張 杰,梅武豐,劉 佳
(中海石油化學股份有限公司,海南東方 572600)
某脫鹽裝置生產(chǎn)精制水能力620m3/h,主要以凈水和甲醇裝置回收的工藝及透平冷凝液為原料,通過采用UF、RO雙膜技術+離子交換混床除鹽工藝除去水中的各種陰陽離子,制得合格的精制水,以滿足用戶的用水需求。其中,UF出水控制:濁度≤1NTU;RO進水控制:SDI15≤3,余氯<0.1mg/L;RO出水控制:電導率≤10μS/cm;混床出水控制:電導率≤0.2μS/cm、SiO2≤0.02mg/L。
工藝流程見圖1。
圖1 UF、RO雙膜技術+離子交換混床除鹽工藝流程簡圖
保安過濾器設置在反滲透單元之前,目的主要是延長反滲透膜的使用壽命,防止水中的大顆粒物雜質進入反滲透單元造成膜絲污堵,進而影響反滲透膜的性能,如產(chǎn)水量下降、脫鹽率降低、跨膜壓差增加等。本裝置反滲透單元共設有四套保安過濾器,為臥式設置,每套保安過濾器安裝有三支大通量濾芯,其控制參數(shù)為:單套設計流量185m3/h、過濾精度5μm、設計壓力0.6MPa、運行壓差<0.2MPa。
為確保反滲透單元正常運行,防止反滲透運行過程中有結垢傾向,避免反滲透膜被預處理過程中殘余的余氯氧化,反滲透單元運行時需連續(xù)投加阻垢劑和還原劑。此外,為了保護反滲透膜防止其受到微生物侵害,需定期向反滲透單元沖擊投加非氧化殺菌劑BIO進行殺菌處理。反滲透單元三種保護藥劑投加地點均為保安過濾器進水端,具體加藥控制如下:
(1)反滲透單元投加的阻垢劑為高效阻垢分散劑PTP-1100,投加質量濃度為3.5mg/L,投加方式為連續(xù)投加。原設計為阻垢劑計量泵根據(jù)4套反滲透裝置的總產(chǎn)水流量變化自動調節(jié)計量泵的頻率,即反滲透裝置總產(chǎn)水流量與阻垢劑計量泵的頻率成正比。
(2)反滲透單元投加的還原劑藥品為亞硫酸氫鈉,投加質量濃度為3mg/L,投加方式為連續(xù)投加。原設計為還原劑計量泵根據(jù)4套反滲透裝置總進水氧化還原電位(ORP)自動調節(jié)計量泵的頻率,即反滲透裝置總進水ORP與還原劑計量泵的頻率成正比。
(3)反滲透單元投加的非氧化殺菌劑為BIO,投加質量濃度為3mg/L,投加方式為沖擊投加。為避免反滲透膜內出現(xiàn)細菌滋生情況,需要定期向反滲透單元沖擊投加非氧化殺菌劑,投加頻率為反滲透裝置每連續(xù)運行8h投加2h。
2019年以來,反滲透保安過濾器出現(xiàn)進、出口壓差上漲較快、微生物滋生導致濾芯更換頻繁的問題。據(jù)統(tǒng)計,保安過濾器濾芯更換頻率為12~14d。拆檢保安過濾器發(fā)現(xiàn),濾芯表面和過濾器筒體內壁出現(xiàn)帶有土腥味的淡黃色黏狀物,即便更換濾芯時對這些黏狀物進行徹底清洗處理,保安過濾器運行一段時間后,濾芯表面、過濾器筒體內壁又會重新出現(xiàn)此類黏狀物。為此,對濾芯表面、過濾器筒體內壁出現(xiàn)的黏狀物進行了化驗分析,具體數(shù)據(jù)見表1。污染物中無機成分SEM照片及EPX譜見圖2。
表1 保安過濾器內污染物分析數(shù)據(jù)
圖2 污染物中無機成分SEM照片與EDX 譜圖
(1)脫鹽水原水水源為地表水,其水質不穩(wěn)定,尤其隨季節(jié)變化較大。從保安過濾器內污染物分析情況來看,原水中含有大量的有機物、細菌等有害物質,這說明原水進行預處理時殺菌力度不夠而后續(xù)UF系統(tǒng)殺菌劑投加量又不足,以致UF產(chǎn)水中細菌大量繁殖而造成保安過濾器濾芯出現(xiàn)污堵。
