何茂盛,唐 征
(中國石油獨山子石化公司,新疆克拉瑪依 833699)
獨山子石化公司聚乙烯裝置23M840 擠壓機由日本神戶制鋼所制造,該機組為雙速雙螺桿雙支撐LCM280H 型擠壓機,在2002年改擴建時投用,該機組可加工熔融指數(shù)范圍在0.002~7 g/min 的聚乙烯樹脂,最大處理能力為17.5 t/h。粉料與添加劑由供料斗進入擠壓機筒體內(nèi),粉料中的氮氣、空氣和易揮發(fā)物由料斗被抽吸系統(tǒng)抽出,粉料和添加劑在筒體內(nèi)被螺桿剪切、混煉、熔融成混合流體,經(jīng)由齒輪泵送至篩網(wǎng)過濾掉雜質(zhì),進入模板,從??壮鰜淼奈锪媳磺辛C高速旋轉(zhuǎn)的切刀切削,切削后的粒料被脫鹽水冷卻并輸送到干燥系統(tǒng)和篩分系統(tǒng)。
聚乙烯23M840 擠壓機筒體主要由4 部分組成:進料段、混煉1 段、調(diào)節(jié)門、混煉2 段和水封端(圖1),調(diào)節(jié)門位于混煉1段和2 段之間,用于調(diào)節(jié)在擠壓機筒體內(nèi)的聚乙烯樹脂混煉熔融程度。通過開、關(guān)調(diào)節(jié)門,來改變?nèi)廴跇渲跈C筒內(nèi)流動阻力,從而改變樹脂的熔融效果;關(guān)小調(diào)節(jié)門、樹脂流動阻力增加,熔融效果越好,反之熔融效果變差,調(diào)節(jié)門開度由樹脂牌號、粒料質(zhì)量、樹脂熔融效果、調(diào)節(jié)門處溫度和機組能耗等多重因素綜合確定。
圖1 擠壓機混煉結(jié)構(gòu)
擠壓機調(diào)節(jié)門由上閘板和下閘板兩部分組成(圖2),通過液壓電機驅(qū)動蝸輪蝸桿減速箱,蝸輪帶動調(diào)節(jié)螺桿轉(zhuǎn)動(可正反兩向旋轉(zhuǎn)),調(diào)節(jié)螺桿上有兩部分不同旋向的螺紋,與下閘板螺桿軸承配合的為右旋螺紋,上閘板螺桿軸承處的為左旋螺紋,進而控制調(diào)節(jié)門上下閘板同時等速的向相反方向運動,以此來實現(xiàn)調(diào)節(jié)門的開合,達到控制物料混煉溫度的目的。調(diào)節(jié)螺桿上部移動橫梁處為右旋螺紋,驅(qū)動下閘板,下部為左旋螺紋,驅(qū)動上閘板。
調(diào)節(jié)門的開度由電位計指示傳至DCS,也可以從現(xiàn)場機械刻度尺上讀取,調(diào)節(jié)門正常操作范圍在0%~100%。在調(diào)節(jié)門的下部有一溫度傳感器,用于測量樹脂的溫度。擠壓機在抽螺桿檢修時,調(diào)節(jié)門必須處于全開狀態(tài),及現(xiàn)場指示在“FULL OPEN”位,全開狀態(tài)位比擠壓機正常運行時調(diào)節(jié)門允許最大開度100%還要大很多,只有在“FULL OPEN”位時,閘口才不會阻礙筒體抽出。
圖2 擠壓機調(diào)節(jié)門結(jié)構(gòu)
2018 年7 月9 日,聚乙烯裝置23M840 擠壓機按計劃停機維護,停機時調(diào)節(jié)門開度為31.5%;維護結(jié)束,擠壓機準備開機,為確保開機時混煉效果需關(guān)小調(diào)節(jié)門開度至12%~15%,DCS 上控制開大和關(guān)小調(diào)節(jié)門開度時,現(xiàn)場檢查調(diào)節(jié)門均不動作。該擠壓機曾在2013 年4 月、2014 年2 月出現(xiàn)過類似問題。
