陳代勛
(大冶有色博源環(huán)保股份有限公司,湖北 黃石 435000)
公司從事廢家電、電路板、廢機電、電線電纜、廢汽車等有色金屬資源化拆解的“城市礦產(chǎn)”示范基地,環(huán)保拆解分類出再生銅、鋁、鎳、錫、鉛、鐵等金屬送入熔爐。
當前,在廢舊家電進行環(huán)保拆解時,因基金審核要求,需要出入庫登記,并對登記信息及作業(yè)現(xiàn)場實時監(jiān)控,數(shù)據(jù)傳送省環(huán)保網(wǎng)。目前出庫登記環(huán)節(jié)是廢家電人工搬運上料,再掃描工配合,手持PDA掃描貼標條碼,后臺軟件識別,人工驗證后進入拆解區(qū)[1-3]。拆解線每個入料口工位安排一人掃描,需電視工位4個、洗衣機空調(diào)工位2個、冰箱工位1個,兩班倒每天人員調(diào)配5~10人。不僅人工成本高、工作量大,而且費時效率低。該崗位要求細心負責,機械單調(diào),規(guī)律可循,易被自動化技術替代。
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術和自動化技術的成熟,市場上傳感器等配件能達到技術要求,借鑒高速公路ETC、旅游排隊ETC、公交地鐵ETC等模式,為自主開發(fā)實踐奠定基礎。
考慮自動化掃描的整體需求,選用組態(tài)王上位機軟件為服務器,下位機西門子PLC200smart CPU為控制中心[3],建立控制終端電視掃描及冰箱洗衣機等工位7套。服務器實現(xiàn)每套掃描數(shù)據(jù)的讀寫,數(shù)據(jù)庫及報表匯總,西門子PLC負責全部開關量讀寫、模擬量采集及程序聯(lián)鎖控制。PLC配置的擴展性和子程序的重復調(diào)用特點,先以低成本開發(fā)單套工位,調(diào)試完善投入運行后,再逐步推廣類似的所有工位。以CRT電視拆解線作為樣例(如圖1所示),闡述設計方案,確定工藝流程(如圖2所示)。
1.電視 2.條碼標簽 3.掃描槍 4.測距傳感器 5.控制面板 6.顯示器 7.攝像頭 8.控制柜PLC 9.工控機 S1.掃描輸送帶 S2.后輸送帶
搬運工將廢舊電視搬到上料工位,電視屏有條碼標簽則面對掃描槍,推送至S1掃描輸送帶,進入4a測距傳感器的有效范圍。控制柜PLC采集4a傳感器的模擬量信號,進行模數(shù)換算比較。當電視屏與掃描器為10~30 cm之間,掃描槍能以最佳信號識別二維碼,PLC控制啟動掃描器開關,啟動掃描槍發(fā)出激光束開始工作。控制面板中綠燈亮(掃描槍工作)[4-5]。
推送電視時其標簽隨運動軌跡必會對準激光束(前期貼標高度已定位)。如果激光束未啟動原因是電視與掃描槍不在最佳識別范圍,只須調(diào)整間距,在測距內(nèi)啟動掃描器。如果激光束偏離標簽定高,手動或自動啟動步進電機工作使掃描槍上下移動,激光束有效射向標簽。
當標簽中二維碼識別成功,掃描槍信號通過串口數(shù)據(jù)傳送到組態(tài)王,顯示器彈出條碼信息和計數(shù)統(tǒng)計,同時掃描槍聲光報警提醒和控制面板的紅燈亮。組態(tài)王數(shù)據(jù)處理后傳送信號給PLC,PLC關閉掃描槍激光束,同時啟動S1掃描輸送帶,將已掃描電視送到下步工序。
S1掃描輸送帶尾端送出電視時,S2后輸送帶的前端安裝4b測距(光電)傳感器識別電視后,啟動S2后輸送帶傳送電視去拆解,脫離4b傳感器時下降沿觸發(fā)PLC控制S1短程輸送帶停止,同時白燈亮(起始狀態(tài))。S2后輸送帶也受拆解區(qū)電氣控制。
S1傳送與恢復起始狀態(tài)時,搬運工同時又搬入第2臺電視,循環(huán)掃描工序。搬運工通過觸發(fā)激光束、掃描槍的識別聲光報警、上位機的條碼顯示和計數(shù)統(tǒng)計、操作面板的指示燈狀態(tài)及S1輸送帶啟停。來判斷驗證成功及通過率,并有攝像頭監(jiān)控記錄全程作業(yè)(環(huán)?;饘徍艘?。工藝流程如圖2所示。
圖2 自動掃描工藝系統(tǒng)控制流程(電視拆解線為例)
選擇組態(tài)王6.6SP1版[6],它具有畫面仿真、實時顯示、I/O過程控制、故障報警、數(shù)據(jù)庫查詢、報表統(tǒng)計等特性,還有網(wǎng)絡站點、多客戶機、WEB網(wǎng)絡發(fā)布等功能。尤其是能兼容市面上絕大多數(shù)儀表、傳感器等智能設備,適應多種網(wǎng)絡協(xié)議,能滿足該系統(tǒng)的全部要求。
