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      大型污水處理廠污泥深度脫水系統(tǒng)設(shè)計與運行

      2020-07-17 02:55:58
      凈水技術(shù) 2020年7期
      關(guān)鍵詞:板框壓濾機柱塞泵

      宋 玉

      (上海同臣環(huán)保有限公司,上海 200092)

      1 工程概況

      某大型污水處理廠服務(wù)人口達70萬,服務(wù)區(qū)域20 km2,處置規(guī)模為40萬m3/d。該廠采用AO-MBR處置工藝,生化系統(tǒng)剩余污泥絕干產(chǎn)量為60 t/d,貯泥池內(nèi)剩余污泥的含水率為98%。另有外部接收的20 t絕干污泥,含水率約為80%,總計處理量為80 t/d。污泥脫水車間采用地上式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)[1]。占地面積為450 m2,長度為30 m,寬度為15 m。該污水處理廠污泥脫水系統(tǒng)要求污泥脫水處理到含水率60%以下,設(shè)計范圍包括調(diào)理系統(tǒng)、藥劑投加系統(tǒng)、脫水機系統(tǒng)和泵送系統(tǒng)[2]。

      2 工程設(shè)計

      該污水處理廠的污泥脫水系統(tǒng)采用彈性板框式壓濾機系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要由以下幾部分構(gòu)成:彈性板框式壓濾機、柱塞泵、絮凝劑配置與投加系統(tǒng)、濃縮機、調(diào)理劑配置與投加系統(tǒng)、皮帶機輸送系統(tǒng)、空壓機系統(tǒng)、PLC控制系統(tǒng)與必要的管閥、儀表等。

      2.1 工藝設(shè)計

      針對該廠產(chǎn)生的含水率為98%的污泥,首先經(jīng)濃縮機處理到含水率為92%~95%,再添加化學(xué)調(diào)理藥劑對污泥進行調(diào)理改性。改性后的污泥被柱塞泵送入彈性板框式壓濾機中進行脫水。

      外部接收污泥送入均質(zhì)池,與該廠含水率為98%的污泥進行攪拌混合,稀釋到含水率為92%~95%后,泵入調(diào)理池,與該廠經(jīng)濃縮機濃縮后的污泥混合,共同進行化學(xué)調(diào)理改性。改性污泥進入彈性板框式壓濾機后處置到含水率為60%。

      工藝流程如圖1所示。

      圖1 工藝流程圖Fig.1 Technological Process

      2.2 工藝說明

      在該廠貯存池內(nèi)的污泥經(jīng)輸送泵作用,送入濃縮機的攪拌槽內(nèi),同時,絮凝劑配置與投加系統(tǒng)中的絮凝劑也通過藥劑輸送泵作用,送入攪拌槽內(nèi)與污泥在攪拌作用下充分混合。污泥因絮凝劑作用形成絮團,溢流到擠壓腔內(nèi),在濃縮機的擠壓作用下實現(xiàn)固液分離。濾液經(jīng)收集后送入污水處理系統(tǒng)。絮團因脫水而被濃縮,形成含水率為92%~95%的泥漿,依靠重力自流進入調(diào)理池。外部污泥接收后存放在均質(zhì)池內(nèi),通過與該廠含水率為98%的污泥進行一定比例的混合,直接形成含水率為92%~95%的泥漿,再依靠轉(zhuǎn)輸泵泵到調(diào)理池,與該廠濃縮污泥進行混合。調(diào)理池設(shè)置2座,單池容積滿足單批次全部彈性板框式壓濾機同時運行的總處理量。

      泥漿在調(diào)理池內(nèi)被加入化學(xué)調(diào)理藥劑,促進細胞內(nèi)水的釋放及污泥微顆粒的團聚,使泥漿的持水性能和脫水性能得到改變[3]。改性后的污泥在柱塞泵的高壓力作用下被送入彈性板框式壓濾機內(nèi)進行壓濾,從而得到含水率在60%以下的泥餅。

      所述化學(xué)調(diào)理藥劑經(jīng)過試驗論證以及現(xiàn)場使用的結(jié)果反饋,采用濃度為10%的聚合氯化鋁投加量為污泥干基的10%,再以1‰濃度的陽離子絮凝劑投加污泥干基的4‰,即可達到所需的調(diào)理效果。

      該項目工藝設(shè)計流程如圖2所示。

      圖2 工藝流程圖Fig.2 Technological Process

      2.3 主要設(shè)備及選型

      2.3.1 彈性板框式壓濾機

      彈性板框式壓濾機主要由機架、液壓系統(tǒng)、彈性板框與濾布、拉板機構(gòu)、翻板排液系統(tǒng)幾部分構(gòu)成。通過擠壓彈性板框形成密閉腔室,在液壓系統(tǒng)的壓力下,對腔室內(nèi)的泥漿進行壓濾,實現(xiàn)固液分離[4]。濾液經(jīng)翻板排液系統(tǒng)排出并回流至污水處理段,泥餅則由皮帶輸送系統(tǒng)運至儲存車間。

