吳萌嶺,雷 馳,陳茂林
(1.同濟大學 鐵道與城市軌道交通研究院,上海201804;2.同濟大學 機械與能源工程學院,上海201804)
列車電機械制動系統(tǒng)(EMB)于本世紀初試用于日本鹿兒島有軌電車,在我國是一種新型的制動系統(tǒng)。有別于常見的空氣或液壓制動系統(tǒng),其以電機作為動力源,實現(xiàn)列車制動功能。具有結(jié)構(gòu)簡單、響應(yīng)快、精度高等特點[1]。EMB屬于機電一體化的伺服系統(tǒng),由于機械傳動過程中普遍存在傳動誤差,系統(tǒng)的輸出精度受影響,精確控制夾緊力成為EMB應(yīng)用的重要因素。
文獻[2]中,通過分析電機、行星齒輪和螺紋的摩擦效應(yīng),建立了摩擦仿真模型,并提出了夾緊力的估算方法。文獻[3]考慮了系統(tǒng)的黏性摩擦和參數(shù)不確定等非線性因素,設(shè)計了夾緊力控制器。文獻[4]的研究表明在制動器飽和、載荷相關(guān)摩擦以及非線性剛度作用下,EMB的性能將受到很多限制。文獻[5]建立了EMB系統(tǒng)模型,采用PI控制實現(xiàn)了電流環(huán)、速度環(huán)、壓力環(huán)的級聯(lián)閉環(huán)控制,并通過仿真進行了驗證。文獻[6]設(shè)計了一種基于模糊控制的智能執(zhí)行器邏輯,并通過仿真驗證了該邏輯的正確性。上述研究中控制算法對系統(tǒng)模型精確度要求較高,參數(shù)辨識過程復雜,且只完成了仿真分析,未進行試驗研究。本文針對EMB系統(tǒng),研究了其開環(huán)特性,設(shè)計了不依賴于模型的閉環(huán)夾緊力優(yōu)化算法,最終,通過硬件在環(huán)試驗,驗證了算法的有效性。
在同濟大學制動技術(shù)研究所,針對精確控制電機驅(qū)動的制動系統(tǒng),電機械制動系統(tǒng)的研究已基本成型,一系列的電機械制動裝置樣機也已研制完成。圖1即為電機械制動裝置樣機實物圖。
圖1 電機械制動裝置Fig.1 Electro-mechanical braking device
該電機械制動裝置主要由電機、編碼器、機械傳動部件和力傳感器組成,如圖2所示。
圖2 電機械制動裝置原理Fig.2 Schematic diagram of electro-mechanical braking device
其中電機為三相永磁同步電機(PMSM),其控制基于編碼器測得的電機位置信號進行,采用空間矢量控制[7]。在id=0控制策略下,電機輸入指令可簡單看作電流信號i*q,并且其輸出轉(zhuǎn)矩Te與實際電流iq理論上是成正比的。其比值可用A1,表達式為
機械傳動部件用于將電機的輸出轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)換成推力,其理論傳動倍率用A2表示。則電機械制動裝置的輸出夾緊力Fc和電流iq理論比值為
所以理論上,想要使電機械制動裝置產(chǎn)生大小為的夾緊力,那么只要令電機輸入電流大小為
力傳感器的作用是檢測實際夾緊力Fc大小。
為了對電機械制動裝置特性進行研究,搭建硬件在環(huán)試驗平臺如圖3所示。該平臺由工控機、電機驅(qū)動板、信號調(diào)理模塊、電機械制動裝置和電源模塊等組成。
圖3 硬件在環(huán)試驗臺Fig.3 Hardware-in-loop test bench
工控機選用美國國家儀器NI(NATIONAL INSTRUMENTS)公司的PXI系統(tǒng),其配備數(shù)據(jù)采集卡PXI-6221和CAN-Open通訊卡PXI-8531,主要用于實時計算目標電流i*q,并基于CAN-Open總線協(xié)議,將目標電流發(fā)送給電機控制板;電機控制板基于空間矢量算法,精確控制電機電流iq;電機械制動裝置在電機的驅(qū)動下,產(chǎn)生夾緊力Fc,并通過傳感器反饋給工控機;信號調(diào)理模塊用于處理傳感器與工控機數(shù)據(jù)采集卡之間的信號匹配問題;電源模塊用于給整個系統(tǒng)供電。
從控制的角度講,A1A2為系統(tǒng)的開環(huán)增益,為確定其值,需對系統(tǒng)進行開環(huán)響應(yīng)試驗。
將電機的目標電流參數(shù)值設(shè)置成:從0A開始,每過1s電流值階躍上升1A,上升到9A后;每過1s又下降1A,直到下降到0A為止。在這個過程中,測試夾緊力的變化,并記錄數(shù)據(jù),之后重復試驗兩次。夾緊力三次試驗的變化曲線如圖4所示。