擠壓機調(diào)節(jié)門無法動作會造成如下后果:①停機后的擠壓機無法正常開機,若處理時間過長將導(dǎo)致聚合停工,因為此時調(diào)節(jié)門開度在機組正常運行的開度,開度過大,開機時聚乙烯粉末無法通過螺桿轉(zhuǎn)動熔融,未熔融粉末會通過調(diào)節(jié)門輸送到篩網(wǎng)和模板處,導(dǎo)致篩網(wǎng)和模板堵塞,造成機組運行存在更大風險;②擠壓機在正常運行時,限制了擠壓機負荷的調(diào)整,影響聚合的負荷;③無法對擠壓機抽筒體檢修,調(diào)節(jié)門開度無法開到“FULL OPEN”,調(diào)節(jié)門卡在螺桿上,整個筒體無法抽出。
調(diào)節(jié)門作為擠壓機的重要組成部分,需從與調(diào)節(jié)門相關(guān)的溫度控制、液壓油、儀表、機械等方面進行分析。
在短時停機或開機時,調(diào)節(jié)門上閘板和下閘板通入中壓蒸汽進行加熱,蒸汽溫度在280 ℃,機組正常運行時通入冷卻水進行冷卻,調(diào)節(jié)門溫度通過其底部的溫度計來監(jiān)測。因此時處于停機狀態(tài),通入蒸汽加熱,為避免因上下閘板材料熱膨脹擠死調(diào)節(jié)門,導(dǎo)致調(diào)節(jié)門無法動作,通過調(diào)大調(diào)節(jié)門處冷卻水流量,降低調(diào)節(jié)門溫度,降低熱膨脹的影響,但動作調(diào)節(jié)門仍無法動作。
調(diào)節(jié)門由液壓馬達驅(qū)動,而液壓油系統(tǒng)主要由油箱、齒輪泵、過濾器、電磁閥、液壓油缸、調(diào)壓閥、蓄能器等組成,該液壓油系統(tǒng)同時給水室鎖緊、切粒機移動、刀軸鎖定、開車閥、筒體移動、換網(wǎng)器和調(diào)節(jié)門等7 處同時供給液壓油;擠壓機運行時齒輪泵持續(xù)運轉(zhuǎn)將油壓打至操作壓力15.2~18.4 MPa,當壓力高于18.4 MPa 時調(diào)壓閥自動開啟,油壓低于15.2 MPa 調(diào)壓閥不得開啟;蓄能器氣囊中充有7.0 MPa 的氮氣,用來穩(wěn)定液壓油壓力,避免液壓油壓力突然下降,導(dǎo)致液壓缸誤動作。
此次調(diào)節(jié)門故障期間,在開關(guān)調(diào)節(jié)門時,液壓油系統(tǒng)壓力系統(tǒng)穩(wěn)定未出現(xiàn)低于15.2 MPa 的情況,且液壓油系統(tǒng)無滲油部位,調(diào)節(jié)門控制電磁閥動作正常。開關(guān)調(diào)節(jié)門時液壓馬達未動作,于是斷開膜片聯(lián)軸器,再次測試液壓馬達,正反轉(zhuǎn)正常,轉(zhuǎn)速與設(shè)計轉(zhuǎn)速600 r/min 相匹配,說明液壓馬達正常,液壓馬達無內(nèi)漏。
液壓馬達帶動蝸輪蝸桿減速箱將動力傳遞給上、下閘板,復(fù)查液壓馬達與蝸輪蝸桿對中正常,確定扭矩傳遞正常,單獨檢查蝸輪蝸桿減速器,減速器潤滑油油位正常、未見變質(zhì)、無金屬碎屑,蝸輪、蝸桿未見磨損,盤車轉(zhuǎn)動良好,無卡澀。
調(diào)節(jié)門處有5 個潤滑點,分別是上閘板、下閘板、上部螺桿軸承、下部螺桿軸承和支撐板處調(diào)節(jié)螺桿,調(diào)節(jié)門處使用的潤滑脂是高溫全氟聚醚潤滑脂道康寧Molykote HP-500,該潤滑脂的工作溫度是-20~250 ℃,潤滑周期為30 d,5 處潤滑點均使用內(nèi)徑4 mm 的不銹鋼管連接,且管線較長,在排查時發(fā)現(xiàn)上閘板加脂線堵塞,潤滑脂板結(jié),導(dǎo)致上閘板潤滑失效。為確保擠壓機開機時樹脂熔融,調(diào)節(jié)門進行加熱,溫度高于250 ℃,開機正常后控制在180~210 ℃。
