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      煤化工項目生產(chǎn)排水處理工藝及回用

      2020-09-09 00:39:10鄧清軍段志棟
      山西化工 2020年4期
      關(guān)鍵詞:計量泵濃水產(chǎn)水

      鄧清軍,段志棟

      (山西中煤平朔能源化工有限公司,山西 朔州 036000)

      引 言

      對于新建的石油化工項目,能源消耗是關(guān)鍵考慮因素。而水作為工廠原料和動力來源,做好其節(jié)約和重復(fù)利用工作,可以優(yōu)化降低企業(yè)運行成本。項目對用水指標的要求,迫切需要建設(shè)水的回收利用裝置。為提高水的重復(fù)使用率,降低消耗,實現(xiàn)水資源的高效利用,某煤化工項目建設(shè)有中水回用裝置。由于中水回用裝置多路進水,其水質(zhì)特點是高濁度、高電導(dǎo)率、高化學需氧量(COD)[1],不能直接作為循環(huán)補充水,需經(jīng)過機械澄清池-多介質(zhì)過濾器-超濾過程除去懸浮物和有機物,再經(jīng)反滲透(RO)系統(tǒng)除鹽處理制得電導(dǎo)率小于1 000 μS/cm的回用水,水質(zhì)達到GB/T50335-2002《污水再生利用工程設(shè)計規(guī)范》[2]表4.2.2要求,才能補入循環(huán)水系統(tǒng),達到中水回用的目的。

      1 系統(tǒng)進水水質(zhì)

      某煤化工項目生產(chǎn)排水有循環(huán)水裝置排水、脫鹽水裝置排水、污水處理裝置產(chǎn)水等生產(chǎn)排水。其中,高污染排水中,COD為60 mg/L~100 mg/L,ρ(氨氮)為10 mg/L~30 mg/L,濁度為15 mg/L~50 mg/L,水量為120 m3/h;低污染排水中COD為40 mg/L~60 mg/L,ρ(氨氮)為10 mg/L~15 mg/L,濁度為15 mg/L~30 mg/L,水量為371 m3/h~446 m3/h。兩種生產(chǎn)排水水質(zhì)見表1所示。

      表1 兩種生產(chǎn)排水水質(zhì)

      2 生產(chǎn)排水處理回用工藝流程及說明

      2.1 工藝流程

      某煤化工項目回用水工藝流程見圖1。生產(chǎn)排水流入收集池,用收集池水泵提升到機械攪拌澄清池,澄清池進口管投加絮凝劑(硫酸亞鐵)提高對懸浮物的沉降效果,投加氧化性殺菌劑(次氯酸鈉)殺滅水中微生物,減少其活性,同時,投加Na2CO3和石灰乳減小鈣、鎂硬度;用泵加壓,在多介質(zhì)過濾器進口總管前投加鹽酸,調(diào)整pH為6~8的水進入多介質(zhì)過濾器去除水中的懸浮物及油類;出水經(jīng)超濾(UF)系統(tǒng),水中的大分子有機物質(zhì)被除去,產(chǎn)水進入超濾水箱,經(jīng)超濾水泵提升進入管道混合器與阻垢劑、還原劑混合,調(diào)整水質(zhì)滿足(RO)系統(tǒng)進水要求,出水經(jīng)5 μm保安過濾器及反滲透高壓泵加壓至1.0 MPa~1.4 MPa進入(RO)系統(tǒng)?;赜盟?RO)系統(tǒng)的淡水進入回用水池,經(jīng)加壓后送入循環(huán)水系統(tǒng)作為補水;濃水進入濃水池,經(jīng)多介質(zhì)過濾器除去水中的懸浮物后進入濃水(RO)裝置,處理后得到的淡水進入回用水池,經(jīng)泵送入循環(huán)水系統(tǒng)作為補水,濃縮后的高濃鹽水送入高濃鹽水處理系統(tǒng)。

      圖1 回用水工藝流程圖

      2.2 主要構(gòu)筑物

      1) 生產(chǎn)排水收集池。1座,蓋板鋼砼結(jié)構(gòu)地下式,尺寸13.3 m×12 m×3.7 m,容積590.52 m3,有效水深3.5 m,有效容積558.6 m3,配套雷達液位計1臺(量程0 m~10 m,4 mA~20 mA輸出,24 V直流電源,材質(zhì)316)。

