韓少勇
(重慶市綦江區(qū)逢春煤礦,重慶401420)
我國的礦井有相當(dāng)多的部分是地下礦,并且部分礦井地下水較發(fā)育,礦井排水系統(tǒng)的工作狀態(tài)直接影響著礦井的生產(chǎn)和工作人員的安全,因此排水是煤礦生產(chǎn)中極其重要的一環(huán)[1]。目前我國大部分煤礦的排水系統(tǒng)采用的是現(xiàn)場控制,不能進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和遠(yuǎn)程控制,工作人員無法及時(shí)監(jiān)視設(shè)備的運(yùn)行狀況[2-4]。當(dāng)前的控制方式?jīng)Q定了水泵房需要24 h不間斷地有人現(xiàn)場值守,這就導(dǎo)致了人工成本的增加,同時(shí)人工控制設(shè)備也增加了因?yàn)橹蛋嗳藛T失誤或設(shè)備檢修不及時(shí)造成水位超高而引起水災(zāi)事故的風(fēng)險(xiǎn)[5]。目前我國煤炭行業(yè)的競爭壓力較大,煤炭企業(yè)要保證安全、高效的發(fā)展,提高礦井自動化水平、提高企業(yè)管理水平、減員增效、做到安全科學(xué)的生產(chǎn)是必經(jīng)之路。
本文結(jié)合已經(jīng)完成排水系統(tǒng)改造的某煤礦對其應(yīng)用效果進(jìn)行研究分析,以使其能更好更快地在行業(yè)內(nèi)得到推廣。
煤礦中央泵房安裝4臺MD360-40×4型煤礦用耐磨多級離心泵,真空射流啟動,閥門均為完好的電動閥不需要更換,配套YB450S2-4(280 kW,10 kV)隔爆型三相異步電動機(jī)4臺;排水管設(shè)置3排φ273×10無縫鋼管。若無在線監(jiān)控設(shè)備,工作人員無法及時(shí)監(jiān)視系統(tǒng)運(yùn)的行狀況及設(shè)備狀況。主要存在的問題有:1)設(shè)備需要現(xiàn)場操作,人員費(fèi)用高,生產(chǎn)效率低;2)系統(tǒng)參數(shù)監(jiān)測不及時(shí),不能及時(shí)掌握系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,設(shè)備維修不及時(shí),并且人員上下井耗時(shí)較多,故障恢復(fù)時(shí)間長,對生產(chǎn)的影響較大。本次計(jì)劃對煤礦中央泵房的4臺水泵進(jìn)行智能化改造。
智能化排水系統(tǒng)通過可編程控制箱來采集電動閥門、電動機(jī)、水倉水位,以及水流壓力等設(shè)備的狀態(tài)信號,并且根據(jù)上位機(jī)的指令或者預(yù)先設(shè)計(jì)好寫入PLC的控制流程來執(zhí)行水泵工作的相關(guān)步驟。PLC控制箱根據(jù)對開關(guān)量、模擬量及通信數(shù)據(jù)等信息的綜合處理,來實(shí)現(xiàn)對設(shè)備啟停的多種控制,同時(shí)將監(jiān)測的各種設(shè)備狀態(tài)通過環(huán)網(wǎng)傳輸?shù)降孛妫尸F(xiàn)在地面監(jiān)控系統(tǒng)上[6-7]。
地面監(jiān)控系統(tǒng)由監(jiān)控計(jì)算機(jī)、工業(yè)攝像頭和監(jiān)控軟件等組成。地面監(jiān)控系統(tǒng)通過已經(jīng)建設(shè)完成的工業(yè)環(huán)網(wǎng)與井下控制系統(tǒng)進(jìn)行通信,機(jī)房服務(wù)器對實(shí)時(shí)讀取到的井下監(jiān)測設(shè)備參數(shù)進(jìn)行處理和儲存。上位機(jī)可以實(shí)時(shí)監(jiān)測井下設(shè)備參數(shù),并發(fā)出操作指令。系統(tǒng)工作原理見圖1。
1)地面上位機(jī)安裝在調(diào)度室。實(shí)時(shí)獲取經(jīng)服務(wù)器處理的數(shù)據(jù)。
2) 可編程控制器安放在水泵房變電所。由于水泵需要監(jiān)測的點(diǎn)較多,所以需要KXH18對水泵房進(jìn)行集中控制,該設(shè)備適應(yīng)能力強(qiáng),具有人機(jī)交互報(bào)警功能,內(nèi)置擴(kuò)音電話可以實(shí)現(xiàn)調(diào)度室與井下水泵房之間的實(shí)時(shí)通信。
