馬小龍
中石化中原石油工程有限公司固井公司,河南 濮陽(yáng)
川西地區(qū)天然氣開發(fā)是中國(guó)石化西南地區(qū)油氣勘探開發(fā)重要地區(qū)之一,目前重點(diǎn)開發(fā)高廟子、中江區(qū)塊,主要目的層為上、下沙溪廟組。上沙溪廟組完鉆井深2800~3300 m,下沙溪廟組,完鉆井深3700~4100 m,水平段700~1000 m,由于地層壓力系數(shù)高,泥巖發(fā)育,井壁穩(wěn)定性差,鉆完井施工難度大[1]-[7]。部分井固井后就有不同程度帶壓,如江沙301-4HF 環(huán)空帶壓達(dá)9.4 МPa,江沙102-1HF 井環(huán)空帶壓達(dá)2.5 МPa,高沙305HF、江沙103HF、江沙33-1HF 等均有不同程度的帶壓,須進(jìn)行短回接施工后方可進(jìn)行投產(chǎn)作業(yè),費(fèi)時(shí)耗力,嚴(yán)重影響了后期開發(fā)的需要。針對(duì)上述難題,通過對(duì)氣竄原因進(jìn)行剖析,通過優(yōu)選高密度沖洗隔離液,研發(fā)了高密度雙膨脹防竄水泥漿體系,優(yōu)化固井施工工藝,通過現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,較好的解決了固井后井口帶壓情況,提高了固井質(zhì)量[1]-[7],滿足了沙溪廟組地層開發(fā)的需求。
1) 鉆井采用鉀石灰聚磺水基鉆井液體系,泥頁(yè)巖易水化分散,導(dǎo)致井壁失穩(wěn),掉塊嚴(yán)重,最大掉塊達(dá)12 cm,見圖1。井徑不規(guī)則且擴(kuò)大率大,經(jīng)推算高廟33-9HF 井井徑擴(kuò)大率達(dá)33.6%,導(dǎo)致水泥漿上返速度低,鉆井液不能有效驅(qū)替;
Figure 1. Gaomiao 33-4HF and Gaomiao 33-9HF well fall-block 圖1. 高廟33-4HF 與高廟33-9HF 井掉塊
2) 水平段摩阻大,下套管困難,為了增加下套管配重,將全井下套管固井改為尾管固井工藝,送入采用φ139.7 mm 或φ127 mm 加重鉆具,鉆具水眼減小,再者尾管坐掛后過流面積減小,導(dǎo)致注替排量不能有效提高;
因此,頂替效率低是制約固井質(zhì)量提高的主要矛盾。
壓穩(wěn)地層所需鉆井液密度一般1.85~1.95 g/cm3就可滿足鉆井要求,但為了攜砂鉆進(jìn)中鉆井液密度要高于2.05 g/cm3,而且粘度高、切力高,方可滿足要求,這導(dǎo)致施工泵壓高,環(huán)空返速低,大斜度井段巖屑不易被鉆井液或前置液攜帶出來(lái);由于起下鉆摩阻大,鉆井液中一般加入5%~10%原油降低摩阻,沉砂、油膜影響了一、二界面的膠結(jié)質(zhì)量[8]。
大部分井進(jìn)入水平段后,槽面有超過35%針尖狀氣泡,部分井大斜度段就有氣層顯示,由于無(wú)井徑數(shù)據(jù),尾漿附加量不能過大,領(lǐng)漿會(huì)下降至水平段,導(dǎo)致領(lǐng)漿全井段失重,發(fā)生氣竄。
設(shè)計(jì)水泥漿密度2.10~2.15 g/cm3要求析水為0 mL,失水小于50 mL,沉降穩(wěn)定性小于0.03 g/cm3,抗壓強(qiáng)度大于14 МPa,水泥石不收縮,因此,水泥漿設(shè)計(jì)困難。
G 級(jí)油井水泥顆粒粒徑為100 μm 左右,水化所需的水量為25%左右,而在配制水泥漿所需的最小水灰比為44%,因而水泥顆粒之間存在許多自由水,水泥凝固后形成很大的膠空狀現(xiàn)象,固井后最終會(huì)導(dǎo)致水泥石體積收縮,造成水泥石與套管的剝離,產(chǎn)生微間隙,在高壓氣井中易形成通道導(dǎo)致氣竄,因此,需在水泥漿中加入膨脹劑解決水泥石收縮性。
通過實(shí)驗(yàn)優(yōu)選晶格膨脹劑和氣鎖膨脹劑,晶格膨脹劑通過與水泥反應(yīng)生成鈣礬石,鈣礬石晶體的成長(zhǎng)會(huì)吸水引起水泥石體積膨脹;氣鎖膨脹劑是鋁粉通過包被劑包裹,在一定溫度下與水泥反應(yīng)可生成H2,可補(bǔ)充水泥石體積收縮,另可起到降低水泥漿“失重”的作用,在晶格膨脹劑和氣鎖膨脹劑的雙重作用下,有效控制了水泥石的收縮,兩種膨脹機(jī)加入高密度和常規(guī)水泥漿[9]中,其配方如下:
領(lǐng)漿:JHG + 40%赤鐵礦粉 + 1.5%晶格膨脹劑 + 1.3%氣鎖膨脹劑 + 2.5%降失水劑 + 1.5%緩凝劑+ 0.5%分散劑 + 3.0%納米填充劑 + 1.0%弾塑劑 + 0.45%水;
