湯海娟 任平 儲勝林
摘 要:某轎車在路試過程中發(fā)現(xiàn),后保杠下方排氣消聲器表面變色發(fā)黑,影響車后方造型美觀。經(jīng)有限元仿真分析發(fā)現(xiàn)是消聲器內(nèi)部高溫?zé)釟庵苯哟祿粝暺鳉んw壁面導(dǎo)致。本文設(shè)計師對消聲器內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行多種方案優(yōu)化,最終解決了故障,同時消聲器內(nèi)壓力損失保持不變。
關(guān)鍵詞:消聲器;空氣動力學(xué);流場
中圖分類號:U464.134.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
1 背景介紹
汽車排氣系統(tǒng)主要有兩大功能:一是廢氣處理,二是降低噪聲。消聲器作為排氣系統(tǒng)中用來降低噪聲的主要元件[1],布置于排氣系統(tǒng)的中后端位置。
本文所述轎車,其消聲器位于排氣系統(tǒng)后端,后保險杠下方,從車后方位置可看到消聲器的邊緣。路試試驗中發(fā)現(xiàn),消聲器表面變色發(fā)黑,影響車后方造型的美觀。
2 原因分析
發(fā)動機(jī)的排氣壓力為0.3 MPa~0.5 MPa,溫度在500℃~700℃,同時由于排氣的間歇性,在排氣管內(nèi)引起排氣壓力的脈動[2]。消聲器的作用決定了在車輛行駛過程中,其內(nèi)部氣流的高溫高壓高速的特性。本文所述車輛的故障情況需要從消聲器內(nèi)部氣流的流場特性著手分析。
本案例中的消聲器位于排氣系統(tǒng)末端,單管進(jìn)雙管出,內(nèi)部有三根橫插管連接兩側(cè)雙尾管,內(nèi)部被隔板分割成四個腔室。
經(jīng)STAR-CCM+有限元分析消聲器內(nèi)部流場,顯示消聲器進(jìn)口氣流直沖消聲器末端殼體,高溫?zé)釟庵苯哟祿舯诿?,造成消聲器后部有“燒紅”現(xiàn)象,與試驗故障現(xiàn)象發(fā)生狀態(tài)吻合。
3 優(yōu)化方案和效果
消聲器氣體在排氣系統(tǒng)中的流動,實際上就是一種湍流運動[3]。在實際工況中,消聲器內(nèi)部由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜,流速和溫度變化較大,此時借助有限元仿真可以為消聲器的性能分析提供便利。計算流程包括設(shè)計數(shù)模處理、網(wǎng)格劃分、建立CFD有限元模型、定義邊界參數(shù)、求解分析、方案改進(jìn)再建模分析直至性能達(dá)標(biāo)。
本文在前處理軟件Hyper-mesh中對排氣消聲器及進(jìn)出管路數(shù)模進(jìn)行網(wǎng)格劃分后進(jìn)入Star-ccm+軟件中進(jìn)行分析。諸多理論研究表明,空氣在空調(diào)風(fēng)道里的流動適宜于采用不可壓縮流體的模型描述。假設(shè)整個流體是穩(wěn)態(tài)湍流,不考慮流體重力,忽視分子間的粘性[4]。
由于故障現(xiàn)象是氣流直沖消聲器殼體造成,因此改變氣流路徑是解決問題的方向。壓力損失對于保證發(fā)動機(jī)功率傳遞重要的約束條件,也是排氣系統(tǒng)的設(shè)計是個重要的指標(biāo),此次優(yōu)化流場同時需要保證壓降的變化在設(shè)計允許范圍內(nèi)。
原設(shè)計進(jìn)氣管的布置位于消聲器中段,氣流從進(jìn)氣管進(jìn)入后進(jìn)入消聲器腔內(nèi),因為氣流的高速特性,氣流沖擊在內(nèi)管上后仍沖擊到消聲器壁面,致使壁面正對進(jìn)氣管位置出現(xiàn)高壓區(qū)域,見圖2。由于排氣氣流的高溫性,以及尾氣中含有的發(fā)動機(jī)燃燒排放污染物,會加速消聲器壁面出現(xiàn)變色甚至銹蝕的現(xiàn)象。
針對路徑改變提出四個優(yōu)化方案:方案A在原設(shè)計內(nèi)插管上增設(shè)擋板;方案B在原設(shè)計內(nèi)插管上增設(shè)穿孔擋板;方案C在原設(shè)計腔內(nèi)增設(shè)橫向擋板;方案D在原設(shè)計腔內(nèi)增設(shè)橫向穿孔擋板。
改進(jìn)方案和殼體壓力分布對比圖示如下:
對比四個方案與原設(shè)計的壓力云圖,即圖3和圖2,方案A殼體高壓區(qū)均勻,最高壓避開中間區(qū)域,已被規(guī)整為條狀,分布最大區(qū)域壓力約8 kPa,小于原設(shè)計的9 kPa,方案B殼體壓力不均勻,當(dāng)最高壓不規(guī)則,且最高壓近9 kPa,預(yù)判車輛長時間行駛故障會再現(xiàn),方案C和方案D基本相當(dāng),高壓區(qū)集中,最高壓近9 kPa,且為大面積存在。相比方案A高壓區(qū)域面積最小,且相比較原設(shè)計改善明顯。
對比四個方案與原設(shè)計的壓降,原設(shè)計消聲器壓降11.72 kPa,方案A壓降11.61 kPa,方案B壓降11.66 kPa,方案C壓降11.90 kPa,方案D壓降11.89 kPa,發(fā)現(xiàn)方案A和方案B相較原設(shè)計稍有減小,方案C和方案D相較原設(shè)計增大?;谝陨?,選擇方案A作為最終的改善方案實施。
4 結(jié)束語
針對路試中出現(xiàn)的消聲器“燒紅”發(fā)黑現(xiàn)象,經(jīng)有限元仿真分析發(fā)現(xiàn)是消聲器內(nèi)部高溫?zé)釟庵苯哟祿粝暺鳉んw壁面導(dǎo)致。由于排氣氣流的高溫性,以及尾氣中含有的發(fā)動機(jī)燃燒排放污染物,會加速消聲器壁面出現(xiàn)變色情況。本文設(shè)計師對消聲器內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行多種方案優(yōu)化,最終解決了故障,同時消聲器內(nèi)壓力損失保持不變。
參考文獻(xiàn):
[1]龐劍,諶剛,何華.汽車噪聲與振動[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2006.
[2]陳家瑞,等.汽車構(gòu)造[M].人民交通出版社,2008.
[3]李存鵬.工程機(jī)械消聲器流場分析及降噪研究[J].蘭州文理學(xué)院學(xué)報,2019,33(01):50-53.
[4]范平清,王巖松,陸倩蕓.汽車空調(diào)吹腳風(fēng)門的改進(jìn)設(shè)計與試驗驗證[J].現(xiàn)代制造工程,2015,38(07):56-60.