李術(shù)村
【摘 ?要】本文針對高負荷下天然氣甲醇精餾裝置產(chǎn)品中乙醇超標(biāo)的現(xiàn)象進行研究,分析找出甲醇精餾系統(tǒng)的問題所在,通過對系統(tǒng)進行技術(shù)改造或者工藝調(diào)整,使產(chǎn)品中乙醇含量低于廠控指標(biāo),提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司的市場競爭力。
【關(guān)鍵詞】高負荷;乙醇超標(biāo);技術(shù)改造;工藝調(diào)整
甲醇作為一種重要的基礎(chǔ)原料,在化工、農(nóng)藥、燃料等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。工業(yè)用甲醇有嚴(yán)格的國家標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)用甲醇GB 338-2011》,國標(biāo)中雖然對乙醇含量沒有具體的要求,但乙醇含量也是一個重要指標(biāo),例如甲醇用于醋酸合成時,就要對乙醇含量嚴(yán)格控制,所以控制乙醇的含量對企業(yè)提高產(chǎn)品甲醇的市場競爭力具有重要的意義。
一、裝置說明
某天然氣制甲醇裝置,在裝置高負荷運行的情況下,產(chǎn)品甲醇中的乙醇含量經(jīng)常波動,超過廠控指標(biāo)。本裝置甲醇精餾為三塔精餾,由預(yù)塔、加壓塔和常壓塔組成(流程見圖1),在預(yù)塔中除去溶解性氣體和低沸點雜質(zhì),在加壓塔和常壓塔中除去水和高沸點雜質(zhì),得到符合GB 338-2011標(biāo)準(zhǔn)的精甲醇。
二、乙醇超標(biāo)原因分析
1.精餾系統(tǒng)高負荷運行時,精餾系統(tǒng)的處理能力有限,目前操作彈性很小,系統(tǒng)的些許波動均易造成產(chǎn)品中乙醇含量超標(biāo);
2.加壓塔的中上部熱量過高,使乙醇等高沸點的物質(zhì)在加壓塔的上部塔板積累,從而導(dǎo)致采出產(chǎn)品中乙醇超標(biāo);在原設(shè)計中,加壓塔中上部和下部熱量調(diào)節(jié)的手段有限,并且會對后續(xù)工序造成影響;
3.由于常壓塔回流液實際運行時的溫度較設(shè)計值高5℃,常壓塔需要比設(shè)計值更大的回流量,這樣就造成塔盤液層過厚,塔壓不穩(wěn)定,靈敏板溫度波動大,加上常壓塔的進料負荷高于設(shè)計負荷,造成處理能力不夠,導(dǎo)致產(chǎn)品中乙醇的含量超標(biāo);
4.常壓塔頂冷卻器為空冷器,受外部環(huán)境影響較大(例如刮風(fēng)、下雨等天氣變化),風(fēng)機的自動轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)不能及時跟蹤,手動調(diào)節(jié)難度大,加劇了常壓塔采出產(chǎn)品的乙醇超標(biāo);
三、解決乙醇招標(biāo)的措施
精餾系統(tǒng)經(jīng)專業(yè)精餾塔制造公司模擬計算,原設(shè)計處理能力偏小,造成乙醇含量超標(biāo),如果從設(shè)備方面考慮,需要增加塔板或者更換更高效的塔板,勢必需要增加大量的投資成本。本著節(jié)約成本方面考慮,優(yōu)先進行工藝調(diào)整和小的技改,來實現(xiàn)產(chǎn)品甲醇中乙醇不超標(biāo)。下面分別對加壓塔和常壓塔的調(diào)整進行說明。
加壓塔:
1.對加壓塔下部轉(zhuǎn)化氣再沸器增加副線,對預(yù)塔轉(zhuǎn)化氣再沸器增加副線,通過技改,減少加壓塔中部的熱量后,加壓塔和預(yù)塔的轉(zhuǎn)化氣熱量能夠進行有效分配;
2.降低加壓塔中部轉(zhuǎn)化氣再沸器的液位,減少加壓塔中部的熱量,減少乙醇等重組分到達加壓塔的上部塔板,保證乙醇不超標(biāo);
常壓塔:
1. 對雜醇油采出的各塔板取樣分析,雜醇油采出改為乙醇含量高的塔板,預(yù)塔二級雜醇油閥門全開,并提高雜醇油的總采出量;
2.適當(dāng)提高常壓塔塔底水的排放,降低常壓塔中乙醇的濃度;
3.通過技改從常壓塔回流泵出口引一股回流液經(jīng)過換熱器降溫后,返回回流槽,可以使回流液的甲醇溫度由70℃至設(shè)計溫度65℃;從而可以適當(dāng)減小常壓塔的回流量,利于系統(tǒng)的穩(wěn)定
4.調(diào)整常壓塔空冷器調(diào)節(jié)的P I D參數(shù),使風(fēng)機轉(zhuǎn)速及時跟蹤外界變化;加強主控手動干預(yù),一旦發(fā)現(xiàn)波動,立即將風(fēng)機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)由自動調(diào)整為手動模式,快速有效調(diào)節(jié),減小系統(tǒng)波動;
5. 在常壓塔熱量能承受的范圍內(nèi),增加加壓塔蒸汽量,提高加壓塔的回流比來降低加壓塔中乙醇的量,常壓塔回流比由設(shè)計的2.4提高至2.8,以上;
6.重新分配兩塔負荷,減少常壓塔的進料量,減小常壓塔的處理量,利于常壓塔的穩(wěn)定運行;
7.優(yōu)化甲醇合成系統(tǒng)的氫碳比,減少副反應(yīng)的產(chǎn)生,從而減少粗甲醇中乙醇的含量;停車檢修期間將更換合成催化劑,減少副產(chǎn)物的生成。
四、總論
通過以上措施,常壓塔和加壓塔系統(tǒng)波動得到有效控制,產(chǎn)品甲醇中乙醇含量得到大幅降低,由原來的經(jīng)常超過50ppm,到現(xiàn)在的基本維持在30ppm左右,保障了裝置的長周期運行,確保了產(chǎn)品的質(zhì)量,提高了甲醇產(chǎn)品的市場競爭力。
(作者單位:重慶卡貝樂化工有限責(zé)任公司)