂巖。工作面采用綜合機械化一次采全高采煤方法,全部垮落法處理采空區(qū)頂板,循環(huán)進度為0.8 m。

      根據(jù)礦井地質(zhì)資料,9號煤層絕對瓦斯涌出量為44.52 m3/min,相對瓦斯涌出量為13.18 m3/t,屬于煤與瓦斯突出煤層,煤塵具有爆炸危險性,無自然發(fā)火傾向。為有效治理工作面回采期間的粉塵含量,采用噴霧降塵技術(shù)降低工作面區(qū)域的粉塵。

      2 噴霧降塵技術(shù)原理

      2.1 水霧活塞噴霧降塵原理

      水霧活塞主要是通過噴嘴由管內(nèi)向管外進行噴霧,當水霧的擴散半徑大于管徑時,此時會形成水霧活塞,這便能夠推動水霧前方的空氣向前推出,進而會在噴嘴后方形成真空,使得噴口位置處出現(xiàn)負壓區(qū),含塵氣流被吸入到噴射裝置的噴管內(nèi)部,在噴管的管腔內(nèi)部粉塵會與水霧反復撞擊,進行使粉塵與霧滴相結(jié)合,當其被噴出管腔時,會很快沉降,且隨著霧滴與粉塵組成的氣體噴出,其會在噴出端形成一定的負壓場,從而達到良好的降塵效果[1-2]。具體水霧活塞機理如圖1所示。

      圖1 水霧活塞降塵機理示意

      2.2 水射流卷吸機理

      當含有霧滴的氣流從噴嘴中噴出后,在形成的速度不連續(xù)間斷面上失穩(wěn)進而產(chǎn)生渦流,渦旋會卷吸周圍含有粉塵的氣體進入到射流中,進而影響其由內(nèi)向外逐漸發(fā)展形成自由紊動的混合層,使得氣流中的粉塵逐漸與氣體中的液滴發(fā)生碰撞,以此達到除塵和降塵的目的;另一方面,射流中的霧化液滴會由于失去動能而出現(xiàn)速度降低的現(xiàn)象,在混合層中逐漸產(chǎn)生速度梯度,從而出現(xiàn)剪切應力的現(xiàn)象[3]。在卷吸和混合作用下,射流斷面會不斷擴大,使得水射流的流速出現(xiàn)不斷的降低現(xiàn)象,具體水射流卷吸機理示意如圖2所示。

      圖2 噴射端卷吸機理示意

      當噴出的水射流大于空氣的密度時,此時可將其視為非淹沒性的射流,基于此可得出噴射端出口處的動壓表達式為:

      (1)

      式中:P為噴射端出口處的動壓;V0為噴射出口處的速度;ρ0為霧水混合物的密度。

      文獻[4]表明,非淹沒性射流在各個截面上的動壓分布特征如圖3所示,分布規(guī)律表達式為:

      圖3 射流面上動壓分布曲線

      (2)

      式中:P為射流截面上任一點的動壓;Pm為射流軸線上的動壓;Y為任一點至射流軸線間的徑向距離;R為射流截面的半徑;K為相關(guān)系數(shù),基于現(xiàn)場實踐結(jié)果得出K=0.5。

      進一步推導出噴射端射流各個斷面上任何一點處的動壓表達式為:

      (3)

      噴霧管噴射卷吸形成的負壓場對于降塵裝置效率起到關(guān)鍵作用,由于氣流和霧流在能夠凈化吸筒內(nèi)粉塵的同時還能對滾筒端面處的粉塵起到阻擋和除塵的作用,故為降低工作面的粉塵濃度,應盡可能地擴大噴射端的卷吸作用,基于上述分析知可通過增大噴射端霧氣射流出口速度V、增加水的霧化率及增加液氣量來提高噴管噴射端的卷吸作用,形成引射風流,進而將水進一步霧化,以實現(xiàn)更高的降塵效果。

      3 工作面防塵方案及效果

      3.1 防塵方案設(shè)計

      噴霧降塵技術(shù)是目前回采工作面最常采用的降塵措施,現(xiàn)結(jié)合上述噴霧降塵技術(shù)原理,在工作面采煤機和支架上均安設(shè)噴霧降塵裝置,并在工作面合理的位置處設(shè)置擋塵簾,以有效解決工作面回采期間粉塵含量大的問題。

