何元慶
摘 要:介紹天億石化異丁烷脫氫裝置試生產(chǎn)期間,異丁烷脫氫反應(yīng)器出現(xiàn)催化劑循環(huán)量不足和異丁烷單程轉(zhuǎn)化率達(dá)不到設(shè)計(jì)指標(biāo),處理能力達(dá)不到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的情況。在裝置檢修過(guò)程中對(duì)原料氣分配器、提升管十字分配器和限位支撐存在的問(wèn)題進(jìn)行原因分析,并就采取的一系列改進(jìn)措施有效性進(jìn)行論述。
關(guān)鍵詞:異丁烷脫氫;反應(yīng)器;原料氣分配器;提升管;改進(jìn)措施
0 引言
天億石化10萬(wàn)t/a異丁烷脫氫裝置于2019年3月建成投產(chǎn),到2020年2月,裝置因內(nèi)、外因素等不同原因停工4次。每次停工都打開(kāi)反應(yīng)器進(jìn)行檢查,并有不同程度的檢修,主要是對(duì)反應(yīng)器內(nèi)器壁、內(nèi)件襯里脫落的拆除和修復(fù),以及內(nèi)件振動(dòng)、沖刷造成的焊縫開(kāi)裂修復(fù)、加固等。本文僅對(duì)2020年2月停工檢修中反應(yīng)器原料氣分配器、提升管十字分配器、限位支撐的焊縫開(kāi)裂、脫落原因進(jìn)行分析,并就采取的一系列改進(jìn)措施有效性進(jìn)行論述。
1 異丁烷脫氫工藝簡(jiǎn)介
目前國(guó)內(nèi)外成功工業(yè)應(yīng)用的異丁烷脫氫工藝有固定床、移動(dòng)床、流化床三類。上海河圖工程股份有限公司開(kāi)發(fā)的流化床烷烴脫氫工藝,采用中科院蘭州化學(xué)物理研究所流化床烷烴脫氫催化劑,類似FCC雙器流化床反應(yīng)--再生技術(shù)。該工藝具有如下優(yōu)點(diǎn):①催化劑對(duì)異丁烯選擇性高,耐磨損、機(jī)械強(qiáng)度高,壽命長(zhǎng),價(jià)格低;②流化床反應(yīng)器與固定床反應(yīng)器相比,可以實(shí)現(xiàn)在較高溫度下長(zhǎng)周期穩(wěn)定操作,異丁烯選擇性高,處理能力大,反應(yīng)溫度控制容易等。
異丁烷脫氫工藝中,反應(yīng)器和再生器是該工藝的核心設(shè)備,鑒于上述優(yōu)點(diǎn),天億石化使用該烷烴脫氫工藝,其反應(yīng)--再生部分流程簡(jiǎn)述如下:
來(lái)自原料預(yù)處理部分的異丁烷組分與來(lái)自MTBE單元返回的循環(huán)異丁烷混合后送至原料分液罐氣化,原料氣與反應(yīng)油氣換熱后進(jìn)入反應(yīng)進(jìn)料加熱爐,加熱至反應(yīng)溫度后進(jìn)入流化床反應(yīng)器,與高溫催化劑逆流接觸進(jìn)行脫氫反應(yīng)。
積炭的待生催化劑自反應(yīng)器床層和旋風(fēng)分離器料腿進(jìn)入汽提段,在此汽提催化劑所攜帶的油氣,汽提后的催化劑沿待生輸送管經(jīng)待生滑閥進(jìn)入再生器。在再生器內(nèi)與向上流動(dòng)的主風(fēng)接觸,完成催化劑的燒焦再生。再生催化劑經(jīng)再生輸送管經(jīng)再生滑閥返回反應(yīng)器,在氮?dú)獾奶嵘?,完成催化劑加速、分散過(guò)程,然后與原料氣接觸。
2 檢修前反應(yīng)器存在的問(wèn)題
2.1 工藝參數(shù)異常
①建成進(jìn)入試生產(chǎn)階段以來(lái),頻繁的出現(xiàn)催化劑循環(huán)量不足的情況;②異丁烷單程轉(zhuǎn)化率達(dá)不到設(shè)計(jì)指標(biāo),處理能力達(dá)不到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
2.2 反應(yīng)器內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題
①原料氣分配器襯里脫落嚴(yán)重,原料氣分配器支管多處磨穿,多個(gè)噴嘴磨損嚴(yán)重,支管端部堵板角焊縫開(kāi)裂;②提升管十字分配器襯里脫落,提升管的四根限位角鋼有2根脫落、1根彎曲變形。
3 存在問(wèn)題原因進(jìn)行分析
