成鵬鵬
(山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)天溪煤制油分公司,山西 晉城 048009)
晉煤天溪煤制油分公司在2014年技改之前因?yàn)樵鞖馐褂玫氖腔胰诰奂夹g(shù),因此低溫甲醇洗系統(tǒng)工藝(簡(jiǎn)稱低甲系統(tǒng))的吸收分為兩部分:低壓吸收和高壓吸收,雖然分為兩部分吸收,但是整體上是一套吸收系統(tǒng)。2014年技改之后,造氣使用了最新的航天爐技術(shù),低溫甲醇洗系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱低甲系統(tǒng))變?yōu)閱翁赘邏何障到y(tǒng),隨著系統(tǒng)的不斷優(yōu)化,在2019年技改時(shí),新增了一套吸收系統(tǒng),因此低甲兩套高壓吸收系統(tǒng)并聯(lián)運(yùn)行,不僅提升了整體負(fù)荷,而且系統(tǒng)的能耗有了顯著的下降。
低壓吸收:2014年之前,由于造氣裝置和變換裝置的限制,產(chǎn)出的粗煤氣為干煤氣,氣量100 000 m3/h,其總硫體積分?jǐn)?shù)在1.2%左右,因此先經(jīng)過粗煤氣脫硫塔(E-61201)脫除,壓力為0.6 MPa,使用的是CO2閃蒸塔(E-61204)塔釜的無硫半貧液和H2S閃蒸塔塔釜(E-61205)的含硫甲醇半貧液,粗煤氣脫硫塔(E-61201)頂部出來的粗脫硫氣其中總硫質(zhì)量濃度降至500 mg/m3。見圖1。
高壓吸收:低甲粗脫硫氣進(jìn)入變換系統(tǒng),變換系統(tǒng)出口的變換氣總硫質(zhì)量濃度為500 mg/m3,氣量100 000 m3/h,經(jīng)過變換氣脫硫塔(E-61202)和CO2吸收塔(E-61203)將煤氣中的總硫降至<0.1×10-6,壓力為3.0 MPa,使用的是熱再生塔(E-61207)塔釜的甲醇貧液,
圖1 建廠時(shí)的低溫甲醇洗工藝流程圖
來自變換工段壓力為3.30 MPa(G),溫度為40 ℃的變換氣,從底部進(jìn)入變換氣脫硫塔(E-61202)進(jìn)行脫硫(H2S、COS 等),塔頂噴淋洗滌的無硫甲醇為來自CO2吸收塔(E-61203)塔釜富含CO2的甲醇溶液;為了滿足后工序甲醇合成的需要,變換氣中的CO2體積分?jǐn)?shù)需要被脫除到1.0 %左右,脫硫氣從變換氣脫硫塔(E-61202)頂部引出進(jìn)入二氧化碳吸收塔(E-61203)下部,塔頂洗滌甲醇是來自熱再生塔(E-61207)再生的貧甲醇。見圖2。
圖2 2014年技術(shù)改造后的低溫甲醇洗吸收系統(tǒng)流程圖
在原有的雙塔吸收基礎(chǔ)上,并聯(lián)了一套吸收系統(tǒng):分出的變換氣進(jìn)新增的洗滌塔E-612301脫硫段。新增洗滌塔脫硫與脫碳設(shè)在一個(gè)塔內(nèi),共分四段,最下段為脫硫段,上面三段為脫碳段。在脫硫段,原料氣用從脫碳段來的部分無硫富甲醇洗滌,將硫化物洗滌至滿足要求后進(jìn)入脫碳段。脫碳段設(shè)有兩臺(tái)段間換熱器,上段甲醇經(jīng)C-612303與富甲醇換熱冷卻器冷卻,中段甲醇經(jīng)C-612302與半貧液氣提塔段間甲醇換熱冷卻。凈化氣從E-612301塔頂引出,經(jīng)C-612301與變換氣、CO2氣及氣提尾氣及換熱后送出界區(qū)。
E-612301塔的含硫富甲醇與E-61202塔富甲醇合并,E-612301塔的無硫富甲醇與E-61203塔富甲醇合并,兩股混合甲醇經(jīng)纏繞式換熱器換熱后送入后系統(tǒng)進(jìn)行減壓閃蒸。見圖3。
圖3 2017年技術(shù)改造后的低溫甲醇洗吸收系統(tǒng)流程圖
為了更直觀體現(xiàn)系統(tǒng)改造前、后各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)變化情況,現(xiàn)將一些重要指標(biāo)數(shù)據(jù)以圖形的形式進(jìn)行比較。
