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      終冷器連續(xù)噴灑方案分析

      2020-07-25 09:58:24黃長勝劉寶亮沙啟新孔魯慧
      化工設(shè)計(jì)通訊 2020年8期
      關(guān)鍵詞:冷器氨水冷凝

      黃長勝,劉寶亮,沙啟新,程 方,孔魯慧

      (山東鐵雄新沙能源有限公司,山東巨野 274900)

      山東鐵雄新沙能源有限公司地處省級(jí)巨野化工園區(qū)北區(qū),該公司有兩條焦炭生產(chǎn)線,采用5.5m搗固焦?fàn)t,雙集氣管,配套建設(shè)了相應(yīng)的化產(chǎn)回收系統(tǒng),終冷器設(shè)置在洗苯塔前,用于進(jìn)入洗苯塔煤氣的降溫除雜,終冷器使用過程中阻力會(huì)逐漸增加,阻力增加到一定程度后采用熱氨水噴灑降低阻力,雖然阻力相對(duì)可控,但每次噴灑會(huì)造成終冷器出口溫度升高6~8℃,間接影響了洗苯效率,也增加了現(xiàn)場操作人員的工作量。對(duì)不同噴灑液連續(xù)噴灑和間斷噴灑下進(jìn)行了試驗(yàn),通過試驗(yàn),找出了適合的噴灑液和噴灑方式,實(shí)現(xiàn)了終冷器相對(duì)長周期的穩(wěn)定運(yùn)行。

      1 終冷器概述

      終冷器的設(shè)備參數(shù):換熱面積5 870m2,設(shè)計(jì)壓力0.44MPa(管程)、0.013MPa(殼程),設(shè)計(jì)溫度50℃(管程)、60℃(殼程),介質(zhì)管程是循環(huán)水和制冷水,殼程是焦?fàn)t煤氣,立式結(jié)構(gòu)。

      兩期化產(chǎn)回收生產(chǎn)線均采用每班用熱氨水噴淋的方式降低終冷器阻力,每次噴灑的時(shí)候,終冷器出口溫度都上升6~8℃,相應(yīng)引起洗苯塔的出口溫度上升2~4℃。2020年2月9日到18日的終冷器出口溫度(TE82206)曲線,如圖1所示。

      圖1 一期終冷器出口溫度曲線

      終冷器工藝流程,如圖2所示。

      2 噴灑方案

      2.1 噴灑介質(zhì)選擇

      常規(guī)的終冷器噴灑液是來自冷鼓工序的循環(huán)氨水,因此優(yōu)先使用循環(huán)氨水噴灑,但循環(huán)氨水連續(xù)噴灑,雖然煤氣出口溫度可控,但氨水中的氨氣還是部分揮發(fā)到煤氣中,持續(xù)帶入洗苯塔中,長時(shí)間運(yùn)行會(huì)造成洗苯塔出口氨含量超標(biāo),甚至給洗脫苯系統(tǒng)帶來腐蝕等。采用熱氨水連續(xù)噴灑,還有一個(gè)問題就是本來終冷器出口溫度就偏高了,加入熱氨水是否會(huì)直接影響終冷器出口溫度不受控制。

      圖2 終冷器工藝流程簡圖

      另外是考慮噴灑液循環(huán)噴灑,粗苯系統(tǒng)分離產(chǎn)生的水、各水封水和終冷器噴灑的熱氨水最終都匯集到冷凝液循環(huán)槽,循環(huán)槽液位高時(shí)通過泵送回煤氣冷凝工序的機(jī)械化澄清槽,且以苯水分離水為主,如果不進(jìn)行熱氨水噴灑,冷凝液槽中的冷凝液幾乎不含氨,現(xiàn)有流程中也有利用外送泵進(jìn)行噴灑的流程,通過閥門切換可以實(shí)現(xiàn),因此,從不影響進(jìn)入洗苯塔的煤氣氨含量的角度考慮,還可以在一定范圍內(nèi)進(jìn)行流量調(diào)節(jié),以苯水分離水為主的冷凝液是較好的選擇。

      2.2 噴灑位置

      終冷器分為上下兩段,上段為循環(huán)水冷卻,下段為制冷水冷卻,同樣噴灑也是各自在冷卻段的上部有噴灑管,每層噴灑管各有四根,在水平方向均布,DN50的管道,在下部有φ10的噴灑孔,實(shí)現(xiàn)均勻噴灑。