根據(jù)規(guī)模和擴展性需求,選性價比高、成本低的小型西門子PLC S7-200smart。它的以太網(wǎng)優(yōu)勢完全取代了西門子S7-200,直接與觸摸屏、上位機互聯(lián)互通,減少網(wǎng)絡模塊。先以單工位做開發(fā)實驗,前期投入低。計算工藝要求的開關量輸入輸出及模擬量點位,單套需DI10點、DQ7點、AI2點,選擇CPU SR40, 模擬量輸入EM AE08(8AI)。考慮7套項目總需求:再擴展EM DR32(16DI/16DR)開關量模塊3塊,EM AE08(8AI)模擬量模塊1塊。
掃描裝置有手持式和固定式,也分有線掃描槍,無線掃描槍及PDA掃描槍。其中PDA是智能掌上電腦,安裝操作系統(tǒng)和APP應用價格高。筆者選用Symbol無線掃描槍做實驗模塊。
配合掃描槍使其啟動觸發(fā)激光束的距離測量器,技術要求:測量范圍5~100 cm、模擬量電流4~20 Ma、常開點1個、電源DC24v,介質(zhì)是超聲波、紅外或激光等。
拆解線前端改裝,新增1.2 m皮帶式或輥輪式輸送機,受PLC啟停變頻調(diào)速控制。
安裝在上料掃描區(qū),有各種狀態(tài)的顯示燈、按鈕、聲音提示電器元件。還有自動/零位/手動三種開關擋位,常規(guī)選用自動擋,搬運工無需操控,按狀態(tài)自動識別運行;手動擋是通過不同按鈕人工啟停掃描槍、S1輸送帶及干預其他功能;零位指屏蔽各功能不受控制,用原人工手持PDA掃描槍工作。
自動化系統(tǒng)編程先要建立掃描槍、傳感器、PLC、組態(tài)王之間的通訊連接,再分類別和不同功能進行模塊化編程,然后建立控制邏輯和程序聯(lián)鎖,在調(diào)試過程中不斷優(yōu)化,最后增加故障報警、數(shù)據(jù)顯示和其他輔助功能。
首先測試掃描槍與電腦的連接,無線槍由手持端和通訊底座組成,手持與底座是藍牙通訊,無線距離10 m,底座與電腦USB連接,是PS/2接口協(xié)議,相當于掃描時光標直接彈出條碼信息。參照說明書完成無線槍與通訊底座的配對,通過蜂鳴器的不同聲音確認各種工作狀態(tài)。但組態(tài)王無法與無線槍通訊,只能將掃描槍轉(zhuǎn)換為串口或組態(tài)軟件識別的協(xié)議?;ヂ?lián)網(wǎng)搜尋安裝無線槍的虛擬串口軟件,再掃描配對USB轉(zhuǎn)串口碼。在電腦設備管理器→人體學輸入設備→Communication Virtual Port COM→屬性設置→波特率9 600,無校驗,數(shù)據(jù)位8,停止位1→高級改串口COM3。然后組態(tài)王設置設備連接,定義設備→智能模塊→通用掃描槍→BarCodeScanner→COM3→設備地址1。組態(tài)串口的通訊設置與掃描槍的虛擬串口保持一致。這樣光標就接收不到掃描信號,掃描到的條碼數(shù)據(jù)以字符串形式傳送給組態(tài)王的變量寄存器。數(shù)據(jù)詞典中設置變量,動畫連接,測試掃描器能否正常通訊顯示變量數(shù)據(jù)。
分若干個模塊功能編寫子程序,再分別調(diào)用,縮短PLC掃描周期,優(yōu)化編程結構,節(jié)省時間精力,還可建立庫文件,為其他項目積累資源。(1)測距傳感器的模擬量信號采集后,需在PLC做模數(shù)轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)處理程序,再模塊封包,外置變量接口。重復調(diào)用時只需設置輸入輸出對應接口參數(shù)和相應變量。(2)測距信號和設置范圍比較,再控制掃描激光束啟動,掃描數(shù)據(jù)傳組態(tài),返回信號控制PLC來停激光束,同時計數(shù)加1。如果重復掃描一個條碼,比較數(shù)據(jù)一致,將不進行計數(shù)累加。(3)輸送帶的程序控制和聯(lián)鎖。(4)建立主程序和相關聯(lián)鎖關系,手動/自動程序編寫。
上位機組態(tài)畫面,建立人機交互數(shù)據(jù)功能。對現(xiàn)場實時監(jiān)測與控制,內(nèi)置腳本支持定時、事件觸發(fā),指令外傳的作用,對接省環(huán)保網(wǎng)ERP與PLC數(shù)據(jù)變量。內(nèi)置報表系統(tǒng),生成歷史、實時數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)報表。建立用戶登錄、權限管控、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和打印導出文件等方便管理。現(xiàn)場作業(yè)對錯碼、壞標和無標等特殊情況可提供數(shù)據(jù)修正等功能。
自動化掃描作業(yè)的實現(xiàn),節(jié)省勞動成本,避免人為差錯,降低復查率,提高生產(chǎn)效率,優(yōu)化資源配置。該系統(tǒng)結構簡單,投入低,當年收回勞務成本。運行穩(wěn)定,易于維護,可在工礦冶煉、倉儲進出貨管理、物流等領域推廣應用。