• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      車身左B柱動態(tài)異響問題研究

      2020-07-18 15:17:39顏天曉羅付秋陳展宏楊勛雷
      時代汽車 2020年6期
      關(guān)鍵詞:異響

      顏天曉 羅付秋 陳展宏 楊勛雷

      摘 要:針對某車型車身左B柱動態(tài)異響問題,本文對其異響源進行深入分析,得出主要故障模式——卷收器氣體發(fā)生器與加強板碰撞異響,對可能造成此碰撞異響的各因素進行了理論和實踐研究,為整車設(shè)計階段如何避免左B柱動態(tài)異響提供參考。

      關(guān)鍵詞:左B柱;安全帶卷收器;異響

      1 引言

      隨著汽車技術(shù)水平的提高與客戶對汽車產(chǎn)品品質(zhì)的日益追求,客戶越來越關(guān)注汽車NVH性能,其中一方面便是異響控制[1][2]。本文針對某車型左B柱動態(tài)異響問題,深入研究,發(fā)現(xiàn)異響的主要故障模式:左前排安全帶卷收器氣體發(fā)生器與加強板碰撞異響。通過優(yōu)化加強板結(jié)構(gòu),解決了碰撞異響問題,提升了整車動態(tài)感知質(zhì)量。

      2 質(zhì)量問題簡述

      2019年3月份,質(zhì)量檢測站反饋,某車型出現(xiàn)車身左B柱動態(tài)異響問題,具體故障表現(xiàn)形式:車輛通過顛簸路、繩索路、比利時路時,車身左B柱產(chǎn)生“噠噠”,類似金屬碰撞聲,車身右B柱無該異響問題。

      針對某車型車身左B柱動態(tài)異響問題,統(tǒng)計3月份故障數(shù)據(jù),見圖1。故障率呈現(xiàn)遞增趨勢,PPH值最高已達26。

      3 異響源確認(rèn)

      整車車身左B柱上集成有B柱加強板、B柱內(nèi)飾板和安全帶卷收器等主要零部件,異響可能源于其任何零部件,所以需對異響源進行分類。對150臺故障車的故障模式進行分類統(tǒng)計,見圖2。由此可見,安全帶卷收器與加強板碰撞異響是左B柱動態(tài)異響的主要故障模式,具體表現(xiàn)見圖3。

      4 原因分析

      安全帶卷收器與加強板碰撞異響原理分析:某車型安全帶屬于預(yù)緊限力安全帶,集成了氣體發(fā)生器,其布局類似懸臂結(jié)構(gòu),當(dāng)氣體發(fā)生器與B柱加強板間隙小時,受到路面激勵,氣體發(fā)生器產(chǎn)生振動,振幅過大,便與加強板碰撞,產(chǎn)生異響,如圖3所示。

      運用關(guān)聯(lián)圖對安全帶卷收器與加強板碰撞異響進行深入分析,得出4個末端因素,見圖4:①卷收器固定螺母內(nèi)存在雜質(zhì);②限位槽尺寸超差;③螺栓孔X向超差;④氣體發(fā)生器與加強板設(shè)計間隙小。

      5 要因確認(rèn)

      5.1 要因確認(rèn)1:卷收器固定螺母內(nèi)存在雜質(zhì)

      調(diào)查零件庫房與裝配工位旁的卷收器,觀察卷收器固定螺母狀態(tài),清潔無雜質(zhì),員工用電池槍擰緊螺栓后,卷收器無松動,扭力符合工藝要求(靜態(tài)扭矩范圍:30~62N.m)。卷收器固定螺母內(nèi)存在雜質(zhì)為非要因。

      5.2 要因確認(rèn)2:限位槽尺寸超差

      卷收器安裝板的限位槽數(shù)模尺寸:14±1.5mm,通過測量和上檢具(見表1和圖5),均在合格范圍之內(nèi)。限位槽尺寸超差為非要因。

      5.3 要因確認(rèn)3:螺栓孔X向超差

      螺栓孔X向:自車頭向車尾為正向。螺栓孔X向偏差范圍:±1.5mm。查看CMM數(shù)據(jù),螺栓孔X向數(shù)據(jù)均是在公差范圍之內(nèi),見圖6。螺栓孔X向超差為非要因。

