宋忠慧
(山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán) 水峪煤業(yè)有限公司,山西 孝義 032300)
汾西礦業(yè)集團(tuán)水峪煤業(yè)有限公司位于山西省呂梁市,現(xiàn)階段正在進(jìn)行太原組之10+11號(hào)煤層的采掘工作,61124工作面為六采區(qū)新的回采工作面,開(kāi)采10號(hào)、11號(hào)煤層,上部9號(hào)煤為黑坡溝小煤窯破壞區(qū),層間距為65~82 m,平均74 m,61124工作面煤層平均厚度6.97 m,直接頂為泥巖,老頂為K2石灰?guī)r,底板為鋁質(zhì)泥巖,煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,煤層傾角2~5°,平均傾角3°。工作面整體為一軸向北東的向斜構(gòu)造,中部為向斜最低處。目前該工作面已布置完畢,即將投入生產(chǎn),但工作面上覆采空區(qū)積水威脅著工作面的安全生產(chǎn),為此對(duì)其進(jìn)行研究。
水峪煤業(yè)10號(hào)、11號(hào)煤層頂板多為灰?guī)r、砂巖,單軸抗壓強(qiáng)度為40~80 MPa,屬堅(jiān)硬巖層,根據(jù)《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設(shè)與壓煤開(kāi)采規(guī)程》得到導(dǎo)水裂隙帶計(jì)算公式[1-2]:
(1)
10號(hào)、11號(hào)煤層采用綜合機(jī)械化放頂煤采煤工藝,平均采高為7.0 m。計(jì)算可得,工作面回采后,采空區(qū)上覆巖層產(chǎn)生的導(dǎo)水裂縫帶最大高度為60.8~78.6 m,因此可初步確定61124工作面開(kāi)采導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度最大可達(dá)78.6 m,工作面距上部9號(hào)煤層采空區(qū)垂直距離為65~82 m,可初步判斷導(dǎo)水裂隙帶可能導(dǎo)通上覆采空區(qū)積水。
為掌握61124工作面回采期間頂板破壞特征,通過(guò)導(dǎo)水裂隙帶的發(fā)育高度來(lái)判斷上覆采空區(qū)積水涌入工作面的可能,采用FLAC3D數(shù)值軟件以61124工作面為原型進(jìn)行模擬研究[3]。工作面長(zhǎng)度300 m,為消除邊界效應(yīng),兩側(cè)各留250 m煤柱,沿工作面推進(jìn)方向?yàn)楸苊膺吔缧?yīng),兩端各留200 m煤柱,模型垂直方向按照煤層柱狀圖1∶1建立,最終建立長(zhǎng)、寬、高為800 m×800 m×260 m的三維數(shù)值模型,如圖1(a)所示,模型側(cè)面和底面均采用位移約束,頂部邊界采用自由面,工作面在模型中部開(kāi)挖,開(kāi)挖步距為10 m,工作面采高為7.0 m,模擬開(kāi)挖方案如圖1(b)所示。
圖1 數(shù)值模型及模擬方案示意
模擬61124工作面回采400 m后,沿工作面推進(jìn)方向取垂直剖面,得到圍巖塑性區(qū)分布如圖2所示。由圖2可以看出,工作面推進(jìn)400 m后,頂板巖層出現(xiàn)了大面積的塑性破壞,整體基本呈“M”型分布,在采空區(qū)中部塑性區(qū)發(fā)育高度較小,最大高度為78.5 m,采空區(qū)后方邊界附近(原有切眼處)及前方邊界附近(采煤工作面)發(fā)育高度達(dá)到最大,最大高度為90.5 m,巖層塑性破壞后,將產(chǎn)生大量的裂隙、縫隙,為地下水的滲流提供途徑,因此可認(rèn)為61124工作面回采期間上覆巖層導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度為90.5 m。61124工作面距上覆9號(hào)煤層采空區(qū)間距為65~82 m,小于導(dǎo)水裂隙帶高度,故可認(rèn)為工作面開(kāi)采將導(dǎo)通上覆采空區(qū)積水。
圖2 采空區(qū)圍巖塑性區(qū)分布
