鄧 勇
(中國石化荊門石化公司,湖北 荊門 448039)
隨著國家環(huán)境保護標準的提高,對車用汽油的質量提出了更高的要求,如高辛烷值,低蒸氣壓、低氧含量、低烯烴及芳烴含量等。在酸催化劑作用下,異丁烷與丁烯烷基化反應制得的烷基化油,是以C8支鏈烷烴為主,不含硫、氮雜質,不含烯烴和芳烴的高辛烷值混合物,具有敏感性和蒸氣壓低的特點。烷基化油能夠大幅降低汽油硫含量、烯烴含量,是國Ⅵ階段汽油與乙醇汽油不可或缺的優(yōu)質調(diào)合組分之一。隨著汽油質量升級步伐加快,2020年我國將全面實施國Ⅵ階段汽油標準與乙醇汽油政策,傳統(tǒng)汽油調(diào)和組分MTBE將退出市場,烷基化油需求將出現(xiàn)井噴式上升。為滿足符合國Ⅵ階段汽油標準的高辛烷值清潔汽油生產(chǎn)需求,中國石化荊門石化公司(下簡稱荊門石化)新建了200 kt·a-1烷基化裝置,在中國石化石油化工科學研究院中試基礎上[1]應用了自主開發(fā)的、具有中國石化自主知識產(chǎn)權的SINOALKY硫酸法烷基化工藝。該裝置于2019年6月17日開車一次成功。本文主要介紹該裝置情況及應用效果。
荊門石化新建200 kt·a-1烷基化裝置,采用中國石化石油化工科學研究院自主開發(fā)的SINOALKY硫酸法烷基化工藝,設計操作彈性為60%~110%,年開工時間8 400 h。裝置主要由原料預處理、烷基化反應、產(chǎn)品分餾和化學處理單元組成。原料預處理單元使用KJH-401型(Pd/Al2O3)催化劑。裝置于2017年4月完成可研批復,同年12月完成項目基礎設計審查。2018年5月開始土建施工,同年9月開始進行主體設備安裝。2019年3月31日裝置中交, 同年6月17日首次開車成功并正式投產(chǎn)。
荊門石化新建200 kt·a-1烷基化裝置原料為MTBE裝置提供的醚后碳四組分,烷基化反應催化劑為98%濃硫酸,產(chǎn)生的廢酸送至硫酸裝置進行再生循環(huán)利用。主要產(chǎn)品為烷基化油,副產(chǎn)正丁烷、異丁烷液化石油氣和少量燃料氣。裝置采用了先進的分散控制系統(tǒng)(DCS),集中進行生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集、運行信息處理、調(diào)節(jié)過程控制、安全信息報警等。同時設置了一套獨立于DCS系統(tǒng)的安全儀表系統(tǒng)(SIS),實現(xiàn)對裝置關鍵烷基化反應單元及核心壓縮機組的緊急停車及安全聯(lián)鎖保護。壓縮機操作控制采用獨立的CCS控制系統(tǒng)。
研究表明,烷基化主反應主要分為兩個階段。第一階段為快速的加成反應,原料碳四烯烴失去負氫離子形成碳四正離子,碳四正離子再與碳四烯烴發(fā)生親電加成反應形成碳八正離子;第二階段是相對慢速的氫轉移反應:碳八正離子奪取異丁烷上的負氫離子,生成碳八烷烴。
針對烷基化反應的兩個階段,SINOALKY烷基化反應器采用了“N”型串聯(lián)、垂直布置的三段管式反應器。從相分離角度來看,反應器垂直布置有利于酸、烴液滴經(jīng)過預混器進行分散;水平流動方向有利于酸、烴兩相分離。
SINOALKY烷基化反應器采用三段進料,能夠迅速降低進料混合器后反應器內(nèi)丁烯的濃度,有效提高了反應器的內(nèi)部烷/烯比,反應溫升不再集中于反應器前段,有利于反應溫度分布均勻,使反應更趨完全,減少副反應發(fā)生,增加目的產(chǎn)物收率。
反應產(chǎn)物分離采用自汽化酸、烴分離器,結合高效汽化內(nèi)構件,能夠實現(xiàn)反應產(chǎn)物三相(氣相、酸相、烴相)的快速分離和反應熱的快速取出。采用特殊的聚結分離材料和特殊的內(nèi)構件結構,提高了反應產(chǎn)物酸、烴分離效果。
