楊傳浩 徐保華 劉志國 李永賓
【摘要】進(jìn)入冬季生產(chǎn)以后,部分低產(chǎn)井、間出井或邊遠(yuǎn)井由于回壓偏高、管線頻繁堵塞等種種原因而無法正常集輸生產(chǎn),現(xiàn)場上多數(shù)采用上單井罐來實(shí)現(xiàn)降壓生產(chǎn),但伴生氣無法收集,大量天然氣將對(duì)空排放,溫油時(shí)存在不安全因素,并且天然氣資源被浪費(fèi),污染環(huán)境。我們針對(duì)溫油時(shí)罐區(qū)天然氣濃度偏高,存在不安全因素,污染環(huán)境,伴生氣較小的計(jì)量站無法滿足點(diǎn)水套爐需要等一系列問題進(jìn)行了調(diào)查分析,對(duì)現(xiàn)有井口流程進(jìn)行了改造。改造后的流程大大減少了天然氣的浪費(fèi),降低了罐區(qū)天然氣濃度,消除了安全隱患又避免了環(huán)境污染,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
【關(guān)鍵詞】改造;安全;環(huán)保;集輸;效益
一、單井罐拉油的原因
(一)采用單井罐拉油的原因
隨著油田的投入開發(fā),部分低產(chǎn)井、間出井或邊遠(yuǎn)井,由于含水低、原油物性差、流體流動(dòng)不連續(xù)等原因造成回壓偏高、管線堵塞,無法正常進(jìn)計(jì)量站集輸系統(tǒng)生產(chǎn)。特別是進(jìn)入冬季生產(chǎn)以后,管線堵塞更為頻繁。為了保證這部分油井的正常生產(chǎn),在實(shí)際生產(chǎn)管理中,一般采用安裝井口單井罐、井口電加熱器(適用于有一定產(chǎn)量、不間出的井)、摻水(具備摻水水源)等方式來保障低產(chǎn)井、間出井、邊遠(yuǎn)井的正常生產(chǎn)。但對(duì)有一定產(chǎn)能、間出嚴(yán)重又不具備摻水的井,如果采用水泥車掃線的方式,將造成特車費(fèi)用嚴(yán)重浪費(fèi),現(xiàn)場上多采用上單井罐降壓生產(chǎn)。
(二)單井拉油的工藝要求
油井正常生產(chǎn)要保證有一定的沉沒度,為了使油井具有合理的工作制度和生產(chǎn)壓差,同時(shí)防止套壓過高影響深井泵的正常生產(chǎn),一般采用井口安裝定壓閥保證合理的套壓生產(chǎn)。單井生產(chǎn)的原油在進(jìn)入單井罐后,根據(jù)罐位情況定期溫油。為確保大罐溫油用氣,我們在套管閘門外裝一個(gè)油管接箍(帶絲堵),在接箍下安裝一個(gè)控制閥、游壬,連氣管線通往大罐火嘴,溫油前關(guān)油套連通閘門,控套合理后不影響大罐溫油,運(yùn)用轉(zhuǎn)油罐轉(zhuǎn)運(yùn),以保證這部分油井的正常生產(chǎn)。
二、單井罐拉油的存在問題
油井進(jìn)大罐生產(chǎn)以后,由于回壓降低,相對(duì)放大了生產(chǎn)壓差,在一定程度上可能提高原油產(chǎn)量,但也存在一定的問題。
(一)大大浪費(fèi)了天然氣資源,與我們油田企業(yè)的油藏經(jīng)營不符
文南油田屬于高壓低滲高氣油比油藏,氣量較大,原油在進(jìn)單井罐后,高于控套要求的套管氣通過定壓閥排入單井罐,油井生產(chǎn)的伴生氣也無法收集而直接排入大氣中,既污染了環(huán)境,也造成了天然氣的極大浪費(fèi),使我們企業(yè)蒙受了巨大經(jīng)濟(jì)損失。
(二)存在著嚴(yán)重的安全隱患,與我們油田的安全形勢不符
排入單井罐的天然氣聚集在大罐周圍,可燃?xì)怏w濃度偏高,特別是無風(fēng)季節(jié)和大霧天氣,大罐周圍的天然氣濃度更高,由于大罐溫油多采用火燒心等明火方式,易形成火災(zāi)、爆炸。
(三)無法滿足生產(chǎn)需要,不利于工作的開展
對(duì)于部分伴生氣較小的計(jì)量站,新上單井罐后站內(nèi)進(jìn)氣量更小,無法滿足水套爐加溫用氣的需要,嚴(yán)重影響了原油的集輸和冬季崗位的取暖。
三、油井井口流程改造的思路
