趙孟陽,肖放萍,洪 順,鮑光華
(南昌礦山機械有限公司,江西 南昌 330000)
礦產(chǎn)資源的開發(fā)與利用是推動社會經(jīng)濟和科學技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ),尤其是近年來對稀有金屬、稀散金屬和稀土金屬元素的利用,顯著的推動了我國尖端科學技術(shù)的發(fā)展。因此,提高礦產(chǎn)資源開發(fā)與利用效率是基礎(chǔ)。礦產(chǎn)資源開發(fā)與利用是一項復雜的過程,包括找礦勘查工作、資源開采、礦石冶煉和產(chǎn)品加工等工序[1,2]。礦山開采是資源利用的關(guān)鍵環(huán)節(jié),尤其是隨著自動化和智能化礦山的建設(shè),促進了礦山破碎篩分系統(tǒng)的自動化發(fā)展,提高了資源開發(fā)效率,在小型礦山中應(yīng)用較為廣泛[3]。但是,礦山破碎篩分系統(tǒng)在自動化程序方面仍然具有較大的缺陷,如控制系統(tǒng)等不穩(wěn)定等[4]。鑒于此,本文以某小型金屬礦山為例,通過破碎篩分系統(tǒng)自動化改造研究,為提升資源開發(fā)利用效率奠定基礎(chǔ)。
(1)礦山基本概況。研究區(qū)屬于小型礦山,以鉛鋅銀礦石為主,日生產(chǎn)礦石量約為1000t/d,年總處理礦石量約為3×105t,礦山設(shè)計服務(wù)年限為30a。礦石品位變化屬于較穩(wěn)定型,其中Pb平均品位為4.6%,Zn平均品位為3.7%,Ag平均品位為313g/t。銅礦選礦試驗研究,最終的精礦產(chǎn)品中Pb含量約為65%,Ag含量約為3564g/t,回收率可達92.5%,總產(chǎn)率為6.71%;精礦產(chǎn)品中Zn含量約50%,其中Ag含量可達411g/t,回收率為81.1%,產(chǎn)率為5.78%;尾礦中Pb平均品位為0.35%,Zn平均品位為0.24%,Ag平均品位為55.21g/t。礦石最終的破碎粒度小于15mm,精礦中的含水率約為12%。
(2)礦山破碎篩分工藝流程。根據(jù)研究區(qū)礦山基本現(xiàn)狀,礦山破碎篩分工藝流程采用三段一閉路的流程,因此粗碎采用顎式破碎機(型號JC1100)、中碎采用圓錐破碎機(型號CC300)和細碎采用圓錐破碎機(型號CC400),篩分采用振動篩,型號為YKR3060H,處理量可達200t/h,總體上設(shè)備的作業(yè)率為61%左右。礦山破碎篩分機中的給料粒度為0mm~500mm的粗破碎礦石料,經(jīng)過三段一閉路處理后的最終產(chǎn)品粒度為0mm~15mm。此外,由于礦石運輸以大傾角帶式運輸機為主,不僅設(shè)備運行維護成本高,而且在運輸過程中極易產(chǎn)生粉塵,對井下開采環(huán)境影響較大。
由于該礦山開采時間較長,因此設(shè)備較為落后,現(xiàn)階段采礦過程中的破碎、篩分等設(shè)備以就地、人工操作為主,尤其是破碎機以及篩分機的給料過程,主要以工人的工作經(jīng)驗為主,極易引起給料過量或者給料過小的問題,若給料過量,則容易引起設(shè)備負荷運行進而造成設(shè)備跳閘、損壞等;若給料過小,則開采效率低下。為了提高生產(chǎn)效率和保障機械設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況,就必須增加工人配置,由于井下開采環(huán)境復雜、加之機械設(shè)備噪聲大,容易引起粉塵等,對工人的身體健康影響極大。基于礦山基本現(xiàn)狀,以自動化和智能化發(fā)展為基本目標,對礦山的破碎篩分系統(tǒng)進行自動化、智能化和集中控制改造,逐步實現(xiàn)破碎篩分設(shè)備運行狀況的實時動態(tài)監(jiān)測,在確保設(shè)備運行狀態(tài)良好的前提下提高生產(chǎn)率,即確保細碎圓錐破碎機滿腔給料。同時,實現(xiàn)自動化和智能化控制,減少了工人的數(shù)量和勞動強度,逐步實現(xiàn)節(jié)能降耗目的,為逐步建設(shè)綠色礦山奠定基礎(chǔ)。
圖1 基于小型礦山破碎篩分系統(tǒng)的控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)改造設(shè)計圖(據(jù)參考文獻[2]略改)