試驗結(jié)果表明,在三次相同目標電流參數(shù)的工況下,所產(chǎn)生的夾緊力存在較大誤差,且誤差在大電流值下更為突出,這說明電機械制動裝置開環(huán)控制下夾緊力輸出性能不穩(wěn)定,從數(shù)學角度來說,A1A2的值是時變的。
圖4 開環(huán)階段階躍響應(yīng)曲線Fig.4 Step-stage response curve on open loop
進一步地試驗,將上位機的目標電流參數(shù)值設(shè)置為連續(xù)變化(從0A上升至9A,再下降至0A),夾緊力變化曲線如圖5所示。
圖5中,電機電流參數(shù)是連續(xù)變化的,但夾緊力輸出卻是跳變的。另外相比上升過程,夾緊力下降過程中更難跟隨電流參數(shù)變化而變化,即夾緊力施加后較難緩解。從數(shù)學角度來說,A1A2是具有非線性特征的。
事實上,電機由于轉(zhuǎn)子阻尼作用、磁勢高次諧波、定子/轉(zhuǎn)子鐵芯磁鏈飽和以及磁滯等產(chǎn)生損耗;而機械傳動部件也存在加工與裝配誤差、非線性摩擦阻力等影響。正是這些因素,使A1A2表現(xiàn)出時變非線性的特征。
對系統(tǒng)開環(huán)特性的研究表明:通過開環(huán)控制電機電流無法滿足對夾緊力的精確控制要求。
圖5 開環(huán)斜坡響應(yīng)曲線Fig.5 Slope response curve on open loop
PID控制是控制理論中運用廣泛的一種控制方法,其具有易懂、通用、簡單等特點[8]。但由于帶噪聲的夾緊力信號較難獲得良好的微分信號,所以考慮在PID控制上去除微分項,即是PI控制。
其表達式為
式中:ec為夾緊力目標值與實際值的差,kpec為比例項,其中kp為比例系數(shù)為積分項,其中ki為積分系數(shù)。
PI控制中,運用比例項誤差進行調(diào)節(jié),理論上只要kp,A1,A2三者乘積足夠大,系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)誤差將很??;運用積分項誤差的累積消除系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)誤差。
基于硬件在環(huán)試驗條件下,對PI控制進行測試。設(shè)置目標夾緊力階躍上升與下降。根據(jù)記錄的夾緊力數(shù)據(jù),得出夾緊力PI控制過程中變化曲線,如圖6所示。
圖6中,夾緊力上升過程響應(yīng)時間tr(上升到目標夾緊力的90%,下同)為0.15s,超調(diào)量Mp(最大峰值與穩(wěn)態(tài)值的差的絕對值,下同)為0.76kN;夾緊力下降過程響應(yīng)時間為0.13s,超調(diào)量為1.93kN。為模擬更多制動工況,設(shè)置目標夾緊力階段階躍上升與下降,得出實測夾緊力變化曲線,如圖7所示.
圖6 PI控制階躍響應(yīng)曲線Fig.6 Step response curve on PI
計算夾緊力上升和下降階的段階躍響應(yīng)的間和超調(diào)量,如表1、2所示。
由圖6、7可以看出,在閉環(huán)控制下,電機械制動裝置的輸出夾緊力穩(wěn)態(tài)響應(yīng)達到了較高的精度,但其瞬態(tài)響應(yīng)還存在些問題——夾緊力在調(diào)節(jié)過程中超調(diào)量偏大。
圖7 PI控制階段階躍響應(yīng)曲線Fig.7 Step-stage response curve on PI
表1 PI控制下階段上升的瞬態(tài)性能指標Tab.1 Transient performance index of rising stage on PI
表2 PI控制下階段下降的瞬態(tài)性能指標Tab.2 Transient performance index of phase decline on PI
由上節(jié)可知,夾緊力PI控制存在的問題是產(chǎn)生超調(diào),而完整的PID控制中微分項可以減少、甚至消除系統(tǒng)超調(diào)。然而,對于實際存在的噪聲信號,很難獲得優(yōu)質(zhì)的微分信號,因為微分會放大噪聲[8]。為解決這個問題,引入跟蹤微分器提取夾緊力的微分信號[9]。其輸入是帶噪聲的夾緊力信號Fc,輸出為夾緊力的微分F˙c,如下:
式中:fhan()函數(shù)為離散系統(tǒng)最速控制綜合函數(shù),其表達式如下:
另外,在目標夾緊力輸入中增加一個緩沖過程,也可以適當減小系統(tǒng)響應(yīng)的超調(diào)。為防止緩沖后的輸出不抖動、不超調(diào),設(shè)計一階慣性環(huán)節(jié)作為緩沖過程,其輸入是目標夾緊力F*c(k),輸出是緩沖后的目標夾緊力F⌒*c(k)和目標夾緊力微分F˙*c(k),如下所示。
