彭瑞
(中交第一航務(wù)工程局有限公司,天津 300461)
水泥深層攪拌技術(shù)簡稱DCM(Deep Cement-Mixing)技術(shù),在香港機(jī)場第三跑道工程項目大規(guī)模應(yīng)用后,又在深中通道項目獲得應(yīng)用。籍此推動,中國工程界關(guān)于DCM的認(rèn)識發(fā)生了明顯的變化,公開發(fā)表的有關(guān)DCM的技術(shù)論文有增加的趨勢[1-13]。關(guān)于DCM的核心技術(shù),尤其是參數(shù)匹配關(guān)系,目前流傳的一些論點缺乏系統(tǒng)性,存在較多的模糊地帶,有的可能還存在較大爭議。直接導(dǎo)致兩個后果:一是水泥用量被不合理的加大、施工效率被不合理的降低;二是施工工藝存在較大的不確定性,缺乏關(guān)于工藝符合性評估的成套理論。很多情況下,出現(xiàn)DCM成樁質(zhì)量不滿足要求的問題時,缺乏因果關(guān)系明確的解決途徑。
其實這也是香港機(jī)場項目DCM施工遇到的問題。作為第一個進(jìn)入香港機(jī)場DCM施工現(xiàn)場的團(tuán)隊,作為試驗段施工和工藝驗證的責(zé)任方,必須解決這些問題。盡管堅持了科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募夹g(shù)路線,比如:全面研究了日本、韓國的DCM施工技術(shù)和經(jīng)驗,針對香港機(jī)場項目DCM特點進(jìn)行了專門的理論分析,進(jìn)行了嚴(yán)格的室內(nèi)試驗,并據(jù)此確定了一套DCM施工參數(shù),但現(xiàn)場試驗結(jié)果是失敗的。第一階段現(xiàn)場試驗水泥用量達(dá)到了380 kg/m3,樁體鉆芯取樣結(jié)果如圖1所示,幾乎選不出合格的芯樣。
本研究就是從這里起步的。研究的最終成果是水泥用量減少到了220 kg/m3,同時,樁體鉆芯取樣結(jié)果有非常顯著的改善,如圖2所示。
由此可見,水泥用量并不是唯一的和最重要的參數(shù),否則就無法解釋水泥用量降低了42%,成樁質(zhì)量卻有顯著提升。決定成樁質(zhì)量最重要的因素是什么?下文進(jìn)行主要論述。
圖1 第一階段DCM芯樣照片F(xiàn)ig.1 Core sample of stage 1 of DCM
圖2 第三階段DCM芯樣照片F(xiàn)ig.2 Core sample of stage 3 of DCM
理論分析的目的擬從總體上、邏輯上確定:到底哪些參數(shù)可能影響到DCM的成樁質(zhì)量、可能的影響方式和權(quán)重、參數(shù)間可能的相互關(guān)系等。提出上述研究思想主要源于以下事實:一是原狀土的室內(nèi)試驗結(jié)果離散性太大,與現(xiàn)場DCM成樁質(zhì)量之間的相關(guān)性不是很好;二是以1.8倍設(shè)計強(qiáng)度對應(yīng)的原狀土室內(nèi)試驗確定的水泥用量,作為現(xiàn)場施工的水泥用量,概念和邏輯都不是很清晰。圖3、圖4分別為第一階段原狀土室內(nèi)試驗(3種土:Case1、Case2、Case3;3種水泥用量:300 kg/m3、350 kg/m3、400 kg/m3;各 10 組試驗)無側(cè)限抗壓強(qiáng)度(即UCS)的分布圖和均值圖。很明顯,UCS的離散范圍很大;均值圖雖然表現(xiàn)出一定的趨勢性,但曲線的斜率非常小。本項目設(shè)計強(qiáng)度1.2 MPa,1.8倍的設(shè)計強(qiáng)度是2.16 MPa,據(jù)此由均值曲線求水泥用量(如Case2約為380 kg/m3),顯然邏輯不夠嚴(yán)密。
圖3 第一階段室內(nèi)試驗強(qiáng)度分布圖Fig.3 Distribution of UCS of stage 1 indoor test
圖4 第一階段室內(nèi)試驗強(qiáng)度均值圖Fig.4 Mean graph of UCS of stage 1 indoor test
