陳瑞軍
(龍泵公司 內(nèi)蒙古 呼和浩特 265718)
ZME油量計(jì)量單元,業(yè)內(nèi)也稱為比例電磁閥,它作為高壓共軌噴油器的關(guān)鍵部件,在電控噴油器工作中承擔(dān)重要角色。比例電磁閥基于比例電磁鐵技術(shù),通過改變輸入電流改變閥門的開度,從而實(shí)現(xiàn)流量的無級調(diào)節(jié)[1]。發(fā)動機(jī)實(shí)際工作中,比例電磁閥的靜態(tài)性能好壞,直接影響高壓共軌泵軌壓的波動,從而影響噴油器噴油特性。然而ZME閥一次裝調(diào)合格率一直是業(yè)內(nèi)企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn),為滿足市場的需求,及主機(jī)廠對性能一致性的要求,如何提升合格率的問題迫在眉捷。如何尋找到一種有效的方法,找出影響合格率的真正原因,并應(yīng)用DOE試驗(yàn)設(shè)計(jì),確定解決方案來規(guī)避此問題,成為一個新的課題。
本文通過運(yùn)用6sigma的理念,DOE試驗(yàn)設(shè)計(jì)方法展開對ZME閥性能合格率提升的問題進(jìn)行解決,并應(yīng)用分析結(jié)論確實(shí)有效的措施方案,成功解決了合格率低的問題,為日后解決此類問題提供了一個新的思路。
對比例電磁鐵的具體要求是:要求水平的位移——力特性,即在比例電磁鐵有效行程內(nèi),當(dāng)輸入電流一定時,其輸出電流保持恒定,基本與位移無關(guān);穩(wěn)態(tài)電流—力特性具有良好的線性度,死區(qū)及滯環(huán)?。豁憫?yīng)快,頻帶足夠?qū)抂2](見圖1)。
圖1 穩(wěn)態(tài)電流—力特性曲線圖
影響ZME性能的主要性能指標(biāo)有下表四個方面:(見表1)
表1 評價ZME性能評價指標(biāo)
統(tǒng)計(jì)某公司比例電磁鐵近一個月故障率及故障模式,繪制排列圖進(jìn)行分析。排列圖建立在帕累圖原則基礎(chǔ)之上,即80%結(jié)果源于20%的原因[4](見圖2)。從排列圖上看出,占發(fā)生頻數(shù)總數(shù)80%左右故障的主要輸入因子為:X1(關(guān)閉點(diǎn)流量)、X2(P值)、X3(全開點(diǎn)流量)、X4(K值)。因此定義:降低這四個因子故障率即為提高一次裝調(diào)合格率的有效途徑。
圖2 ZME閥故障模式排列圖
前面3個因子均可通過快贏方法解決:X1因子(關(guān)閉點(diǎn)流量超差)的主要原因?yàn)榧庸すに嚮鶞?zhǔn)與設(shè)計(jì)基準(zhǔn)不符,導(dǎo)致加工時工藝尺寸鏈累積超設(shè)計(jì)要求,通過調(diào)整工藝工序方法得以解決;X3因子(全開點(diǎn)流量超差)為閥芯三角口流通面積的一致性差導(dǎo)致,通過校對激光切割三角口機(jī)床參數(shù),調(diào)整其關(guān)鍵因素得以解決;X2因子(P值超差)及X4因子(K值超差)采用特性要因素方法,從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測幾個維度采用魚骨圖展開詳細(xì)分析,具體見圖3。通過分析鎖定為彈簧力、孔圓柱度、偶件剩磁為主要影響因素。針對分析出的主要因子,下一步將對以上3個主要因子展開具體的分析及研究,得出其最佳的控制條件。
圖3 影響性能主要因素分析圖
針對上述三個主要影響因素,運(yùn)用正交試驗(yàn)設(shè)計(jì),找出關(guān)鍵過程要素、優(yōu)先等級和最優(yōu)組合。為此我們安排了3因子3水平的試驗(yàn)設(shè)計(jì)(見表2),表中A1、A2、A3為彈簧剛度的3個水平;B1、B2、B3為閥體中孔圓柱度的3個水平;C1、C2、C3為剩磁量的3個水平,共27種組合。
表2 試驗(yàn)因素及其水平表
對于以上這3個因素3個水平的實(shí)驗(yàn),應(yīng)用Minitab軟件,采用全因子設(shè)計(jì)方法,要做33=27次實(shí)驗(yàn)。公司希望能在保證結(jié)果準(zhǔn)確性的同時減少試驗(yàn)次數(shù),盡快找出最優(yōu)設(shè)計(jì)方案,采用DOE設(shè)計(jì)方法,實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)見表3。
表3 正交試驗(yàn)方案表
針對試驗(yàn)結(jié)果,首先為判斷模型是否與數(shù)據(jù)擬合的很好,運(yùn)用殘差圖(圖4)。
分析結(jié)果如下:(1)右下觀測值順序圖中各點(diǎn)隨機(jī)在水平軸上下波動,說明模型正常;(2)右上擬合值圖中無“漏斗形”,說明模形正常;(3)左上正態(tài)概率圖及左下直方圖,顯示殘差的正態(tài)性符合要求,模型正常。
然后根據(jù)主效應(yīng)圖顯示的各因素對流量的影響趨勢圖(圖5),識別出A1B3C1為最優(yōu)組合。其中:A1為彈簧剛度為2.2N/mm;B3為孔形圓柱度為正錐2um;C1為偶件剩磁小于2特斯拉。
圖4 模型四合一殘差圖 圖5 主效應(yīng)影響趨勢圖
按上述最優(yōu)工藝過程因素組合A1B3C1,組織批量生產(chǎn),采用2.2N/mm剛度的彈簧,偶件裝配清洗前進(jìn)行剩磁檢測,要求剩磁少于2特斯拉,閥體中孔圓柱度控制在正錐2um.跟蹤2個月的合格率情況,合格率由之前52%提高到95%,說明改善初見成效。
通過對ZME閥一次裝配合格率提升過程分析得知:A、在生產(chǎn)技術(shù)條件許可的前提下,彈簧的剛度公差應(yīng)控制到最小,避免由于彈簧力大小不一,導(dǎo)致性能不符合要求;B、閥體中孔在加工過程中,盡量保證正錐的圓柱度,控制在2um之內(nèi);C、所有偶件裝配清洗前必須進(jìn)行退磁處理,并進(jìn)行剩磁檢測,剩磁量控制在2特斯拉之內(nèi),避免由于殘余的剩磁導(dǎo)致清洗不干凈,影響性能。