自汽化酸烴分離器是保證烷基化裝置穩(wěn)定運行的關鍵設備之一。烷基化反應產(chǎn)物自上而下進入自汽化酸烴分離器后,酸、烴相逐漸聚結分離。部分異丁烷汽化吸熱,能夠快速移除反應熱。有利于精確控制烷基化反應器入口溫度在(0~4) ℃。
荊門石化公司新建200 kt·a-1硫酸烷基化裝置于2019年3月31日中交,隨后開始進行管線沖洗、吹掃、爆破吹掃,裝置氣密,催化劑裝填和還原,裝置引烷基化油和異丁烷建立烴循環(huán),反應系統(tǒng)進酸循環(huán)。2019年6月17日反應系統(tǒng)引入碳四原料,裝置開車一次成功,順利投產(chǎn)并產(chǎn)出合格產(chǎn)品。
2019年7月12日至15日,裝置進行第一次標定。標定負荷按照設計進料量的84%(26 t·h-1),原料組成如表1所示。
表1 裝置原料(醚后碳四)組成
由表1可以看出,裝置原料醚后碳四中總丁烯體積分數(shù)為24.74%,比設計原料總烯烴體積分數(shù)低12.63個百分點。原料醚后碳四中的關鍵控制指標1,3-丁二烯、甲醇、總硫、MTBE、氯離子、水的含量均在設計范圍之內(nèi)。異丁烷含量比設計值低,正丁烷含量比設計高。在確認閃蒸取熱罐、酸烴分離罐內(nèi)部潔凈、填料安裝準確的情況下,裝置開工將餾出物堿水洗切除,中和池外排廢水由設計值的10 t·h-1降低至0.2 t·h-1,減少了裝置污水排放。
氫氣組成如表2所示。由表2可以看出,原料氫氣純度低于設計值。烷基化原料預處理使用催化劑為KJH-401型Pd/Al2O3催化劑,對氫氣純度要求不高(90%以上即可)。
表2 氫氣組成
裝置標定期間主要工藝參數(shù)如表3所示。
表3 主要操作參數(shù)
裝置使用本公司硫酸裝置生產(chǎn)的硫酸產(chǎn)品,新酸濃度全部在98%(質量分數(shù))以上,滿足設計要求。產(chǎn)生的廢酸按設計要求控制。硫酸質量見表4。
表4 硫酸純度
表5為醚后碳四加氫前后數(shù)據(jù)對比。由表5可以看出,醚后碳四原料經(jīng)過原料預處理(加氫)后,1,3-丁二烯含量為0,丁烯(正丁烯+反丁烯)總含量加氫前后變化不大。原料預處理有效脫除了原料中的1,3-丁二烯,同時未對丁烯造成損失,加氫效果較好。
表5 醚后碳四加氫前/后數(shù)據(jù)對比
裝置在標定期間的工況下,烷基化反應器入口溫度控制在1.30 ℃。主要產(chǎn)品烷基化油分析數(shù)據(jù)如表6所示,由表6可以看出,烷基化油辛烷值(RON)96.8~97.0,硫含量(1.0~1.2) mg·kg-1,產(chǎn)品質量合格。酸耗為95 kg·t-1,優(yōu)于裝置設計值。
表6 烷基化油分析數(shù)據(jù)
荊門石化200 kt·a-1硫酸法烷基化裝置自投產(chǎn)以來,操作運行平穩(wěn),滿足烷基化油生產(chǎn)需要。烷基化反應器入口溫度始終維持在2 ℃左右。烷基化油產(chǎn)品質量保持了穩(wěn)定合格。關鍵設備自汽化酸烴分離器取熱迅速,酸烴分離效果穩(wěn)定。
(1) 中國石化石油化工科學研究院自主開發(fā)的SINOALKY烷基化工藝流程簡單,烷基化反應效率高、裝置操作平穩(wěn),設備運行可靠、酸耗低、產(chǎn)品質量穩(wěn)定。
(2) 烷基化反應采用三段進料方式,在保證產(chǎn)品質量穩(wěn)定的同時,降低了裝置的運行能耗。采用反應產(chǎn)物酸烴分離專有技術,簡化了工藝流程,大幅減少了廢水排放量。餾出物堿水洗切除后,中和池外排廢水由設計值的10 t·h-1降低至0.2 t·h-1。既減少了裝置中和池的頻繁的操作(酸堿中和操作頻繁對設備腐蝕大),同時降低了污水處理廠的處理負荷。工業(yè)運行結果表明:在裝置84%負荷條件下,烷基化油辛烷值(RON)為96.8~97.0,酸耗為95 kg·t-1。