何金蓉
摘 要:針對(duì)翼子板安裝點(diǎn)Y向偏差的問題,介紹了焊接順序?qū)Τ叽绱罱佑绊懙漠a(chǎn)生機(jī)理,提出了在不更改設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的前提下,通過優(yōu)化焊接順序,達(dá)到將搭接結(jié)構(gòu)由對(duì)接形式變?yōu)轭愃拼罱有问降男Ч?,消除尺寸偏差累積。驗(yàn)證結(jié)果表明,翼子板安裝點(diǎn)Y向偏差問題得到有效解決??蔀槠嚢总嚿泶罱咏Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、焊接工藝設(shè)計(jì)提供參考借鑒。
關(guān)鍵詞:焊接順序;搭接形式;翼子板安裝點(diǎn)
1 引言
隨著中國汽車市場的不斷下滑,自2018年以來中國汽車市場已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長[1],汽車各企業(yè)之間面臨愈加激烈的競爭,為了在汽車市場競爭中擁有更強(qiáng)的競爭力,各主機(jī)廠對(duì)汽車生產(chǎn)線的高節(jié)拍、高柔性能力要求越來越突出。要達(dá)到縮減生產(chǎn)制造成本,提高生產(chǎn)效率的效果,需要各企業(yè)在工藝規(guī)劃上對(duì)生產(chǎn)線節(jié)拍不斷優(yōu)化提升[2]。而要提高生產(chǎn)節(jié)拍,機(jī)器人自動(dòng)焊接的軌跡優(yōu)化顯得尤為重要。通過選取最佳的機(jī)器人焊接路徑,有利于縮短焊接時(shí)間,提高生產(chǎn)效率,節(jié)約生產(chǎn)成本[3]。然而在實(shí)際生產(chǎn)制造過程中工藝規(guī)劃僅重點(diǎn)對(duì)焊點(diǎn)的布局及焊接效率有較高的要求,常常忽略了焊接順序?qū)附映叽缳|(zhì)量的影響。在實(shí)際生產(chǎn)制造過程中我們發(fā)現(xiàn),同樣的焊點(diǎn)布局使用不同的焊接順序,白車身焊接后的尺寸結(jié)果有不同的表現(xiàn)。
本文以翼子板安裝點(diǎn)Y向偏差問題為研究載體,通過主機(jī)廠的生產(chǎn)制造實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),分析焊接順序?qū)Τ叽绱罱拥挠绊?,并提出改善措施,以期為白車身焊接工藝設(shè)計(jì)提供參考借鑒。
2 焊接順序?qū)Τ叽绱罱拥挠绊?/p>
為了保證各零件之間焊接后的整體強(qiáng)度,相鄰零件的搭接部位通常設(shè)計(jì)成是多個(gè)方向的接觸面焊接。以兩個(gè)L型零件搭接為例,板件1在Y方向上出現(xiàn)了焊接偏差,偏離了理論值,板件2通過工裝夾具定位面定位,理論位置如圖1(a)所示,此時(shí)板件2定位符合理論,焊接Z方向焊點(diǎn)后可保證板件2焊接后定位合理;若如圖1(b)所示先焊接Y方向焊點(diǎn),板件2會(huì)跟隨板件1在Y方向上發(fā)生偏移,此時(shí)再焊接Z方向焊點(diǎn)后定位出現(xiàn)偏差,后續(xù)以板件2為定位基準(zhǔn)的零件會(huì)因此產(chǎn)生偏差的連鎖反應(yīng)。
3 翼子板安裝點(diǎn)偏差機(jī)理分析
鈑金搭接的實(shí)際尺寸除了與鈑金的理論厚度尺寸有關(guān),還與零件表面的輪廓尺寸有關(guān),兩零件搭接的實(shí)際厚度通常大于理論狀態(tài)的厚度,再加上焊點(diǎn)焊接時(shí)的變形,實(shí)際厚度再一次出現(xiàn)變化,因此多層鈑金零件搭接時(shí),總體尺寸一般有變大趨勢[4]。搭接層數(shù)越多,尺寸偏移、焊接變形越多,實(shí)際尺寸變化越明顯。