(2)通常,為避免反滲透單元受到鋁污染而出現(xiàn)膜絲污堵,反滲透進水的Al3+含量應小于0.05mg/L。但根據(jù)保安過濾器內污染物中Al3+含量情況來看,本裝置原水中Al3+含量明顯超標。而原水中的Al3+主要來源為凈水廠進行水質凈化過程中投加的PAC,因此保安過濾器濾芯出現(xiàn)鋁鹽污堵,是因為PAC投加過量或澄清過濾效果差所致。
按原始設計,阻垢劑、還原劑計量泵的頻率分別根據(jù)4套反滲透裝置的總產(chǎn)水流量、總進水ORP的變化而成正比例變化,即連鎖自動調節(jié)計量泵的加藥量。但因裝置投產(chǎn)后初期使用的可連鎖控制、自動調整加藥量的電磁泵故障頻發(fā)而又維修困難,故將其全部更換成為便于檢修的手動調節(jié)沖程泵。但實際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),更換加藥泵的加藥系統(tǒng)存在以下問題:
(1)由于更換后的計量泵最大沖程為原始計量泵的5.6倍,以致加藥時出現(xiàn)低沖程不打量,高沖程加藥過量的情況。據(jù)計算,目前反滲透單元保護藥劑的每小時加藥量約為正常需求量的1~2倍。此外,反滲透單元所使用的還原劑為亞硫酸氫鈉,若投加量過大,系統(tǒng)中將會存在大量的硫酸鹽,而硫酸鹽還原菌在無氧或缺氧狀態(tài)下會利用硫酸鹽中的氧進行氧化反應而大量生長繁殖形成細菌群。因此,保安過濾器污堵與還原劑投加過量有關。
(2)反滲透單元投加的阻垢劑PTP1100主要成分為含磷小分子有機物,在高溫環(huán)境易分解成正磷酸鹽,而磷酸鹽是微生物維持生命活動所需的營養(yǎng)物質,過量的阻垢劑存留在系統(tǒng)內為保安過濾器內微生物的富集滋生創(chuàng)造了有利條件,因此保安過濾器污堵與阻垢劑投加過量有關。
(3)為防止反滲透膜絲被氧化,反滲透進水余氯控制在0.1mg/L以內,這樣就給微生物滋生創(chuàng)造了有利條件,為此需在保安過濾器進水端投加非氧化殺菌劑BIO以抑制微生物滋生,BIO投加控制是否得當將直接影響微生物的滋生情況,進而決定保安過濾器是否會出現(xiàn)污堵情況。
(1)從超濾UF系統(tǒng)運行情況來看,雖存在少數(shù)膜絲斷裂情況,但均及時進行了修復,且整個運行過程UF產(chǎn)水濁度均嚴格控制在1NTU以內。因此,未出現(xiàn)UF進水進入產(chǎn)水側導致UF水箱水質超標問題。
(2)保安過濾器壓力表選型合適,其進出口壓力均處在壓力表量程的1/3~3/4位置,不存在壓力表選型不當導致壓力指示存在偏差情況。
1)及時與凈水廠進行溝通,要求其提高原水殺菌力度、合理控制PAC投加量以及做好原水的混凝澄清和過濾工作,確保原水水質合格。
2)根據(jù)生產(chǎn)需要,為嚴格控制系統(tǒng)余氯量(超濾產(chǎn)水余氯0.2~0.3mg/L、反滲透進水余氯<0.1mg/L),防止微生物滋生,在原有分析的基礎上增加現(xiàn)場余氯分析,以便現(xiàn)場操作人員能夠根據(jù)分析情況及時跟蹤系統(tǒng)余氯量,合理調整系統(tǒng)殺菌劑的投加量。
3)恢復裝置原有設計,將目前使用的手動調節(jié)計量泵全部更換為可通過連鎖控制自動調整加藥量的電磁泵,確保阻垢劑、還原劑投加量正常。
4)加強本裝置預處理系統(tǒng)的優(yōu)化,定期檢查多介質過濾器、超濾UF運行效果,出現(xiàn)偏差時及時調整,避免預處理系統(tǒng)運行不當導致后續(xù)產(chǎn)水水質下降。