      2) 機械攪拌澄清池。2座,鋼砼結(jié)構(gòu)半地下式,每座尺寸高7.1 m/Φ12.4 m,容積320 m3。

      3) 澄清水池。1座,蓋板鋼砼結(jié)構(gòu)半地下式,尺寸14.3 m×6.65 m×5.3 m,容積504 m3,有效水深5.1 m,有效容積484.98 m3,配套雷達液位計1臺(量程0 m~10 m,4 mA~20 mA輸出,24 V直流電源,材質(zhì)316),澄清池提升泵4臺(Q=230 m3/h,H=45 m,電機功率45 kW,材質(zhì)泵殼鑄鐵、葉輪316)。

      4) 超濾水池。1座,蓋板鋼砼結(jié)構(gòu)半地下式,尺寸14.3 m×7 m×5.3 m,容積530.53 m3,有效水深5.1 m,有效容積510.51 m3,配套雷達液位計1臺(量程0 m~10 m,4 mA~20 mA輸出,24 V直流電源,材質(zhì)316)。

      5) 濃水池。1座,蓋板鋼砼結(jié)構(gòu)半地下式,尺寸14.3 m×3.65 m×5.3 m,容積276.6 m3,有效水深5.1 m,有效容積266 m3,配套雷達液位計1臺(量程0 m~10 m,4 mA~20 mA輸出,24 V直流電源,材質(zhì)316)。

      6) 高濃鹽水池。1座,蓋板鋼砼結(jié)構(gòu)地下式內(nèi)部防腐,尺寸13.6 m×5.6 m×5.0 m,容積380.8 m3,有效水深4.9 m,有效容積373.18 m3,配套雷達液位計1臺(量程0 m~10 m,4 mA~20 mA輸出,24 V直流電源,材質(zhì)316),濃水提升泵2臺(每臺Q=100 m3/h,H=35 m,電機功率37 kW,材質(zhì):泵殼及葉輪材質(zhì)316)。

      7) 污泥收集池。1座,蓋板鋼砼結(jié)構(gòu)地下式,尺寸3.5 m×7 m×4.5 m,容積110.25 m3,有效水深4.3 m,有效容積105.35 m3,配套雷達液位計1臺(量程0 m~10 m,4 mA~20 mA輸出,24 V直流電源,材質(zhì)316),污泥提升泵2臺(每臺Q=80 m3/h,H=20 m,電機功率37 kW,材質(zhì)鑄鋼)。

      8) 污泥濃縮池。1座,鋼砼結(jié)構(gòu)半地下式,每座尺寸高7.45 m/Φ8 m,容積374.2 m3,有效水深7.04 m,有效容積353.7 m3。

      9) 回用水池。1座,蓋板鋼砼結(jié)構(gòu)半地下式,尺寸14.3 m×7 m×5.3 m,容積530.53 m3,有效水深5.1 m,有效容積510.51 m3,配套雷達液位計1臺(量程0 m~10 m,4 mA~20 mA輸出,24 V直流電源,材質(zhì)316),回用水泵3臺(Q=200 m3/h,H=30 m,電機功率30 kW,材質(zhì)泵殼鑄鐵、葉輪材質(zhì)316),在線式、4 mA~20 mA輸出流量計1臺(流量0 m3/h~500 m3/h)。

      2.3 主要設(shè)備

      2.3.1 原水調(diào)節(jié)單元

      中水提升水泵4臺(Q=200 m3/h,H=20 m,電機功率30 kW,葉輪材質(zhì)316),絮凝劑投加裝置(計量泵3臺,每臺Q=80 L/h,H=1.2 MPa,材質(zhì)PVC;計量箱2個,每個容積1 000 L,材質(zhì)PE;攪拌器2臺,每臺功率0.75 kW,材質(zhì)304;液位計2套,材質(zhì)PP);殺菌劑投加裝置(計量泵2臺,每臺Q=80 L/h,H=1.2 MPa,材質(zhì)PVC;計量箱1個,容積1 000 L,材質(zhì)PE;液位計1套,材質(zhì)PP);石灰乳投加裝置(石灰料倉1個,容積100 m3,螺旋輸送機1套,攪拌機1臺,材質(zhì)304,反應(yīng)罐1個,材質(zhì)碳鋼,溶解罐1個,材質(zhì)碳鋼,螺桿計量泵3臺,每臺Q=2 000 L/h,H=0.5 MPa,材質(zhì)304),監(jiān)測儀表(濁度儀2臺,每臺測量范圍0 NTU~100 NTU,4 mA~20 mA輸出,pH儀2臺),排泥裝置(電動閘閥4臺,每臺PN1.0 MPa,DN200,中線式橡膠襯圈,材質(zhì)碳鋼,手動排泥閥4臺,每臺PN1.0 MPa,DN300,中線式橡膠襯圈,材質(zhì)碳鋼)。