根據(jù)小煤窯調(diào)查資料,工作面上部9號(hào)煤為黑坡溝小煤窯破壞區(qū),工作面預(yù)計(jì)積水面積約31 890 m2,積水量約19 560 m3,工作面涌水量為20~150 m3/h。根據(jù)可能影響61124工作面安全回采的9號(hào)煤層采空區(qū),將探放水鉆場(chǎng)布置在六采區(qū)運(yùn)輸大巷端頭附近,鉆場(chǎng)長(zhǎng)、寬、高為4.0 m、4.0 m、3.5 m,采用錨網(wǎng)索支護(hù),所有探放水鉆孔均布置在鉆場(chǎng)內(nèi),探放水鉆孔布置平面如圖3所示。
圖3 探放水鉆孔布置平面
鉆探開(kāi)孔時(shí),先使用鉆頭直徑為108 mm、鉆桿直徑42 mm進(jìn)行開(kāi)孔,然后使用直徑80 mm、長(zhǎng)度10.2 m的孔口管進(jìn)行封堵,最后用混凝土(厚度14 mm)進(jìn)行加固(混凝土基準(zhǔn)配合比為:水泥∶沙∶水=1∶2.58∶0.7 ),待注入孔內(nèi)的混凝土凝固72 h后,再進(jìn)行耐壓試驗(yàn)(測(cè)試結(jié)果按一般為平均水量的1.5倍測(cè)試。首先用鉆頭直徑為72 mm掃孔至孔底以外0.2 m,然后進(jìn)行清水耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)壓力為1 MPa,穩(wěn)定30 min,以孔口管周圍不漏水、孔壁不外鼓、孔口管不松動(dòng)為合格,否則必須重新注漿加固,直至耐壓試驗(yàn)合格),最后使用鉆頭直徑為50 mm,鉆桿直徑為42 mm開(kāi)始進(jìn)行鉆探。在鉆場(chǎng)內(nèi)共布置6個(gè)探放孔,其詳細(xì)參數(shù)如表1所示。
表1 探放水鉆孔設(shè)計(jì)參數(shù)
通過(guò)對(duì)61124工作面上覆9號(hào)煤層采空區(qū)積水的疏放,截止6號(hào)探放孔注漿封孔,累計(jì)探放頂板水2.1萬(wàn)m3,統(tǒng)計(jì)總疏放水量隨時(shí)間的變化規(guī)律,整理得到圖4所示結(jié)果,根據(jù)探放水總疏放量的變化趨勢(shì)可以看出,探放水早期由于排水鉆孔少等原因,疏放水總量增長(zhǎng)較緩慢,中期對(duì)各鉆孔透孔、擴(kuò)孔后,疏水總量增長(zhǎng)速率明顯增大,疏放后期,放水總量趨于平緩,一定意義上表明61124工作面上部9號(hào)煤層老空區(qū)積水已基本疏放完成。
圖4 探放水總水量趨勢(shì)
1號(hào)探水鉆孔疏放時(shí)間最長(zhǎng),因此記錄1號(hào)探放水鉆孔水壓變化[4-6],整理得到圖5所示結(jié)果,由圖5可以看出,隨著疏放時(shí)間的增加,1號(hào)探水孔水壓逐漸降低,由探放初期的1.12 MPa,逐漸減小0.73 MPa左右,鉆孔水壓顯著降低。61124工作面與上覆采空區(qū)平均層間距為74 m,最終鉆孔水壓穩(wěn)定在0.73 MPa左右,由此可知上覆采空區(qū)內(nèi)積水水位標(biāo)高已顯著下降至采空區(qū)底板,表明本次探放水工程很好地解決了61124工作面上部9號(hào)煤層采空區(qū)積水的威脅。
圖5 探放水鉆孔水壓統(tǒng)計(jì)
依據(jù)水峪煤業(yè)61124工作面詳細(xì)的水文地質(zhì)及開(kāi)采技術(shù)條件,通過(guò)理論計(jì)算得到其導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度為60.8~78.6 m,采用FLAC3D軟件模擬分析確定導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度為90.5 m,導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度大于工作面與上覆9號(hào)煤采空區(qū)的高度,工作面回采期間將導(dǎo)通上覆采空區(qū)積水。在61124工作面回采前施工探放水鉆孔對(duì)上覆采空區(qū)積水進(jìn)行疏放,疏放總量達(dá)到2.1萬(wàn)m3,探放孔水壓由1.12 MPa降低至0.73 MPa,61124工作面上覆9號(hào)煤層采空區(qū)積水得到有效疏放,為礦井的安全高效生產(chǎn)提供了可靠保障。