周意
摘 要:DWL-48搗固穩(wěn)定車是奧地利PLASSER公司本世紀初的產(chǎn)品,它是基于09-32搗固車的基礎上改進的,增加了一套搗固裝置及穩(wěn)定裝置,其起道精度及撥道精度相比09-32搗固車更高,作業(yè)效率也更高一些,故本文詳細講述DWL-48搗固穩(wěn)定車撥道系統(tǒng)基本控制原理及液壓原理。
關鍵詞:搗固穩(wěn)定車;撥道;原理;案例;分析
中圖分類號:U418.3 文獻標識碼:A
0 前言
DWL-48搗固穩(wěn)定車與09-32搗固車相比較,更加具有科學性和先進性,由只能搗固作業(yè)改進為既能搗固作業(yè)也能穩(wěn)定作業(yè)。DWL-48搗固穩(wěn)定車比09-32搗固車每小時快30%以上,大大的提高了作業(yè)效率,在作業(yè)環(huán)境上,與09-32搗固車相比較作業(yè)更加平穩(wěn),作業(yè)精度更高,性能更穩(wěn)定。
DWL-48搗固穩(wěn)定車集機械、電氣、液壓、氣動為一體,采用了電液伺服閥、自動檢測等先進技術,同時進行起撥道、搗固、穩(wěn)定作業(yè),各種動作需協(xié)調(diào)工作。作業(yè)時,撥道裝置動作頻繁,作業(yè)時間短,撥道阻力大,必須在短時間內(nèi)將軌道準確橫移至正確的位置,從而消除線路方向誤差。因此,撥道系統(tǒng)依舊采用了閉環(huán)控制,整個控制環(huán)節(jié)由給定信號、信號反饋、控制單元和執(zhí)行單元所組成。
1 撥道系統(tǒng)電氣控制原理
首先對撥道電氣系統(tǒng)的組成進行分析,撥道電氣系統(tǒng)共由三塊電路板組成:10U4起撥道補償微控制板(EK-537MC)、10U5撥道參數(shù)計算控制板(EK-2350LV)、10U6撥道模擬控制板(EK-2140LV)。下面,分別對這三塊電路板進行分析。
10U4起撥道補償微控制板主要作用是采集理論正矢信號F04、前端偏移信號F05,根據(jù)衛(wèi)星小車相對零點的位置不同,計算出正矢修正信號及前端偏移修正信號,兩者疊加后形成撥道補償信號F24,從而對撥道作業(yè)過程中,由于衛(wèi)星小車位置相對零點不斷變化而產(chǎn)生的撥道誤差信號進行修正。
10U5撥道參數(shù)計算控制板主要作用是采集撥道正矢傳感器信號F00、撥道調(diào)零信號F03、撥道補償信號F24、曲線修正信號F1C、理論正矢信號F04、前端偏移信號F05,以及左(右)加載P19(P20)調(diào)零信號,將這七路信號匯總形成撥道總信號,由8Z端子輸出進入10U6撥道模擬控制板。
10U6撥道模擬控制板的主要作用有三個:①進行自動撥道作業(yè);②進行手動撥道作業(yè);③將撥道總信號由24Z端子輸出至撥道表9g1、4g9,用于指示線路方向偏差。下面,重點對自動撥道和手動撥道進行分析。
1.1 自動撥道作業(yè)
撥道總信號由20d端子輸入分成兩路,一路輸入運放OP2A,另一路輸入至電容K12進行儲存,當超壓撥道信號Q114=107*018*[Q0BC]**中的各輸入信號有效時,Q114輸出低電平,繼電器Re1動作,儲存于K12的信號通過OP1B輸出與原撥道總信號在OP2A疊加,形成過撥道總信號。當自動撥道信號Q115=(02F*039*016*)+(021*
039*)中的各輸入信號有效時,Q115輸出低電平,繼電器Re2動作,總撥道信號通過運放OP2B輸入至OP4,并輸出電流至電液伺服閥1S15,電流回路為8d→1S15→10Z,并通過撥道油缸控制軌道橫移;當撥道量<1 mm時,過撥道信號X107消失,則Q114無輸出,繼電器Re1失電,K12的信號被切除,則撥道裝置再將軌道朝相反的方向撥動,從而可消除鋼軌塑性變形。