      1) 采煤機噴霧?;?104工作面具體特征,將采煤機負壓噴霧系統(tǒng)降塵裝置安設(shè)在采煤機兩端頭的電箱及外側(cè),共計設(shè)置4個噴嘴,噴嘴呈一字排列,安設(shè)角度分別為向上22°、向上15°、水平布置和向下30°布置,設(shè)置吸塵口為1個,設(shè)置噴霧壓力為6 MPa,耗水量17.95 L/min,吸風量為28.36 m3/min,氣液比為1.58,平均負壓為-63 Pa,具體采煤機噴霧負壓降塵裝置如圖4所示。

      圖4 采煤機噴霧降塵裝置示意

      2) 液壓支架除塵裝置。根據(jù)工作面回采期間的粉塵分布形態(tài)可知,工作面回采作業(yè)致使的粉塵濃度升高會使得溜子道和人行道區(qū)域的粉塵濃度較大,另外在液壓支架移架期間產(chǎn)生的粉塵會與采煤機割煤作業(yè)時產(chǎn)生的粉塵在采煤機的下部區(qū)域處相疊加,為有效控制采煤機割煤作業(yè)時產(chǎn)生的粉塵和液壓支架移架過程中產(chǎn)生的粉塵,在液壓支架上布置噴霧系統(tǒng)。

      液壓支架處的噴霧系統(tǒng)由噴嘴和供水管組成,噴霧水通過供水管進入到噴嘴中,進而在液壓支架和煤壁的位置處形成全斷面的霧場,工作面內(nèi)每臺支架上均安裝噴霧系統(tǒng),液壓支架噴霧系統(tǒng)上安設(shè)3個噴嘴,噴嘴的直徑為2.4 mm,噴嘴型號為含有X形導流芯混合噴嘴,3個噴嘴與水平方向上的夾角分別為0°、40°和80°,另外在噴霧系統(tǒng)裝置側(cè)部設(shè)置吸塵口,以實現(xiàn)將粉塵由側(cè)部有效吸入,側(cè)部吸塵口為矩形,其長×寬=0.1 m×0.08 m,具體液壓支架噴霧系統(tǒng)如圖5,液壓支架噴霧的噴水壓設(shè)置為4 MPa,氣液比為1.9,吸風量為18.4 m3/min。

      圖5 液壓支架噴霧系統(tǒng)布置示意

      3) 工作面擋風簾?;夭晒ぷ髅鎯?nèi)的粉塵由于濃度較高、且其具有影響范圍大、持續(xù)時間長的特征,故在采用液壓支架噴霧降塵和采煤機處降塵的基礎(chǔ)上,在工作面設(shè)置濕式擋塵簾,由于濕式擋塵簾中水的表面張力作用會在簾上形成濾膜,進而增大工作面粉塵與其接觸碰撞的幾率,能夠有效提升呼吸性粉塵的降塵效果。

      結(jié)合9104工作面的特征,擋塵簾的噴嘴選用直徑為1.4 mm的錐形直射式噴嘴,擋塵簾采用長×寬=8 m×4 m的卷簾式擋塵簾,其由水幕、濾網(wǎng)和卷簾軸組成,其中水幕采用液壓支架間的噴霧,噴頭方向與風流成45°,濾網(wǎng)采用2 mm×2 mm的篩網(wǎng),擋塵簾布置在距離底板1 m的位置處,濕式擋塵簾在工作面共計安設(shè)3處,分別在56號支架、96號支架和146號支架處安設(shè),具體濕式擋塵簾的布置形式如圖6所示。

      圖6 工作面擋塵簾布置方式示意

      3.2 防塵效果分析

      為有效驗證9104工作面除塵方案的應用效果,分別在除塵措施實施前后進行了粉塵濃度的測試,測點分別在采煤機司機處、液壓支架移架時、多道工序較叉時、前部溜頭處、破碎機處、轉(zhuǎn)載機處和回風巷內(nèi)。測試結(jié)果如圖7所示。

      由圖7可知,在9104工作面采用上述防塵措施后,工作面回采作業(yè)區(qū)域的各個位置的全塵濃度和呼塵濃度均在23~50 mg/m3區(qū)域,通過對粉塵方案實施前后的對比可知,工作面防塵措施實施后,各個測試區(qū)域位置的全塵降塵率達到了91.84%,呼塵的降塵率達到90.63%,降塵效果顯著。

      圖7 工作面防塵方案實施前后粉塵濃度曲線

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