寧文麒
(同煤集團白洞礦業(yè)公司, 山西 大同 037003)
首先對故障分析方法進行了研究,并歸納總結(jié)得到五種常用的故障分析方法。
監(jiān)測溫度法,顧名思義就是采集采煤機各關(guān)鍵部位的溫度信號來對故障進行分析,但是由于溫度通常在結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生破壞的情況下才會較為明顯。一般性的故障不會出現(xiàn)溫度的突變,但是對采煤機狀態(tài)的監(jiān)測也是一種非常有效的故障分析手段[1-3]。
正常情況下采煤機工作時,其各個部件、結(jié)構(gòu)的振動情況都比較有規(guī)律,可以對振動信號進行分析,這是目前使用較多的手段。振動信號可以比較直觀反應出采煤機故障特征,常常采用對振動信號進行分析的手段,得到信號的幅值等相關(guān)特征值,并據(jù)此可以確定采煤機的故障源[4]。
該方法就是收集零部件的碎片,依次作為基本參考,據(jù)此可以了解到機械設備的故障,但是它的缺點就在于只能對機械故障進行分析。
此類方法在實際工程中應用并不多,對于該方法的研究大多是學術(shù)方面的研究,此類方法主要包括神經(jīng)網(wǎng)絡算法、支持向量機等[5]。
目前國內(nèi)采煤機種類繁多,也有許多生產(chǎn)采煤機的公司,其中以西安煤礦機械廠設計生產(chǎn)的MG400/930-WD 型采煤機為典型的代表,該型采煤機性能優(yōu)越、可靠性好,得到了采煤行業(yè)的廣泛認可。
該型采煤機整機采用多點擊橫向布置方式,機身可以分為三段,每段之間采用液壓元件進行連接;使用了體積小、可靠性好的水冷系統(tǒng),有效地保障了采煤機的使用性能;具有PLC 控制功能,可同時實現(xiàn)手動操作、電控和遙控操作。適用采高1.80~3.80 m,煤層傾角≤40°,總裝機功率950 kW,機面的高度為1 635 mm,采煤機牽引速度為0~8.5~14.2 m/min,該型采煤機的主要技術(shù)參數(shù)見表1 所示[6]。
表1 MG400930-WD 型采煤機主要技術(shù)參數(shù)
對該型采煤機的主要結(jié)構(gòu)做簡要說明,采煤機的滾筒與牽引部的動力來自電動機;牽引部是確保采煤機可以在軌道上移動的機構(gòu);而滾筒是采煤機的采煤工具,滾筒上面裝有截齒,主要作用是對煤層進行剝離。底托架用以固定采煤機,同時托架上具有調(diào)節(jié)搖臂升降的液壓系統(tǒng)。
該型采煤機電氣系統(tǒng)主要由截割電機、牽引電機、油泵電機、控制箱、高壓箱、端頭控制站、遙控接收機、瓦斯監(jiān)測儀、防爆照明燈等部件組成。該型采煤機具有安裝維護方便、機載式交流變頻調(diào)速功能,遙控系統(tǒng)功耗低。同時該型采煤機還有故障記錄功能的人機操作界面,縮短了故障查詢的時間,設備保護齊全,增加了系統(tǒng)的使用壽命。
采煤機可以根據(jù)工作面情況的不同或者是用戶的需求,設置相應的兩象或四象變頻器。變頻器的控制電源來自變頻器的直流母線,直流母線電壓通過變頻器的電源板轉(zhuǎn)變成直流24 V,可以為變頻器主控制板的控制與工作提供電源,該型變頻器的原理如下頁圖1 所示。
圖1 變頻器原理結(jié)構(gòu)圖