控制系統(tǒng)是破碎篩分系統(tǒng)實現(xiàn)智能化和自動化控制的基礎(chǔ),也是實現(xiàn)遠程控制的前提,因此,控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)改造設(shè)計至關(guān)重要。本文選用星形網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)方式對控制系統(tǒng)進行改造,其中,中控室工控機與分布在礦山施工場地中的5個控制站(型號S7-1200PLC)連接在同一臺交換機上,將PLC與細碎液壓潤滑站觸摸屏以及中碎液壓潤滑站觸摸屏對應(yīng)連接。為了實現(xiàn)遠程控制,以及滿足今后互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用要求,在設(shè)備中預(yù)留第三方系統(tǒng)的接口,以O(shè)PC通訊協(xié)議為主。同時,為了與觸摸屏、PC端以及編程設(shè)備之間的通訊良好,在西門子本體中集成1個PRO-FINET通信口,進而提高設(shè)備的自動化程度(圖1)。
硬件系統(tǒng)改造是實現(xiàn)智能化和自動化發(fā)展的載體,主要包括下位控制部分和上位控制部分兩個方面。其中,上位控制部分以單站結(jié)構(gòu)為主,在改造過程中以1臺工控機為基礎(chǔ),同時實現(xiàn)代替操作員站、服務(wù)器和工程師站的目的,不僅滿足了資源開采的基本設(shè)備和工人需求,同時顯著的降低了成本。此外,改造后的工控機不僅必須滿足PLC編程以及人機界面的基本功能需求,還需滿足操作員的監(jiān)視功能需求,包括井下開采環(huán)境監(jiān)測、設(shè)備運行狀態(tài)監(jiān)測、數(shù)據(jù)傳輸、處理以及警報等功能。基于上述基本要求,本次改造時采用西門子PLC(型號為S7-1200)作為控制系統(tǒng)的核心設(shè)備,CPU采用高性能的1214C型號,該型號CPU自身集成了輸入和輸出功能,能夠?qū)崿F(xiàn)8個信號模板、1和信號板和3個通信模板的擴展功能。中隨機和細碎機是破碎篩分系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備,因此,在控制系統(tǒng)選擇中采用KTP600 TFT觸摸屏作為人機界面,其像素分辨率能夠滿足礦山的實際需求。
控制系統(tǒng)中軟件改造設(shè)計是實現(xiàn)自動化和智能化控制的必要條件,主要針對PLC和工控機中的人機界面編程兩個方面,因此,自動化改造設(shè)計采用性能優(yōu)越的博途V15系統(tǒng)完成。博途V15系統(tǒng)是集成了STARTDRIVE、WINCC和STEP7等編程軟件的高度集成自動化編程軟件,可實現(xiàn)PLC、仿真操作、觸摸屏以及驅(qū)動裝置進行編程調(diào)試等目的。為了與礦山破碎篩分系統(tǒng)有效的結(jié)合,本次自動化改造設(shè)計主要對模擬量信號轉(zhuǎn)化、電動機控制等方面進行了編寫,如對1#大傾角帶式運輸機的控制設(shè)備,僅通過電機塊的背景數(shù)據(jù)塊即可實現(xiàn),并將其改為“1#皮帶機DB”命令即可,不僅實現(xiàn)了破碎篩分機系統(tǒng)的自動化改造目的,而且顯著的降低了編程和通信組態(tài)的工作復雜度。
軟件系統(tǒng)中的人機界面是員工進行監(jiān)控處理的直接平臺,本次自動化改造采用博途V15系統(tǒng)完成。根據(jù)礦山破碎篩分系統(tǒng)的基本現(xiàn)狀,人機界面改造必須滿足預(yù)警畫面、工藝流程、趨勢畫面以及中碎油站和細碎油站等內(nèi)容。其中,工藝流程主要顯示和監(jiān)控生產(chǎn)線的基本運行狀況,并對設(shè)備運行的實時動態(tài)數(shù)據(jù)進行分析,確保設(shè)備運行狀態(tài)良好。若需要單獨查看時,僅需切換畫面即可;警報畫面是實現(xiàn)井下開采環(huán)境監(jiān)測的基礎(chǔ),也是智能化分析井下開采環(huán)境是否安全的基礎(chǔ),可通過畫面處理操作,進行前后畫面的對比,為提高井下開采環(huán)境安全奠定基礎(chǔ)。
綜上所述,礦產(chǎn)資源的開發(fā)與利用離不開大型機械設(shè)備的支撐,因此,強化機械設(shè)備的自動化、智能化發(fā)展不僅是提高礦山生產(chǎn)率的基礎(chǔ),也是逐步實現(xiàn)智能化礦山建設(shè)和綠色礦山建設(shè)的前提。文章以某小型礦山為例,分析了礦山破碎篩分系統(tǒng)自動化改造,主要從網(wǎng)絡(luò)、硬件和軟件等3個方面分析了改造方案,為提升礦山破碎篩分機的工作效率奠定基礎(chǔ)。此外,通過礦山破碎篩分機的自動化改造,逐步提升了礦山自動化生產(chǎn)程度,減少了井下工人數(shù)量以及工作量,有效的降低了礦山生產(chǎn)安全事故發(fā)生率。