拆除蝸輪蝸桿減速器,用外力來轉(zhuǎn)動調(diào)節(jié)螺桿,調(diào)節(jié)螺桿仍未動作,說明調(diào)節(jié)門故障是調(diào)節(jié)門本身機械故障。根據(jù)調(diào)節(jié)門結(jié)構(gòu)及工作原理導(dǎo)致調(diào)節(jié)門機械故障的可能原因如下:①調(diào)節(jié)門的滑動表面損傷,導(dǎo)致卡死;②調(diào)節(jié)螺桿或螺桿軸承的螺紋損壞,無法傳遞扭矩;③調(diào)節(jié)門側(cè)擋板上的頂絲過緊,導(dǎo)致調(diào)節(jié)門卡死;④閘板與側(cè)擋板因變形或進入雜物卡死,導(dǎo)致調(diào)節(jié)門無法動作
2018 年7 月9 日當天發(fā)現(xiàn)擠壓機調(diào)節(jié)門問題后,立即對調(diào)節(jié)門進行檢修,斷開聯(lián)軸器、拆下液壓馬達,拆除蝸輪蝸桿減速箱及電位儀,拆除支撐板上的固定桿螺栓和移動橫梁上的導(dǎo)向桿螺栓,卸松側(cè)擋板上的緊定螺釘(圖2),從正上方將調(diào)節(jié)門的上閘板以上的部分全部吊出(圖3);提升下閘板,確認下閘板上下無卡澀。在拆卸移動橫梁上的下閘板螺桿軸承時,螺桿軸承螺栓全部咬死,拆卸時用氣焊將螺栓全部割掉,通過旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)螺桿可以將螺桿軸承旋出,說明移動橫梁上的螺桿軸承與螺桿未抱死。拆卸上閘板上的上閘板螺桿軸承時,螺桿軸承與調(diào)節(jié)螺桿咬死,無法旋出,用切割機將上閘板螺桿軸承切開(圖4),上閘板螺桿軸承與上閘板的裝配孔內(nèi)潤滑脂變干變硬,已失去潤滑效果,且有螺紋損傷,因此車間立即安排重新制作上閘板螺桿軸承。因在擠壓機開機時,調(diào)節(jié)門處加熱溫度高于250 ℃,而耐高溫潤滑脂道康寧Molykote HP-500 工作溫度為-20~250 ℃,因此在回裝時對調(diào)節(jié)門各潤滑流道進行疏通,并手工加滿耐更高溫度的潤滑脂道康寧Molykote HP-630,該潤滑脂工作溫度在-20~280 ℃。
通過此次對23M840 擠壓機檢修,徹底解決了調(diào)節(jié)門無法動作的問題,確保了擠壓機順利開車。
圖3 擠壓機調(diào)節(jié)門上半部分
圖4 上閘板螺桿軸承潤滑情況
從神戶制鋼LCM280H 型擠壓機調(diào)節(jié)門故障中吸取經(jīng)驗教訓(xùn),總結(jié)如下:①潤滑失效是導(dǎo)致調(diào)節(jié)門不動作的主要原因,調(diào)節(jié)門加脂通道內(nèi)的潤滑脂高溫硬化堵塞管線,螺桿軸承與調(diào)節(jié)螺桿的潤滑脂在高溫環(huán)境下變質(zhì)硬化,造成銅材料的螺桿軸承與調(diào)節(jié)螺桿無法正常傳動、螺紋抱死;②選擇耐更高溫度的潤滑脂,同時適當縮短潤滑周期,在停機對調(diào)節(jié)門潤滑期間,建議將調(diào)節(jié)門開度從0%~100%開關(guān)一次,確保調(diào)節(jié)門各潤滑點徹底潤滑,同時可以清除螺桿軸承螺紋上的雜質(zhì);③為確保擠壓機長周期運行,建議利用一個大修周期對調(diào)節(jié)門進行檢修一次,對螺桿軸承和調(diào)節(jié)螺桿進行全面檢查;④根據(jù)生產(chǎn)的聚乙烯產(chǎn)品牌號合理控制調(diào)節(jié)門溫度,避免此處溫度過高,導(dǎo)致潤滑脂變質(zhì)。