因此有必要從微觀、宏觀和作業(yè)過程3個層面考慮問題,以厘清參數(shù)間的內(nèi)在聯(lián)系。為達(dá)到該目的,需要提出假定、建立模型,在此基礎(chǔ)上確定技術(shù)路線,設(shè)計試驗并以試驗結(jié)果驗證假定的正確性。
假定一:采用DCM技術(shù)施工形成的水泥土,微觀上是一種蜂窩結(jié)構(gòu),骨架是由水泥與水經(jīng)過水化反應(yīng)后,其生成物與土顆粒再進(jìn)行活化反應(yīng)后形成的;骨架之間的空隙由水化反應(yīng)后多余的自由水填充。
這一微觀假定很重要,從中至少可以推出以下結(jié)論:1)最終影響水泥土骨架結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的是活化反應(yīng)而不是水化反應(yīng)。這樣才抓住了問題的本質(zhì),才能找到正確解決問題的途徑。但可能顛覆了很多人的常識;2)水泥是在“超水”狀態(tài)下進(jìn)行水化反應(yīng)的,除水化水之外,還有很多自由水。此外,在水泥土蜂窩結(jié)構(gòu)中,空隙中充滿水強(qiáng)度高還是空著強(qiáng)度高,這也是一個需要討論的問題。但無論如何,水灰比的大小、DCM攪拌鉆機(jī)貫入過程中噴水的多少,都不至于因為水多而對水泥土的強(qiáng)度產(chǎn)生顯著的負(fù)面影響。這與混凝土的有關(guān)理論完全不同。
假定二:DCM樁體的宏觀質(zhì)量(以樁體鉆芯取樣獲得的芯樣為代表),不僅取決于水泥土蜂窩結(jié)構(gòu)的特性,還取決于大尺度上蜂窩結(jié)構(gòu)的不均勻性。不均勻性對取芯率和芯樣UCS的影響是顯著的。
假定三:原狀土室內(nèi)試驗在理論上不自洽,需要修正。主要體現(xiàn)在以下三方面:1)選擇天然含水率進(jìn)行攪拌試驗,反應(yīng)的不是施工過程的真實情況;2)室內(nèi)攪拌機(jī)模仿DCM攪拌鉆機(jī),攪拌效果與實際情況相差很大;3)土體埋深對攪拌效果及水泥土微觀結(jié)構(gòu)的形成過程有影響,目前的室內(nèi)試驗沒有引入這方面的參數(shù)。
這個假定是在分析了大量有關(guān)日本和韓國的原狀土室內(nèi)試驗結(jié)果與現(xiàn)場芯樣試驗結(jié)果的相關(guān)性資料后,大膽提出的(并首次用于解決香港機(jī)場項目DCM施工參數(shù)設(shè)計)。
假定四:DCM施工作業(yè)過程中,關(guān)鍵參數(shù)都是可測量的,在一定的精度范圍內(nèi)是可控制的,在正常波動范圍內(nèi)是可實現(xiàn)自動反饋調(diào)整的。
建立DCM參數(shù)與DCM成樁質(zhì)量的關(guān)系模型,認(rèn)為DCM參數(shù)的匹配關(guān)系決定DCM的成樁質(zhì)量,且存在特定的匹配邏輯和最佳匹配關(guān)系。模型的邏輯主線是參數(shù)分類,依據(jù)上述假定對各類參數(shù)的功能進(jìn)行重新定義,以最大限度減小不同類別參數(shù)之間的不可描述的關(guān)聯(lián)關(guān)系,同時建立參數(shù)之間的精確關(guān)系或經(jīng)驗關(guān)系。
第一類參數(shù):原狀土室內(nèi)試驗有關(guān)參數(shù)。依據(jù)上述假定,有必要減少其數(shù)量及所代表的特性,不再提出代表天然含水率、模仿DCM攪拌鉆機(jī)的實際攪拌效果等要求。將原狀土室內(nèi)試驗?zāi)康暮喕癁椋簝H揭示活化反應(yīng)的最佳效果。
第二類參數(shù):水泥用量。同樣依據(jù)上述假定簡化其關(guān)聯(lián)關(guān)系,將其重新定義為:理想狀態(tài)下,達(dá)到活化反應(yīng)最佳效果的最小水泥用量。
第三類參數(shù):水泥土宏觀分析參數(shù)。除了取芯率、UCS外,需要增加樁體芯樣的表觀特征參數(shù)(包括切片)、攪拌效果的評價參數(shù)等。
