劉銳建 沈大偉
廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司
火電廠運煤系統(tǒng)皮帶機在運行過程中會產(chǎn)生大量粉塵,故大多在導(dǎo)料槽裝置上安裝布袋式除塵器,其除塵效果勉強能達到舊環(huán)保法粉塵濃度要求。隨著設(shè)備老化,布袋式除塵器的除塵效果越來越差,2014年新環(huán)保法規(guī)定粉塵濃度≤4 mg/m3,布袋除塵器除塵效果已無法滿足新環(huán)保法要求。且每條皮帶均有獨立的布袋式除塵器,電耗高、運行成本高,還需購買大量的備品備件,維護成本高。
無動力除塵導(dǎo)料槽是根據(jù)空氣動力學原理設(shè)計,通過加裝多級自動循環(huán)減壓裝置,提高導(dǎo)料槽的密封等級,消除物料誘導(dǎo)風,達到無動力除塵效果,即無需消耗電能、無需消耗水、降低人工維護工作量及備件費用[1]。
含有粉塵的空氣經(jīng)過濾袋從外向內(nèi)過濾后,粉塵附著在濾袋表面,過濾后的潔凈空氣進入濾袋內(nèi)部后從出風口排入大氣。當粉塵附著在濾袋外面的數(shù)量增多,濾袋差壓控制器檢測到阻力上升到一定值時,差壓控制器輸出信號到布袋除塵器控制系統(tǒng),此時噴吹系統(tǒng)工作。噴吹系統(tǒng)噴出壓縮空氣,速度達到音速的高速氣流從引射器噴出,在其上部形成真空,被吸進來的空氣將附著在濾袋外面的粉塵吹掃下來,跌落的粉塵從排灰閥排出。噴吹工作完成后濾袋繼續(xù)循環(huán)過濾工作。
現(xiàn)有導(dǎo)料槽在運行過程中主要存在以下弊端。
(1)落煤管之間垂直落差較大,煤流從上條皮帶頭部落煤管高速下落產(chǎn)生大量粉塵,并攜帶誘導(dǎo)風沖入下一條皮帶的尾部導(dǎo)料槽,普通導(dǎo)料槽沒有任何抑制誘導(dǎo)風的結(jié)構(gòu),導(dǎo)致導(dǎo)料槽內(nèi)部產(chǎn)生強大的正壓力,使粉塵從導(dǎo)料槽旁膠等密封不嚴密處滲漏出,粉塵超標。
(2)普通導(dǎo)料槽內(nèi)部容積較小,除塵器無法將所有粉塵及時吸走,粉塵隨同煤流在導(dǎo)料槽出口噴出。
(3)煤流從上條皮帶頭部落煤管高速下落到下一條皮帶,因沖擊使皮帶抖動,皮帶與導(dǎo)料槽旁膠形成間隙,誘導(dǎo)風將煤流粉塵沖出。
(4)因落煤管轉(zhuǎn)角使下落的煤流中原本松散的煤粉受到連續(xù)的擠壓,將內(nèi)部間隙中的空氣劇烈擠壓出來,當誘導(dǎo)風向外噴出時,將粉塵一同噴出。
(5)導(dǎo)料槽煤流調(diào)中機構(gòu)設(shè)計不夠優(yōu)良,煤流分散不夠,導(dǎo)料槽兩側(cè)容易灑煤,落料點不居中,容易造成皮帶跑偏。
無動力除塵導(dǎo)料槽在落煤管與導(dǎo)料槽接口處加裝集流導(dǎo)向?qū)χ醒b置,通過集流導(dǎo)向,將煤流集中導(dǎo)向進一步緩沖降低下落速度,降低誘導(dǎo)風的風量,減緩導(dǎo)料槽內(nèi)部正壓力,大大抑制粉塵的發(fā)生[2]。
