黃金超, 顏科紅, 張正豪
(無錫科技職業(yè)學院, 江蘇 無錫 214028)
隨著時代的進步、自動化技術(shù)發(fā)展、數(shù)控車床的出現(xiàn),普通車床逐步被社會淘汰,而工廠里被淘汰的普通車床絕大多數(shù)處于閑置的狀態(tài),此狀態(tài)造成了巨大資源浪費,外加上數(shù)控車床昂貴,因此市場對普通車床改造的需求量是巨大的[1]。
同樣,由于現(xiàn)代人工費用昂貴,市場上的企業(yè)早已發(fā)明了環(huán)縫焊機。環(huán)縫焊機是一種能實現(xiàn)各種圓形、環(huán)形焊縫焊接的通用自動焊接設備,可用于鋁、碳鋼、低合金鋼、不銹鋼及其合金等材料的優(yōu)質(zhì)焊接,但是其價格與數(shù)控車床一樣昂貴。
普通車床主要用于加工各種內(nèi)外圓柱面、內(nèi)外圓錐面及回轉(zhuǎn)成形面等。同樣是對旋轉(zhuǎn)物體進行加工或焊接,通過觀摩環(huán)縫焊機的焊接視屏與普通車床加工視屏,發(fā)現(xiàn)這兩者的工作運動軌跡相似。
工業(yè)機器人是一種面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度機器裝置。焊接機器人則是由工業(yè)機器人和焊接工具結(jié)合而成的,工業(yè)機器人就是自動化發(fā)展的代表產(chǎn)品之一。同樣,采用焊接機器人的結(jié)合理念,在普通車床的基礎(chǔ)上使用自動化技術(shù)配合焊機工具進行改造。這樣可以為工廠設計出一種價格較低的自動化焊接設備,以提升資源利用效率,減少設備與人員的投入從而獲得更高的利潤,尤其適用于中小型機械行業(yè)企業(yè)。
本設計決定采用上下位機分布式控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu),主控器與驅(qū)動器之間采用接線通訊連接,與總線通訊方式相比,用這種傳統(tǒng)方式通訊雖然在上位機與下位機之間有復雜的通訊接線,但其通信控制程序開發(fā)編寫簡單[2]。
根據(jù)普通車床改造的環(huán)縫焊機的功能需求,本設計采用使用觸摸屏來代替繁多的按鍵開關(guān),通過RS485 通訊與PLC 串聯(lián)起來,然后對下位機發(fā)送運動命令。上下位機分布式控制系統(tǒng)硬件整體結(jié)構(gòu)方案如圖1 所示。
圖1 上下位機分布式控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
本設計應用于軸類零件的環(huán)縫焊接,由于是基于普通車床改造的,所以其工作范圍就是普通車的原本工作范圍。自由度是物體在三維空間下,定位其實際位置,需要對物體進行位置和姿態(tài)的描述,此設計焊槍夾具快速調(diào)節(jié)定位固定裝置要根據(jù)焊槍工作而設計。為了保證焊接的可行性,此焊接夾具的自由度選擇應該有6 個[3]。如下頁圖2 所示,改造后的環(huán)縫自動焊接設備包含:調(diào)速后的普通車床、伺服滑臺、固定夾具、伺服電機組、拖鏈、二保焊機、控制系統(tǒng)、快速調(diào)節(jié)定位固定裝置。
圖2 改造的環(huán)縫自動焊接設備
作為基于普通車床改造的環(huán)縫焊機,要實現(xiàn)的控制有原點復歸運動,單、雙軸運動及焊槍的啟停使用。在可以實現(xiàn)運動控制后,進行觸摸屏程序開發(fā)。其中原點復歸運動是指裝有焊槍機械臂在運轉(zhuǎn)前先進行回零位的運動;單軸與雙軸運動即為控制一個電機運轉(zhuǎn)還是兩個電機的運動控制;焊槍的啟停則是控制焊槍啟停的繼電器,在PLC 控制系統(tǒng)的控制下與兩個電機協(xié)同工作[4]。
控制電路設計包括主控PLC 工作電路與變頻器外接電路設計。其中主控PLC 工作電路是自動化控制系統(tǒng)能夠運轉(zhuǎn)的基本電路,變頻器外接電路是焊接運行穩(wěn)定、安全的基礎(chǔ)。本文設計的工作電路是以PLC 控制器為基礎(chǔ),結(jié)合普通車床上安裝的開關(guān)傳感器中的近接傳感器,在車床溜板箱超過極限前,通過傳感器發(fā)出信號使伺服電機停止;并通過控制箱外側(cè)的信號燈做出報警提示。PLC 控制電路原理圖如圖3 所示。
圖3 普通車床改造的環(huán)縫自動焊機PLC 控制電路原理圖
本次設計的環(huán)縫自動焊接通電后顯示屏將自動啟動,初始界面如圖4 所示,此時點擊“歡迎使用”按鈕則進入操作模式選擇界面,如圖5 所示。進入操作模式界面將有“手動”和“自動”兩種模式可供選擇,按下退出鍵則可以回到初始界面。
圖4 初始界面
圖5 操作模式界面
點擊“手動“按鍵,進入手動界面,如圖6 所示,在該模式下可以進行手動調(diào)試。具體步驟如下:首先需要點擊“伺服上電”按鍵,否則除了“上一頁”按鍵外,其余任何按鍵都處于封鎖狀態(tài)無法使用。按下“伺服上電”按鍵后就可以全部使用了。上方的四個按鍵“微動”“10%”“50%”“100%”表示速度選擇分別為0.1 mm/s、5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s。
點擊圖5 操作模式界面的“自動”按鈕,進入自動操作界面,如圖7 所示。伺服上電啟動后,在“工件半徑“后的輸入框內(nèi)輸入焊接裝夾工件的半徑,注意數(shù)值范圍在0~80,再按下輸入框右側(cè)的“導入”按鍵就成功輸入了。用同樣的設置方法依次設置工件長度、焊接個數(shù)。右側(cè)的四個綠色按鍵“10%”“50%”“100%”表示速度選擇,與手動操作界面功能完全相同。“脈沖清除”功能是清除驅(qū)動器程序中的所有運動脈沖,起到復位的作用?!皶和!卑聪潞?,X、Z軸暫停運動直到按下由暫停鍵變化的“繼續(xù)”按鍵后才可以繼續(xù)發(fā)送未完成的脈沖。
圖6 手動模式界面
圖7 自動模式界面
本設計在普通車床的基礎(chǔ)上,通過固定直線模組、快速定位固定裝置、焊槍三者結(jié)合形成一種簡單焊接機械臂。再通過車床串聯(lián)變頻器從而控制車床轉(zhuǎn)速,用以保證焊接質(zhì)量。最后通過PLC 控制系統(tǒng)對車床溜板箱進行運動控制,實現(xiàn)對焊槍運動精度控制,實現(xiàn)了對軸類零件的環(huán)縫自動焊接。