      2.3.2 多介質(zhì)過濾器單元

      中水多介質(zhì)過濾器10臺(Φ3 200 mm,材質(zhì)碳鋼防腐,填料無煙煤Φ0.8 mm/h~Φ1.2 mm/h(高,下同),400 mm,石英砂Φ0.4 mm/h~Φ0.6 mm/h,500 mm;Φ1.0 mm/h~Φ2.0 mm/h,200 mm,Φ2.0 mm/h~Φ4.0 mm/h,100 mm),pH調(diào)節(jié)裝置1套(材質(zhì)PVC、H=1.0 MPa、Q=50 L/h計量泵3臺,材質(zhì)PE、V=2 000 L計量箱1個,材質(zhì)PP、液位計1套)。過濾器配中線式橡膠襯圈氣動蝶閥,PN1.0 MPa閥板304(DN200共20臺,DN125共20臺,DN100共10臺,DN80共10臺,DN50共10臺)。過濾器反洗水泵2臺(每臺Q=260 m3/h,H=0.3 MPa,電機功率37 kW,葉輪材質(zhì)316)。

      2.3.3 超濾單元

      自清洗過濾器4臺(精度100 μm,Q=150 m3/h,材質(zhì)碳鋼防腐),中空外壓超濾裝置[3]4套(Q=150 m3/h、回收率≥90%,每套配材質(zhì)316、PN1.0 MPa對夾式氣動蝶閥DN200共8臺、DN250共12臺、DN50共4臺),PP材質(zhì)在線式4 mA~20 mA輸出流量計(0 m3/h~200 m3/h共8臺、0 m3/h~40 m3/h共4臺、0 m3/h~350 m3/h共1臺),濁度儀1臺(測量范圍0 NTU~50 NTU),壓力傳感器12個(G1/2外螺紋,氟橡膠密封,4 mA~20 mA輸出,材質(zhì)316),超濾反洗泵2臺(每臺Q=320 m3/h、H=0.2 MPa、電機功率22 kW、材質(zhì)泵殼鑄鐵、葉輪304),超濾反洗加氯裝置((計量泵2臺,每臺Q=330 L/h,H=0.5 MPa,材質(zhì)PVC),超濾CEB清洗裝置(次氯酸鈉計量箱1個,容積1 000 L、材質(zhì)PE;次氯酸鈉計量泵3臺,每臺Q=330 L/h、H=0.5 MPa、材質(zhì)PVC;酸計量箱1個,容積1 000 L、材質(zhì)PE;酸計量泵3臺,每臺Q=330 L/h、H=0.5 MPa、材質(zhì)PVC;堿計量箱1個,容積1 000 L、材質(zhì)PE;堿計量泵3臺,每臺Q=330 L/h、H=0.5 MPa、材質(zhì)PVC,超濾水泵5臺每臺Q=260 m3/h,H=0.3 MPa,電機功率18.5 kW,葉輪材質(zhì)316。

      2.3.4 反滲透單元

      還原劑投加裝置1套(H=1.2 MPa、Q=80 L/h、PVC材質(zhì)計量泵4臺,V=1 000 L、PE材質(zhì)計量箱1個,0.75 kW、轉(zhuǎn)速35 r/min、材質(zhì)304攪拌器1個),阻垢劑投加裝置1套(H=0.76 MPa、Q=3.8 L/h、PVC材質(zhì)計量泵6臺,V=1 000 L、PE材質(zhì)計量箱1個),中水反滲透[3]系統(tǒng)4套(單套,Q=112.5 m3/h,25 ℃,回收率≥75%,膜芯材質(zhì)芳香聚酰胺、脫鹽率≥99.5%,保安過濾器4臺、每臺Q=150 m3/h、P=0.6 MPa,反滲透高壓泵4臺、每臺Q=150 m3/h,H=1.2 MPa、電機功率75 kW、75 kW變頻器4臺,段間增壓泵4臺、每臺Q=80 m3/h、H=0.4 MPa、電機功率15 kW),材質(zhì)304中線式橡膠襯圈氣動蝶閥(DN150、PN1.6 MPa共12臺),220 V常開型壓力開關(guān)8臺(低壓開關(guān)、小于0.2 MPa開關(guān)動作4臺,高壓開關(guān)、大于1.8 MPa開關(guān)動作4臺),壓力傳感器12個(0 MPa~3.0 MPa,G1/2外螺紋,氟橡膠密封,4 mA~20 mA輸出,材質(zhì)316),ORP表1臺(變送器3-8750-1P,電極3-2717),pH計1臺(變送器3-8750-1P,電極3-2716),溫度變送器1臺(溫度范圍0 ℃~50 ℃,材質(zhì)316),電導(dǎo)率儀5臺(變送器3-8850-1P,1臺電極3-2821-1/4臺電極3-2819-1),在線式、4 mA~20 mA輸出流量計8臺(其中,0 m3/h~150 m3/h共4臺,0 m3/h~50 m3/h共4臺),中水反滲透沖洗水泵2臺(每臺Q=150 m3/h,H=0.3 MPa,電機功率18.5 kW,材質(zhì)葉輪316)。