1)滾筒的故障通常是由于工作面地質(zhì)條件差、滾筒的抗磨損能力差,導致滾筒的使用達不到預期設計壽命。
2)搖臂齒輪箱故障。齒輪箱是采煤機故障率最高的區(qū)域,采煤工況載荷變化較大,同時由于齒輪結(jié)構(gòu)材料以及制造工藝的問題,導致齒輪箱故障頻發(fā)。
3)采煤機牽引部故障。牽引部主要由牽引塊、牽引電機、牽引齒輪箱等組成。其中牽引電機是一種常見類型故障,主要故障原因為電機長期高負荷工作,或者是電機繞組老化問題。牽引齒輪箱的故障主要原因是齒輪箱長期工作導致齒輪溫度過高、過度磨損、齒輪箱漏油等。
4)牽引塊故障。牽引塊的故障大約占采煤機總故障率的10%,牽引塊結(jié)構(gòu)相對簡單,故障的主要原因為牽引電流失穩(wěn)、牽引塊潤滑油乳化、結(jié)構(gòu)件磨損破壞以及軸承的相關(guān)故障。
5)采煤機行走部件故障。該故障常見原因有采煤機工作時由于滑動、滑靴嚴重磨損導致采煤機向一側(cè)傾斜,造成重心不穩(wěn),產(chǎn)生結(jié)構(gòu)破壞。
1)按下啟動鍵,整機不工作??赡茉驗閱佣O管被擊穿或存在斷路;電機的溫度保護裝置運行異常;啟、停按鈕開關(guān)線路電纜出線異常。
2)啟動后,機組不能自保。可能原因為PLC 控制器相應的輸出異常;控制變壓器的高、低熔斷器異常;自保繼電器出現(xiàn)故障、瓦斯超限、電控箱誤發(fā)總停信號、總停按鈕及其線路出現(xiàn)故障、變壓器及截割電機溫度超限。
3)搖臂不能正常上升與下降??赡茉驗榘粹o、遙控器等輸入信號異常,輸出功能異常;或是電磁閥及其相關(guān)的線路出線故障;制動閥其線路故障;液壓系統(tǒng)壓力、管路異常。
4)電控箱、遙控器不動作。可能原因是電控箱、遙控器電源出現(xiàn)故障;相應的繼電器回路出現(xiàn)故障,電控箱內(nèi)相應的線路出現(xiàn)斷路或連接異常等情況。
5)電控箱、遙控器誤動作。更換遙控器,檢測電控箱能否正常工作,如更換后仍不正常,甩掉電控箱,檢測線路是否存在粘接現(xiàn)象,依次排除故障。
1)大部分原因是由于油壓過低使內(nèi)外摩擦片間不能脫離接觸,導致制動片之間相互摩擦,產(chǎn)生大量熱量。處理手段:應檢查低壓油路系統(tǒng)及制動器的密封,及時檢查、更換損壞的零部件。
2)摩擦片的質(zhì)量不可靠,形變量大,內(nèi)外摩擦片之間產(chǎn)生了干涉,這時需要及時檢查后更換掉不合格的摩擦片。
3)活塞的裝配具有一定的誤差,導致零部件之間產(chǎn)生相互干涉,使得內(nèi)外摩擦片產(chǎn)生摩擦生熱的現(xiàn)象。
1)內(nèi)外摩擦片磨損過度,此時需要檢查活塞的行程,如果發(fā)現(xiàn)尺寸已增大至3 mm 以上,應立刻成對更換摩擦片。
2)檢查四片碟形是否存在異常,尤其是彈簧疊加后的自由高度,以及彈簧表面是否有裂紋等。
1)檢查定子繞組相間是否短路或接地轉(zhuǎn)子是否斷條,密封裝置是否故障導致電機不能工作,若因漏水、漏電導致絕緣損壞,還應更換O 形圈或骨架油封;
2)負荷過大,應該減輕負荷再次運轉(zhuǎn)。
1)第一步,應考慮減輕負載,檢查電機熔絲,排除熔絲故障;
2)若出現(xiàn)電機電壓太低的問題,此時應檢查并調(diào)整電壓;
3)檢查相關(guān)的軸承腔,查看軸承是否有松動的情況,定轉(zhuǎn)子裝配有無破壞,若有應及時并加以修復。