向明勇 楊雪峰 曾江
摘 要:在鈉化焙燒生產(chǎn)五氧化二釩工藝中,沉釩大部分采用酸性銨鹽沉淀工藝,該工藝對(duì)合格液中磷含量有嚴(yán)格要求,因?yàn)榱缀窟^(guò)高不僅影響沉淀率還會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格[1],因此浸出液需進(jìn)行除磷處理。國(guó)內(nèi)大部分釩生產(chǎn)企業(yè)采用氯化鈣作為除雜劑,該方法存在釩損失大、除硅效果差、pH值控制范圍窄等缺點(diǎn)。本文選擇一種新型凈化劑除去含釩浸出液中的磷,通過(guò)開(kāi)展實(shí)驗(yàn)探索出了除磷的最佳工藝控制參數(shù)。
關(guān)鍵詞:鈉化焙燒;浸出液;新型凈化劑;除磷
0 引言
在含釩熟料浸出提釩的過(guò)程中,一些雜質(zhì)也隨著釩一起浸出到溶液中,影響到沉釩和產(chǎn)品的質(zhì)量,其中磷是影響到沉釩和產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素。因此,應(yīng)將雜質(zhì)磷從含釩熟料浸出液中除去,以滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。含釩熟料浸出液中的雜質(zhì)磷主要以磷酸根離子的形式存在,國(guó)內(nèi)工業(yè)上常采用氯化鈣水溶液,使磷生成磷酸鈣,同時(shí)破壞膠體,使懸浮物凝聚沉降,從而除去含釩熟料浸出液中的磷,但是該方法存在有效除磷的pH值范圍較窄、釩損失大等缺點(diǎn)[2]。本文對(duì)一種新型除磷處理工藝進(jìn)行研究,并以成渝釩鈦科技有限公司釩鈦制品廠生產(chǎn)的浸出液為試樣開(kāi)展實(shí)驗(yàn),通過(guò)調(diào)節(jié)浸出液pH值后,加入一定量十八水硫酸鋁,控制好反應(yīng)溫度,除磷取得了較為理想的效果。
1 實(shí)驗(yàn)條件及方法
1.1 實(shí)驗(yàn)原料
本實(shí)驗(yàn)采用成渝釩鈦科技有限公司釩鈦制品廠浸出工序的處理前液,其中磷含量達(dá)到0.24g/l;其他實(shí)驗(yàn)原料為98%的濃硫酸、十八水硫酸鋁(Al2O3)≥15.6%。
1.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備
本實(shí)驗(yàn)采用電子秤、分光光度計(jì)、電熱爐、250mL燒杯、pH試紙、增力攪拌器、量斗、膠頭滴管、濾紙、漏斗、燒瓶等。
1.3 實(shí)驗(yàn)方法
取100mL處理前液與250mL燒杯中,使用98%的濃硫酸調(diào)節(jié)溶液pH值至6.8,加入溶解好的十八水硫酸鋁,將燒杯放置于增力攪拌器上攪拌30min,取下燒杯過(guò)濾液體并分析其中P含量,取過(guò)濾物烘干后分析五氧化二釩含量。分別實(shí)驗(yàn)加入量、反應(yīng)溫度對(duì)除磷除硅效果影響以及加入量對(duì)釩損失影響。
2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及討論
2.1 加入量對(duì)除磷效果的影響
實(shí)驗(yàn)條件:取100mL浸出液于250mL燒杯中,使用98%的濃硫酸調(diào)節(jié)溶液pH值至6.8,分別加入0.4g、0.8g、1.2g、1.6g、2.0g、2.4g十八水硫酸鋁于溶液中,將燒杯放置于將燒杯放置于增力攪拌器上攪拌30min,取下燒杯過(guò)濾并分析液體中P含量,得出如圖1所示結(jié)果。
