供稿|秦娜,師重陽,楊嘉
作者單位:安陽鋼鐵建設有限責任公司,河南 安陽 455004
內容導讀
焦爐除塵器解決了焦爐生產過程中產生的有害氣體對環(huán)境產生的污染。然而在除塵器的安裝過程中,煙氣轉換閥數(shù)量眾多,安裝線長,由于切割焊接的作業(yè)量大,管道受熱變形嚴重,很難保證加工精度,極易導致除塵器安裝達不到合格要求。本文介紹了一種有效的改進施工方法,通過改變除塵器煙氣轉換閥的安裝工藝流程,從而確保加工質量和加工精度,高效完成施工任務。
焦爐除塵器解決了焦爐裝煤、推焦形成的固體顆粒、有害氣體的收集和處理,凈化了焦爐工作中產生的有害氣體,使工人生產勞動環(huán)境得到了很大的提升和改善。在環(huán)境保護日益嚴格的今天,煙氣除塵的要求越來越嚴格,從而對安裝施工的質量提出了越來越高的要求。
安陽鋼鐵建設有限責任公司金屬結構部承擔了焦化廠3、4號焦爐除塵器安裝工程,鋼結構制作量400余t,長度140多m,包含24臺煙氣轉換閥共計88個進風口(見圖1),煙氣轉換閥安裝位置板材較薄、焊接量大、并且是管道的單側切割焊接。如果不采取有效的防變形技術,制作時容易產生“C”形旁彎。保證所有進風口平面度、垂直度、標高、及到中心的距離一致是施工中質量控制的重點。在安裝過程中,如果進風口平面度、垂直度、標高、及到中心的距離不一致,出現(xiàn)扭曲、變形、錯位,就會導致除塵管道密封性差,整體吸力不足,除塵效果下降,無法保證除塵精度。
(1) 煙氣轉換閥進風口的切割焊接施工,切割熱變形控制是制作的一個難點。由于加工數(shù)量多,焊接作業(yè)量大,導致熱變形的影響面積大。以往焦爐煙氣轉換閥制作中,氧氣切割開孔都是一次性全部切開,施工后熱變形大,還要花很大功夫進行校對。通過兩種方法進行改進,一是施工前在除塵支管內部切割部位進行臨時拉撐,在開口切割后,用外力保證變形尺寸在要求之內;二是先橫向切割一道并預留連接點,再縱向切割一道,待其冷卻后,再重復以上切割程序,最后完成一套煙氣轉換口的切割,這樣化整為零的加工方式,可以減少加工過程中熱變形對加工的影響,確保施工精度。
圖1 焦化廠3、4號焦爐除塵器示意圖(單位:mm)
(2) 安裝工藝的改進:以往的安裝工序除塵器煙氣轉換閥單個閥體制作組對焊接,由于焊接后的熱變形,施工后安裝尺寸誤差較大,施工質量不好保證。將安裝順序改為:把每節(jié)除塵支管的法蘭焊好后,放置在水平胎槽上面,用螺栓把法蘭連接成一體。在兩端各找一個中心點,用細鋼絲拉一條中心線,再用線墜逐一標注出每個煙氣轉換口的中心位置,以保證24臺煙氣轉換閥的對接精度。
(3) 對要焊接的構件進行反變形,利用外力先把構件進行反向變形,焊接冷卻后再卸掉外力,可以很大程度的減小變形。
建設方對焊接接口的要求:接口斷面不得有空隙、偏差、錯口或不同心等缺陷,坡口組對時應嚴格控制錯邊量。內壁錯邊量不宜超過壁厚的10%,且不大于2 mm。不等厚管道對接組對時,薄管端面應位于厚管端面以內,當內壁錯邊量超過規(guī)定或外壁錯邊量大于3 mm時,應加工矯正。管道對口時應在距接口中心200 mm處測量管道的平直度。當管道公稱直徑>100 mm時允許偏差為2 mm。管道對口時可在兩節(jié)管道中的一節(jié)管外壁點焊三根長約300 mm的角鋼以輔助對口(打包帶的管道除外),對口時應讓縱縫間距≥150 mm。
經(jīng)過制作工藝的改進和施工現(xiàn)場的質量控制,有效地提升了除塵器煙氣轉換閥質量,圓滿的完成了施工,使施工質量控制在要求范圍內。經(jīng)測算,制作工藝的創(chuàng)新和現(xiàn)場行之有效的質量控制使得校對、組對、現(xiàn)場安裝工作量大幅度降低,不僅有利于施工的速度,而且使加工成本得到了有效的控制,節(jié)約了人工、耗材、吊車臺班、能源介質消耗等生產成本約10萬元,經(jīng)濟效益顯著。