鄒 賢,孫先如
(金隆銅業(yè)有限公司,安徽 銅陵 244000)
金隆公司稀貴金屬(銅陽極泥)冶煉加工生產(chǎn)系統(tǒng)原為銅陵有色控股旗下稀貴金屬分公司,設(shè)計年處理陽極泥4000t,核心設(shè)備卡爾多爐從瑞典奧托泰科技公司(OUTOTEC)引進[1],規(guī)格為Φ2500mm×3975mm,有效容積2m3,傾動電機30kW,旋轉(zhuǎn)電機56kW(2臺),爐膛采用半再結(jié)合鉻鎂磚砌筑。該系統(tǒng)自2009年1月投產(chǎn)至今,已連續(xù)安全穩(wěn)定生產(chǎn)11年,截止目前已歷經(jīng)三十多次爐修,通過持續(xù)優(yōu)化改進和技術(shù)創(chuàng)新升級,卡爐處理能力已提升至6000t以上,爐修周期由原平均4.5次/年縮短至3.5次/年,爐修時耗由原來的15天/期縮短至平均6天/期,爐壽、作業(yè)率和生產(chǎn)成本各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)得到大幅度提升。
卡爾多爐爐修具有周期性、計劃性,由單爐壽命決定。根據(jù)多年來的實際經(jīng)驗總結(jié):每期爐壽基本維持在80~90爐次,爐內(nèi)耐火材料基本損耗到安全線。圖1是主要展示內(nèi)襯的主要腐蝕部位分布在渣線區(qū):一是渣線區(qū)內(nèi)襯侵蝕過大,只剩下80mm~100mm,其他侵蝕較小的部分,厚度仍然有150mm~200mm,上下內(nèi)襯之間厚度差距較大,會導(dǎo)致內(nèi)襯整體倒塌的危險(腐蝕見圖一紅色曲線所示),此時必須停爐檢修,整體更換工作層內(nèi)襯;二是當(dāng)耐火材料損耗達到一定程度后,爐鋼體外殼溫度會有直接反映,通過檢測爐體達到臨界溫度510℃,或是觀察發(fā)現(xiàn)爐體外殼出現(xiàn)局部發(fā)紅等現(xiàn)象,持續(xù)的高溫會造成外殼的溫度超過鋼殼上限,極易導(dǎo)致鋼殼變形,必須停爐檢修。
1.2.1 常規(guī)檢修內(nèi)容
根據(jù)卡爐生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備運行情況確定,通常包括:爐體工作層重新砌筑,卡爐燃燒、吹煉噴槍噴嘴檢查、更換,煙道、噴槍冷卻循環(huán)水系統(tǒng)過濾器等清理檢查,循環(huán)水泵常規(guī)檢查、加油,直升煙道清理,搗打料修補,新喇叭口搗打料搗打,自動加油系統(tǒng)各接口檢查、調(diào)整,卡爾多爐儀表、電氣、氣動調(diào)節(jié)閥等控制系統(tǒng)檢查,各應(yīng)急開關(guān)校驗應(yīng)急靈敏度等。
1.2.2 優(yōu)化改進方面
從上期爐修結(jié)束投產(chǎn)開始,一是對上期檢修過程總結(jié)中存在的不足進一步研究優(yōu)化改進;二是對當(dāng)期卡爐生產(chǎn)過程進行系統(tǒng)跟蹤和梳理發(fā)生的各類問題,可以按照專業(yè)劃分為機械、電儀、工藝三大類進行統(tǒng)計匯總;三是針對生產(chǎn)指標(biāo)和專項技術(shù)升級改造項目。整個檢修內(nèi)容和項目部,通常在距離下期爐修一個半月前組織爐修籌備工作。
生產(chǎn)車間或工廠通常組建爐修技術(shù)隊伍,涵蓋工藝、機械、電氣等各專業(yè)技術(shù)人員。各專業(yè)結(jié)合當(dāng)期卡爐生產(chǎn)過程出現(xiàn)的問題進行分析,同時涵蓋技術(shù)升級改造項目,前期由各專業(yè)負責(zé)人牽頭組織各專業(yè)內(nèi)部討論制定方案,然后集中全部專業(yè)進行綜合討論審定,并確定爐修周期計劃,編寫計劃檢修進度表。
2.2.1 安全管理第一位
一是安全管理,爐修每個檢修項目必須實施“三方”確認:屬地負責(zé)人(主要指生產(chǎn)操作方)、專業(yè)管理責(zé)任人、檢修實施負責(zé)人(檢修操作人員),并以檢修指令書方式進行書面確認;二是安全培訓(xùn),要求參加施工的全部人員,包括需要進入作業(yè)區(qū)的設(shè)備廠家工作人員,至少提前一天進入車間,由安全管理人員組織安全學(xué)習(xí)培訓(xùn);強調(diào)登高作業(yè)、動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等八大危險作業(yè)注意事項及防護措施,要求必須穿戴齊全勞動保護用品方可進入作業(yè)區(qū)域;三是建立安全責(zé)任制,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,將現(xiàn)場劃分成若干個責(zé)任區(qū),由施工單位、公司指定專職安全員,對作業(yè)責(zé)任區(qū)的安全負責(zé)。要求專職安全員每天對作業(yè)現(xiàn)場進行專責(zé)檢查,并對大型作業(yè)進行全面跟蹤,還要負責(zé)編制安全通報、隱患快報等,檢查安全活動及安全學(xué)習(xí)情況,做到分工明確,責(zé)任落實。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的違章等不安全現(xiàn)象及時曝光,及時通報檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全問題,防患于未然,同時教育警示他人。