從圖1可以看出,隨著100mL原液中加入十八水硫酸鋁的量增加,處理后液中磷含量呈下降趨勢(shì),當(dāng)加入量達(dá)到1.2g時(shí)處理后液中磷含量達(dá)到工藝要求小于15mg/l。當(dāng)加入量繼續(xù)增加,處理后液磷含量趨于穩(wěn)定,考慮實(shí)際生產(chǎn)情況,每立方處理前液加藥量為12kg。
2.2 反應(yīng)溫度對(duì)除磷效果影響
實(shí)驗(yàn)條件:取100mL浸出液于250mL燒杯中,使用98%的濃硫酸調(diào)節(jié)溶液pH值至6.8,加入1.2g十八水硫酸鋁于溶液中,分別將溶液保持在20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、90℃溫度下在增力攪拌器上攪拌反應(yīng)30min,取下燒杯過(guò)濾分析液體中P含量。得出如圖2結(jié)果所示。
從圖2可以看出,在一定加藥量前提下,隨著反應(yīng)溫度的升高,處理后液中磷含量呈下降趨勢(shì),當(dāng)反應(yīng)溫度超過(guò)40℃時(shí)處理后液中磷含量達(dá)到工藝要求小于15mg/l。當(dāng)反應(yīng)溫度超過(guò)60℃時(shí),處理后液中磷含量下降不大趨于穩(wěn)定??紤]到實(shí)際生產(chǎn)情況,反應(yīng)穩(wěn)定控制在40℃以上。
2.3 加入量對(duì)釩損失影響
實(shí)驗(yàn)條件:取100mL浸出液于250mL燒杯中,使用98%的濃硫酸調(diào)節(jié)溶液pH值至6.8,分別加入0.4g、0.8g、1.2g、1.6g、2.0g、2.4g十八水硫酸鋁于溶液中,將燒杯放置于將燒杯放置于增力攪拌器上攪拌30min,取下燒杯過(guò)濾液體,將過(guò)濾物烘干后分析全釩含量。得出如圖3所示結(jié)果。
從圖3可以看出,隨著加藥量的增加過(guò)濾物中全釩含量呈上升趨勢(shì),當(dāng)100mL加入量達(dá)到1.6g時(shí),過(guò)濾物中全釩含量達(dá)到8.6%,經(jīng)過(guò)測(cè)算除磷釩損失達(dá)到2.8%,超過(guò)目前的2.0%。當(dāng)加入量控制在1.2g時(shí),過(guò)濾物中全釩含量為6.8%,經(jīng)測(cè)算除磷釩損失1.92%,釩損失可控??紤]到實(shí)際生產(chǎn)情況,過(guò)濾物中全釩含量小于6.8%時(shí),釩損失處于可控范圍。
3 結(jié)論
①用十八水硫酸鋁處理浸出液中磷技術(shù)可行,處理后滿足酸性銨鹽沉淀要求,考慮到浸出液為堿性易產(chǎn)生氫氧化鋁沉淀,因此處理過(guò)程中應(yīng)將溶液調(diào)至弱酸性;
②在一定量的處理前液中,隨著十八水硫酸鋁加入量增加處理效果提升,根據(jù)實(shí)驗(yàn)每立方處理液十八水硫酸鋁加入量為12kg時(shí),處理后磷含量小于15mg/l;
③隨著反應(yīng)溫度增加,除磷處理效果提升,反應(yīng)溫度控制在40℃以上為宜;
④隨著十八水硫酸鋁加入量增加,過(guò)濾物中釩損失增加,當(dāng)每立方浸出液加入量為12kg時(shí),過(guò)濾物全釩含量達(dá)到6.8%,釩損失在合理范圍內(nèi)。
參考文獻(xiàn):
[1]李大標(biāo).酸性銨鹽沉淀試驗(yàn)研究[J].過(guò)程工程學(xué)報(bào),2003, 3(1):01-02.
[2]黃玉明.朱光錦.釩渣鈉化焙燒熟料浸出液除磷工藝研究[J].無(wú)機(jī)鹽工業(yè),2019,50(12):75-79.