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      浮選技術(shù)改造實(shí)踐

      2020-08-12 01:23:04張慧芳
      銅業(yè)工程 2020年3期
      關(guān)鍵詞:浮選機(jī)粒級(jí)工藝流程

      胡 俊,張慧芳

      (江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司,江西南昌 330096)

      1 引言

      浮選是礦山開采企業(yè)重要的一個(gè)環(huán)節(jié),浮選技術(shù)水平在一定程度上決定了一個(gè)礦山企業(yè)的盈利能力。國(guó)內(nèi)某礦山從上世紀(jì)90 年代開始進(jìn)行開發(fā)利用,2004 年通過二期挖潛技術(shù)改造,浮選處理能力從3000t/d 擴(kuò)大到5000t/d,但未對(duì)浮選系統(tǒng)進(jìn)行改造。2016 年浮選系統(tǒng)改造完成后,沒有達(dá)到預(yù)期效果。后續(xù)通過近2 年生產(chǎn)實(shí)踐的不斷探索,以問題為導(dǎo)向?qū)ο到y(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,一直到2018 年9 月達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo),取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。并在改造過程中積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

      2 浮選系統(tǒng)改造前狀況

      該浮選系統(tǒng)經(jīng)過近二十年的運(yùn)行,設(shè)備腐蝕磨損較嚴(yán)重,修復(fù)難度大、價(jià)值低,工況性能差,旋流器分級(jí)效果不理想,致使浮選作業(yè)處理能力不足、效果不佳,硫精礦品位為38%左右、無法適應(yīng)市場(chǎng)對(duì)高流精礦(48%)的需求,且硫回收率僅為61.7%,對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響較大。

      3 改造后工藝流程及存在的問題

      為了更好的穩(wěn)定規(guī)模生產(chǎn)能力,優(yōu)化技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),進(jìn)一步提高硫精礦品位,我們按照初步設(shè)計(jì)確定的工藝對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了改造,改造后的選硫系統(tǒng)工藝流程如圖1。

      圖1 初步設(shè)計(jì)選硫工藝流程

      項(xiàng)目按設(shè)計(jì)流程建成后,調(diào)試和試生產(chǎn)期間出現(xiàn)以下問題:

      (1)粗選第一槽礦漿沉槽嚴(yán)重,造成中間箱堵塞。

      (2)設(shè)備浮選機(jī)溫度偏高、鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)管溫度偏高、攪拌桶礦漿易沉降、鼓風(fēng)機(jī)漏水及噪音太大。

      (3)CLF-16 型浮選機(jī)設(shè)備性能與現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)存在適應(yīng)性和能力匹配問題。

      (4)高硫系統(tǒng)受選銅系統(tǒng)故障影響,造成流程波動(dòng)、操作控制難度大,導(dǎo)致選硫回收率偏低。

      4 工藝流程的過程選擇及對(duì)比分析

      針對(duì)調(diào)試和試生產(chǎn)期間出現(xiàn)的一系列問題,我們從設(shè)備性能、工藝參數(shù)、精選掃選次數(shù)、旋流器分級(jí)粒度等方面進(jìn)行了多次改造,最終確定選銅尾礦經(jīng)兩次分級(jí),對(duì)分級(jí)得到的粗、細(xì)粒級(jí)沉砂分開進(jìn)行針對(duì)性選別,粗粒部分(一次旋流分級(jí)沉砂)采用二次粗選兩次掃選兩次精選流程,產(chǎn)出高品位硫精礦;細(xì)粒部分(二次選硫分級(jí)沉砂)采用兩次粗選一次掃選二次精選流程,產(chǎn)出低品位硫精礦。高低品位硫精礦分開脫水,形成了高流精礦的浮選工藝流程圖2。

      總體來看,優(yōu)化前后兩種選硫工藝差別不是很大,均加強(qiáng)分級(jí)脫泥工藝,浮選藥劑也是一樣。在國(guó)內(nèi)有色金屬尾礦綜合回收應(yīng)用較為廣泛,技術(shù)成熟[1-2],但優(yōu)化工藝采用了粗、細(xì)粒級(jí)分離浮選技術(shù),在國(guó)內(nèi)具有創(chuàng)新性。即使在原礦硫品位不斷下降的情況下,浮選技術(shù)改造后,原礦處理能力、硫精礦品位和回收率仍高于改造前期。原礦處理能力,綜合硫精礦品位和回收率分別提高600t/d,4.59%和4.45%。同時(shí)優(yōu)化后的工藝實(shí)現(xiàn)了設(shè)備大型化[6]和系統(tǒng)的自動(dòng)控制,提高了運(yùn)行的穩(wěn)定性,使得精礦品位,回收率得到了一定程度的提高,提高了資源利用率[5]。

      圖2 優(yōu)化后的選硫工藝流程圖

      表一 浮選系統(tǒng)設(shè)計(jì)指標(biāo)與優(yōu)化后實(shí)際值對(duì)比表

      5 粗細(xì)粒級(jí)分離浮選的重大意義

      (1)由于前期未考慮粗粒級(jí)性質(zhì)特點(diǎn),在沒有采取粗細(xì)粒級(jí)分析浮選技術(shù)時(shí),所選用的主要設(shè)備工藝參數(shù)難于適應(yīng)礦石性質(zhì)的變化,導(dǎo)致調(diào)試過程中所暴露的問題較多,從而造成浮選硫程不暢通和主要浮選設(shè)備性能及匹配性[4]出現(xiàn)了較大問題。最終脫泥分級(jí)旋流器及浮選機(jī)等設(shè)備都做了較大幅度地增加與改造。

      (2)優(yōu)化工藝根據(jù)礦石性質(zhì)變化特點(diǎn),采用了粗、細(xì)粒級(jí)分離浮選,具有創(chuàng)新性,且在技術(shù)上可行,能提高品位及回收率。通過粗粒浮選獲取高流精礦,因其粒度較粗,為下游制酸提供了較好的原材料,為此,具有市場(chǎng)合理性。

      (3)通過粗粒級(jí)分離浮選,提高了資源利用效率,符合國(guó)家可持續(xù)性發(fā)展戰(zhàn)略。

      6 結(jié)語

      隨著礦山開采的不斷深入,礦石性質(zhì)已有較大變化,這一現(xiàn)象以后還將發(fā)生,建議加強(qiáng)對(duì)采出礦石性質(zhì)的分析檢測(cè)和選礦試驗(yàn)研究,根據(jù)礦石變化及時(shí)調(diào)整工藝參數(shù),確保工藝穩(wěn)定運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量[3]。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的跟蹤與分析,根據(jù)市場(chǎng)變化,靈活組織生產(chǎn),確保發(fā)揮項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 。

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