馮建發(fā) 祁濤 王龍其 呂鵬 江瀾
摘 要:超低滲透油藏水驅(qū)采收率一直受注水井欠注問題的影響,油田開發(fā)進入高含水后期,注水井欠注問題日益明顯,層間矛盾也更加突出,對注水質(zhì)量的要求也越來越高,穩(wěn)產(chǎn)難度進一步加大。本文分析了注水井單井合格率下降的主要原因,即注水井欠注層段逐漸增多、注水井水質(zhì)得不到保障以及洗井、作業(yè)影響地層,并提出了提高單井注水合格率的方法及認(rèn)識。
關(guān)鍵詞:水質(zhì);洗井;合格率;配注;注水
注水是水驅(qū)開發(fā)油田保持高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的基本動力和提高采收率的技術(shù)手段。注水合格率是衡量分注質(zhì)量好壞和油田地質(zhì)管理水平的重要指標(biāo)。[1]某油田作業(yè)區(qū)開發(fā)形勢已經(jīng)進入高含水期,只有本著“注夠水、注好水、有液才有油”的開發(fā)原則,才能實現(xiàn)水驅(qū)井的持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)。統(tǒng)計2019年某油田作業(yè)區(qū)注水井15口,注水合格率66.7%,無法按照要求完成配注量的注水井逐漸增多,這對保持油田可持續(xù)發(fā)展帶來不利影響。為此,要提高注水質(zhì)量,就必須找準(zhǔn)注水井合格率降低的原因以及相應(yīng)對策。
1 注水井合格率下降原因分析
我們結(jié)合注水井史進行了統(tǒng)計、歸納以及對比分析。認(rèn)為引起注水井合格率下降的主要原因有三個。
1.1 注水水質(zhì)得不到保障
注水水質(zhì)污染或存在問題會直接導(dǎo)致注水井壓力上升、生產(chǎn)層位污染等問題,在一定程度上影響了油田整體開采效率與質(zhì)量。各大油田借助精細(xì)過濾等污水處理技術(shù),使注水水質(zhì)達到一定標(biāo)準(zhǔn)后回注地層。某作業(yè)區(qū)的合格標(biāo)準(zhǔn)是:濾前含油及懸浮固體含量<100mg/L,濾后含油<15mg/L,懸浮固體含量<5mg/L。對該作業(yè)區(qū)采出水處理情況進行跟蹤實測,實際達標(biāo)率只有80%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達不到要求。
1.2 注水井欠注層段逐漸增多
據(jù)統(tǒng)計,2019年某作業(yè)區(qū)共有25口注水井,均為籠統(tǒng)注水,層位25個,開井15個,欠注層段有5個,占比33.3%。針對5個欠注層段,我們展開分析發(fā)現(xiàn),主要有兩種情況,一種情況是注水層為高壓水層或井底地層污染導(dǎo)致的壓力高注不進,其中有一口井經(jīng)過酸化后恢復(fù)生產(chǎn),有2口井酸化后仍不能恢復(fù)注水;另一情況是地質(zhì)配注與油層實際吸水能力及需求差異較大,降低配注后能完成注水量。注水井欠注層段逐漸增多,是導(dǎo)致油田注水井合格率降低的主要原因。
1.3 作業(yè)、洗井影響地層
注水井現(xiàn)場錄取資料及時性和準(zhǔn)確性差,導(dǎo)致無法及時準(zhǔn)確查找出問題。發(fā)現(xiàn)問題后等待作業(yè)到作業(yè)隊搬上的等待時間和作業(yè)井作業(yè)時間長,影響注水合格率。統(tǒng)計某作業(yè)區(qū)2019年注水井資料,由于問題井處理時間長,影響注水井合格率1口。
洗井是注水井重要的維護措施, 通過洗井可有效地清除油管及井筒內(nèi)臟物,保障正常注水、測調(diào)及地層吸水能力,對注水管理有著重要意義。[2]因此有必要對洗井方法進行研究,建立一套規(guī)范的洗井操作方法,以提高洗井效果和管理水平。
2 提高注水井合格率的有效方法及效果
超低滲透油藏水驅(qū)采收率一直受注水井欠注問題的影響,油田開發(fā)進入高含水后期,注水井欠注問題日益明顯,提高單井注水合格率是穩(wěn)產(chǎn)的重要手段。
2.1 清罐加藥配合工藝流程優(yōu)化,改善水質(zhì)