通過對(duì)單井罐生產(chǎn)的調(diào)查,針對(duì)以上所存在的問題,進(jìn)行了課題攻關(guān),積極尋找解決的方法。24#站屬文南油田文33塊老區(qū)上的一座計(jì)量站,該區(qū)塊已進(jìn)入開發(fā)后期,油井大多是低產(chǎn)低能,伴生氣量較低,所轄油井大多無法進(jìn)站生產(chǎn),只有依靠單井罐拉油,這樣一來就無法滿足本站水套爐燃燒的需要,原油外輸也受到了極大影響,同時(shí)計(jì)量站也無法進(jìn)行取暖。因此,本著原油進(jìn)罐套管氣進(jìn)站的思想,于2018年10月首先對(duì)24#計(jì)量站所管轄的文33-311井井口流程進(jìn)行了改造實(shí)驗(yàn)。通過一周的生產(chǎn)運(yùn)行,很好的解決了天然氣的浪費(fèi),及油站自用氣取暖的問題,達(dá)到了一舉多得的理想效果。
四、井口流程改造的方法
根據(jù)原單井罐流程存在的天然氣浪費(fèi)、有安全隱患、外排天然氣污染環(huán)境等不利因素,我們經(jīng)過綜合考慮,對(duì)具有進(jìn)站集輸流程的原井口流程,進(jìn)行了集氣流程改造。改造方法為將原來套管氣通過定壓閥進(jìn)入生產(chǎn)管線的油套連通管線,改成使套管氣通過定壓閥后直接連管線碰頭在進(jìn)站回壓閘門以下的進(jìn)站生產(chǎn)管線上。這樣油井正常生產(chǎn)時(shí)高于控套要求的套管氣通過定壓閥可直接進(jìn)入計(jì)量站集輸系統(tǒng)進(jìn)行回收,這樣大大減少了天然氣的浪費(fèi),降低了罐區(qū)油氣聚集濃度,消除了安全隱患又避免了環(huán)境污染,既經(jīng)濟(jì)又實(shí)用。通過改造后大罐溫油用氣則在套管閘門外裝一個(gè)油管接箍帶絲堵,在接箍下安裝一個(gè)控制閥、游壬,連氣管線通往大罐火嘴,溫油前關(guān)油套連通閘門,控套合理后不影響大罐溫油。
五、現(xiàn)場應(yīng)用及效益評(píng)價(jià)
套管氣回收流程先后在我區(qū)W133-33-36、文33-302-303等油井的成功應(yīng)用,取得了良好的效果。由于文南油田屬于高壓低滲高氣油比油藏,氣量較大,且我區(qū)點(diǎn)多面廣井距遠(yuǎn),單井點(diǎn)較多,該流程先后在W79-11-171等四口井進(jìn)行了應(yīng)用,即保證了計(jì)量站的正常用氣和單井點(diǎn)的安全生產(chǎn),同時(shí)收集了外排氣量,均取得了良好的效果。按每口井500m3/d計(jì)算,日增氣2000m3。取得的經(jīng)濟(jì)效益:
年回收天然氣:500×4×365=730000立方米
按1.2元/立方米計(jì)算共創(chuàng)效:730000×1.2=876000元
改造的費(fèi)用每井不足1000元:1000*4=4000(元)
投入產(chǎn)出比:8760004000=210:1
低投入,高產(chǎn)出,在取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),避免了天然氣浪費(fèi)、減少了環(huán)境污染、保證了安全生產(chǎn),同時(shí)又保證了氣量較小計(jì)量站的原油集輸和崗位取暖用氣,取得了良好的社會(huì)效果,得到了職工的好評(píng)。
六、結(jié)論及下一步改進(jìn)措施
(一)經(jīng)過技術(shù)改造后的井口流程具備以下特點(diǎn)
(1)達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,即滿足了現(xiàn)場生產(chǎn)需要又達(dá)到了回收天然氣的目的;(2)結(jié)構(gòu)簡單,改造施工時(shí)簡便易行,低投入,高產(chǎn)出;(3)即避免了天然氣浪費(fèi)、減少了環(huán)境污染、保證了安全生產(chǎn),同時(shí)又保證了氣量較小計(jì)量站的原油集輸和崗位取暖。
(二)下一步改進(jìn)建議
(1)通過現(xiàn)場長期的應(yīng)用,我們發(fā)現(xiàn)該井口流程在作業(yè)時(shí)拆換井口時(shí)需電氣焊配合,下步將結(jié)合作業(yè)將在定壓閥下加將控制閥和油壬,便于作業(yè)拆換井口,使其進(jìn)一步滿足現(xiàn)場生產(chǎn)的需要;(2)應(yīng)用新技術(shù)新工藝,對(duì)于氣量比較大的邊緣井新上天然氣外輸增壓泵,以利于外輸。