圖1 卡爾多爐內(nèi)襯侵蝕示意圖
2.2.2 檢修實施組織注意事項
一是從組織上落實統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào),每個檢修項目確定負責(zé)人,每天定時召開檢修例會,協(xié)調(diào)解決檢修過程遇到的問題確保主線安全、按期完成;二是加強檢修后勤保障、人員安排,為整個檢修施工提供全面的基礎(chǔ)保障;三是做好檢修過程記錄,重點做好爐內(nèi)影像資料的收集保存工作。
2.2.3 制定檢修應(yīng)急措施
針對爐修期間發(fā)生的臨時性故障與維修,對可能導(dǎo)致延期的項目及時作出了調(diào)整與安排,相關(guān)管理人員堅守爐修一線,組織調(diào)度現(xiàn)場爐修工作,保證了爐修按時間按質(zhì)量完成,確保爐修工作如期完成。
通過對三十多次爐修的梳理總結(jié),我們從檢修模式、設(shè)備改進、技術(shù)升級改造等各方面進行了持續(xù)優(yōu)化,并在實踐中取得了一定成效。
卡爐爐修的主體工作是卡爐內(nèi)襯更換,經(jīng)過多次試驗,將原來的在線檢修模式改為離線檢修。通過不斷優(yōu)化改進,制作備用爐體,采取離線檢修方式,爐修耗時從最初的15天縮短至5天,檢修效率提升3倍。
在線檢修流程:冷爐→拆除爐磚→重新砌筑新爐磚→烘爐→投料。
離線檢修流程:砌好備用爐體→冷爐→拆除舊爐體→安裝砌好的備用爐體→烘爐→投料。
一是改造陽極泥儲料倉出料口,由DN250擴大到DN300;二是陽極泥儲料倉上增設(shè)空氣炮疏堵裝置,安裝空氣炮3只、混合料倉上安裝空氣炮1只,進而解決了堵塞問題;三是在混料倉原有閥門下部再安裝插板閥一只,與上部閥門聯(lián)鎖操作,即上部閥門開、下部閥門關(guān),下部閥門開、上部閥門關(guān)閉,加料時兩只閥門之間留有300mm的料柱,計100kg的混合料,實現(xiàn)了精準(zhǔn)計量加料,有效控制了加料量和加料時間。經(jīng)過加料系統(tǒng)改進和工藝優(yōu)化,實現(xiàn)單爐周期由36h以上縮短到28h以下,單爐生產(chǎn)周期縮短25%[1]。
公司通過實施科技攻關(guān),對卡爐主體設(shè)備實行國產(chǎn)化研究,其關(guān)鍵點主要是設(shè)備制造加工質(zhì)量,通過試驗和實踐生產(chǎn),攻克卡爾多爐爐體設(shè)計制作的技術(shù)關(guān)鍵點,實現(xiàn)了卡爐爐體、彈性圈、托圈等國產(chǎn)化。一是研究現(xiàn)有2m3卡爾多爐爐體的設(shè)計制造方法,確保國產(chǎn)爐體尺寸準(zhǔn)確無誤,保證與現(xiàn)用爐體的旋轉(zhuǎn)裝置進行裝配;二是經(jīng)對外方供貨的彈性圈數(shù)據(jù)進行分析、并與國產(chǎn)材料進行比對,選擇合適的爐體材質(zhì),進行爐體結(jié)構(gòu)設(shè)計;三是制造爐體,爐體的筒體部分采用卷制焊接,焊縫進行100%探傷,爐體所有拼接焊縫應(yīng)進行消除應(yīng)力熱處理。連接板的材料為20MnⅢ,連接板的鍵槽、連接孔加工精度應(yīng)滿足圖紙要求。要求連接板焊接后與爐體進行整體加工,以保證同軸度、垂直度、平行度、對稱度的精度,并進行表面處理與精度檢測[2]。
卡爾多爐依靠安裝在耳軸環(huán)上的旋轉(zhuǎn)軸承和兩組托輪的三點支撐完成360°旋轉(zhuǎn),爐體的總重量落在耳軸環(huán)中的托輪上,并通過傾轉(zhuǎn)軸傳遞到基礎(chǔ)上。旋轉(zhuǎn)軸用螺栓固定在爐體底法蘭上,并固定在爐體的支撐臂上的軸承套內(nèi)。這些部件均在密閉煙罩內(nèi),工作溫度高,經(jīng)常出現(xiàn)由于溫度過高造成軸承及其相關(guān)部件因溫度過高被燒而導(dǎo)致全系統(tǒng)停車。針對原卡爾多系統(tǒng)加油不便且存在不安全因素的狀況,對爐體驅(qū)動系統(tǒng)開展自動潤滑技術(shù)研究,改變原有手工定期加油方式,采用電動高壓柱塞式潤滑泵自動加油的方式,徹底解決了卡爾多爐旋轉(zhuǎn)裝置軸承和托輪軸承潤滑不良問題,保證了設(shè)備正常運行[4]。
卡爾多爐爐修是爐體運行內(nèi)襯壽命周期中必須開展的檢修過程,內(nèi)容較多、工作復(fù)雜,科學(xué)實施爐修工作,對卡爾多爐安全、有序、高質(zhì)、經(jīng)濟的生產(chǎn)運行具有重要意義。金隆卡爐系統(tǒng)目前取得了多項專利成果,獲得國家科技進步二等獎1項、安徽省科學(xué)技術(shù)一等獎1項。