結(jié)合增加微分項和緩沖過程,得到了優(yōu)化后的夾緊力控制方案,如圖8所示。
圖8 夾緊力優(yōu)化算法(OA)框圖Fig.8 Block diagram of clamping force optimized algorithm(OA)
基于硬件在環(huán)試驗條件下,對優(yōu)化算法進行測試。設(shè)置目標夾緊力階躍上升與下降。根據(jù)記錄的夾緊力數(shù)據(jù),得出夾緊力OA控制過程中變化曲線,如圖9所示。
圖9 OA控制階躍響應(yīng)曲線Fig.9 Step response curve on OA
圖9 中,夾緊力上升過程響應(yīng)時間tr為0.14s,超調(diào)量Mp為0kN;夾緊力下降過程響應(yīng)時間為0.12s,超調(diào)量為0.93kN。為模擬更多制動工況,設(shè)置目標夾緊力分段階躍上升與下降,得出實測夾緊力變化曲線,如圖10所示。
圖10 OA控制階段階躍響應(yīng)曲線Fig.10 Step-stage response curve on OA
計算夾緊力上升和下降階的段階躍響應(yīng)的間和超調(diào)量,如表3、4所示。
與經(jīng)典PID控制相比,OA控制基本消除了夾緊力階躍響應(yīng)的超調(diào),提高了電機械制動裝置的輸出性能。在其控制下,夾緊力階躍響應(yīng)時間大多落在0.1~0.2s范圍內(nèi),控制精度基本在0.05kN范圍內(nèi)。
表3 OA控制下階段上升的瞬態(tài)性能指標Tab.3 Transient performance index of rising stage on OA
表4 OA控制下階段下降的瞬態(tài)性能指標Tab.4 Transient performance index of phase decline on OA
實際軌道交通列車制動時,制動力不是線性的階段上升或者階段下降,而是會隨著速度變化而變化。為此,采用電機械制動裝置進行夾緊力的跟蹤響應(yīng)試驗,驗證算法的合理性。目標夾緊力分別設(shè)置為1/6Hz、0.3Hz、0.6Hz和1.2Hz的正弦波信號,實測夾緊力曲線如圖11所示。
圖11 頻率響應(yīng)曲線Fig.11 Frequency response curves
從圖11曲線變化來看,相對目標值,實測夾緊力在4個跟隨頻率下幅值沒有明顯下降,有一定的相位延遲。另外,可以看到,夾緊力在最小值的上升處和最大值的下降處都有明顯的滯后,并且最大值下降處滯后更明顯。
根據(jù)四種頻率下夾緊力正弦響應(yīng)曲線,作出電機械制動裝置夾緊力的頻響特性曲線,如圖12所示。
圖12 電機械制動系統(tǒng)頻響特性曲線(伯德圖)Fig.12 Frequency response characteristic curve of elctro-mechanical brake system(Bode)
由圖12可知,電機械制動系統(tǒng)頻率從0增加到7.5 rad·s-1過程中,夾緊力幅值略有下降、但不明顯,相位略有延遲。圖13為某電控空氣制動系統(tǒng)制動缸壓力控制的頻率特性[10]。頻率從0rad·s-1增加到7.5 rad·s-1過程中,該電控空氣制動系統(tǒng)制動缸壓力幅值下降明顯,相位延遲近180°。
圖13 某電控空氣制動系統(tǒng)頻響特性曲線(伯德圖)Fig.13 Frequency response characteristic curve of one elctro-pneumatic brake system(Bode)
由此可以得到結(jié)論:電機械制動裝置夾緊力控制的頻率特性要遠好于電控空氣制動系統(tǒng)制動缸壓力的頻率特性。
通過對電機械制動系統(tǒng)開環(huán)特性的研究,分析了引起系統(tǒng)時變非線性的因素,指出在開環(huán)下系統(tǒng)夾緊力難以控制。隨后,在經(jīng)典PID控制的基礎(chǔ)上,引入跟蹤微分器和緩沖過程,設(shè)計了針對夾緊力的優(yōu)化控制算法。并通過硬件在環(huán)試驗對比驗證了優(yōu)化算法的合理性——優(yōu)化算法基本消除了控制超調(diào),有效改善了瞬態(tài)響應(yīng),提高了系統(tǒng)輸出性能。最后,在頻域上對比分析了電機械制動系統(tǒng)與某一電控空氣制動系統(tǒng),說明了電機械制動系統(tǒng)的優(yōu)越性。