3) SIMATIC S-1200PLC控制開關(guān)安裝在水泵房變電所。SIMATIC S-1200是西門子公司生產(chǎn)的一款設(shè)計(jì)緊湊、節(jié)省空間、成本低廉且功能強(qiáng)大模塊化控制器。
圖1 系統(tǒng)工作原理圖
4) 流量傳感器安裝在主管路上。工作原理是利用超聲波在流動的液體中傳播時(shí)的時(shí)間差的變化與流速成正比;傳感器的測量范圍為35~500 m3/h、工作電流為18 V、誤差范圍為1%,該型號的傳感器較其他的適應(yīng)能力更強(qiáng),更精確。其檢測原理為
式中:θ為波束與液體流量的夾角;M為波束在液體中直線傳播的次數(shù);D為管道直徑;Tup為波在正向的傳播時(shí)間;Tdown為波在逆向的傳播時(shí)間;ΔT為兩者時(shí)間差。
5)超聲波物位傳感器安放在水倉上方。是利用傳感器探頭發(fā)射的超聲波在遇到被測介質(zhì)時(shí),部分反射回來被接收器所接收;該設(shè)備的測量范圍更大(0~8 m),對應(yīng)的量程為4~20 mA,工作電壓為18 V。其測量原理為
式中:V為超聲波在空氣中的傳播速度;t2為發(fā)射到介質(zhì)反射的時(shí)間;t1為介質(zhì)反射到接收器接受的時(shí)間。
6)投入式水位傳感器安放在水倉。工作原理是壓力信號經(jīng)傳感頭變換為與壓力信號成正比的直流電壓信號,該信號經(jīng)過放大后送模數(shù)變換器轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號。經(jīng)過內(nèi)部軟件換算處理可得到相對應(yīng)的水位值,再轉(zhuǎn)化成頻率信號。通過RS485 通信電路和外部進(jìn)行數(shù)字通信。該傳感器操作簡單,測量范圍大(0~10 m),誤差小(±2%)。
7) 本安型數(shù)字壓力表安裝在主管路。工作原理是利用傳感器內(nèi)部Wheatstone電橋的兩支電阻在外界壓力的作用下阻值變大,另外兩只電阻在拉伸作用下阻值變小,電阻阻值的變化使電橋失去平衡,并且產(chǎn)生了一個(gè)與外界壓力成正比的電壓輸出信號,最后電壓信號經(jīng)過轉(zhuǎn)換處理形成4~20 mA的電流信號。該壓力表性能穩(wěn)定、測量精度高、抗干擾能力強(qiáng)。
8) 表面溫度傳感器。可以用于煤礦井下電動機(jī)等設(shè)備表面溫度,傳感器內(nèi)有高強(qiáng)度磁鐵可以直接吸附在被測設(shè)備表面,使用方便,測量精度較高。
2.2.1 調(diào)度室上位機(jī)系統(tǒng)安裝
上位機(jī)應(yīng)用SCADA組態(tài)軟件進(jìn)行開發(fā),可以對壓力、電流、電壓和溫度及閥門的狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,并可以進(jìn)行超高水位、高水位和低水位的三級設(shè)置[9]。SCADA軟件可以根據(jù)需要對主界面上的開關(guān)按鈕、狀態(tài)顯示圖形進(jìn)行形狀及顏色上的修改,當(dāng)水泵開始正常工作時(shí)管路內(nèi)會有水流動的模擬動畫,當(dāng)設(shè)備故障時(shí)系統(tǒng)界面會有語音報(bào)警和文字報(bào)警,并顯示具體故障位置;相比于以前應(yīng)用的Wincc的最大優(yōu)勢在于可以將多個(gè)不同的系統(tǒng)融合在一臺上位機(jī)上,節(jié)省了成本和調(diào)度室的空間[10]。
2.2.2 井下PLC調(diào)試
應(yīng)用西門子公司開發(fā)的博圖軟件(TIA Portal V14)對PLC進(jìn)行調(diào)試,采用梯形圖(LAD)創(chuàng)建程序代碼,將就地控制、遠(yuǎn)程控制和無人值守控制的代碼寫入可編程控制器。該系統(tǒng)能夠根據(jù)監(jiān)測到的水位和水泵開停時(shí)間等按照最優(yōu)的方式啟停試泵。無人值守模式梯形圖程序代碼見圖2,系統(tǒng)工作流程見圖3。
圖2 無人值守模式梯形圖程序
圖3 系統(tǒng)工作流程
某煤礦建設(shè)的智能化排水系統(tǒng)有5種控制模式:就地手動控制、就地自動控制、遠(yuǎn)程手動控制、遠(yuǎn)程自動控制,以及無人值守控制。