      每個運作周期可分為進泥-壓濾-排液-卸泥4個過程。在進泥時,彈性板框已成為密閉腔室,在柱塞泵的輸送作用下,改性泥漿被泵入腔室內(nèi)。打滿腔室后,柱塞泵停止運作,進泥管的閥門關(guān)閉,開始進入壓濾過程。在壓濾過程中,液壓系統(tǒng)逐漸對彈性板框施加壓力。在強大的推力作用下,各板之間的距離不斷縮小。泥漿因空間收縮,受力加強,濾液被迫經(jīng)板與板的縫隙溜出。固態(tài)物質(zhì)被壓成泥餅。當(dāng)達到一定的壓濾壓力時,液壓系統(tǒng)維持壓力,停留一定的壓濾時間后,逐漸將壓力減小。彈性板框恢復(fù)至初始狀態(tài),即表示壓濾過程結(jié)束。排液過程與壓濾過程同步進行。擠出壓濾腔室的濾液經(jīng)翻板收集,進入排水管道,回流至污水處理系統(tǒng)。在卸泥過程中,拉板機構(gòu)對各彈性板框提供拉力,將板拉開,泥餅會自動脫落。

      本項目選用的壓濾機過濾面積為200 m2,每天可運行10~11批次,單工作周期可處理絕干泥量2 t,單臺壓濾機每天的處理量為20 t Ds/d。該廠待處理污泥絕干量為80 t,故采用臺數(shù)為80/20=4臺。

      根據(jù)彈性板框式壓濾機在污水處理廠的運行數(shù)據(jù)可知,每工作周期持續(xù)時間約為110 min,其中,進泥60 min,壓濾30 min,卸料20 min。進泥含水率為92%~95%,出泥含水率為60%,泥餅密度約為1.3 kg/m3。壓濾機主要性能參數(shù)如表1所示。

      表1 性能參數(shù)Tab.1 Parameters of the Performance

      2.3.2 柱塞泵

      柱塞泵具有自動調(diào)節(jié)流量和壓力的功能。在開始進泥時,柱塞泵的壓力較小,流量很大。隨著泥漿逐漸充滿壓濾機的腔室,內(nèi)部壓力增高,柱塞泵會隨之提高出口壓力,流量也變小,非常適用于存在變化過程的進泥狀況。柱塞泵效率高,運行穩(wěn)定。由于單個工作周期處理絕干泥量為2 t,進泥含水率假設(shè)為95%,則柱塞泵流量為2/(1-95%)=40 m3/h,進泥壓力為1.2~1.6 MPa。

      2.3.3 系統(tǒng)設(shè)備選型表

      該工藝所包含的主要設(shè)備選型如表2所示。

      表2 設(shè)備清單Tab.2 List of the Equipment

      3 運行工況

      3.1 電耗

      系統(tǒng)設(shè)備功率如表3所示。系統(tǒng)裝機功率為

      表3 系統(tǒng)功率Tab.3 List of System Power

      282.09 kW,運行中的總耗電量為3 208.60 kW·h,取當(dāng)?shù)仉妰r0.85元/(kW·h),則對應(yīng)絕干污泥的電費為34.09元/t。

      3.2 水費

      脫水系統(tǒng)用水需求來自藥劑溶配和沖洗用水。每日藥劑溶配用水量為240 m3,沖洗用水量為71.96 m3。其中,彈性板框式壓濾機設(shè)定為4 d沖洗1次。單臺單次清洗用時40 min,用水量為12.8 m3/h。故每日總計用水量為311.96 mL。取水費2元/m3,則每日水費為623.92元,折合每噸絕干污泥的用水費為7.80元/t。

      3.3 藥劑費

      該工藝所用藥劑為聚合氯化鋁(濃度為10%)和陽離子絮凝劑(PAM),詳細費用如表4所示。

      表4 藥劑費用Tab.4 List of Chemicals Expenses

      注:加藥率按照每噸絕干污泥計算

      4 總結(jié)與討論

      工程實踐可證明,以彈性板框式壓濾機為核心的污泥脫水系統(tǒng)可以將污水處理廠生化系統(tǒng)產(chǎn)生的含水率在98%左右的剩余污泥處理至含水率為60%。對非單一來源的污泥需根據(jù)實際情況對工藝系統(tǒng)進行定制化的設(shè)計。

      在污泥脫水系統(tǒng)運行中,絕干污泥的噸處理費用:電費為34.09元/t,水費為7.80元/t,藥劑費用為224元/t。

      在進行污泥深度脫水項目的設(shè)計時,應(yīng)首先依據(jù)待處理絕干污泥量和所選深脫壓濾設(shè)備的選型參數(shù),確定壓濾設(shè)備的型號與臺數(shù)。然后,通過對污泥性質(zhì)的分析和試驗驗證,確定調(diào)理藥劑的種類與投加量(為準(zhǔn)確起見,以污泥干基量計算),從而獲得配藥及加藥裝置的選型參數(shù)。根據(jù)以上兩點,結(jié)合項目實際情況,確定其他附屬設(shè)備的選型參數(shù)。

      如何做到將先進的污泥脫水工藝和設(shè)備與科學(xué)合理的運行管理體系相結(jié)合,以維持污泥脫水系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,有效地控制和節(jié)省運行費用,是值得深入思考的地方。

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