尾漿:JHG + 1.5%晶格膨脹劑 + 1.3%氣鎖膨脹劑 + 2.5%降失水劑 + 0.5%緩凝劑 + 0.5%分散劑 + 3%納米填充劑 + 1.0%弾塑劑 + 0.42%水,水泥漿性能見表1。
Table 1. Performance of high-density double-expansion cement slurry system 表1. 高密度雙膨脹水泥漿體系性能
從上表可以看出該領(lǐng)尾漿體系膨脹率均為正值,失水小于等于30 mL,自由水為0,強(qiáng)度大于14 МPa,上下密度差也能控制在0.02 g/cm3范圍內(nèi),滿足于沙溪廟組地層固井的需求。
西南工區(qū)所應(yīng)用的驅(qū)油隔離劑有4 種,通過評(píng)價(jià)優(yōu)選出性價(jià)比較高的作為使用目標(biāo)。
實(shí)驗(yàn)方法:將320 目水砂紙?jiān)阢@井液中浸泡15 min,用捆扎帶固井在流速粘度計(jì)轉(zhuǎn)軸上,再將所配隔離液經(jīng)85℃養(yǎng)護(hù)20 min 后,使用六速粘度計(jì)300 轉(zhuǎn)/min 對(duì)試樣沖洗10 min,對(duì)比砂紙的潔凈程度,優(yōu)選出所需隔離液體系。
方案1:400 g 水 + 2.5%懸浮劑 + 200%重晶石粉 + 5%驅(qū)油劑,4 種驅(qū)油劑效果測(cè)試結(jié)果見圖2。
Figure 2. Evaluation test results of scheme 1 圖2. 方案1 評(píng)價(jià)測(cè)試結(jié)果
從評(píng)價(jià)效果來(lái)看,1#試樣和4#試樣沖洗效果較好,2#和3#試樣沖洗效果較差。
為增加隔離液的物理沖刷,在隔離液中加入石英砂。石英砂顆粒越大,對(duì)井壁的沖刷效果越明顯,但大顆粒容易產(chǎn)生沉降,需要增加懸浮穩(wěn)定劑的加量,同時(shí)也會(huì)使隔離液稠度增加,不利于泵送。因此,選擇在隔離液中加入80~120 目石英砂,并通過試驗(yàn)觀察隔離液的流變性能、沉降穩(wěn)定性及沖刷能力來(lái)確定石英砂的加量,結(jié)果見表2。
Table 2. Effect of different dosage of quartz sand on isolation fluid 表2. 不同加量的石英砂對(duì)隔離液的影響
由表2 可以看出,加入石英砂可以提高隔離液的沖刷能力,而加入過多的石英砂則會(huì)導(dǎo)致隔離液稠度增加、流動(dòng)性變差,影響泵送,所以石英砂較為合適的加量為20%。用與方案1 相同的試驗(yàn)方法評(píng)價(jià)方案2,結(jié)果見圖3。
方案2:400 g 水 + 2.5%懸浮劑 + 196%重晶石粉 + 20%石英砂(80~120 目) + 5%驅(qū)油劑
Figure 3. Evaluation test results of scheme 2 圖3. 方案2 評(píng)價(jià)測(cè)試結(jié)果
從試驗(yàn)結(jié)果可以看出1#試樣和4#試驗(yàn)沖洗效果比方案1 有所改善,主要是由于石英砂的加入,增加了物理沖刷效果,物理和化學(xué)沖洗的相互作用下提高了沖刷效果。
通過上述實(shí)驗(yàn),優(yōu)選1#試樣中的懸浮穩(wěn)定劑和清油型沖洗劑,懸浮穩(wěn)定劑主劑由高分子聚合物、表面活性劑、熱穩(wěn)定劑按比例組成,其室內(nèi)最高密度可配2.30 g/cm3,沉降穩(wěn)定性小0.03 g/cm3。清油型沖洗劑含有大量復(fù)合表面活性劑,可與烴鏈分子形成分子間力,降低界面張力,滲入油膜內(nèi)部,產(chǎn)生潤(rùn)濕、逆乳化、親水增溶作用,加速油膜的分離,使油膜分散懸浮于沖洗隔離液中,從而將其清除;常規(guī)加重劑一般選用4.0~4.2 g/cm3重晶石,但為了增加物理沖刷效果,加入80~120 目密度2.65 g/cm3石英砂,石英砂按20%比例加入,可使沉降穩(wěn)定性與物理沖刷均滿足設(shè)計(jì)要求。
其沖洗液配方為:水 + 2%懸浮劑 + 5%清油型沖洗劑;密度2.10 g/cm3加重配方:水 + 196%重晶石+ 20%石英砂 + 3% WH-2 + 5% WH-5,性能見表3。