第四類參數(shù):原土攪拌過程控制參數(shù)。細(xì)化“切土攪拌次數(shù)”定義,分為“總切土攪拌次數(shù)”和“凈切土攪拌次數(shù)”。提出“預(yù)攪拌”概念并相應(yīng)增加有關(guān)參數(shù)。增加最小切土速率、預(yù)攪拌切土過程的注水量等參數(shù)。
第五類參數(shù):DCM攪拌鉆機(jī)的固定參數(shù)。包括攪拌頭類型和尺度,噴漿口的類型、數(shù)量、位置,攪拌刀片的類型、刀面角度、每層刀片數(shù)、刀片層數(shù)和層間距,注漿泵的類型、水/漿轉(zhuǎn)換閥門的位置、各段注漿管的內(nèi)徑和長度等。增加注漿系統(tǒng)的時間滯后效應(yīng)參數(shù)。
第六類參數(shù):DCM攪拌鉆機(jī)的可調(diào)節(jié)參數(shù)。包括提升/貫入速率、攪拌刀片旋轉(zhuǎn)速率、注漿壓力和速率、動作提前/滯后時間等。
用上述模型分析第一階段的室內(nèi)試驗和現(xiàn)場試驗結(jié)果,可得出如下結(jié)論:
1)應(yīng)按“揭示活化反應(yīng)最佳效果”的原則,重新設(shè)計原狀土室內(nèi)試驗;
2)選用“達(dá)到活化反應(yīng)最佳效果的最小水泥用量”設(shè)計現(xiàn)場試驗;
3)選用新定義的“水泥土宏觀分析參數(shù)”綜合分析第一階段的試驗成果,界定問題并推斷因果關(guān)系;
4)通過匹配第四類、第六類參數(shù)解決剩余問題。
上述4條結(jié)論,體現(xiàn)了本研究試驗設(shè)計的技術(shù)路線。實際上它從一個側(cè)面簡要反映了DCM核心技術(shù)中參數(shù)匹配的關(guān)鍵邏輯和關(guān)系。也正是這4條結(jié)論,推動解決了DCM技術(shù)在香港機(jī)場項目應(yīng)用前期遇到的所有技術(shù)問題。
穩(wěn)定性提高:由一個環(huán)路化成三個環(huán)路,三個環(huán)路獨(dú)立運(yùn)行互不干擾,末端的變化不會影響到主機(jī)(傳統(tǒng)的一個環(huán)路末端變化一定會影響到主機(jī),三個小環(huán)的末端變化影響到主機(jī)的概率變小。)。
第二階段原狀土室內(nèi)試驗成果如圖5、圖6所示。
圖5 第二階段室內(nèi)試驗強(qiáng)度分布圖Fig.5 Distribution of UCS of stage 2 indoor test
圖6 第二階段室內(nèi)試驗強(qiáng)度均值圖Fig.6 Mean graph of UCS of stage 2 indoor test
重新設(shè)計原狀土室內(nèi)試驗后,試驗結(jié)果的離散范圍顯著縮小。按圖6的Case2曲線,“達(dá)到活化反應(yīng)最佳效果的最小水泥用量”僅為220 kg/m3。
用新定義的“水泥土宏觀分析參數(shù)”綜合分析第一階段試驗成果,得出以下結(jié)論:1)取芯率低的主要原因是“活化反應(yīng)”不充分,沒有形成有效的“蜂窩結(jié)構(gòu)的骨架”;2)芯樣切片揭示:較大土塊的平均含量超過切片面積的22%,說明“預(yù)攪拌”不充分;3)水泥分布不均勻,說明攪拌效果較差;4)普遍存在較大的無水空隙或散狀粒料,推測可能有“干攪拌”區(qū)域。
上述問題涉及到的參數(shù)很多,增加了試驗方案設(shè)計的難度。在水泥用量固定的情況下,攪拌效果是主要矛盾。反映攪拌效果的參數(shù)主要是攪拌刀片總切土攪拌次數(shù),其中貫入階段的預(yù)攪拌過程和噴漿提升階段的凈攪拌過程,切土攪拌所起的作用不同,需要分開考慮。由于現(xiàn)場試驗成本很高,只能設(shè)計3組試驗(每組3根樁,共9根樁),因此選擇了表1所示的參數(shù)組合。
第二階段現(xiàn)場試驗效果最好的是S-2.2.1組,同一土層與第一階段試驗可對比的芯樣照片如圖7所示。調(diào)整參數(shù)匹配后,成樁質(zhì)量明顯提升。
