楊 劍
(重慶渝新能源有限公司金雞巖洗選廠,重慶 401446)
為了加強(qiáng)對煤泥的處理應(yīng)用,提高煤泥的經(jīng)濟(jì)價值和運(yùn)輸條件,渝新能源有限公司金雞巖洗選廠引進(jìn)山東天元節(jié)能環(huán)保工程有限公司自主研發(fā)設(shè)計(jì)的對煤泥進(jìn)行烘干處理的新技術(shù)。該技術(shù)利用電廠余熱作熱源,采用低溫蒸汽回旋干燥原理,是典型的節(jié)水、環(huán)保工程,能將壓濾回收水分20%~30%的煤泥濾餅處理成12%以下的產(chǎn)品,提高其發(fā)熱量指標(biāo),變廢為寶,拓寬銷售渠道,提高經(jīng)濟(jì)效益。較好解決了煤泥因露天堆放造成的“遇水流失、遇風(fēng)飛揚(yáng)”的環(huán)境污染問題,以及因季節(jié)變化導(dǎo)致煤泥銷售不暢的被動局面。所使用的干燥機(jī)直徑3.2 m,長度30 m,傾角2.5°,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力23 t/h,預(yù)計(jì)干燥后的煤泥產(chǎn)品能增加利潤50 元/t 以上。但在運(yùn)行之初,所使用的定量給料機(jī)、雙軸攪拌機(jī)及產(chǎn)品倉因設(shè)計(jì)、控制和運(yùn)行環(huán)節(jié)出現(xiàn)的各種問題,嚴(yán)重影響干燥機(jī)運(yùn)行效果。特別是雙軸攪拌機(jī)頻繁的停機(jī)故障,給煤泥干燥的運(yùn)行效率和環(huán)保節(jié)能帶來極大影響。
雙軸攪拌機(jī)屬電力拖動設(shè)備,具有連續(xù)運(yùn)行工作特性,出現(xiàn)頻繁停機(jī)屬于非正常工作狀態(tài)。對工況條件、參數(shù)設(shè)置等進(jìn)行改進(jìn),達(dá)到長時連續(xù)、完全運(yùn)行。
提高煤泥產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性;改善設(shè)備運(yùn)行環(huán)境;提高生產(chǎn)效率。
雙軸攪拌是煤泥干燥工藝的重要設(shè)備之一,工作原理是電機(jī)帶動齒輪,齒輪帶動兩根相向旋轉(zhuǎn)且焊有扇形葉片的軸,使進(jìn)入料斗后的煤泥在輸送帶送入雙軸攪拌機(jī)后,受到扇形螺旋葉片的推動擠壓,從而失去原有的大體積塊團(tuán)形狀,以黏稠狀形態(tài)進(jìn)入到干燥機(jī)。
雙軸攪拌能對干、濕煤泥進(jìn)行攪拌摻和,保證進(jìn)入干燥機(jī)物料的穩(wěn)定性,提高干燥機(jī)運(yùn)行效率;能防止大塊煤泥和異物進(jìn)入干燥機(jī)造成堵塞;能調(diào)節(jié)緩沖物料,較好地保證入料均勻性。
觀察運(yùn)行時物料情況和停機(jī)后雙軸攪拌機(jī)狀況,發(fā)現(xiàn)停機(jī)前物料水分較重,輸送帶上物料較多且不均勻,電流顯示報警,電機(jī)發(fā)熱明顯;停機(jī)后,雙軸攪拌箱體內(nèi)物料嚴(yán)重堆積,物料與雙軸攪拌機(jī)箱體蓋板相互擠壓,造成煤泥板結(jié),煤泥堆積高度與箱體蓋平齊(圖1)。由此可知,物料控制不佳,攪拌機(jī)箱體狹小、物料堆積過多,造成螺旋葉片旋轉(zhuǎn)阻力過大,是造成停機(jī)最主要的原因。
雙軸攪拌停機(jī)后,物料不能持續(xù)進(jìn)入干燥機(jī),使干燥機(jī)內(nèi)的蒸汽熱量不能得到有效傳遞和交換。前期進(jìn)入干燥機(jī)的煤泥就會因烘干脫水過多,成為煤泥干灰、粉塵,對運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境及安全標(biāo)準(zhǔn)化工作造成極大破壞和影響,由此產(chǎn)生的大量粉塵被引風(fēng)機(jī)煙囪排出,嚴(yán)重污染空氣。同時,也嚴(yán)重制約干燥機(jī)運(yùn)行效率,降低干燥機(jī)小時處理量,造成電力極大浪費(fèi)。為此,及時有效解決雙軸攪拌機(jī)停機(jī)問題,極為必要。
圖1 煤泥在箱體內(nèi)堆積