      2.3.5 濃水反滲透單元

      濃水多介質(zhì)過濾器3臺(Φ3 200 mm,材質(zhì)碳鋼防腐,填料無煙煤Φ0.8 mm/h~Φ1.2 mm/h(高,下同),400 mm;石英砂Φ0.4 mm/h~Φ0.6 mm/h,500 mm、Φ1.0 mm/h~Φ2.0 mm/h,200 mm、Φ2.0 mm/h~Φ4.0 mm/h,100 mm),過濾器配中線式橡膠襯圈氣動蝶閥,PN1.0 MPa閥板304(DN200共6臺,DN125共6臺,DN100共3臺,DN80共3臺,DN50共3臺),濃水提升水泵3臺(每臺Q=100 m3/h,H=0.35 MPa,電機功率15 kW,材質(zhì)葉輪316),濃水反滲透系統(tǒng)2套(單套,Q=75 m3/h,25 ℃,回收率≥40%,膜芯材質(zhì)芳香聚酰胺、脫鹽率≥99.5%,保安過濾器2臺、每臺Q=80 m3/h、P=0.6 MPa,反滲透高壓泵4臺、每臺Q=80 m3/h,H=1.6 MPa、電機功率45 kW、45 kW變頻器2臺,),材質(zhì)304中線式橡膠襯圈氣動蝶閥(DN100、PN2.5 MPa共2臺),220 V常開型壓力開關(guān)8臺(低壓開關(guān)、小于0.2 MPa開關(guān)動作4臺,高壓開關(guān)、大于1.8 MPa開關(guān)動作4臺),壓力傳感器4個(0 MPa~3.0 MPa,G1/2外螺紋,氟橡膠密封,4 mA~20 mA輸出,材質(zhì)316),pH表1臺(變送器3-8750-1P,電極3-2716),電導(dǎo)率儀2臺(變送器3-8850-1P,電極3-2821-1),在線式、4 mA~20 mA輸出流量計4臺(0 m3/h~100 m3/h共2臺、0 m3/h~40 m3/h共2臺)。

      2.3.6 超濾/反滲透清洗單元

      清洗水箱1臺(V=8 m3,材質(zhì)PE),清洗水泵1臺(Q=135 m3/h,H=30 m,電機功率18.5 kW,材質(zhì)316 L),清洗過濾器1臺(Q=135 m3/h,P=0.6 MPa,材質(zhì)304),功率30 kW電加熱器1臺。

      2.3.7 其他單元

      儀表壓縮空氣儲罐1臺(容積2 m3、材質(zhì)碳鋼),污泥脫水裝置(污泥泵3臺、每臺Q=80 m3/h,H=80 m,電機功率37 kW,材質(zhì)316 L),帶式壓濾機3臺(每臺Q=4.5 m3/h~7.5 m3/h,H=1.2 MPa、Q=170 L/h、PVC材質(zhì)加藥計量泵1臺,H=1.2 MPa、Q=26 L/h、PVC材質(zhì)加藥計量泵1臺),螺旋輸送機2套。