Table 3. High density increases the performance of the isolator 表3. 高密度加重隔離液性能
由于大量表面活性劑對(duì)領(lǐng)漿、鉆井液不同比例混漿實(shí)驗(yàn)均可大于領(lǐng)漿自身稠化時(shí)間,上下密度差小于0.03 g/cm3,沖洗效率大于95%,滿足了隔離液設(shè)計(jì)要求。
1) 通井時(shí),在井斜40°~50°和70°~89°以30 L/min 排量做分段循環(huán)和短程起下鉆,旋轉(zhuǎn)活動(dòng)鉆具,以破壞巖屑床;通井到底后,用15 m3密度與鉆井液相當(dāng),粘度150 S 以上并加入1%~2% 10~15 mm 長(zhǎng)纖維的稠鉆井液循環(huán)一周,將井內(nèi)沉砂攜帶干凈。
2) 優(yōu)化鉆具結(jié)構(gòu),采用φ139.7 mm 加重鉆具加φ139.7 mm 鉆具送入,替換原φ127 mm 鉆具,以降低循環(huán)摩阻,增大循環(huán)排量;
3) 下完套管后循環(huán)時(shí)改善鉆井液的流動(dòng)性能,動(dòng)切降至10 Pa 以內(nèi),粘度 ≤ 65 S,施工前注入30 m3粘度 ≤ 50 S、動(dòng)切 ≤ 8 Pa、PH ≤ 8,具有抗鈣性、冷卻、不含油的先導(dǎo)泥漿,提高頂替效率;
4) 采用雙車大排量注灰,使注灰過程水平段的上返速度大于0.9 m/s,確保水平段在注灰過程中達(dá)到紊流;
5) 水平段和大斜度段采用整體式彈性扶正器,水平段大斜度段每2 根套管加1 只、直井段每3 根加1 只裝剛性螺旋扶正器。
1) 實(shí)際了解鉆井過程中掉塊情況,與同類型井做參考,再不測(cè)井徑的條件西啊,確保尾漿能有效封至氣頂,領(lǐng)漿返出懸掛器;
2) 拔出中心管,采用大于40 L/min 排量循環(huán),利用循環(huán)摩阻對(duì)下部水泥漿加壓;
3) 如回壓凡爾正常,未井漏,則不留上塞,防止鉆穿水泥塞后,尾管內(nèi)壓力突然釋放,套管快速收縮,水泥環(huán)弾性變化速度慢,易造成微間隙;
4) 水泥漿循環(huán)干凈后第一時(shí)間加回壓,回壓值應(yīng)考慮水泥漿全井段失重,最終回壓值應(yīng)大于或等于該失重值。
研發(fā)的雙膨脹水泥漿體系和優(yōu)選的前置液體系以及相關(guān)工藝技術(shù)首先在高廟33-9HF 井產(chǎn)層固井得到應(yīng)用,該井采用φ215.9 mm 鉆頭鉆至4046 m,懸掛器位置2191.8 m,與上層φ244.5 mm 套管重疊294.02 m,尾管下深4045.5 m,固井施工過程為:1) 下完套管后29 L/s 循環(huán)4 h;2) 投球,憋壓15 МPa 坐掛,倒扣30 圈成功,憋球座18 МPa 3) 管線試壓35 МPa;4) 注入密度2.07 g/cm3先導(dǎo)漿30 m3;5) 注沖洗液1 m3,密度2.10 g/cm3隔離液15 m3;6) 注密度2.15 g/cm3領(lǐng)漿50 m3,密度1.93 g/cm3尾漿31 m3;排量2.3 m3/min,泵壓31~26 МPa;7) 壓膠塞3 m3;8) 替漿40.32 m3,排量1.7~1.6 m3/min,泵壓20 МPa;9) 水泥車替2 m3,至碰壓,壓力30 МPa;10) 拔出中心管循環(huán);11) 加回壓12 МPa;關(guān)井候凝48 h。
經(jīng)電測(cè)解釋固井質(zhì)量全井優(yōu)良,優(yōu)質(zhì)75%,良好17.7%,優(yōu)良率92.7%,中等膠結(jié)2.4%。
該區(qū)域施工的江沙312 井、江沙102-8 井、高沙307-1、江沙201-4HF 等井固井質(zhì)量均評(píng)定為良好,較好的解決了川西沙溪廟組地層不規(guī)則井眼高密度氣井固井質(zhì)量低的難題。
1) 通井時(shí)破壞巖屑床,應(yīng)用稠漿加長(zhǎng)纖維攜砂,優(yōu)化沖洗液隔離液體系,提高注替排量是提高頂替效率的有效手段;
2) 性能良好的雙膨脹水泥漿體系,尤其是水平井中析水為0,水泥石自身膨脹,是防止氣竄,保證固井質(zhì)量的前提;
3) 確保尾漿返高,最大限度的考慮水泥漿失重,利用拔出中心管后,大排量循環(huán)和環(huán)空加回壓技術(shù)是壓穩(wěn)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。