某車型翼子板安裝點(diǎn)Y向偏差約2.5mm,公差±1.5mm,超出設(shè)計(jì)值,翼子板安裝點(diǎn)出現(xiàn)偏差,是因?yàn)樵O(shè)計(jì)上同方向搭接層數(shù)過多,導(dǎo)致公差偏移累積過大造成的。圖2為某車型前車體從前大梁到翼子板支架的搭接方式簡圖,前輪罩以大梁為定位基準(zhǔn),輪罩外板以輪罩為定位基準(zhǔn),而輪罩外板加強(qiáng)板以及翼子板支架則以輪罩外板為定位基準(zhǔn)。從大梁到翼子板支架共經(jīng)過4層同方向鈑金搭接及焊點(diǎn)焊接,尺寸偏差積累過多,導(dǎo)致翼子板安裝點(diǎn)的精度取決于所有零件的型面精度,而工裝定位在該搭接方式中起到的作用非常有限,安裝點(diǎn)的有效精度無法得到保證。
由于零件、工裝定位、焊接變形等偏差源復(fù)雜多變,具有無數(shù)不確定性,通過完全解決根本偏差源耗時(shí)耗力見效慢,在設(shè)計(jì)上常通過靈活選擇運(yùn)用搭接、對(duì)接、角接的鈑金搭接形式,合理設(shè)計(jì)裝配順序,可以在不增加額外成本的前提下很大程度上消除尺寸偏差[5]。圖3為搭接、對(duì)接、角接接頭形式。
本案例可在設(shè)計(jì)翼子板支架的搭接形式上由對(duì)接形式改為搭接形式,在最后一個(gè)搭接之前的偏差就可被最后一層搭接消除,最終的偏差僅剩翼子板支架的工裝定位偏差。如圖4所示。
4 改善措施及工程驗(yàn)證
4.1 改善措施
為了避免更改設(shè)計(jì)所需要支出的高昂經(jīng)濟(jì)成本,在現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)之上,主機(jī)廠通常通過采取改善工藝的措施手段去解決問題。在本案例中,為消除多層搭接的公差偏移累積,可選擇利用輪罩外板與輪罩外板加強(qiáng)板的L型搭接結(jié)構(gòu),通過改善焊接順序,將對(duì)接形式變?yōu)轭愃拼罱有问降男Ч?。如圖5所示,原工藝焊接順序?yàn)楹更c(diǎn)①→②→③→④,先焊接Y向焊點(diǎn)①、②,Y方向不可調(diào),工裝定位面失效,改進(jìn)后的焊接順序?yàn)橄群附雍更c(diǎn),此時(shí)輪罩外板加強(qiáng)板扔緊貼工裝定位面,定位有效,Y方向可根據(jù)工裝定位面進(jìn)行微調(diào),焊點(diǎn)③、④焊接后,①、②焊點(diǎn)的焊接已經(jīng)無法改變零件Y向尺寸,從而達(dá)到變對(duì)接形式為類似搭接形式的效果。
4.2 工程驗(yàn)證
為了驗(yàn)證方案有效性,通過對(duì)比改進(jìn)前后的CMM測點(diǎn)數(shù)據(jù)是否得到改善。翼子板安裝點(diǎn)CMM數(shù)據(jù)如下圖6所示,改進(jìn)前安裝點(diǎn)Y向偏差約2.0~2.5mm,通過優(yōu)化白車身焊接順序,改進(jìn)后的翼子板安裝點(diǎn)Y向在理論值0±1.0mm范圍內(nèi),翼子板安裝點(diǎn)Y向偏差問題得到有效解決。
5 結(jié)束語
本文分析了焊接順序?qū)Τ叽绱罱佑绊懙漠a(chǎn)生機(jī)理,并結(jié)合翼子板Y向偏差的工程案例問題,介紹了搭接結(jié)構(gòu)對(duì)尺寸偏差累積的影響,在不更改原搭接結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,提出了通過優(yōu)化焊接順序的工藝措施來解決尺寸偏差問題。工程驗(yàn)證結(jié)果表明,白車身焊接順序?qū)Π总嚿沓叽缬兄卮笥绊?,可通過優(yōu)化焊接工藝來改進(jìn)白車身尺寸偏差。
參考文獻(xiàn):
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