趙奎山,王曉麗,郭春陽(yáng)
(大連耐酸泵技術(shù)開發(fā)公司,遼寧大連116620)
單殼徑向剖分多級(jí)2端支承式泵,稱為BB4型泵。某企業(yè)的BB4 型泵在使用過程中出現(xiàn)泵振動(dòng)大、噪音大、軸承溫升過高、運(yùn)轉(zhuǎn)一定周期后揚(yáng)程下降的現(xiàn)象,該結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)已不能適用于大工況的工藝要求。在原來(lái)泵的基礎(chǔ)上,綜合運(yùn)用有限元應(yīng)用分析法,對(duì)結(jié)構(gòu)、材料進(jìn)行設(shè)計(jì)改進(jìn),提高泵設(shè)備的可靠性[1]。
BB4 型泵產(chǎn)品設(shè)計(jì)降低了生產(chǎn)成本。在技術(shù)改進(jìn)方案中并未考慮通用件(如葉輪,中段等),而是從泵的整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行理論計(jì)算,以達(dá)到技改要求?,F(xiàn)以某BB4 型泵DS40-18(出口口徑DN40,18級(jí)葉輪)為例,利用有限元分析法進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)。送介質(zhì)為鍋爐水,額定流量8.4 m3/h,揚(yáng)程731 m。
該泵現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)18 h 后,揚(yáng)程下降100 m,軸功率升高。拆卸后狀況:中間部位轉(zhuǎn)子耐磨環(huán)外圈全部磨損,2 邊轉(zhuǎn)子耐磨環(huán)外圈也全部磨損(磨損量小于中間部位),定子部分耐磨環(huán)內(nèi)圈均磨損,下部磨損大于上部磨損,軸檢測(cè)符合圖紙要求,轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡也符合標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)以上觀察和檢測(cè)結(jié)果分析得出結(jié)論:轉(zhuǎn)子不對(duì)中和泵軸剛度不足,泵軸撓度過大是引發(fā)泵故障的主要原因。泵運(yùn)轉(zhuǎn)一定周期后,平衡裝置間隙磨損大于標(biāo)準(zhǔn)間隙,能量損失嚴(yán)重,揚(yáng)程降低,軸功率升高。當(dāng)間隙過大時(shí),軸承承受軸向力增加,軸承發(fā)熱以致抱死。
首先取軸dx“微段”建立數(shù)學(xué)模型[2],見圖1。
圖1 dx“微段”受力
針對(duì)圖1“微段”,通過分析,來(lái)推導(dǎo)3個(gè)方程:
(1)平衡方程
x方向合力平衡∑Fx=0,彎矩M=∫Aσx.y.dA
y方向合力平衡∑Fy=0,dQ+P(x).dx=0,其中Q為截面上的剪力,由彎矩平衡∑M0=0,有dM-Qdx=0,即:Q=dM/dx
(2)幾何方程
中性層O-O 在構(gòu)件發(fā)生彈性變形時(shí)長(zhǎng)度不變,軸的純彎變形見圖2。
圖2 軸的純彎變形
純彎變形ε=[(ρ+y).dθ-ρ.dθ]/(ρ.dθ)=y.(1/ρ)
可得:ε=y.y"
(3)物理方程
由胡克定律σ=Eε,以及慣性距公式Iz=∫Ay2.dA,對(duì)以上方程進(jìn)行整理,有以下軸彎曲方程:
y方向的平衡:E.I.y+P(x)=0
物理方程:σ=E.y.y"
幾何方程:ε=y.y"
由于y"=M/EI,通過邊界條件對(duì)方程求解,可得到最大撓度f(wàn)=5PL4/(384EI)。對(duì)該泵減少軸撓度的方法主要是增加彈性模量E和慣性矩I以及減少轉(zhuǎn)子重量,鑒于成本考慮,減少重量的方法在該次改進(jìn)中暫不做考慮。首先從材料考慮。泵軸的材料07Cr17Ni7Al(E=200 kN/mm2)和30Cr13(E=219 kN/mm2)2種材質(zhì),均符合強(qiáng)度要求[3]。
從有限元得出的理論結(jié)果來(lái)論述該問題。首先,先區(qū)分強(qiáng)度和剛度的定義。強(qiáng)度是考慮構(gòu)件在規(guī)定載荷下不被破壞。而剛度是指構(gòu)件有足夠的抵抗變形的能力。從該泵來(lái)看,軸并未遭破壞,因此強(qiáng)度問題不予考慮,僅考慮剛度問題。
彈性模量方面,材料選擇為30Cr13,E1/E2=0.95,認(rèn)為彈性模量對(duì)撓度的影響不大,因?yàn)镋I是相乘關(guān)系,其結(jié)果對(duì)撓度有明顯影響[4]。
慣性矩方面(I=πD4/64),將軸徑從55 mm 增加到65 mm,I1/I2=0.51,很明顯,增加軸徑的方法比材料的選擇更可靠。
撓度f(wàn)2=(0.95×0.51)f1=0.48f1(f1為改進(jìn)前,f2為改進(jìn)后),即改進(jìn)后撓度約為原來(lái)的一半。改進(jìn)后,泵設(shè)備進(jìn)行4 h 運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)證明性能滿足要求,流量、揚(yáng)程穩(wěn)定,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),軸承最大溫升為20 ℃,振動(dòng)為2.1 mm/s。該泵使用6 個(gè)月,運(yùn)行穩(wěn)定,滿足生產(chǎn)需要。
其它改進(jìn)方法。重量方面,在滿足強(qiáng)度要求下,葉輪可以采用鋁合金、鈦合金等密度小的材料,但要充分考慮材料的經(jīng)濟(jì)性、適用性;結(jié)構(gòu)方面,新產(chǎn)品設(shè)計(jì),可以在轉(zhuǎn)子中間部位增設(shè)滑動(dòng)軸承,撓度f(wàn)與L的 4 次方成正比,因此減少L會(huì)與增加軸徑有同樣的效果。
該泵軸向力的平衡設(shè)計(jì)為平衡鼓裝置輔助以平衡管方法。因?yàn)閿?shù)學(xué)發(fā)展水平的局限,軸向力計(jì)算都是經(jīng)驗(yàn)公式,并不是特別準(zhǔn)確,因此在這里引入智能化理念[5]。
首先在滾動(dòng)軸承處設(shè)有溫度監(jiān)測(cè)傳感接口,可遠(yuǎn)距離實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)軸承溫度,其次在平衡管路上安裝電動(dòng)閥。設(shè)置閥門自動(dòng)控制系統(tǒng),電動(dòng)閥通過控制器自動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí),監(jiān)測(cè)軸承溫度,當(dāng)軸承溫度達(dá)到規(guī)定值時(shí),電動(dòng)控制閥門自動(dòng)開、閉。電動(dòng)閥應(yīng)設(shè)置一個(gè)最小開啟限制,開車前閥門應(yīng)保持全開狀態(tài)。通過智能化控制可以保護(hù)軸承,增加泵壽命,并減少多余的流量損失而提高泵效率。
通過對(duì)泵設(shè)備進(jìn)行精確分析,了解泵的材質(zhì)、泵結(jié)構(gòu),分析各個(gè)零部件損壞原因。轉(zhuǎn)子不對(duì)中和泵軸剛度不足,泵軸撓度過大是引發(fā)泵故障的主要原因;應(yīng)用有限元法,得出理論結(jié)果,并應(yīng)用該結(jié)果分析解決設(shè)備、工程的關(guān)鍵問題。