以2016年的生產(chǎn)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),從圖4可以看出系統(tǒng)的處理氣量有了明顯上升,而且甲醇產(chǎn)量提升幅度高于氣量的提升幅度。主要因?yàn)?,有效氣成分更加穩(wěn)定,有效氣的利用率也不斷提高;副產(chǎn)CO2產(chǎn)品氣量也有一定幅度增加,說明整個(gè)低甲系統(tǒng)的吸收和閃蒸過程更加徹底,系統(tǒng)的產(chǎn)能得到了進(jìn)一步的釋放。
從圖5可以看出,低甲系統(tǒng)在改造后,在滿負(fù)荷情況下,甲醇貧液總量有了明顯的降低,改造前滿負(fù)荷需要420 m3/h的貧液流量,改造后僅需要360 m3/h,利用更少的循環(huán)量,處理了更多的凈化氣。主要由于,并聯(lián)系統(tǒng)后貧液分為兩股進(jìn)行吸收操作,在新系統(tǒng)使用了一股半貧液進(jìn)行吸收操作,甲醇吸收的利用率提高,更加徹底地發(fā)揮了甲醇選擇性吸收的特點(diǎn),與此同時(shí),甲醇富液流量和脫硫塔吸收液也有了明顯的降低,節(jié)省了大量的動(dòng)力消耗。
圖4 技改前、后氣量對(duì)比圖
圖5 技改前、后甲醇洗滌量對(duì)比圖
從圖6可以看到在第一次技改后,系統(tǒng)隨著負(fù)荷的增加,工藝的變換,對(duì)冷量重新平衡后,溫度都有較大幅度的下降,保證了高負(fù)荷生產(chǎn)的工藝需要;在第二次技改后,甲醇貧液和富液的溫度雖然有所升高,但是在滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)低溫甲醇洗的各項(xiàng)生產(chǎn)工藝指標(biāo)并沒有超標(biāo),全年指標(biāo)合格。由此可見,雙吸收系統(tǒng)對(duì)系統(tǒng)的優(yōu)化作用明顯。
從圖7可以看出系統(tǒng)在第一次改造后,由于系統(tǒng)負(fù)荷提升,氣量大幅度增加,為保證再生甲醇的品質(zhì),消耗的低壓蒸汽增加,但是氣量增加后,在CO2閃蒸塔和H2S閃蒸塔減壓閃蒸的氣量增加,造成解析熱的增加,使得甲醇在后系統(tǒng)中溫度下降較多,用氨量反而呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。第二次改造后,低甲冷量和熱量有了新的平衡狀態(tài),消耗的低壓蒸汽也有明顯降低,噸醇的蒸汽消耗有小幅度降低;由于排放氣冷量的回收更加徹底,新增的塔器對(duì)甲醇的閃蒸效果良好,系統(tǒng)的內(nèi)部冷量利用率提高,因此使用的來自外部的冷量有一定程度的減小,液氨使用量繼續(xù)下降。由于這次改造新增加了三個(gè)塔器和一臺(tái)高壓泵,整體電量消耗有所增加,由45.5 kWh/t(醇)漲至47.4 kWh/t(醇),但與此同時(shí),隨著產(chǎn)量的增加,電耗的增加在接受范圍內(nèi),隨著系統(tǒng)的穩(wěn)定噸醇的電耗也基本穩(wěn)定。
圖6 技改前、后甲醇溫度的對(duì)比圖
圖7 技改前、后低溫甲醇洗的消耗對(duì)比圖
天溪公司低溫甲醇洗系統(tǒng)技術(shù)改造后,目前各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)和產(chǎn)能已基本達(dá)到改造前的預(yù)想值,單日甲醇最高產(chǎn)量由改造前的1 046.11 t上漲至1 327.3 t,日產(chǎn)增幅281.19 t。同時(shí),改造后冷量回收更加徹底,有效氣利用率提高,各項(xiàng)能耗均有所下降。系統(tǒng)回收的CO2氣也由原來的16 000 m3/h增加至18 000 m3/h,同時(shí),將甲醇中吸收的硫化氫全部進(jìn)行回收,減少了硫化物的排放,增加了硫回收的產(chǎn)能,降低了生產(chǎn)成本的同時(shí),也大量減少了碳排放,減輕了環(huán)保壓力。
兩次改造是結(jié)合甲醇低溫吸收特性,增加吸收塔、換熱器等設(shè)備,充分回收冷量,在低能耗的情況下完成系統(tǒng)滿負(fù)荷生產(chǎn)。對(duì)選用以航天爐為代表的氣流床氣化技術(shù),配套相應(yīng)的脫硫脫碳裝置改造具有明顯的應(yīng)用價(jià)值,此次的并聯(lián)應(yīng)用,以期能為希望提效擴(kuò)能的企業(yè)提供一定的參考。