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    常壓富氧浸出技術(shù)在氧化鋅高酸浸出中的研究與應(yīng)用

    2020-07-20 12:54:56
    世界有色金屬 2020年7期
    關(guān)鍵詞:含鋅液固比常壓

    甄 勇

    (四川四環(huán)鋅鍺科技有限公司,四川 雅安 625400)

    1 背景

    還原揮發(fā)法是目前廣泛應(yīng)用的鋅浸渣處理工藝[1],隨著加壓浸出技術(shù)的推廣應(yīng)用,鋅、鍺的回收方法還包括含鍺鋅精礦的直接氧壓浸出[2,3]。為回收氧化鋅中的有價(jià)金屬鋅、鍺,我公司采用常規(guī)兩段酸浸、沉鍺、除鐵、凈化及電解的工藝。由于受回轉(zhuǎn)窯設(shè)備、工藝及窯況等因素影響,產(chǎn)出的氧化鋅含鋅只有30%~40%,而含硫達(dá)8%~15%,其中殘硫達(dá)3%~8%,導(dǎo)致兩段浸出后的鉛渣含鋅達(dá)12%~16%,鋅回收率不足80%,高鋅鉛渣不宜外售,堆存造成大量的資金積壓。

    2 實(shí)驗(yàn)

    (1)原料。分析認(rèn)為鉛渣中的鋅主要為硫化鋅,硫化鋅需要在氧化條件下才能被硫酸浸出,因此實(shí)驗(yàn)室采用低浸渣作原料,電解廢液做浸出劑,開展了各類實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)用低浸渣及電解廢液均來自生產(chǎn),其化學(xué)成分如表1、表2所示。

    表1 低浸渣主要化學(xué)成分

    表2 電解廢液主要化學(xué)成分

    (2)實(shí)驗(yàn)方法。稱取一定量的低浸渣,按液固比量取廢液,低浸渣及廢液均加入燒杯中(通氧實(shí)驗(yàn)在3L反應(yīng)釜內(nèi)進(jìn)行),用玻璃棒攪拌至低浸渣均勻分散,然后將燒杯置于恒溫水浴鍋內(nèi)水浴加熱攪拌。攪拌速率固定不變,溫度升至所需溫度后,加入各類氧化劑,開始計(jì)時(shí)。實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,用真空泵過濾得到濾液和濾渣。用量筒計(jì)量濾液體積,取樣送分析,浸出渣經(jīng)過洗滌過濾后,置于真空干燥箱烘箱中,在75℃條件下恒溫12小時(shí)烘干,稱重記錄渣重,計(jì)算渣率,取樣送分析。鋅的檢測采用EDTA滴定法。

    3 結(jié)果與討論

    (1)氧化劑??刂埔汗瘫?:1,反應(yīng)溫度85℃~90℃,反應(yīng)時(shí)間3h~8h,考察不同氧化劑對鉛渣含鋅的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表3所示。從表3中可知:不加氧化劑,即使反應(yīng)時(shí)間延長至8小時(shí),鉛渣含鋅依然高達(dá)15%左右;以雙氧水作為氧化劑,由于反應(yīng)溫度較高易導(dǎo)致雙氧水分解,且雙氧水加在漿液表面,雙氧水利用率低,雙氧水耗量大,另外雙氧水的加入會(huì)導(dǎo)致體積膨脹,工業(yè)生產(chǎn)不能實(shí)現(xiàn);以錳粉為氧化劑,耗量較大,且工業(yè)生產(chǎn)長期加入會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)錳離子失衡;以過硫酸銨為氧化劑,由于過硫酸銨分子量大,耗量較大,且銨根離子的加入會(huì)惡化生產(chǎn)環(huán)境;以氧氣為氧化劑,加壓情況下反應(yīng)2個(gè)小時(shí),鉛渣含鋅就降至2%~3%,常壓情況下反應(yīng)4個(gè)小時(shí),鉛渣含鋅也降至5%以下。

    表3 不同氧化劑實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    (2)氧氣流量。采用3L反應(yīng)釜作為實(shí)驗(yàn)設(shè)備,控制液固比4:1,反應(yīng)溫度85℃~90℃,反應(yīng)時(shí)間3h,常壓實(shí)驗(yàn)條件下,考察氧氣流量對鉛渣含鋅的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,隨著氧氣流量的增加,鉛渣含鋅呈明顯下降趨勢,當(dāng)氧氣流量達(dá)到200L/min時(shí),鉛渣含鋅已經(jīng)降至5%以下,繼續(xù)增大氧氣流量,鉛渣含鋅降低趨勢逐漸變緩。因此,氧氣流量選擇200L/min。

    (3)液固比。采用3L反應(yīng)釜作為實(shí)驗(yàn)設(shè)備,控制氧氣流量200L/min,反應(yīng)溫度85℃~90℃,反應(yīng)時(shí)間3h,常壓實(shí)驗(yàn)條件下,考察液固比對鉛渣含鋅的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,隨著液固比的增加,鉛渣含鋅呈明顯下降趨勢,當(dāng)液固比為4mL/g時(shí),鉛渣含鋅已經(jīng)降至5%以下,繼續(xù)增大液固比,鉛渣含鋅繼續(xù)降低。生產(chǎn)上考慮到排渣及供液需求,液固比不可能太大,因此液固比選擇4mL/g。