在注水井日常管理中,必須嚴(yán)格把控水質(zhì)管理關(guān),及時清理注水井中雜質(zhì),才能保證水質(zhì)飲水合格。如果水質(zhì)處理不當(dāng),注水水質(zhì)不符合規(guī)定要求,便會造成水和設(shè)備、管線產(chǎn)生反應(yīng),產(chǎn)生鐵銹、硫化鐵,堵塞注水井水嘴與油層,影響到注水量,導(dǎo)致注水合格率得不到保障。某作業(yè)區(qū)共有注水用水罐9座,其中沉降罐3座,回注水罐3座,清水罐3座。2019年,對該作業(yè)區(qū)的2座沉降罐,2座回注水罐進行了清理,并對1座回注水罐進行了流程改造,2019年4月份對于回注的采出水,增加了加藥量,改善了注入水水質(zhì)。其中A采油站濾前、濾后的水質(zhì)達標(biāo)率從70%上升到98%,濾后含油降至12mg/L,懸浮物降至4mg/ L,日實際注水量由270m3上升到305 m3。
2.2 合理配水與酸化等措施相結(jié)合,減少欠注層段
2.2.1 合理配水
為了減少欠注層段,在注水井管理的過程中,各相關(guān)部門需要對水井生產(chǎn)數(shù)據(jù)、同位素測井資料和各種靜態(tài)資料進行采集,詳細(xì)分析每口注水井的注水效果,依據(jù)具體地層條件與動態(tài)分析結(jié)果,制定優(yōu)化水井方案,合理分配注水量。地質(zhì)配注與油層實際吸水能力及需求差異較大的井,應(yīng)降低配注量。針對部分井注水強度偏大,增注后地層壓力增長較快,而導(dǎo)致欠注的注水層段,應(yīng)合理地匹配其配注水量,使之能完成配注。2019年我們先后與地質(zhì)研究所討論,對地層條件差的井,優(yōu)化配注方案,對3口井3個層下調(diào)配注,增加注水合格層段2個。
2.2.2 應(yīng)用酸化等措施降低注水壓力
在油田注水開發(fā)中后期,容易因不同類型的堵塞引起欠注問題,此時可根據(jù)實際情況選擇化學(xué)解堵或物理解堵措施予以改善。其中多數(shù)堵塞是由于在注水過程中,因有機物、機械雜質(zhì)、結(jié)垢等雜質(zhì)的存在影響了回注水質(zhì)量進而損害地層。常用的有效化學(xué)解堵手段為緩硝酸、常規(guī)酸,如常見的鹽酸、氫氟酸等土酸以及氟硼酸等酸進行酸化處理。在選用酸化這一處理工藝時,必須結(jié)合注水井實際情況,根據(jù)巖層成分、性質(zhì)、厚度等選擇合適的酸化物質(zhì),再采取適當(dāng)措施,例如加入恰當(dāng)?shù)木徫g劑,以免腐蝕井下管柱設(shè)備等。我們通過查井史以及各種動、靜態(tài)資料,對每口注水效果不好的井進行系統(tǒng)分析,制定相應(yīng)措施。對某作業(yè)區(qū)2口井上酸化措施,對1口井進行注二氧化碳措施,實施措施后單井日增注10m3。[3]
2.3 提高洗井及作業(yè)工藝水平,降低作業(yè)占產(chǎn)
在注水井管理中,需要建立相關(guān)的洗井制度,明確洗井流程,要求工作人員依據(jù)規(guī)定要求洗井,同時加強對洗井全過程的監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)地層漏失等問題。嚴(yán)格按照規(guī)范操作,仔細(xì)檢查入井的儀器是否干凈、無雜物,避免雜物黏附在儀器設(shè)備上,隨著儀器進入注水井堵塞水嘴,及時清洗地面管線,避免因地面施工不當(dāng)造成井下水嘴堵塞。[4]
此外,還需及時采集與分析洗井資料,明確洗井時的排量、用水量等參數(shù),避免因參數(shù)設(shè)置不當(dāng)而引起水井欠注與死井。[5]對某作業(yè)區(qū)進行分層注水可行性研究,改變該區(qū)塊籠統(tǒng)注水的現(xiàn)狀,增加注水效率。[6]
3 結(jié)束語
為有效解決超低滲透油藏區(qū)塊注水井的欠注問題,提高注水井單井合格率,首當(dāng)其沖的就是回注水水質(zhì)以及由砂埋和污染引起的生產(chǎn)層堵塞問題。合理應(yīng)用改善區(qū)塊地層狀況的物理化學(xué)增注技術(shù),從注水作業(yè)的實際狀況、地層物性、注入水水質(zhì)等多方面進行分析,找清原因,分類治理。提高單井注水合格率,完成“注夠水、注好水、有液才有油”的目的,實現(xiàn)水驅(qū)井的持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)。
參考文獻:
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[2]張寶成,高良學(xué).注水井洗井污水環(huán)保處理技術(shù)[J].油氣田地面工程,2004,23(3):28.
[3]孟令浩,張娟.注水井地面增注工藝技術(shù)研究[J].石油化工應(yīng)用,2012(10).
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