5)改變以往殺菌劑單一投加調整的操作方式,在有效氯含量達標的情況下,通過沖擊式投加非氧化殺菌劑BIO來抑制微生物滋生,避免通過單一調整殺菌劑投加量,導致整個系統(tǒng)各藥劑投加量的平衡遭到破壞。
1)原水水質大幅好轉,經(jīng)裝置預處理系統(tǒng)后,后續(xù)反滲透進水電導率變化明顯,下降幅度約40%,反滲透運行環(huán)境轉好,反滲透運行壓差上升緩慢、產(chǎn)水量穩(wěn)定、在線化學清洗周期性正常。
2)合理控制殺菌劑、阻垢劑、還原劑投加量后,系統(tǒng)殺菌效果明顯,拆檢保安過濾器發(fā)現(xiàn),濾芯表面和過濾器筒體內壁帶有土腥味的淡黃色黏狀物基本消除;反滲透進水ORP趨于穩(wěn)定,基本維持在210~250mV波動,藥量投加趨于規(guī)律。
3)保安過濾器濾芯壓差及更換情況。措施實施后濾芯壓差上升緩慢,運行25d左右壓差仍可保持在0.1MPa以內(圖3);保安過濾器濾芯平均更換周期大幅延長,由措施實施前12-14d左右的平均更換周期提升至措施實施后的25~27d,保安過濾器運行周期大幅延長(表2)。
圖3 保安過濾器壓差變化趨勢
表2 實施措施后保安過濾器更換周期
4)系統(tǒng)維護費用方面。一年以330d計,粗略估算措施實施前濾芯消耗量為:(330/14)支,措施實施后濾芯消耗量為:(330/25)支,按市場價濾芯價格1 500元/支計,每年可以節(jié)省濾芯支出費用約20萬元左右。
經(jīng)過綜合判斷和分析,及時采取得當?shù)膽獙Υ胧?jīng)過調整優(yōu)化,反滲透保安過濾器壓差上升幅度整體下降明顯,更換周期大幅延長,濾芯消耗明顯降低,系統(tǒng)運行趨于穩(wěn)定。
從措施實施后取得的效果來看,已達到了降低反滲透保安過濾器濾芯更換頻次、縮減濾芯支出費用的目標,但為了確保裝置后續(xù)能長久穩(wěn)定運行,還需做好以下鞏固措施:
1)殺菌劑NaClO有效氯為10%,但極其不穩(wěn)定,見光易分解,因此其實際有效氯含量會降低,故后續(xù)將考慮定期抽查NaClO有效氯含量,并根據(jù)分析結果計算加藥量進行調整。避免有效氯降低后,加藥量不足,導致系統(tǒng)殺菌力度不夠。
2)目前現(xiàn)場使用的余氯分析試劑為自配的標準液,易出現(xiàn)變質情況,后續(xù)考慮定期對試劑進行更換,避免因過期或變質造成藥劑失效,影響余氯分析結果。
3)保安過濾器濾芯雖整體更換周期明顯延長,但還是存在不穩(wěn)定情況,這主要是因為各操作人員存在的操作差異及相關指令執(zhí)行不到位情況。后續(xù)將在重點關注加藥量調整是否及時的同時,把控好保安過濾器濾芯更換時機,避免保安過濾器壓差出現(xiàn)假性降低(如啟動不同增壓泵時,保安過濾器壓差會存在0.04MPa以內的偏差),而出現(xiàn)提前更換情況造成的浪費。
4)由于阻垢劑、還原劑計量泵原始設計的連鎖已被摘除,新更換的電磁泵安裝后恢復連鎖需進行調試,目前不具備調試條件,后續(xù)利用裝置大修時加以解決。
在裝置的日常運行維護中,當保安過濾器濾芯污堵問題出現(xiàn)后,可通過對污染物分析,對系統(tǒng)超濾的余氯、反滲透進水的SDI15、濁度及凈水廠鋁離子含量等相關數(shù)據(jù)進行綜合分析和判斷;采取得當?shù)膽獙Υ胧耆梢越档捅0策^濾器濾芯更換頻次、大幅度降低運行費用,確保裝置的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行。