通過對雙軸攪拌的箱體進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)箱體上蓋只比螺旋葉片高出不到100 mm。在煤泥水分稍高,通行不暢時,就很容易在雙軸攪拌箱體內(nèi)積壓,積壓的煤泥沒有流動空間,對螺旋葉片的旋轉(zhuǎn)造成嚴(yán)重阻礙,從而使電機(jī)的電流快速增加,引起保護(hù)停機(jī)。針對這一問題,對雙軸攪拌箱體進(jìn)行改進(jìn),使其與螺旋葉片高度差達(dá)到420 mm,容積增加約0.25 m3,多容納煤泥約350 kg,極大緩解了煤泥堆積后對螺旋葉片的擠壓,避免了停機(jī)的突然性,使給料機(jī)有了更充裕的控制調(diào)整時間(圖2)。
圖2 雙軸攪拌箱體改進(jìn)
雙軸攪拌電力拖動采用YB3-200L-4 型30 kW 電機(jī),額定電流57.4 A,因干燥機(jī)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為23 t/h,煤泥水分正常、煤泥量控制合理情況下,電機(jī)運(yùn)行電流約25 A。因而,在運(yùn)行之初,為了有更多的安全保險系數(shù),將其報警電流設(shè)定為35 A,停機(jī)電流設(shè)定為45 A。但在實(shí)際運(yùn)行過程中,卻不能很好地避開一些偶然因素,造成不必要停機(jī)。通過近幾個月實(shí)際運(yùn)行摸索,將其報警電流調(diào)整為40 A,停機(jī)電流調(diào)整為60 A。報警電流與停機(jī)電流相差20 A,能有更多的調(diào)整控制時間;停機(jī)電流超額定電流不多于3 A,相當(dāng)于超負(fù)荷運(yùn)行就停機(jī),能完全確保電機(jī)運(yùn)行安全。
為更好地確保物料的均衡穩(wěn)定,對給料機(jī)螺旋葉片進(jìn)行了相應(yīng)改進(jìn)(圖3)。將給料機(jī)落料口處螺旋葉片改為平行鐵板,避免了物料從兩端向中間的相互擠壓堆積,從而很好地防止物料擠壓造成給料機(jī)停機(jī)。物料均衡穩(wěn)定性得到了加強(qiáng),減輕了給料機(jī)堵塞問題,也使進(jìn)入雙軸攪拌的煤泥量得到較好控制。
水分不符合要求的煤泥,成泥漿狀,在煤坪堆放后,就會成團(tuán)成砣(圖4),進(jìn)入到給料機(jī)料倉,在下螺旋推動下,不能很好地下落,易造成給料機(jī)堵塞,更易粘附在雙軸攪拌機(jī)螺旋葉片上,造成阻力增加,電流增大。
圖3 給料機(jī)螺旋葉片改進(jìn)
圖4 煤泥水分不達(dá)要求
煤泥水分不符合要求,一是汽車運(yùn)輸煤泥時下雨,二是壓濾機(jī)出現(xiàn)狀況,沒能很好地控制煤泥水分。加強(qiáng)事前防范,能從根本上解決問題。一是在運(yùn)輸過程中遇到天氣狀況不好時,應(yīng)采取封閉式運(yùn)輸方式,二是加強(qiáng)對壓濾機(jī)的檢修維護(hù)和煤泥水的管理,嚴(yán)格控制壓濾后煤泥產(chǎn)品的水分,給下一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)創(chuàng)造更好的條件。煤泥水分符合干燥要求,相關(guān)設(shè)備運(yùn)行才會更加順暢。
加強(qiáng)操作人員責(zé)任心,通過視頻監(jiān)控及電子皮帶秤的實(shí)時顯示,及時調(diào)整給料機(jī)、干燥機(jī)的運(yùn)行頻率。使雙軸攪拌機(jī)的運(yùn)行電流在一個合理穩(wěn)定的范圍內(nèi)波動,有效避免一些偶然因素引起的停機(jī)事故。
通過分析研究及采取相應(yīng)改進(jìn)措施后,雙軸攪拌易停機(jī)這一問題得到根本治理。以往每班運(yùn)行都會出現(xiàn)的停機(jī)狀況,現(xiàn)在徹底消失。偶爾電流指示燈會閃爍報警,操作人員看到指示后,及時調(diào)整給料機(jī)頻率,或暫停運(yùn)行給料皮帶,不持續(xù)進(jìn)料,就能完全避免電流持續(xù)上升。雙軸攪拌機(jī)運(yùn)行電流達(dá)到30 A 左右時,干燥機(jī)入料口有輕微積壓情況,此時雙軸攪拌箱體內(nèi)煤泥并無堆積現(xiàn)象。在改進(jìn)后2 個月的時間里,雙軸攪拌再未發(fā)生偶然性停機(jī)故障,很好地避免了因運(yùn)行不暢引起的出粉塵、干灰現(xiàn)象。改進(jìn)后煤泥產(chǎn)品的穩(wěn)定性得到明顯提高,干燥機(jī)的運(yùn)行效率得到明顯提升,運(yùn)行環(huán)境得到明顯改善,很好地解決了煤泥處理中出現(xiàn)的難題。