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      煤礦巷道頂板的錨固支護(hù)研究及應(yīng)用分析

      2020-08-21 05:21:04孔令軍
      機(jī)械管理開發(fā) 2020年7期
      關(guān)鍵詞:離層錨索錨桿

      孔令軍

      (陽煤集團(tuán)壽陽開元礦業(yè)有限責(zé)任公司, 山西 陽泉 045000)

      引言

      當(dāng)前階段我國煤礦采掘設(shè)備正朝著大型化、綜合化方向發(fā)展,使得煤礦采掘效率得到了顯著提升[1]。巷道支護(hù)準(zhǔn)備工作嚴(yán)重滯后是制約采煤效率進(jìn)一步提升的重要因素之一[2]??v觀我國絕大部分煤礦可以發(fā)現(xiàn),采掘和錨固支護(hù)都是分開作業(yè)的[3]。會造成兩者之間的相互矛盾,無法完全匹配,使得采煤設(shè)備的性能得不到充分發(fā)揮,進(jìn)而影響煤礦的生產(chǎn)效率以及產(chǎn)量[4]。煤礦采掘過程中最容易出現(xiàn)問題的就是巷道頂板,一旦頂板出現(xiàn)冒頂問題,不僅會對采煤工藝過程造成嚴(yán)重不良影響,嚴(yán)重時還有可能導(dǎo)致重大煤礦安全事故[5-6]。因此,加強(qiáng)巷道頂板錨固支護(hù)技術(shù)的研究非常有必要,是保障煤礦安全的重要措施。本文主要對煤礦巷道頂板支護(hù)方案在實踐過程中表現(xiàn)出的問題進(jìn)行優(yōu)化,取得了較好的實踐效果。

      1 巷道布置基本情況

      某煤礦正在開采的煤層厚度在1.88~3.56 m 范圍內(nèi),平均煤層厚度為2.91 m。整體的煤層結(jié)構(gòu)相對比較簡單,層位也比較穩(wěn)定,但是煤層厚度的變化范圍比較廣。不管是頂板還是底板巖性主要為砂質(zhì)泥巖和粉砂巖。煤層工作面在開采過程中遵循不破頂?shù)脑瓌t。如果煤層厚度超過3.2 m,則沿著煤層底板掘進(jìn),頂煤進(jìn)行預(yù)留處理。如果煤層厚度不超過3.2 m,則沿著煤層頂板進(jìn)行開采。工作面巷道截面整體上為矩形,寬度和高度分別為5.4 m 和3.2 m,截面面積為17.28 m2。

      2 巷道頂板支護(hù)方案

      2.1 原有頂板支護(hù)方案

      工作面巷道原本使用的是“錨桿+錨索+鋼筋網(wǎng)”的支護(hù)方案。每排設(shè)置錨桿6 根,錨桿的規(guī)格尺寸為直徑20 mm,長度2.2 m,屬于左旋螺紋鋼錨桿,鋼筋網(wǎng)通過直徑為6.5 mm 的鋼筋焊接制作,規(guī)格為5.4 m×1.1 m。鋼筋網(wǎng)壓茬0.1 m,并且錨桿需要打到壓茬部位。搭接位置通過鐵絲進(jìn)行捆扎,沒間隔0.2 m設(shè)置一個捆扎點(diǎn)。沿巷道方向,錨桿之間的距離設(shè)置為1 m。受到掘進(jìn)機(jī)操作空間的影響,錨桿之間的間距不等,間距依次為0.7 m、1.1 m、1.3 m、1.1 m、0.7 m。肩窩位置的錨桿與巷幫之間的距離為0.25 m,安裝時傾斜15°。所有錨桿通過1 支樹脂錨固劑進(jìn)行藥卷錨固,型號為CK2370。每排布設(shè)3 根錨索,相鄰錨索之間的距離為3 m。在頂板圍巖情況比較好的情況下,通過規(guī)格為Φ17.8 mm×6.2 m 的錨索進(jìn)行錨固支護(hù)。如果遇到頂板圍巖不良的情況,則通過規(guī)格為Φ21.8 mm×8.3 m 的錨索進(jìn)行錨固支護(hù),通過配合π 型鋼梁進(jìn)行支護(hù)。錨索的間距和排距分別為1.5 m和3 m。所有錨索通過2 支樹脂錨固劑進(jìn)行藥卷錨固,型號為CK2370。原頂板支護(hù)方案在實踐中存在一定的問題,主要表現(xiàn)在掘進(jìn)后穩(wěn)定性不足,維護(hù)成本較高。