結(jié)合運(yùn)行期間存在的工藝異常情況和反應(yīng)器內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,經(jīng)與原設(shè)計(jì)院多次討論分析,原因主要有以下幾點(diǎn):①原料氣分配器噴嘴通量小,原料氣噴出速度大,支管末端采用角焊縫焊接堵板,焊接強(qiáng)度不足,反應(yīng)器運(yùn)行時(shí)堵板角焊縫開(kāi)裂,造成原料氣沖刷到提升管,原料氣分配器和提升管都產(chǎn)生振動(dòng)、原料氣分配器襯里脫落;②提升管的結(jié)構(gòu)為頭重腳輕,反應(yīng)器運(yùn)行時(shí)催化劑沖刷、提升管的振動(dòng)大,造成十字分配器襯里脫落,提升管振動(dòng)造成四根限位角鋼受力過(guò)大,部分角焊縫開(kāi)裂、限位角鋼掉落和彎曲變形;③反應(yīng)器內(nèi)件襯里、提升管限位支撐等大件物體掉落,卡在下方的原料氣分配器和所提段棚欄上,造成反應(yīng)器內(nèi)催化劑出現(xiàn)流化、堵塞通道,引起催化劑循環(huán)量不足,從而導(dǎo)致異丁烷單程轉(zhuǎn)化率達(dá)不到設(shè)計(jì)指標(biāo),處理能力達(dá)不到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
4 改進(jìn)措施及有效性分析
通過(guò)分析造成反應(yīng)器工藝參數(shù)異常和內(nèi)件損壞的原因,主要從減少振動(dòng)、加強(qiáng)焊接質(zhì)量及內(nèi)件支撐受力強(qiáng)度方面,研究制定了多項(xiàng)針對(duì)性改進(jìn)措施,并進(jìn)行了改進(jìn)施工。
4.1 反應(yīng)器原料氣分配器改進(jìn)
由于原原料氣分配器存在問(wèn)題較多,本次檢修改進(jìn)設(shè)計(jì),進(jìn)行整體更換,圖1為原料氣分配管改進(jìn)前的結(jié)構(gòu),圖2為原料氣分配管改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)。
①擴(kuò)大噴嘴的通徑大小,減少噴嘴數(shù)量,同時(shí)改進(jìn)噴嘴的分布方式和原料氣噴射方向,減少原料氣噴射對(duì)噴嘴的磨損和噴射作用力造成的原料氣分配管振動(dòng);②在原料氣分配器支管下方增加與主管連接的弧形支撐管,支撐并減小支管振動(dòng);③原原料氣分配器存在支管末端堵板角焊縫開(kāi)裂的情況,改進(jìn)為末端采用成品管帽對(duì)焊焊接,保證其焊接質(zhì)量和強(qiáng)度。
4.2 提升管十字分配器和限位支撐改進(jìn)
由于提升管振動(dòng)大,本次檢修增加了對(duì)十字分配器的限位措施及提升管原限位支撐型式進(jìn)行改進(jìn)和加強(qiáng)。圖3為提升管十字分配器和限位支撐改進(jìn)前的結(jié)構(gòu),圖4為提升管十字分配器和限位支撐改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)。
①十字分配器增加假管,在器壁上增加4組限位板,限制提升管頂部十字分配器的振動(dòng)位移量;同時(shí)分配管支撐由原來(lái)的斜三角支撐方式修改為90度弧形支撐,起支撐、減振作用;②原提升管限位支撐是在器壁生根,用4根角鋼(末端焊接護(hù)板)懸挑限位,本次修改為4組槽鋼懸挑(末端焊接限位管)限位,加強(qiáng)其受力強(qiáng)度和改進(jìn)受力方式。
5 結(jié)語(yǔ)
異丁烷脫氫裝置反應(yīng)器各種技術(shù)和使用項(xiàng)目很多,也有同類反應(yīng)器存在相似的問(wèn)題。天億石化經(jīng)過(guò)多次的停工檢查、檢修,通過(guò)不斷的討論、經(jīng)驗(yàn)積累和摸索,對(duì)造成反應(yīng)器工藝參數(shù)異常和內(nèi)件結(jié)構(gòu)損壞的原因已有較充分的撐握。本文借檢修之機(jī)會(huì),分享本次制定和實(shí)施的針對(duì)性改進(jìn)措施,以期達(dá)到改善催化劑循環(huán)量、提高異丁烷單程轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)能,保證反應(yīng)器長(zhǎng)周期穩(wěn)定操作的效果。
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