1)就地手動控制??刂崎_關(guān)旋轉(zhuǎn)至就地檢修模式,打開球閥開關(guān),球閥打開后開啟底閥開關(guān)等待30 s后(空氣會從球閥排除)關(guān)閉球閥開關(guān),打開電動機(jī)開關(guān),待壓力正常后開啟閘閥開關(guān),閘閥完全打開后水泵啟動成功。水泵關(guān)閉時(shí)先關(guān)閉閘閥,再關(guān)閉電動機(jī)。
2)就地自動控制。將控制開關(guān)旋轉(zhuǎn)至就地自動位置,旋轉(zhuǎn)F4旋鈕從中間到右邊位置,過2 s再旋轉(zhuǎn)到中間位置,水泵自動根據(jù)流程啟動。旋轉(zhuǎn)F4旋鈕從中間到左邊位置,過2 s再旋轉(zhuǎn)到中間位置,水泵自動根據(jù)流程停止。
3)遠(yuǎn)程手動控制。只是將控制開關(guān)旋轉(zhuǎn)至遠(yuǎn)程控制模式,現(xiàn)場手動操作流程改為上位機(jī)遠(yuǎn)程操作。
4)遠(yuǎn)程自動控制。現(xiàn)場控制開關(guān)旋轉(zhuǎn)至遠(yuǎn)程控制,上位機(jī)遠(yuǎn)程切換到自動模式,點(diǎn)擊一鍵啟動就可以完成啟動程序。
5)無人值守控制。在主排水智能化系統(tǒng)控制界面點(diǎn)擊參數(shù)設(shè)置按鈕,彈出參數(shù)設(shè)置界面,點(diǎn)擊設(shè)置低水位、高水位、超高水位、谷啟動時(shí)間、谷結(jié)束時(shí)間,點(diǎn)擊切換主水位以1號水位還是2號水位為比較基準(zhǔn),點(diǎn)擊無人值守按鈕,切換從遠(yuǎn)程集控顯示為無人值守。
某煤礦建設(shè)的智能化排水系統(tǒng)經(jīng)過7個(gè)月的安全運(yùn)行,證明應(yīng)用的技術(shù)先進(jìn)、軟件與硬件搭配合理、系統(tǒng)兼容、工作安全可靠。
1)由于在中央泵房安裝了高清攝像頭,使監(jiān)控中心可以實(shí)時(shí)掌握水泵房的動態(tài),加強(qiáng)了管理者的監(jiān)管力度,使安全生產(chǎn)的投入效益得到優(yōu)化,產(chǎn)生顯著效益;
2)智能化排水系統(tǒng)的運(yùn)行實(shí)現(xiàn)了“有人巡檢、無人值守”的建設(shè)目標(biāo),精簡了井下值班人員的數(shù)量,大大提高了安全性。
3)通過SCADA組態(tài)軟件在調(diào)度室可以實(shí)時(shí)對主要部件進(jìn)行監(jiān)測,實(shí)現(xiàn)了設(shè)備工作狀態(tài)的遠(yuǎn)程監(jiān)控和遠(yuǎn)程操作,解決了由于人工操作所存在的各類事故隱患;可以及時(shí)地發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障,防止了因設(shè)備故障處理不及時(shí)而引起的生產(chǎn)事故。
1)改造完成后的排水系統(tǒng)可以根據(jù)水位、用電峰谷及設(shè)備的開停時(shí)間,智能化地選擇水泵啟停;能夠在地面計(jì)算機(jī)上控制各水泵的啟停;能夠顯示記錄并保存排水系統(tǒng)的重要參數(shù),為礦井生產(chǎn)帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2)某煤礦中央水泵房原來每天每班要兩人值守,智能化改造完成后每班只需要一人巡檢,每天減員3人次,按每人工資5000 元/月計(jì)算,企業(yè)可以節(jié)省人工費(fèi)用18萬元/a。
1)改造后的排水系統(tǒng)經(jīng)過7個(gè)月的運(yùn)行,煤礦將2名值守人員改為每班1人巡檢,系統(tǒng)運(yùn)行后減少了人員成本。
2)系統(tǒng)運(yùn)行后提高了排水系統(tǒng)的工作效率,從經(jīng)濟(jì)和安全方面都給企業(yè)帶來了可觀的效益,也證明了智能化排水系統(tǒng)值得在煤礦企業(yè)中大力推廣。
3)由于水泵的監(jiān)測點(diǎn)較多,而目前的可編程控制器的控制點(diǎn)位不夠,導(dǎo)致每臺水泵都需要一臺控制開關(guān),整個(gè)系統(tǒng)需要的傳感器數(shù)量也比較多,這就導(dǎo)致安裝和維護(hù)工作量都非常大,所以開發(fā)出功能更強(qiáng)大的PLC和多功能傳感器是今后發(fā)展的重點(diǎn)。