      5.4 要因確認(rèn)4:氣體發(fā)生器與加強板設(shè)計間隙小

      參照氣體發(fā)生器與加強板數(shù)模設(shè)計間隙(X向:2.5mm,Y向0.16mm),統(tǒng)計10個樣本數(shù)據(jù),見表2,異響車輛Y向間隙均在0.1~0.34mm范圍內(nèi),非異響車輛Y向間隙處于0.5~0.7mm范圍內(nèi)。同時,測量異響車輛卷收器安裝板限位槽與卷收器限位支架X向間隙均為1mm左右(數(shù)模設(shè)計間隙:兩者單邊存在2mm活動量),見圖7所示。由此說明,安全帶卷收器擰緊過程中,卷收器產(chǎn)生轉(zhuǎn)動。

      為進一步研究卷收器轉(zhuǎn)動對氣體發(fā)生器與加強板X向和Y向間隙的影響,模擬異響車輛故障模式,在數(shù)模上將卷收器順時針旋轉(zhuǎn)約2°(旋轉(zhuǎn)后限位槽與限位支架前端間隙約1.13mm與異響車輛一致),此時氣體發(fā)生器與加強板X向間隙從2.5mm變化為過盈(即空間重疊),Y向間隙從0.16mm變化到0.09mm,見圖8所示。此時氣體發(fā)生器與加強板Y向間隙已很小,車輛路試時,受到路面激勵,氣體發(fā)生器產(chǎn)生振動,振幅大時,便會與加強板碰撞敲擊產(chǎn)生異響。

      調(diào)查安全帶卷收器裝配過程,擰緊左前安全帶卷收器緊固螺栓時,卷收器會順時針轉(zhuǎn)動一定角度,較擰緊之前,氣體發(fā)生器與加強板X向間隙減小,與數(shù)模模擬現(xiàn)象一致。通過實車測量與數(shù)模模擬驗證,氣體發(fā)生器與加強板設(shè)計間隙小,未能容納裝配誤差,消除緊固過程中卷收器轉(zhuǎn)動對間隙的影響,存在氣體發(fā)生器與加強板碰撞異響風(fēng)險,所以,氣體發(fā)生器與加強板設(shè)計間隙小為要因。

      6 措施與效果跟蹤

      針對要因,制定措施見表3,措施落實后,車輛左前安全帶卷收器與加強板相對位置及車輛路試異響狀態(tài)見圖9所示。對5月至7月安全帶卷收器與加強板碰撞異響故障率進行跟蹤,PPH大幅降低,問題得到有效改善。

      7 結(jié)束語

      通過對該車型左B柱動態(tài)異響的主要故障模式——左前安全帶卷收器氣體發(fā)生器與加強板碰撞異響的分析,優(yōu)化了B柱加強板結(jié)構(gòu),消除了異響風(fēng)險,同時為整車設(shè)計階段如何避免左B柱動態(tài)異響提供參考。

      參考文獻:

      [1]馬靜靜,曾敏方.整車車內(nèi)NVH異響的識別及解決方案[J].汽車工程師,2013(10):36-39.

      [2]趙明斌.汽車總裝工藝對整車NVH性能的影響[J].機械工程師,2016(11):168-169.

      猜你喜歡
      異響
      基于ArtemiS suit分析變速器怠速敲擊異響
      某款發(fā)動機蛙鳴異響優(yōu)化
      車輛異響的判斷
      雪佛蘭科魯茲發(fā)動機異響
      瑪莎拉蒂總裁發(fā)動機異響
      瑞風(fēng)S5車底盤異響
      雷諾科雷傲車底盤異響
      榮威550車刮水器異響
      榮威350車右前車門異響
      某重型汽車變速器異響診斷及分析
      汽車零部件(2014年5期)2014-11-11 12:24:26
      泾源县| 金坛市| 临泉县| 阿巴嘎旗| 清丰县| 九龙县| 阿克苏市| 余干县| 伊宁县| 宁南县| 南溪县| 额尔古纳市| 浠水县| 门源| 苏尼特左旗| 沈丘县| 宜君县| 化德县| 神农架林区| 定安县| 库尔勒市| 皋兰县| 乐亭县| 沭阳县| 鹤山市| 屏山县| 绥宁县| 綦江县| 兰州市| 安西县| 离岛区| 延安市| 聂拉木县| 施秉县| 阜新市| 视频| 皮山县| 广元市| 五华县| 卢氏县| 金寨县|