      3 運行及調(diào)試情況

      3.1 裝置運行情況

      2016年4月,回用水裝置水泵電機試運完成。2016年4月至5月,安裝完成4套UF裝置,2017年6月RO系統(tǒng)膜元件安裝完成。2017年7月開始調(diào)試,7月22日中水RO-A投運,進水電導(dǎo)率1 900 μS/cm、產(chǎn)水電導(dǎo)率150μS/cm、濃水電導(dǎo)率3 980 μS/cm,進水壓力0.67 MPa、段間壓力0.45 MPa、濃水壓力0.28 MPa、產(chǎn)水量88.1 m3/h、濃水量62.6 m3/h。7月23日,濃水RO-A投運,進水電導(dǎo)率4 000 μS/cm、產(chǎn)水電導(dǎo)率52 μS/cm、濃水電導(dǎo)率8 000 μS/cm,進水壓力0.91 MPa、濃水壓力0.84 MPa、產(chǎn)水壓力0.03 MPa、產(chǎn)水量34 m3/h、濃水量37 m3/h,7月24日高濃鹽水池產(chǎn)滿水外送。7月31日中水RO-D投運,進水電導(dǎo)率2 853 μS/cm、產(chǎn)水電導(dǎo)率53 μS/cm、濃水電導(dǎo)率6 730 μS/cm,進水壓力0.85 MPa、段間壓力0.65 MPa、濃水壓力0.5 MPa、產(chǎn)水量80 m3/h、濃水量45 m3/h。8月17日濃水反滲透B投運,進水電導(dǎo)率7 000 μS/cm、產(chǎn)水電導(dǎo)率100 μS/cm、濃水電導(dǎo)率9 000 μS/cm,進水壓力0.76 MPa、濃水壓力0.75 MPa、產(chǎn)水壓力0.025 MPa、產(chǎn)水量21 m3/h、濃水量43.1 m3/h。9月上旬中水反滲透B/C投運,中水回用預(yù)處理裝置投順控,回用水裝置連續(xù)運行產(chǎn)水。

      3.2 裝置調(diào)試情況

      回用水裝置調(diào)試到穩(wěn)定運行,分界點是機械攪拌澄清池工藝調(diào)整前后,2017年7月中旬至2018年3月中旬為工藝調(diào)整前時間,2018年3月中旬后為工藝調(diào)整后時間。工藝調(diào)整前進水水量、水質(zhì)不穩(wěn)定,機械澄清池投加藥劑為聚合氯化鋁(PAC)、次氯酸鈉,澄清池出水濁度偏高,超濾產(chǎn)水水質(zhì)差,反滲透污堵速率快、清洗頻繁。工藝調(diào)整后進水水量、水質(zhì)較穩(wěn)定,調(diào)整機械澄清池運行工況,投加藥劑為熟石灰、次氯酸鈉、硫酸亞鐵、碳酸鈉,澄清池出水濁度正常,超濾產(chǎn)水水質(zhì)有改善,反滲透污堵速率下降、清洗次數(shù)降低。

      4 技術(shù)經(jīng)濟分析

      該項目調(diào)試運行穩(wěn)定后出水滿足GB/T50335-2002《污水再生利用工程設(shè)計規(guī)范》要求,出水回用到循環(huán)水補水系統(tǒng)。項目總投資約2 400萬元,運行費用主要包括動力消耗(電)、原輔材料消耗(藥劑)、人工管理費等。根據(jù)對裝置穩(wěn)定性的統(tǒng)計,耗電680 kW·h、平均進水量400 m3/h計算、電費0.6元/ kW計,電費9 792元/d,進水量耗電1.02元/m3;系統(tǒng)投加藥劑有鹽酸、液堿、硫酸亞鐵、次氯酸鈉、阻垢劑、還原劑、Na2CO3和石灰乳等,藥劑費用4.81元/m3;本裝置中控及現(xiàn)場人員共8人,人均月工資4 600元,管理費1 226.7元/d,0.128元/m3。以上3項合計,中水回用裝置運行費用5.958元/m3(設(shè)備折舊、維修、更換費用未計入)。

      5 存在的問題

      中水回用裝置進水水質(zhì)復(fù)雜,且水質(zhì)波動較大,預(yù)處理裝置處理效果不好,碳酸鈉未設(shè)計加藥裝置,熟石灰投加不能自動運行。超濾和反滲透膜系統(tǒng)膜污堵快,清洗頻繁。現(xiàn)場操作人員操作經(jīng)驗少。反滲透部分閥門為手動閥,不能自動運行,系統(tǒng)總回收率低,系統(tǒng)進水收集池容積小緩沖能力弱。濃水反滲透前未設(shè)計硬度和COD去除裝置等。

      6 結(jié)論

      該煤化工中水回用水裝置,經(jīng)過1年多運行,生產(chǎn)排水經(jīng)“機械澄清池+多介質(zhì)過濾器+超濾+反滲透”工藝處理,水質(zhì)達到GB/T50335-2002《污水再生利用工程設(shè)計規(guī)范》表4.2.2要求。DCS系統(tǒng)操作方便,裝置運行平穩(wěn)。通過對設(shè)計工藝裝置的調(diào)整,優(yōu)化操作及運行數(shù)據(jù)確定,該回用水裝置產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定,能夠連續(xù)運行。對其他煤化工項目及火力發(fā)電回用水裝置有借鑒意義。由于原設(shè)計未考慮污水處理系統(tǒng)高COD、高氨氮來水,現(xiàn)場實際還需對工藝處理單元、操作控制等進行完善優(yōu)化。

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