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      天然氣液體脫硫一體化集成裝置研制與應(yīng)用*

      2020-08-15 12:11:06何蕾薛崗王立寧葛濤朱建波劉銀春楊光
      油氣田地面工程 2020年8期
      關(guān)鍵詞:集氣站三嗪脫硫劑

      何蕾 薛崗 王立寧 葛濤 朱建波 劉銀春 楊光

      1西安長慶科技工程有限責(zé)任公司

      2長慶油田公司工程造價管理部

      3長慶油田公司第四采氣廠

      目前,長慶油田處于“二次加快發(fā)展”的關(guān)鍵時期,規(guī)劃2025 年油氣當量突破6 300×104t。大規(guī)模的油氣開發(fā)面臨著資源品位下降、有效建設(shè)時間短、投資控制難度大等問題。例如,蘇里格氣田和榆林氣田等區(qū)塊常規(guī)開發(fā)不含硫的上古生界氣藏,多年的勘探開發(fā)建立了上古天然氣地面集輸系統(tǒng)[1-3]。但近幾年逐步開發(fā)含硫的下古生界氣藏,部分含硫氣井位置分散,遠離下古天然氣地面集輸系統(tǒng),導(dǎo)致產(chǎn)能無法發(fā)揮。

      為解決偏遠含硫氣井的外輸問題,研制了天然氣液體脫硫一體化集成裝置。利用該裝置在集氣站對含硫天然氣進行脫硫處理,凈化后天然氣接入上古天然氣地面集輸系統(tǒng)。

      1 裝置組成

      裝置主要由脫硫吸收塔、循環(huán)泵、補液泵、H2S含量在線檢測儀、PLC控制箱、配電箱組成。橇座尺寸為11 000 mm×3 000 mm。設(shè)備布置如圖1所示。

      圖1 天然氣液體脫硫一體化集成裝置設(shè)備布置示意圖Fig.1 Layout diagram of integrated natural gas liquid desulfurization device

      1.1 主要參數(shù)

      (1)原料氣潛硫量:≤50 kg/d。

      (2)裝置規(guī)模:20×104~60×104m3/d(操作彈性為40%~120%)。

      (3)進氣壓力:5.5~5.8 MPa(G)。

      (4)進氣溫度:10~30 ℃。

      (5)脫硫劑硫容量:≥85 g/L。

      (6)凈化氣H2S質(zhì)量濃度:≤20 mg/m3。

      1.2 脫硫吸收塔

      脫硫吸收塔選用填料塔[4],塔體變徑設(shè)計,按功能分為儲液段和脫硫段,儲液段直徑1 800 mm,脫硫段直徑800 mm,脫硫段填充Ф38 mm 金屬矩鞍環(huán)散堆填料;頂部設(shè)置液體分布器[5],有效增大氣液接觸面積,提高脫硫效率。

      塔高11 325 mm,配備兩對容器法蘭,方便內(nèi)部填料更換和設(shè)備檢修。脫硫塔結(jié)構(gòu)示意圖見圖2。

      1.3 脫硫劑

      脫硫劑選用三嗪溶液[6]。三嗪溶液為無色或淡黃色透明黏稠狀液體,無刺激性氣味,pH=7~11,其優(yōu)點是脫硫產(chǎn)物為水溶性液體,安全性高,不需回收,可直接回注地層。

      三嗪溶液脫硫原理(圖3):三嗪溶液中的三嗪屬于一種環(huán)狀胺,具備胺的基本特征,三嗪分子與H2S 快速反應(yīng)生成噻二嗪,噻二嗪繼續(xù)與另外一分子H2S 緩慢反應(yīng)生成二噻嗪。理論上,三嗪以1∶3 的摩爾比與H2S 反應(yīng)[7-8]。

      圖2 脫硫吸收塔結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Structural diagram of desulfurization tower

      圖3 三嗪溶液脫硫原理示意圖Fig.3 Schematic diagram of desulfurization based on triazine solution

      1.4 工藝流程

      裝置工藝流程包括天然氣脫硫流程、脫硫劑循環(huán)流程和脫硫劑補充流程(圖4)。

      (1)天然氣脫硫流程。原料天然氣自底部進入脫硫吸收塔,與自頂部進塔的脫硫劑溶液在填料層內(nèi)逆向、充分接觸,將天然氣中的H2S質(zhì)量濃度脫除至20 mg/m3以下,再經(jīng)塔頂捕霧絲網(wǎng)除去大于5 μm 的脫硫劑液滴后由塔頂部出塔,吸收H2S 的脫硫劑溶液自塔底排出進入循環(huán)泵;塔底部設(shè)有排液口,與塔內(nèi)液位連鎖,用來調(diào)節(jié)脫硫吸收塔液位。

      (2)脫硫劑循環(huán)流程。脫硫劑溶液自脫硫吸收塔排出,先由過濾器除去固體雜質(zhì),再經(jīng)過循環(huán)泵壓縮、流量計量和調(diào)節(jié),進入脫硫吸收塔,循環(huán)使用。