1.2 手動撥道作業(yè)
當手動左(右)撥道信號Q116(Q117)=04E*1B2(04E*1B3)中的各輸入信號有效時,Q116(Q117)輸出低電平,繼電器Re4(Re3)動作,繼電器7腳與12腳閉合,+15 V(-15 V)輸出至運放OP2B并最終控制電液伺服閥1S15,電流回路為8d→1S165→10Z,并最終通過撥道油缸控制軌道橫移。
無論是自動撥道或手動撥道,都需滿足旁通閥關閉的條件。程控系統(tǒng)輸出QL268=[Q0BC]+[Q0BD]+[Q0BE]*218,當各輸入信號有效時,QL268輸出24V至旁通閥1S177,旁通閥關閉,為撥道液壓回路建壓作準備。
2 撥道系統(tǒng)液壓原理
撥道液壓回路按功能分動力部分、控制部分及執(zhí)行部分三部分。
動力部分由裝在泵驅(qū)動齒輪箱上的5#液壓泵、11#卸荷溢流閥、10#安全閥和31#蓄能器組成,主要作用是為回路提供穩(wěn)定的液壓源。5#油泵為整個回路提供液壓動力源,11#卸荷溢流閥可進行遠程控制,10#安全閥可限制系統(tǒng)最高壓力而起到保護系統(tǒng)的作用,31#蓄能器是為了使整個系統(tǒng)的壓力恒定,減少系統(tǒng)壓力的沖擊,并為執(zhí)行元件提供動作的輔助壓力流量源,提高系統(tǒng)響應速度(參考中國鐵路總公司《DWL-48k連續(xù)式三枕搗固穩(wěn)定車檢修規(guī)則》)[1]。
控制部分和執(zhí)行部分由電液伺服閥1S15、旁通閥1S177、2個撥道油缸66組成。撥道液壓回路分為撥道、非撥道兩種情況。
撥道過程:動力部分提供的150 bar高壓油經(jīng)過高壓濾芯67過濾后,到了電液伺服閥接口,當撥道模擬控制板輸出正(負)電流至電液伺服閥1S15時,伺服閥閥芯內(nèi)通路打開與電流相應比例的開口,高壓油流入相應比例的液壓油至撥道油缸,此時,程控系統(tǒng)輸出信號QL268至旁通閥1S177,旁通閥關閉,撥道回路建壓,撥道油缸將軌道進行相應電流大小的橫移;當撥道電流逐漸減小直至為零時,撥道油缸的動作也相應減小直至不動,則撥道動作完成。
非撥道過程:當撥道模擬控制板無電流輸出至電流伺服閥1S15,伺服閥閥芯回至中位,閥內(nèi)通路全部切斷,高壓油不能進入撥道油缸;程控系統(tǒng)無輸出信號至旁通閥1S177,旁通閥閥芯在通位,兩個撥道油缸的大小腔通過旁通閥通向液壓油箱,撥道油缸處于浮游狀態(tài),對軌道不產(chǎn)生作用力。
3 撥道系統(tǒng)故障的典型案例分析
案例一:撥道系統(tǒng)持續(xù)朝右向撥道
故障現(xiàn)象:2019年7月23日,12803#搗固穩(wěn)定車在京廣鐵路線施工作業(yè)中,當踩下?lián)v固踏板時,撥道系統(tǒng)持續(xù)將軌道向右側(cè)撥道,將線路方向撥壞。
處理過程:分別對撥道系統(tǒng)電氣系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)進行排查,排查步驟如下:
第一步:將撥道指示表9g1的指針調(diào)至紅區(qū)中央,此時理論上撥道總信號應為零,但踩下?lián)v固踏板時,撥道油缸仍持續(xù)朝右側(cè)撥道,初步分析可能是撥道模擬板EK-2140LV板故障,用萬用表測量撥道板的供電端子2d為+15 V,端子2z為-15 V,說明電壓正常,于是更換一塊新的撥道板裝車試撥道,故障依舊,排除了撥道板故障的可能。