    (4)反應(yīng)溫度。采用3L反應(yīng)釜作為實(shí)驗(yàn)設(shè)備,控制氧氣流量200L/min,液固比4:1,反應(yīng)時(shí)間3h,常壓實(shí)驗(yàn)條件下,考察反應(yīng)溫度對鉛渣含鋅的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,隨著反應(yīng)溫度的升高,反應(yīng)活性增加,鉛渣含鋅呈明顯下降趨勢,當(dāng)溫度達(dá)到80℃時(shí),鉛渣含鋅已經(jīng)降至5%以下,繼續(xù)升高反應(yīng)溫度,鉛渣含鋅變化不大。生產(chǎn)上考慮到蒸汽供應(yīng)及節(jié)能降耗等因素,反應(yīng)溫度選擇85℃~90℃。

    (5)反應(yīng)時(shí)間。采用3L反應(yīng)釜作為實(shí)驗(yàn)設(shè)備,控制氧氣流量200L/min,液固比4:1,反應(yīng)溫度85℃~90℃,常壓實(shí)驗(yàn)條件下,考察反應(yīng)時(shí)間對鉛渣含鋅的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖1所示。可以看出,隨著反應(yīng)反應(yīng)時(shí)間的延長,鉛渣含鋅呈明顯下降趨勢,當(dāng)溫度達(dá)到3h時(shí),鉛渣含鋅已經(jīng)降至5%以下,繼續(xù)延長反應(yīng)時(shí)間,鉛渣含鋅呈小幅度降低趨勢,生產(chǎn)上考慮到排渣及供液需求,反應(yīng)時(shí)間不能太長,因此反應(yīng)時(shí)間選擇3h~4h。

    圖1 反應(yīng)時(shí)間對鉛渣含鋅的影響

    (6)始酸、終酸。采用3L反應(yīng)釜作為實(shí)驗(yàn)設(shè)備,控制氧氣流量200L/min,液固比4:1,反應(yīng)溫度85℃~90℃,反應(yīng)時(shí)間3h,常壓實(shí)驗(yàn)條件下,考察始酸、終酸對鉛渣含鋅的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表4所示。

    表4 始酸、終酸對鉛渣含鋅的影響

    從表4可以看出,始酸、終酸對鉛渣含鋅影響不大,酸度降低約25g/L~40g/L,而廢液含酸一般為140g/L~170g/L,酸度可保證,即始酸、終酸不是只要影響因素。

    綜上,通過小實(shí)驗(yàn)得出最優(yōu)高酸浸出條件為常壓浸出,氧氣流量200L/min,液固比4:1,反應(yīng)溫度85℃~90℃,反應(yīng)時(shí)間3h,鉛渣含鋅可保證在5%以下。

    4 工業(yè)實(shí)踐

    (1)半工業(yè)化實(shí)驗(yàn)。采用50m3反應(yīng)罐作為半工業(yè)實(shí)驗(yàn)設(shè)備,購買安裝了50m3/h氧氣站,并自制了布氧器,氧氣從罐底加入,控制液固比4:1,反應(yīng)溫度85℃~90℃,常壓條件下,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表5所示。

    表5 半工業(yè)化實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    半工業(yè)化實(shí)驗(yàn)過程中,當(dāng)反應(yīng)進(jìn)行到0.5h時(shí),反應(yīng)罐內(nèi)開始出現(xiàn)大量泡沫渣,為防止泡沫渣溢出,不得已降低了氧氣流量。分析認(rèn)為泡沫渣的出現(xiàn),是由于各類硫化物,在通氧過程中被氧氣浮選至罐面,但隨著時(shí)間的延長又逐漸被氧化。隨著反應(yīng)時(shí)間的延長,鉛渣含鋅逐漸降低,如表5所示。

    (2)生產(chǎn)實(shí)踐。上述半工業(yè)化實(shí)驗(yàn)暴露了泡沫渣量大、泡沫渣存在時(shí)間長、泡沫渣含鋅高等問題,為提高氧氣流量,提高氧氣利用率,縮短反應(yīng)時(shí)間,提高作業(yè)效率,生產(chǎn)上主要做了如下改進(jìn):①對各反應(yīng)罐的溢流口進(jìn)行了改造,便于泡沫渣的流出,增加了泡沫渣溜槽及泡沫收集罐,專門收集泡沫渣,便于提高氧氣流量,然后對泡沫渣再進(jìn)行單獨(dú)浸出。②按照生產(chǎn)需求,訂購了氧氣站及中空通氧攪拌器,并對折流板進(jìn)行了升級(jí)改造,使氧氣分布更加均勻,提高了氧氣利用率。③新建了4個(gè)“瘦高型”柱狀反應(yīng)罐,延長了氧氣在罐內(nèi)的停留時(shí)間。

    經(jīng)過以上改造,常壓富氧浸出技術(shù)在氧化鋅的高酸浸出工段應(yīng)用后,鉛渣含鋅從12%~16%降低至3%~5%,鋅回收率從不足80%提高至90%~93%,改造前后各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比如表6所示。

    表6 改造前后各技術(shù)指標(biāo)對比

    5 結(jié)論

    (1)最優(yōu)高酸浸出條件為常壓浸出,氧氣流量200L/min,液固比4:1,反應(yīng)溫度85℃~90℃,反應(yīng)時(shí)間3h,鉛渣含鋅可保證在5%以下。

    (2)以氧氣作為氧化劑的常壓富氧浸出工藝,在氧化鋅高酸浸出工段應(yīng)用實(shí)踐后,鉛渣含鋅從12%~16%降至3%~5%,鋅回收率從不足80%提高至90%~93%。

    (3)常壓富氧浸出技術(shù)具有不引入雜質(zhì),不膨脹體積,常壓下易操作,成本低廉等優(yōu)點(diǎn),具有較高工業(yè)應(yīng)用價(jià)值。

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