      圖4 天然氣液體脫硫一體化集成裝置工藝流程示意圖Fig.4 Flow chart of integrated natural gas liquid desulfurization device

      (3)脫硫劑補充流程。新鮮脫硫劑溶液經(jīng)過濾器過濾、流量計量、補液泵壓縮,與脫硫劑循環(huán)管路匯成一路,進入脫硫吸收塔。

      2 主要功能

      (1)天然氣液體脫硫。裝置設(shè)置脫硫吸收塔1具,選用三嗪溶液作為脫硫劑,在集氣站內(nèi)將偏遠低含硫氣井來天然氣中的H2S 質(zhì)量濃度脫除至20 mg/m3以下,接入上古天然氣地面集輸系統(tǒng)。

      (2)天然氣脫硫前后H2S含量在線檢測。裝置設(shè)置H2S 含量在線檢測儀1 臺,該檢測儀具有雙檢測通道,可以實時測量凈化天然氣中H2S含量,根據(jù)用戶需要周期性測量原料天然氣中H2S含量,用來監(jiān)測裝置的脫硫效果。

      (3)自動排液和自動補液。裝置設(shè)置PLC 控制系統(tǒng),H2S 含量在線檢測儀顯示凈化天然氣中H2S質(zhì)量濃度大于或等于15 mg/m3時,自動打開脫硫吸收塔底部排液調(diào)節(jié)閥,將脫硫劑富液排出;液位降至300 mm 時,自動關(guān)閉排液調(diào)節(jié)閥;打開排液調(diào)節(jié)閥的同時,自動啟動補液泵,進行新鮮脫硫劑溶液補充;液位升至1 000 mm 時,自動關(guān)閉補液泵[9]。

      (4)遠程監(jiān)控和定位。PLC 控制系統(tǒng)自動采集實時數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)可以上傳至裝置所在站場,也可以通過無線傳輸方式傳輸至管理單位控制臺進行集中監(jiān)測,利用手機APP 即可進行監(jiān)控和定位。

      3 裝置特點

      (1)集成度高,占地面積小。裝置將脫硫吸收塔、循環(huán)泵、補液泵、H2S 含量在線檢測儀、PLC控制箱、配電箱等設(shè)備集中成橇,管線和管件較多,管線分層布置,結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小。三通閥門有3 個接口,將常規(guī)切換流程的2 個閥門簡化為1 個閥門,通過調(diào)整閥芯位置使閥門截斷或者連通,實現(xiàn)流程切換。本裝置采用“一進兩出(分流閥)三通閥”,減少閥門數(shù)量,簡化管線安裝。

      (2)選用三嗪溶液,脫硫精度高。脫硫劑選用三嗪溶液,將天然氣中H2S 質(zhì)量濃度脫除至20 mg/m3以下,脫硫精度高。

      (3)集成裝置便于拆遷拉運與安裝。由于工程特點,含硫氣井采氣周期結(jié)束后,脫硫裝置將搬遷至其他集氣站,集成裝置結(jié)構(gòu)緊湊,便于拆遷拉運與安裝。

      4 實施效果

      (1)脫硫效果顯著。目前,應(yīng)用于蘇里格氣田某集氣站的脫硫裝置已投產(chǎn)運行。該集氣站天然氣處理量25×104m3/d,H2S 質(zhì)量濃度約100 mg/m3,凈化后天然氣H2S 質(zhì)量濃度為0~5 mg/m3,三嗪溶液消耗量為280 L/d,硫容量為90 g/L,三嗪溶液價格按照1.8萬元/t計算,天然氣處理成本約0.02元/m3。

      (2)具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。本裝置處理規(guī)模為50×104m3/d,按照每年采氣天數(shù)330天計算,單套裝置每年增加天然氣產(chǎn)量1.65×108m3,年銷售收入增加2.1 億元。裝置的應(yīng)用有效解決了蘇里格氣田和榆林氣田等區(qū)塊偏遠含硫氣井外輸問題,使得該類氣井產(chǎn)能得到發(fā)揮,推進長慶氣田“二次加快發(fā)展”。該工藝對環(huán)境友好,無污染。

      (3)實現(xiàn)站場無人值守。PLC 控制系統(tǒng)自動化程度高,可以遠程監(jiān)控和定位,站場無人值守,實現(xiàn)減員增效,打造長慶智慧油田[10]。

      (4)縮短施工周期。集成裝置全部在車間完成,既保證焊接質(zhì)量,又避免惡劣天氣對施工的影響,集氣站施工周期可以縮短15 天。

      5 結(jié)束語

      裝置的研制進一步深化了長慶氣田的標準化設(shè)計,實現(xiàn)了設(shè)備的小型化、橇裝化、集成化、一體化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化。

      天然氣液體脫硫一體化集成裝置具有脫硫精度高,建設(shè)周期短,占地面積小,以及減員增效等優(yōu)勢,經(jīng)濟效益和社會效益顯著,在低含硫氣井天然氣凈化方面具有廣闊的應(yīng)用前景。

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