      2.2 頂板支護(hù)優(yōu)化方案

      本文研究的工作面巷道截面是5.4 m×3.2 m 的矩形。這種截面形狀巷道有一定的優(yōu)勢,比如施工便捷、可以有效提升斷面利用率等。但在應(yīng)用中也存在一定的劣勢,比如底角和肩角部位容易出現(xiàn)應(yīng)力集中問題。針對原有支護(hù)方案在實踐過程中存在的缺陷,對其進(jìn)行了優(yōu)化改善。優(yōu)化后的巷道頂板支護(hù)方案如下頁圖1 所示。

      每排設(shè)置4 根柔性錨桿,錨桿的規(guī)格為直徑21.8 mm,長度3.5 m,同樣為左旋螺紋鋼錨桿。錨桿的間距和排距全部設(shè)置為1.4 m。利用直徑為6 mm的鋼筋焊接制作鋼筋網(wǎng),鋼筋網(wǎng)的網(wǎng)孔大小為70 mm×70 mm 或50 mm×100 mm,具體選用何種規(guī)格視具體情況而定,錨桿壓鋼筋網(wǎng)進(jìn)行支護(hù)。所有錨桿兩端配合2 支樹脂錨固劑進(jìn)行藥卷錨固,型號分別為CK2370 和Z2370。此外,還需要配合使用一個鎖具和拱形鋼托板,鎖具型號為KM22,鋼托板規(guī)格為300 mm×300 mm×16 mm。通過直徑為27 mm 的鉆頭完成頂板的鉆孔工作,錨固長度控制在2.3~2.4 m左右,露在外面的長度控制在0.15~0.35 m。錨桿預(yù)緊力不得低于200 kN。

      圖1 優(yōu)化后的巷道頂板支護(hù)方案示意圖(單位:mm)

      3 兩種巷道頂板支護(hù)方案的對比分析

      為了對優(yōu)化前后巷道頂板錨固支護(hù)方案的應(yīng)用效果進(jìn)行對比。在考慮巷道圍巖屬性的基礎(chǔ)上,根據(jù)上述的兩種巷道頂板錨固支護(hù)方案,利用FLAC3D軟件進(jìn)行模擬分析,比較兩種頂板錨固支護(hù)方案的實際效果。

      3.1 巷道垂直方向位移分布對比

      在建立好數(shù)值仿真模型并完成分析計算工作后,提取兩種頂板錨固支護(hù)方案條件下巷道在垂直方向上的位移分布情況,結(jié)果如圖2 所示。從圖中可以看出,在原巷道頂板錨固支護(hù)方案下,巷道頂板的最大垂直位移達(dá)到了203.3 mm,而優(yōu)化后的頂板錨固支護(hù)方案條件下對應(yīng)的數(shù)值降低到了91.82 mm。進(jìn)一步對比可以發(fā)現(xiàn),優(yōu)化后的頂板出現(xiàn)較小垂直位移的區(qū)域有所擴(kuò)大,表明巷道頂板的整體穩(wěn)定性相對更好。

      圖2 兩種巷道頂板錨固支護(hù)方案下巷道在垂直方向的位移(m)分布情況

      3.2 巷道垂直方向應(yīng)力分布對比

      提取不同頂板錨固支護(hù)方案條件下垂直方向上的應(yīng)力分布情況。結(jié)果如圖3 所示。從圖中可以看出,優(yōu)化前后巷道在垂直方向上的應(yīng)力分布規(guī)律出現(xiàn)了顯著的差異。巷道附近均出現(xiàn)了明顯的應(yīng)力集中現(xiàn)象,且與巷道表面距離越遠(yuǎn),出現(xiàn)的應(yīng)力集中現(xiàn)象越不顯著。優(yōu)化前后巷道在垂直方向上的最大應(yīng)力值分別為25.274 MPa 和23.897 MPa,優(yōu)化后的頂板錨固支護(hù)方案應(yīng)力集中值相對較小。進(jìn)一步對比可以發(fā)現(xiàn),優(yōu)化方案下,出現(xiàn)較大應(yīng)力的區(qū)域有所增加,表明巷道應(yīng)力得到了有效的分散,避免出現(xiàn)顯著的應(yīng)力集中問題。