表1 第二階段現(xiàn)場試驗分組參數(shù)表Table 1 Grouping parameters for stage 2 in-situ test
圖7 第二階段DCM芯樣照片F(xiàn)ig.7 Core sample of stage 2 of DCM
應(yīng)該說本階段試驗還是不成功的。綜合分析,得出以下結(jié)論:1)芯樣切片揭示:較大土塊的平均含量還是超過了切片面積的9%,說明“預(yù)攪拌”還不充分;2)仍然存在水泥分布不均勻的切片,說明攪拌效果還未達(dá)到要求;3)還存在較大的無水空隙或散狀粒料,推測預(yù)攪拌的注水量不足。據(jù)此進(jìn)一步優(yōu)化參數(shù)匹配,設(shè)計第三階段試驗。
在第二階段S-2.2.1組的基礎(chǔ)上進(jìn)行參數(shù)調(diào)整,做1組試驗(3根樁),用于最終效果驗證。調(diào)整后的參數(shù)組合如表2所示。
表2 第三階段現(xiàn)場試驗分組參數(shù)表Table 2 Grouping parameters for stage 3 in-situ test
本階段參數(shù)調(diào)整有3個關(guān)鍵點:1)加快貫入階段預(yù)攪拌時刀片的轉(zhuǎn)速,提升破土能力,同時將預(yù)攪拌次數(shù)增加到280次;2)降低噴漿提升階段攪拌刀片的轉(zhuǎn)速,同時也降低提升速率,達(dá)到慢攪、充分?jǐn)噭虻男Ч?)增加了總切土攪拌次數(shù),由760次增到813次,增加了近7%。基于第二階段試驗基本上驗證了本文所做假定及所建立基礎(chǔ)模型的有效性,加之第一、二兩階段試驗的關(guān)聯(lián)分析所提供的數(shù)據(jù)支撐,基本上可以判定上述參數(shù)匹配滿足在現(xiàn)場實現(xiàn)“活化反應(yīng)最佳效果的”要求。樁體鉆芯取樣結(jié)果最終證明:試驗成功。芯樣照片已在本文引言部分(圖2)展示了,完整性非常好,表面光滑、色澤均勻;28 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度(UCS)試驗結(jié)果如圖8所示,除頂部區(qū)域外,強(qiáng)度均大于1.2 MPa,且1組試驗中的3根樁,強(qiáng)度隨標(biāo)高變化的趨勢也非常相似。
圖8 第三階段現(xiàn)場試驗28 d強(qiáng)度-標(biāo)高圖Fig.8 Curves of 28 d UCS and elevation of stage 3 in-situ test
1)選用“達(dá)到活化反應(yīng)最佳效果的最小水泥用量”設(shè)計現(xiàn)場試驗是否有問題?
單純從理論上看好像有問題:沒有考慮安全裕度。但現(xiàn)場試驗結(jié)果證明沒問題,如圖8所示。這是因為原狀土室內(nèi)試驗忽略了土體埋深(土壓力)這一約束條件,對攪拌效果及水泥土微觀結(jié)構(gòu)形成過程產(chǎn)生的有利影響。對于同一或特性相近的土層,這一影響幾乎是線性的,如本文介紹的Case2土樣(標(biāo)高范圍為-11.3~-22.5 m),UCS隨埋深的增長率接近10%,有足夠的安全裕度。
2)本研究的試驗數(shù)量是否足夠?
由于時間和成本限制,且本研究立足于快速解決具體問題,因而設(shè)計了最為精簡的試驗方案。嚴(yán)格講,正常開展該項工作還應(yīng)增加很多試驗內(nèi)容。需要說明的是香港機(jī)場DCM施工項目已經(jīng)圓滿完工,大量原型觀測證明試驗結(jié)果可靠。
3)“預(yù)攪拌”很重要嗎?
這要看土質(zhì),依據(jù)“水泥土宏觀分析參數(shù)”確定,不能一概而論。但就香港機(jī)場項目而言,預(yù)攪拌不充分,或預(yù)攪拌過程加水不足,是導(dǎo)致DCM成樁質(zhì)量不合格的主要原因。
DCM技術(shù)的核心內(nèi)容是參數(shù)匹配。研究DCM要深入研究參數(shù)匹配問題。香港機(jī)場DCM施工實踐證明本文提出的參數(shù)匹配模型是有效的。