      中部沖洗閥門打開后,由于壓力的關(guān)系,頂部的噴灑幾乎不起作用,是直接打開中部僅噴灑下半部分還是關(guān)閉中部直接用上部噴灑,需要驗(yàn)證哪個(gè)效果更好。

      2.3 備用終冷器閥門位置

      為了保證備用終冷器內(nèi)部不出現(xiàn)負(fù)壓或熱氨水沖洗時(shí)不超壓,煤氣系統(tǒng)需要保留一個(gè)閥門處于開位,是關(guān)閉入口閥門還是出口閥門?綜合考慮應(yīng)該關(guān)閉出口閥門,打開入口閥門,即使采用熱氨水沖洗,也不會(huì)出現(xiàn)高溫的揮發(fā)氣體直接和運(yùn)行的終冷器出口煤氣混合進(jìn)入到洗苯塔。

      3 噴灑試驗(yàn)

      3.1 一期熱氨水噴灑試驗(yàn)

      2020年2月24日10時(shí)30分開始第一次連續(xù)噴灑試驗(yàn)。自24日到3月6日連續(xù)噴灑,出口溫度和壓差可控,如表1所示,但出現(xiàn)了洗苯塔后氨含量高的情況。

      表1 終冷器出口溫度和阻力情況

      3月6日到9日進(jìn)行了15次間斷熱氨水噴灑,從3月9日12時(shí)再次開始連續(xù)熱氨水噴灑,連續(xù)運(yùn)行到4月13日,因阻力大退出沖洗,期間終冷器出口溫度在23.97~25.47℃、阻力在1.19~1.56kPa波動(dòng)。此次長時(shí)間運(yùn)行,阻力得到有效控制,說明連續(xù)沖洗方案是可行的,也是有益的。

      期間針對(duì)氨含量進(jìn)行了專門的試驗(yàn)。連續(xù)噴灑從9日12時(shí)開始,對(duì)比做了終冷器進(jìn)出口和洗苯塔出口的煤氣氨含量(單位mg/m3),具體數(shù)據(jù)如表2所示。

      表2 煤氣中氨含量分析數(shù)據(jù)

      通過上述分析數(shù)據(jù)看,雖然洗苯塔后氨含量沒有規(guī)律性變化,也沒有超過40mg/m3的指標(biāo),但從終冷器后的數(shù)據(jù)看,隨著時(shí)間的延長,出口大于進(jìn)口的數(shù)值,證明在終冷器中還是有氨含量的積累。

      3.2 二期苯分離水噴灑試驗(yàn)

      二期1#終冷器自3月31日10時(shí)開始連續(xù)采用苯分離水噴灑,到4月13日,阻力由1 800Pa升到2 400Pa,切換為2#終冷器運(yùn)行,此次連續(xù)運(yùn)行13d,從終冷器出口溫度可以看出,期間沒有進(jìn)行熱氨水的沖洗,溫度TE82204A的曲線如圖3所示。

      圖3 1#終冷器出口溫度TE82204A變化趨勢(shì)

      根據(jù)4月13日前的運(yùn)行數(shù)據(jù)分析,熱氨水連續(xù)噴灑雖然能夠解決阻力增大的問題,但也帶來了終冷器出口氨含量高于進(jìn)口,進(jìn)而在洗苯塔內(nèi)產(chǎn)生氨的積累,會(huì)間接影響洗苯系統(tǒng),經(jīng)過討論,開始使用粗苯分離水,利用冷凝液泵進(jìn)行連續(xù)噴灑。

      二期2#終冷器從4月13日16時(shí)投用到5月8日16時(shí)退出,期間一直用冷凝液泵循環(huán)噴灑,連續(xù)運(yùn)行的24d沒有用熱氨水噴灑,阻力1.8~2kPa,相對(duì)穩(wěn)定。2#終冷器出口溫度,如圖4所示。

      圖4 二期2#終冷器出口溫度TE82204B變化趨勢(shì)

      從圖4看出5月2-5日出口溫度高,是因?yàn)闅鉁馗?,?dāng)時(shí)制冷水系統(tǒng)沒有開車,造成的短時(shí)出口溫度偏高,不是熱氨水沖洗造成的出口溫度高。