      圖3 兩種巷道頂板錨固支護(hù)方案下巷道在垂直方向的應(yīng)力(Pa)分布情況

      基于上述分析可以發(fā)現(xiàn),對原有的擋板錨固支護(hù)方案進(jìn)行優(yōu)化后,巷道在垂直方向上的位移和應(yīng)力都有了一定程度的改善。因此,可以將其應(yīng)用到實踐中。

      4 優(yōu)化后的巷道頂板錨固支護(hù)方案應(yīng)用效果評價

      將優(yōu)化后的煤礦巷道頂板錨固支護(hù)方案應(yīng)用到工程實踐中,對其應(yīng)用效果進(jìn)行評價。本文主要從巷道頂板沉降量和頂板離層現(xiàn)象進(jìn)行評價。

      4.1 巷道頂板沉降量監(jiān)測

      本研究通過十字布點(diǎn)法實現(xiàn)巷道頂板沉降量的監(jiān)測。首先布置監(jiān)測點(diǎn),沿著巷道方向每間隔50 m設(shè)置1 個監(jiān)測點(diǎn)。布置方法具體為:在垂直于頂板的方向進(jìn)行鉆孔,孔徑和深度分別為29 mm 和600 mm,然后將帶有螺紋的短錨桿安裝在孔內(nèi),使之伸出外面一段距離,并且裝上帶鉤螺母,作為監(jiān)測點(diǎn)。每間隔一段時間就通過專業(yè)測量工具測量監(jiān)測點(diǎn)的位移變化情況。測量頻率規(guī)定如下:成巷10 d 以內(nèi)每天進(jìn)行1 次測量,10~30 d 每周進(jìn)行2~3 次測量,30 d 后每周進(jìn)行1~2 次測量。對監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析,可以發(fā)現(xiàn),在剛開始階段,頂板位移量的變形速率相對較大,以較快的速度在增長。10 d 左右時增長速度開始逐漸減緩,20 d 左右時頂板基本沒有再出現(xiàn)顯著的位移變形。達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時,巷道頂板的最大位移變形量為104 mm。與仿真模擬結(jié)果雖然存在一定的差值,但誤差較小。

      4.2 巷道頂板離層窺視

      為了觀察巷道頂板離層具體情況,在巷道頂板區(qū)域進(jìn)行鉆孔窺視。共鉆孔2 個,分別位于頂板中部位置和供肩位置。孔的直徑和深度分別為32 mm 和10 m。通過專業(yè)的礦用鉆孔成像軌跡檢測設(shè)備完成窺視工作,具體型號為ZKXG30。如圖4 所示為巷道頂板離層窺視情況。從圖中可以看出,采用優(yōu)化后的巷道支護(hù)方案后,頂板并沒有出現(xiàn)明顯的離層現(xiàn)象,只是出現(xiàn)了局部的縫隙或者離層。原來已經(jīng)出現(xiàn)的淺部離層通過本方案進(jìn)行加固錨固后得到了很好的控制。

      基于巷道頂板沉降量以及頂板離層窺視結(jié)果可以看出,本文提出的頂板優(yōu)化錨固支護(hù)方案效果良好,取得了很好的應(yīng)用效果,值得進(jìn)一步推廣使用。

      圖4 巷道頂板離層窺視

      5 結(jié)論

      優(yōu)化后巷道位移分布和應(yīng)力分布均有了顯著改善。將優(yōu)化后的巷道頂板錨固支護(hù)方案應(yīng)用到實踐中,對巷道頂板沉降量進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)最大沉降量為104 mm,頂板沉降控制效果良好。巷道頂板離層窺視結(jié)果表明頂板并沒有出現(xiàn)明顯的離層現(xiàn)象。

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