楊之華
(南京揚子檢修安裝有限責(zé)任公司, 江蘇 南京 210048)
揚子石化公司烯烴廠大修期間對公用工程車間檢查發(fā)現(xiàn)SS管線有兩處三通支管(分別通向輔鍋A、C)焊口有裂紋,原準(zhǔn)備對這兩處焊縫進行補焊,后經(jīng)相關(guān)單位討論,為確保裝置長期穩(wěn)定運行,在本次大修中后期,烯烴廠及揚子石化公司相關(guān)部門提出更換出現(xiàn)裂紋的三通,因新三通較原三通短(主管方向),在主管方向還需增加兩個短節(jié),規(guī)格見表1:
表1
此次更換三通,是我公司首次焊接超高壓蒸汽管。時間緊,施工周期只有10天左右;且是非計劃項目,公司需臨時組織施工人員、機具和輔材;難度大,因管壁較厚且是Cr-Mo合金鋼,焊接難度大。圖1是需更換的三通。
此次施工,用戶要求在三通更換后,原管道不得有任何位移。施工周期只有10天左右,時間緊;質(zhì)量要求高。
采用工裝,在三通切割后,保證原管線在三個方向無位移,原設(shè)計的加固方案如圖2:
圖1 需更換的三通
圖2
圖3
在施工中,對橫向固定作了改進,如圖3。這就保證了原管在水平和垂直方向不會有絲毫移動。但不利之處是新更換的三通和原管間的裝配間隙要保證絕對精準(zhǔn),否則就要重新切割原管,來保證坡口間隙。
P11材質(zhì),合金公稱成份是1.25Cr-0.5Mo,類似于國內(nèi)15CrMo,存在一定的淬硬傾向,尤其在壁厚增加時,淬硬傾向變得嚴(yán)重。此次焊接的最大壁厚達(dá)55mm,是我公司焊接類似材料最大的壁厚,有較大的冷裂傾向。
冷裂紋形成有3個要素,一是有淬硬組織,二是接頭中含有較多殘余氫,三是有較大的應(yīng)力。因此對這種淬硬傾向較大的接頭,我們采取了用電加熱法均勻預(yù)熱;為了防止在焊接過程中道間溫度低于預(yù)熱溫度,采用電加熱不斷電方法,保證焊接過程中道間溫度不會降低,在焊接完成后,立即升溫至消氫處理溫度。
通過這樣焊接,經(jīng)我們測定,在消氫處理后,焊縫表面硬度不超過HB180,再經(jīng)過焊后熱處理,硬度會進一步降低,能保證接頭硬度不大于HB215。如圖4:
圖4
雖然焊接環(huán)境惡劣,但憑著焊工的高水平和吃苦精神,在廠房預(yù)制的4道焊工(2G位置),RT檢測均無任何缺陷,現(xiàn)場焊接的6道焊工,僅有2處有缺陷(分別是夾渣和氣孔),焊工的能力在確保此次三通更換按時完成中,起到了關(guān)鍵作用。
此次更換三通的管線,因其介質(zhì)為超高壓蒸汽,從1987年開車至今未更換過,管道被嚴(yán)重磁化。在消磁前,坡口內(nèi)甚至無法起弧,可見磁性相當(dāng)大,是我公司第一次碰到這么大磁性的管道。圖5顯示的是在焊口底部吸上2個安全帶掛鉤。
圖5
1.3.1 建立反方向磁場消磁
用一臺焊機的電纜線,在帶磁性的舊管側(cè),盡量靠近坡口,繞10圈左右(根據(jù)試驗可增減圈數(shù)),焊接電流調(diào)至250A左右,開始消磁,一手短路焊機,為防止損壞焊機,時間不能太長,一手用焊絲在坡口間隙中晃動感覺磁性。如磁性比原來還強,則把焊機正負(fù)極接線對調(diào)。經(jīng)過幾次短路,感覺不到磁性后,迅速在根部焊接過橋焊道,重復(fù)這一過程,焊接4至8個過橋焊點,如圖6。
圖6
以后正式焊接由從過橋焊道邊緣開始焊接,最后把過橋焊道全部打磨掉。如果管道沒有預(yù)熱要求,則可以把過橋焊道留在焊縫中。
1.3.2 加熱消磁
在實際施工中,我們發(fā)現(xiàn)帶磁性的舊管,在經(jīng)過700℃2h的焊后熱處理后,磁性完全沒有了。這應(yīng)該是該鋼材在經(jīng)過完全重結(jié)晶后,晶粒得以重新排列,不再是以前的方向一致。因此在無法用反向磁場消磁,或要求完全無磁性焊接時,可以考慮加熱消磁,但要考慮焊接工藝評定的焊后熱處理保溫時間可否滿足接頭性能。
在新管尺寸和坡口加工前,一定要落實檢修現(xiàn)場舊管的組對尺寸和管壁厚,以便加工新管的尺寸和坡口。此次施工中,最終組對坡口時,發(fā)現(xiàn)新管長了約4mm,由于要求舊管不允許移動,只有重新切割打磨。有一個對口不知舊管的壁厚,造成新管重新加工坡口(削?。?,這種情況可以用超聲波測厚事先確定。
根據(jù)接管尺寸確定加熱功率,按規(guī)范要求配足測溫用熱電偶。由于在加熱和保溫時會有電流脈沖效應(yīng),配電箱負(fù)荷最好大于加熱功率,防止在熱處理過程中負(fù)荷不夠而導(dǎo)致熱處理停止。
另外,需確認(rèn)加熱至保溫溫度時,控制柜有無問題,需先熱處理測試一下。本次施工過程中在現(xiàn)場熱處理時,就因加熱至720℃時,控制柜出問題,導(dǎo)致跳電,不得已重新再熱處理,導(dǎo)致工期延長。
要多備熱電偶,做到有損壞時立即更換,要有照片記錄存檔,作為證明。
此次停車大修SS管線更換P11材質(zhì)三通,任務(wù)重,必須保證一次成功。經(jīng)過現(xiàn)場實際情況分析和對焊接方法的探討,采取了本文所述的焊接方法,確保了現(xiàn)場焊接質(zhì)量一次合格,保證了揚子石化公司按期順利投產(chǎn),到目前為止,現(xiàn)場管線安全運行正常,焊縫無任何延遲缺陷發(fā)生。
◆參考文獻
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