      3.3 上中部噴灑閥門試驗(yàn)

      一期在4月14日后采用苯水分離水連續(xù)噴灑過程中,阻力還是上升過快,每班仍要沖洗至少一次,后排查現(xiàn)場閥門開關(guān)情況,發(fā)現(xiàn)中部閥門一直全開,這樣的情況下,頂部噴灑雖然閥門全開,中部已經(jīng)泄壓,根據(jù)上中下的阻力分布看,2kPa的阻力,主要還是在下部約1.7kPa,但為什么大量噴灑液都通過中部對(duì)下部進(jìn)行了噴灑,阻力仍然控制不了呢,分析有可能是中部噴灑管部分堵塞,造成噴灑液偏流,達(dá)不到均勻噴灑的效果,因此決定關(guān)閉中部閥門,改由全部上部碰頭進(jìn)入噴灑液,改變后終冷器阻力得到了很好的控制,這個(gè)時(shí)候再次確認(rèn)二期閥門開關(guān)情況,二期一直是中部關(guān)閉,僅開頂部噴灑閥門,兩邊的操作達(dá)到一致。實(shí)際的情況是5月2#終冷器檢修過程中,拆檢了中部的噴灑管,發(fā)現(xiàn)有兩根堵塞嚴(yán)重,驗(yàn)證了當(dāng)時(shí)的判斷是正確的,改在上部噴灑,間接解決了噴灑不均勻的問題。

      3.4 終冷器備用方式

      一期終冷器備用方式是煤氣出口閥門關(guān)閉,入口打開;二期在采用連續(xù)噴灑試驗(yàn)初期,出現(xiàn)了洗苯塔后氨含量嚴(yán)重超標(biāo)的情況,而當(dāng)時(shí)硫銨出口煤氣氨含量合格,排查現(xiàn)場閥門情況的時(shí)候發(fā)現(xiàn),二期終冷器的備用方式是入口閥門關(guān)閉,而出口閥門打開,備用的終冷器正在用熱氨水進(jìn)行噴灑,出口溫度達(dá)到了57℃,噴灑產(chǎn)生的水蒸氣帶著氨氣隨著出口閥門和運(yùn)行的終冷器煤氣混合進(jìn)入了洗苯塔,造成洗苯塔氨含量超標(biāo)。隨即進(jìn)行了閥門開關(guān)調(diào)整,并明確了終冷器的備用煤氣開關(guān)位置,關(guān)閉出口閥門,打開入口閥門。

      二期2020年3月1日16時(shí)2#終冷器開始在線連續(xù)熱氨水噴淋,3月5日備用1#終冷器關(guān)閉進(jìn)口開出口煤氣保壓改為關(guān)閉出口開進(jìn)口保壓,3月5日21時(shí)關(guān)閉熱氨水噴淋,洗苯塔后煤氣氨含量,如表3所示。

      表3 二期2#終冷器氨含量分析表

      3.5 其他影響終冷器阻力原因

      一期終冷器從5月4日沖洗后阻力一直在1.5~1.7kPa波動(dòng),5月16日,因氣溫偏高但未開制冷機(jī),造成初冷器出口溫度比終冷器出口溫度高2℃,終冷器阻力從1 500Pa,快速升高到2 000Pa,初冷器溫度控制偏高時(shí),特別是終冷器出口溫度低于初冷器出口溫度時(shí),原本在初冷器冷卻下來的焦油和萘到終冷器因溫度低析出形成阻力,這種情況在隨后的3d時(shí)間內(nèi),初冷器溫度降低后,終冷器阻力也逐漸恢復(fù)到正常。

      4 結(jié)語

      通過多次的摸索試驗(yàn),找到了終冷器降低阻力的有效途徑,實(shí)現(xiàn)了設(shè)備較長周期連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,實(shí)踐證明,采用苯水分離水利用冷凝液泵循環(huán)噴灑,多余冷凝液送回冷鼓工序,可以實(shí)現(xiàn)終冷器阻力穩(wěn)定、氨含量達(dá)標(biāo),連續(xù)運(yùn)行至少一周,有助于穩(wěn)定洗苯系統(tǒng)操作的同時(shí),還能夠延長終冷器換熱管使用壽命,減少制冷水系統(tǒng)外來熱源和溫度波動(dòng)。

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