在上條皮帶落煤管和下條皮帶尾部導(dǎo)料槽結(jié)合處增加自動循環(huán)減壓裝置,模塊化的自動循環(huán)減壓裝置使正壓力的風在起塵點被碰撞、擾流,形成自動循環(huán)減壓。含粉塵氣流遇到阻尼膠簾受阻反彈,大部分粉塵反彈回主循環(huán)通道,直至負壓區(qū)又被擠壓進原路徑持續(xù)發(fā)生循環(huán)。在循環(huán)過程中粉塵濃度持續(xù)增加,粉塵持續(xù)不斷在主循環(huán)通道內(nèi)的導(dǎo)流板上粘附,形成塊狀粉塵,達到一定重量和厚度后,自行脫落,與煤流一起被運輸走。煤粉塵回收率大于95%。剩余粉塵氣流繼續(xù)向前運動,動能逐漸下降,粉塵遇到導(dǎo)料槽后段的阻尼膠簾,動能逐漸減弱至最終耗盡。
2016年10月,對C6A皮帶機無動力除塵導(dǎo)料槽進行改造,改造后皮帶機空載和負載試運良好。試運設(shè)備出力達到設(shè)備原設(shè)計出力,皮帶無跑偏、無灑漏、無磨損,粉塵濃度達到國家粉塵濃度要求。在改造前,C6A皮帶機導(dǎo)料槽出口粉塵濃度為8.58 mg/m3,導(dǎo)料槽尾部為15.8 mg/m3;改造后皮帶機導(dǎo)料槽出口為2.5 mg/m3,導(dǎo)料槽尾部為3.46 mg/m3,粉塵濃度達到國家環(huán)保標準粉塵濃度≤4 mg/m3的要求,大大改善了現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境,有效抑制粉塵。
按照燃料系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范,三班制平均每天上煤運行18 h,全年365天,運行6 570 h計算,單臺布袋除塵器每年所耗電量見表1。
表1 單臺布袋除塵器每年耗電量統(tǒng)計
單臺布袋除塵器每年耗電量約24萬kWh,電費約12萬元。
無動力除塵導(dǎo)料槽無需消耗電能、無需消耗水資源就能達到良好的除塵效果,運行成本為零。
單臺布袋除塵器日常維護費用及檢修工時統(tǒng)計見表2。
單臺布袋除塵器每年維護所需備件費用約4萬元,檢修工時約663 h。
綜上所述,單臺布袋除塵器每年的耗電量與更換備件費用約16萬元,每套無動力除塵導(dǎo)料槽約65萬元,4年即可收回成本。
無動力除塵導(dǎo)料槽是在原有皮帶機導(dǎo)料槽的基礎(chǔ)上進行改造,在導(dǎo)料槽增加了自動循環(huán)減壓裝置、可調(diào)阻尼裝置等,為機械式除塵,皮帶上方的裝置無需更換備件。而皮帶下方的防撕裂緩沖床代替原有緩沖托輥,皮帶側(cè)板用于防止皮帶跳動造成旁膠密封不嚴,正常情況下不發(fā)生磨損。傳統(tǒng)皮帶機皮帶下方備件需要定期更換,無動力除塵導(dǎo)料槽無需更換備件。
無動力除塵導(dǎo)料槽零工時維護,無需清理積灰、積煤,無需更換備件,大大節(jié)約了維護成本。
布袋除塵器與無動力除塵導(dǎo)料槽安全性能的對比結(jié)果見表3。
表2 每年檢修維護費用及檢修工時
表3 布袋除塵器與無動力除塵導(dǎo)料槽安全性對比表
綜上所述,無動力除塵導(dǎo)料槽無需消耗電能、無需消耗水資源就能達到良好的除塵效果,運行成本為零;零工時維護,無需清理積灰、積煤,無需更換備件,大大節(jié)約了維護成本。
無動力除塵導(dǎo)料槽比布袋除塵器擁有更好的除塵效果,而且不會自燃、爆燃、堵塞等,檢修風險更小,滿足最新環(huán)保要求,安全性更強。
建議火電廠輸煤系統(tǒng)進行技術(shù)分析,將符合改造條件的皮帶機導(dǎo)料槽改造為無動力除塵導(dǎo)料槽,提升環(huán)保性。