第二步:撥道板輸出的電流會直接控制撥道伺服閥1S10,假設伺服閥發(fā)生較大的零漂,也有可能產(chǎn)生朝一個方向持續(xù)撥道的故障現(xiàn)象,因此對伺服閥故障的可能性進行排查。將伺服閥的電源插頭拆下,讓其不受撥道板控制;當踩下?lián)v固踏板時,程控信號QL268輸出24 V至旁通閥,撥道回路建壓,此時觀察撥道油缸動作情況,發(fā)現(xiàn)油缸并無明顯的動作,也就是說,電液伺服閥并無較大的零漂液壓油輸出,因此,可排除電液伺服閥故障的可能。
第三步:由于撥道模擬板與電流伺服閥故障的可能性已排除,那么這個錯誤的撥道信號可能來至于撥道板至伺服閥之間的電纜線,于是對電纜線進行檢查。撥道模擬板到電液伺服閥的電流回路為8d→1S10→10Z,檢查電纜線并未發(fā)現(xiàn)破損接地的現(xiàn)象,將電纜線至伺服閥上的插頭擰下,分解插頭發(fā)現(xiàn),原本應焊在插頭上的AC線脫焊,與BD線碰到了一起,從而導致短路電流的產(chǎn)生,并最終控制撥道系統(tǒng)錯誤撥道。將AC線重新牢固的焊在插頭上,擰上插頭后,再次試撥道作業(yè)時,故障現(xiàn)象就消失了。
案例二:撥道系統(tǒng)撥道無力
故障現(xiàn)象:2020年8月15日,12809#搗固穩(wěn)定車在懷邵衡高鐵線路施工作業(yè)時,無論自動撥道或手動撥道時,撥道裝置有輕微動作但顯得無力,不能將軌道方向偏差消除。
處理過程如下:
第一步:用萬用表測量撥道板的供電端子2d為+15 V,端子2z為-15 V,說明電壓正常。手動左(右)撥道,通過撥道伺服電流表可觀察到電流表指針左(右)偏轉(zhuǎn)正常,程控信號QL268輸出也正常,因此,可初步排除撥道板及程控信號QL268異常的可能。
第二步:檢查電液伺服閥的電纜線插頭,發(fā)現(xiàn)連接牢固;當QL268有輸出時,測量旁通閥的電源插頭,量得電壓為24 V,可知電流已正常送到液壓閥上。
第三步:接下來對液壓系統(tǒng)進行排查,由于電流伺服閥閥芯不動作或旁通閥閥芯不動作都有可能導致?lián)艿罒o力,因此,可逐一更換配件進行排查。首先更換一個新的電液伺服閥,建壓試作業(yè)時發(fā)現(xiàn)仍然撥道無力;于是更換一個新的旁通閥,在進行手動撥道試作業(yè)時,撥道裝置明顯的能將軌道左右橫移。因此,最終可知,故障原因為旁通閥閥芯不動作,不能關閉撥道回路至油箱的通路,從而導致?lián)艿姥b置動作無力。
通過上述故障分析,撥道系統(tǒng)故障排查可采取先查電氣控制再查液壓回路的方法,具體排查流程可按以下流程進行:程控電源板供電端R50(+15 V)、R51(-15 V)是否正?!鷵艿佬盘朡115、QL268是否正?!鷵艿纻鞲衅魇欠裾!鷵艿绤?shù)計算板EK-2350LV、撥道模擬板EK-2140LV是否正常→撥道伺服閥1S10是否正?!鷵艿琅酝ㄩy1S177是否正常。通常按上述排查流程進行故障排查,可以提高故障排查效率,從而將撥道系統(tǒng)故障對施工的影響降至最低。
4 結束語
DWL-48型搗固穩(wěn)定車是我國引進的比較先進的大型養(yǎng)路機械,通過對撥道系統(tǒng)電氣原理及液壓原理的分析,可大大提高撥道系統(tǒng)故障的排查效率,對保證設備的正常運轉(zhuǎn)有著深遠意義。
參考文獻:
[1]中國鐵路總公司《DWL-48k連續(xù)式三枕搗固穩(wěn)定車檢修規(guī)則》鐵總運[2013]172號.